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生物基環(huán)氧固化劑中試工藝生產(chǎn)線的改進(jìn)研究

2018-04-23 07:15:21張彩虹黃立新謝普軍諸進(jìn)華錢程程
生物質(zhì)化學(xué)工程 2018年2期

張彩虹,黃立新,謝普軍,諸進(jìn)華,吳 歡,錢程程

(1.中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院 林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所;生物質(zhì)化學(xué)利用國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室;國(guó)家林業(yè)局 林產(chǎn)化學(xué)工程重點(diǎn)開放性實(shí)驗(yàn)室;江蘇省 生物質(zhì)能源與材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210042;2.中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院 林業(yè)新技術(shù)研究所,北京 100091;3.中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)研究所 南京科技開發(fā)總公司,江蘇 南京 210042)

1 目前固化劑中試生產(chǎn)線存在的問題

1.1生產(chǎn)線

環(huán)氧樹脂是一類具有良好熱穩(wěn)定性、絕緣性、黏附性等特性的熱固性高分子材料,因其具有良好的力學(xué)性能、優(yōu)良的成型工藝以及較低的成本等特點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械電子電氣、航空航天等領(lǐng)域。然而環(huán)氧樹脂必須與固化劑反應(yīng)生成三維立體結(jié)構(gòu)才具有實(shí)用價(jià)值,這使得固化劑在環(huán)氧樹脂的應(yīng)用中成為重要的原料之一[1]。由于固化劑的結(jié)構(gòu)與品質(zhì)直接影響環(huán)氧樹脂的應(yīng)用效果[2-6],為了滿足環(huán)氧樹脂使用過程中的各種性能,必須對(duì)相應(yīng)固化劑進(jìn)行研究[7-8]。而固化劑在投入市場(chǎng)前,其中試實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)必不可少。本研究所用生產(chǎn)線為上世紀(jì)90年代以油脂資源為原料建立的固化劑中試生產(chǎn)線,目前因生產(chǎn)工藝的改進(jìn)及環(huán)保要求的提高,部分設(shè)備已不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需求,因而需對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改進(jìn)。

固化劑中試生產(chǎn)線的工藝流程如圖1所示:通過高位儲(chǔ)槽向反應(yīng)釜內(nèi)加入物料后進(jìn)行放熱反應(yīng),反應(yīng)生成的氣體經(jīng)過回流冷凝器將部分有機(jī)氣體冷卻回流至反應(yīng)釜,部分氣體進(jìn)入螺旋冷卻器進(jìn)一步冷卻液化后排入氣液分離器,液體由底部排除,氣體進(jìn)入真空系統(tǒng),經(jīng)處理后放空。

圖1 固化劑中試生產(chǎn)線工藝流程圖Fig.1 Process system of the pilot-scale product line of hardener

1.2存在問題

1.2.1物料黏結(jié) 由于固化劑生產(chǎn)所投物料黏度均較大,在反應(yīng)過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)物料黏結(jié)攪拌槳葉導(dǎo)致物料混合不均勻中試反應(yīng)失敗的現(xiàn)象。針對(duì)上述問題進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)舊反應(yīng)釜為內(nèi)外夾套式普通反應(yīng)釜,在使用過程中,反應(yīng)釜內(nèi)加入物料1后,需加入物料2與其進(jìn)行反應(yīng)生成目標(biāo)產(chǎn)物,開始時(shí),加入的物料2滴落在物料1表面,在攪拌過程中基本能與物料1快速反應(yīng);隨著物料2加入的增多,部分物料2滴落在釜內(nèi)物料(物料1+反應(yīng)生成物)的表面,且因物料2黏度較大,釜內(nèi)物料表面的接觸面積有限,物料2不能快速與物料1充分接觸發(fā)生反應(yīng),在攪拌過程中部分物料2黏結(jié)在攪拌槳葉上,慢慢積累導(dǎo)致物料2無法分散參與反應(yīng),最終導(dǎo)致中試反應(yīng)失敗。因此,需對(duì)反應(yīng)釜進(jìn)行改進(jìn),以使物料滴加后快速混合均勻,不會(huì)產(chǎn)生物料堆積現(xiàn)象。

1.2.2氣體排放不達(dá)標(biāo) 中試生產(chǎn)線反應(yīng)釜在放熱反應(yīng)過程中會(huì)產(chǎn)生大量的不凝氣體,由于原冷凝系統(tǒng)熱負(fù)荷較低,不凝氣體液化不充分,導(dǎo)致氣體排污量大,不符合排放環(huán)保要求。面對(duì)這一問題,急需對(duì)冷凝回收系統(tǒng)進(jìn)行改造,根據(jù)氣體蒸發(fā)量重新計(jì)算冷凝器負(fù)荷,配備相應(yīng)的冷凝設(shè)備以達(dá)到生產(chǎn)線蒸發(fā)氣體的冷凝要求。

