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試論火電廠600MW機組送風(fēng)自動控制優(yōu)化研究分析

2018-04-16 15:07:34國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院張詞赟
電子世界 2018年23期
關(guān)鍵詞:測量

國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院 張詞赟

寧夏大學(xué)新華學(xué)院 張詞秀

對于送風(fēng)自動控制系統(tǒng)而言,它是火電廠鍋爐自動控制系統(tǒng)的主要組成部分,同時在整個鍋爐的運行工程中的作用也是十分重要的。文章主要是以發(fā)電公司的兩臺600MW機組的送風(fēng)自動控制系統(tǒng)在使用的過程作為研究對象,研究了該系統(tǒng)的現(xiàn)狀和存在的問題,完善了信號的測量工作,并且也對送風(fēng)控制邏輯的優(yōu)化也作出了詳細(xì)的說明。另外,送風(fēng)自動控制系統(tǒng)在優(yōu)化之后則還會更加滿足于目前實際使用的情況,并且會使整個系統(tǒng)的各方面均得到了科學(xué)的改進,這不但會使得風(fēng)量與氧量等數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確,而且使調(diào)節(jié)的靈活性會更大。本文通過對機組送風(fēng)自動控制系統(tǒng)的改造,希望能夠?qū)痣姀S在進行對機組送風(fēng)自動控制改善過程給予一定的借鑒作用和學(xué)習(xí)。

一、送風(fēng)自動控制系統(tǒng)

想要實現(xiàn)送風(fēng)量可以自動控制的核心之處則是能夠?qū)λ惋L(fēng)量進行準(zhǔn)確測量。對于現(xiàn)代的大型鍋爐而言,通常情況下會分別設(shè)有一次風(fēng)、二次風(fēng),其中還有一些鍋爐還將設(shè)有三次風(fēng),所以這三種風(fēng)流量的總和就是總風(fēng)量。另外,經(jīng)常使用的風(fēng)量測量裝置分別有對稱機翼型與復(fù)式文丘里管。而簡單的測量裝置,分別會裝置于風(fēng)機入口彎頭測風(fēng)裝置和舉行風(fēng)道內(nèi)擋風(fēng)板等。在協(xié)調(diào)控制之中,對氧量和風(fēng)量的控制則屬于燃燒控制的主要構(gòu)成部分,并且它將會直接決定著鍋爐在燃燒過程中的經(jīng)濟性與穩(wěn)定性。在穩(wěn)定條件下,按照鍋爐主控指令的要求,對燃料量與送風(fēng)量進行協(xié)調(diào)控制,并且保持了適當(dāng)?shù)娘L(fēng)煤比,也就是保證爐膛出口處有一定的過量空氣系數(shù),在動態(tài)調(diào)節(jié)過程中,首先在確保負(fù)荷添加之時,要先添加送風(fēng)量之后再添加燃料量,而在對負(fù)荷進行減少時,要先對燃料量減少后再對送風(fēng)量減少,才能夠確保送風(fēng)量大于供煤量,從而實現(xiàn)空氣和燃料交叉限制的目的。

二、600MW機組送風(fēng)自動控制系統(tǒng)現(xiàn)狀及問題

對于送風(fēng)控制系統(tǒng)而言,它將對整個火電廠的熱工自定控制系統(tǒng)起著十分關(guān)鍵的作用,同時它的安全使用也將使經(jīng)濟效益得到逐漸提升。然而,在送風(fēng)自動控制系統(tǒng)中依舊有著許多問題的存在,例如在測量風(fēng)量和氧量的信號時,經(jīng)常會無法獲得準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。那么這就會使得整個送風(fēng)自動系統(tǒng)在自動調(diào)節(jié)過程中的投送量很難達到標(biāo)準(zhǔn),從而在很大程度上降低了整個系統(tǒng)的運行效率。同時,送風(fēng)自動控制系統(tǒng)的運行和整個鍋爐燃燒情況密切相關(guān)。假設(shè)操作過程稍有不當(dāng),必然會導(dǎo)致鍋爐出現(xiàn)熄火和放炮等問題,這關(guān)系到整個鍋爐的運行是否安全和穩(wěn)定。因此,加強對送風(fēng)控制系統(tǒng)的控制精度與輸送量將是一個非常嚴(yán)重的問題,同時也是如今大多數(shù)火電廠迫切需要解決的一個難題。