2 固化劑中試生產(chǎn)線改造

2.1反應(yīng)釜的改造

物料黏結(jié)導(dǎo)致中試實(shí)驗(yàn)失敗的原因是物料2黏結(jié)攪拌槳葉沒有及時(shí)與物料1接觸發(fā)生反應(yīng)。根據(jù)反應(yīng)釜特點(diǎn),攪拌是反應(yīng)釜內(nèi)物料混合效果好的關(guān)鍵,而常規(guī)改造方案是提高攪拌轉(zhuǎn)速或在攪拌軸上增加攪拌槳葉數(shù)量。無論增加攪拌速率還是增加攪拌槳葉數(shù)量都需要對(duì)攪拌軸進(jìn)行更換,提高其強(qiáng)度才能達(dá)到目的,然而,考慮到整個(gè)改造周期和改造費(fèi)用,本次改造主要選擇經(jīng)濟(jì)適用的方式,因此保持?jǐn)嚢铇~數(shù)量及轉(zhuǎn)速不變,根據(jù)攪拌及滴加物料的狀態(tài)來解決這一問題。

經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)目前使用的平直槳葉主要使槳葉附近的流體進(jìn)行周向運(yùn)動(dòng)和徑向運(yùn)動(dòng),徑向運(yùn)動(dòng)的流體在撞擊到釜體壁面時(shí),一部分沿壁面向上流動(dòng),一部分沿壁面向下流動(dòng),同時(shí)由于攪拌槳在槳葉中心區(qū)域形成負(fù)壓,向上和向下流動(dòng)的液體又會(huì)返回到攪拌槳的中心區(qū)域,這就會(huì)在攪拌槳葉的上下區(qū)域分別產(chǎn)生一個(gè)循環(huán)渦流[9],但渦流的范圍有限,且隨流體黏度的增大而呈現(xiàn)減小的趨勢(shì)。因而,改造時(shí)設(shè)計(jì)將加料管出口延伸至低液位,位于攪拌效果較強(qiáng)的范圍內(nèi),反應(yīng)釜改造前后如圖2所示。由圖可以看出,改造后可將物料2直接加入到物料1內(nèi)部,接近攪拌效果較好區(qū)域,加入的物料2被攪拌旋轉(zhuǎn)力帶走并及時(shí)與物料1進(jìn)行混合發(fā)生反應(yīng),降低黏度,從而可解決攪拌槳葉黏結(jié)物料的問題。

圖2 加料管改造前后反應(yīng)釜圖Fig.2 Reaction still before and after reforming

2.2冷凝系統(tǒng)的改造

生產(chǎn)線的螺旋板冷凝器原先是為早期制備低溫固化劑反應(yīng)所設(shè)計(jì),換熱面積為6 m2,不能滿足目前的固化劑產(chǎn)品的生產(chǎn)溫度,因而需根據(jù)當(dāng)前反應(yīng)熱負(fù)荷重新設(shè)計(jì)冷凝器換熱面積。

根據(jù)固化劑生產(chǎn)線的物料恒算,得:

m′=m投料量-m產(chǎn)品

(1)

式中:m′—水汽及不凝氣體量,kg;m投料量—實(shí)際投料量,kg;m產(chǎn)品—固化劑產(chǎn)品量,kg。

此中試生產(chǎn)線反應(yīng)釜容積為6 000 L,實(shí)際投料為4 157 kg,最終獲得固化劑產(chǎn)品3 330 kg,水分及不凝有機(jī)氣體損失827 kg。

中試工藝在線顯示回流冷凝器出口氣體溫度為105 ℃,假設(shè)均為飽和水蒸氣,蒸汽冷凝傳熱系數(shù)為1.1×104W/(m2· ℃),潛熱2 230 kJ/kg,反應(yīng)脫水時(shí)間為1 h,經(jīng)螺旋板冷卻后冷凝為同溫度水,設(shè)循環(huán)水初始溫度為30 ℃,出口溫度要求不超過60 ℃,壁對(duì)水的對(duì)流傳熱系數(shù)為1 000 W/(m2· ℃),螺旋通道間距12 mm,板厚2.5 mm,忽略管壁及污垢熱阻,以此進(jìn)行能量恒算,計(jì)算螺旋板傳熱面積。根據(jù)冷凝水的熱量恒算方程和傳熱速率方程計(jì)算熱負(fù)荷:

Q潛=Q總=Whr

(2)

式中:Q潛—飽和水蒸氣冷凝為同溫度水所釋放的潛熱速率,kJ/h;Q總—冷凝器總傳熱速率,kJ/h;Wh—水蒸氣流量,kJ/h;r—水在105 ℃下的氣化潛熱,kJ/kg。

中試工藝中Wh為損失的水分及不凝氣體,827 kg/h,r為2 230 kJ/kg,代入可知Q潛=1 844 210 kJ/h。

Q總=KStm

(3)

S=Q總/(Ktm)

(4)

式中:K—總傳熱系數(shù),W/(m2· ℃);S—傳熱面積,m2;tm—平均溫度差,℃。

根據(jù)化工原理中管間換熱,總傳熱系數(shù)計(jì)算公式[10]如下:

(5)

式中:α0—蒸汽冷凝傳熱系數(shù),W/(m2· ℃);αi—壁面對(duì)水的對(duì)流傳熱系數(shù),W/(m2· ℃);d0—水外壁面間距,mm;di—螺旋通道間距,mm。

將α0=1.1×104W/(m2·℃),αi=1 000W/(m2· ℃),d0=12+2.5×2 mm=17 mm,di=12 mm代入式(5),求出K為663 W/(m2· ℃)

根據(jù)化工原理中換熱管間逆流對(duì)數(shù)平均溫差計(jì)算公式[10]如下:

(6)

式中:T—飽和水蒸氣及冷凝后溫度,℃;t1—循環(huán)水初始溫度,℃;t2—螺旋板冷凝器出口循環(huán)水溫度,℃。

因T=105 ℃,t1=30 ℃,t2=60 ℃由式(6)可求出Δtm為58.7 ℃。由Q值、K值Δtm值和式(4),求出S。

為保證換熱效果,考慮使用過程中后期管壁及污垢熱阻影響,將換熱面積設(shè)定為14 m2。如圖3所示,2流體采用逆流動(dòng)方式。

圖3 螺旋板換熱器Fig.3 Spiral condenser

3 生產(chǎn)線改造后的生產(chǎn)性能

環(huán)氧固化劑中試生產(chǎn)線改造后,反應(yīng)釜加料過程中黏結(jié)的情況得到改善。滴加的物料2直接加入物料1內(nèi)部,在攪拌的高速旋轉(zhuǎn)下能及時(shí)與物料1接觸發(fā)生反應(yīng),避免了物料累積黏結(jié)槳葉的狀況。冷凝系統(tǒng)通過增加螺旋板冷凝器的換熱面積,提升了反應(yīng)中不凝氣體的冷凝效率,使排放的氣體達(dá)到了環(huán)保在線檢測(cè)的排放標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過程中固化劑物料恒算計(jì)算改造后生產(chǎn)能力。生產(chǎn)1批產(chǎn)品投入總物料4 157 kg,最終獲得固化劑產(chǎn)品3 330 kg,水分及不凝有機(jī)氣體損失827 kg,產(chǎn)率為3 330/4 157=80 %。為保證反應(yīng)過程中物料混合均勻、壓力穩(wěn)定及生產(chǎn)安全等工藝要求,年生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)間為300天。

改造前的固化劑中試生產(chǎn)線,由于反應(yīng)釜易于黏結(jié)攪拌及冷凝系統(tǒng)負(fù)荷較低的問題,加料速度必須緩慢,待加入的物料分散均勻才可加入下1批;且冷凝器負(fù)荷較低,無法升溫提高反應(yīng)速率,只能在低溫低壓下進(jìn)行,生產(chǎn)1批產(chǎn)品需要3天完成,年產(chǎn)量333噸;改造后,反應(yīng)釜物料黏結(jié)攪拌問題得到解決,可連續(xù)加入物料,冷凝器換熱效率得到提升,可以升溫提高反應(yīng)速率,生產(chǎn)1批產(chǎn)品只用24 h,年產(chǎn)量999噸,產(chǎn)能提高了3倍。

4 結(jié) 論

4.1為解決目前生物基環(huán)氧固化劑生產(chǎn)系統(tǒng)中反應(yīng)釜物料攪拌時(shí)黏結(jié)攪拌槳葉及生產(chǎn)過程尾氣排放超標(biāo)的問題,對(duì)中試生產(chǎn)線進(jìn)行了改進(jìn):通過采用加長(zhǎng)進(jìn)料管將物料直接滴加在攪拌器渦流范圍內(nèi),以便及時(shí)與釜內(nèi)物料混合發(fā)生反應(yīng)來降低物料黏度等方法解決反應(yīng)釜物料攪拌黏結(jié)問題;根據(jù)產(chǎn)生不凝蒸汽的熱負(fù)荷,計(jì)算冷凝器換熱面積,更換舊冷凝器等方法降低了不凝有機(jī)氣體的含有率,使生產(chǎn)中尾氣排放達(dá)到環(huán)保的要求。

4.2通過工藝系統(tǒng)的改造不僅解決了中試生產(chǎn)中的弊端,而且提高了工藝系統(tǒng)的穩(wěn)定性,使產(chǎn)能由年產(chǎn)333噸,提高到了999噸,大大提高了生產(chǎn)效率。

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