對原設(shè)計的機組協(xié)調(diào)控制方式而言,主要是通過調(diào)節(jié)容量風(fēng)口的開度來對進入鍋爐燃料量進行控制,而這將會在節(jié)流損失方面存在很大的問題,進而則會直接影響到機組的經(jīng)濟運行,在2010年對協(xié)調(diào)控制方式進行優(yōu)化,將容量風(fēng)門全開,調(diào)節(jié)一次風(fēng)壓力以控制燃料流入鍋爐。為了能夠滿足環(huán)境排放的要求,該裝置在2012年時對機組增加了反硝化系統(tǒng)。機組隨著反硝化系統(tǒng)的加入和協(xié)調(diào)控制方式的改變,鍋爐燃燒的狀態(tài)隨之跟著發(fā)生了很大的變化,尤其是燃燒器的改變,使得燃料可以在鍋爐內(nèi)進行分段逐級進行燃燒,從而使得NOx降低的目的得以實現(xiàn)。然而,這種分層送風(fēng)方式會對機組的燃燒控制、各層二次風(fēng)擋板控制、爐內(nèi)送風(fēng)量和氧量控制等分別提出了新的要求,而這將會對機組運行的安全性和穩(wěn)定性以及經(jīng)濟性有著直接性關(guān)系。由于原設(shè)計機組送風(fēng)控制策略與參數(shù)已經(jīng)不能夠使其要求得到滿足,因此送風(fēng)控制系統(tǒng)必須要使用手動操作的方式來使其運行。

三、完善信號測量工作

對完善整個系統(tǒng)風(fēng)量和氧量信號的測量工作而言,主要是為了使送風(fēng)量可以在自動控制的情況下能夠進行精準(zhǔn)的自動調(diào)整。

(一)送風(fēng)量測量量裝置換型

機組原來所使用的風(fēng)測量裝置主要威尼巴的測風(fēng)裝置,它在對鍋爐風(fēng)量進行采樣的過程中,往往會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象而導(dǎo)致測量結(jié)果不夠準(zhǔn)確。然而,我們在改造中,所采用了防堵塞式的風(fēng)量測量裝置,不僅使得測量裝置能夠穩(wěn)定和連續(xù)的運行,并且也從來沒有因為測量而造成堵塞的問題發(fā)生。而此種方式既可以為鍋爐運行提供了可靠的風(fēng)量測量數(shù)據(jù),而且也優(yōu)化了鍋爐燃燒情況。

(二)氧量測量信號不準(zhǔn)且延遲大

對原有的測風(fēng)控制系統(tǒng)氧量而言,主要選用了脫銷CEMS系統(tǒng)的氧量信號,抽提式氧量分析儀測定的氧量信號有很大的滯后性,同時,在過熱器煙氣擋板出口處安裝了氧量測點,煙道擋板的開度對氧量有著很大的影響,測點通常沒有代表性。在脫銷入口處垂直煙道兩側(cè)添加裝氧化鋯測氧裝組織,將氧量試驗與網(wǎng)格法進行比較,選擇出最適合的氧測量安裝點試驗來確定代表性安裝位置,而在改造之后測量的氧量會更加準(zhǔn)確,并且測量點能夠充分滿足送風(fēng)自動調(diào)節(jié)精度的要求。

四、控制策略優(yōu)化

根據(jù)自動控制系統(tǒng)存在的問題,對DCS控制邏輯中的下回路進行了改進,用于滿足送風(fēng)優(yōu)化控制的需要。

(一)送風(fēng)控制回路

1、氧量設(shè)定值

在脫銷前增加氧量測量點,可以實現(xiàn)氧量測量點的修正,以及實現(xiàn)氧量測量點與脫銷后的氧量測點的邏輯進行切換選擇,從而為氧量自動提供了基本條件。

通過對DCS的邏輯分析,可以發(fā)現(xiàn)氧量的設(shè)定值主要是由氧量與負(fù)荷線函數(shù)之間的關(guān)系而得知的,而氧量校正系數(shù)的校正函數(shù)需要重新進行設(shè)置,并且通過添加氧量偏置設(shè)定功能,可以使負(fù)荷的自動化得以實現(xiàn)。為了滿足變負(fù)荷情況下總風(fēng)量設(shè)定值得要求,可以通過氧量偏置,自動改變鍋爐的氧量設(shè)定,且提高了氧量調(diào)節(jié)的靈活性。

2、總風(fēng)量設(shè)定

通過分析原DCS邏輯回路,可以得知整個送風(fēng)回路主要是由風(fēng)煤比來控制的。對總風(fēng)量設(shè)定值而言,它主要是通過將總煤量的變化作為設(shè)定風(fēng)量的依據(jù),以A-F磨總煤量統(tǒng)計作為設(shè)定基礎(chǔ),使得油量轉(zhuǎn)化為燃料量的總和,以及加入煤質(zhì)校正系數(shù)與氧量校正系數(shù)而生成的。

3、送風(fēng)控制

在送風(fēng)控制回路之中,通過添加由機組負(fù)荷而生成的總分量函數(shù)關(guān)系和風(fēng)量質(zhì)量,可以實現(xiàn)變負(fù)荷下的前饋送風(fēng)量。為了滿足鍋爐在變負(fù)荷工狀況下的燃燒相應(yīng)速度,在送風(fēng)機PID中加入了總風(fēng)量函數(shù)的前饋函數(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)送風(fēng)系統(tǒng)的快速和準(zhǔn)確運行。

通過在原有的邏輯中添加一個鍋爐主控和變負(fù)荷前饋送風(fēng)量,能夠產(chǎn)生總風(fēng)量的對應(yīng)函數(shù)關(guān)系。為了能夠滿足鍋爐在變負(fù)荷工狀況下的燃燒相應(yīng)速度,在送風(fēng)機PID中加入總風(fēng)量函數(shù)的前饋函數(shù),不僅可以實現(xiàn)送風(fēng)快速和準(zhǔn)確的運行,同時還可以添加制動回路,并且在達到負(fù)荷設(shè)定前減少煤,有助于確保主蒸氣的溫度不過溫或者是過溫較少,使之能夠達到理想的控制效果。

(二)一次風(fēng)回路

在一次風(fēng)機的控制指令回路之中加入變負(fù)荷前饋控制,能夠確定變負(fù)荷前饋控制與總煤量之間的系數(shù)。添加一次風(fēng)壓的變負(fù)荷前饋控制,可以使響應(yīng)速度得到提升,并且能夠使鍋爐負(fù)荷快速相應(yīng)的要求得到滿足。

在原有邏輯中存在的問題主要有:第一,原有邏輯對一次風(fēng)機控制指令做了總風(fēng)量的前饋函數(shù),但是其并沒有得到啟用。第二,需要通過對變負(fù)荷前饋的添加,才可以對一次風(fēng)壓進行控制,而利用煤粉管中的蓄煤,可以使響應(yīng)速度得到提高。第三,改進了燃料的主控指令和磨煤機容量分函數(shù)之間的關(guān)系曲線,而這種方法可以快速響應(yīng)鍋爐負(fù)荷的要求。

(三)二次風(fēng)回路

對于二次風(fēng)回路來說,它主要控制的是控制和調(diào)節(jié)二次小風(fēng)們擋板的開度。通過在二次風(fēng)門層加入操作功能,和在二次風(fēng)門層操作回路中加入的風(fēng)門偏置功能,以及手動設(shè)置偏置,方能使不同風(fēng)門的不同開度調(diào)整得到滿足。另外,二次風(fēng)控制主要是根據(jù)變負(fù)荷工狀況下的二次小風(fēng)門開的調(diào)整來進行的。同時,通過對二次風(fēng)門層加入操作功能,才可以對每層的二次風(fēng)門開度進行層操作,以及可以將偏置功能加入到每個小風(fēng)門中,而操作人員通過手動來設(shè)定偏置,則是為了可以讓不同位置的風(fēng)門所對應(yīng)的不同開度得到滿足,進而能夠使鍋爐膛中的燃燒配風(fēng)得到及時準(zhǔn)確的調(diào)整。

(四)引風(fēng)回路

在引風(fēng)回路控制中加入鍋爐MFT條件下的跟蹤功能,也就是通過超馳控制的方式可以使引風(fēng)回路的保護得到有效地改善,并且給出了在鍋爐MFT過程中引風(fēng)機輸出的設(shè)定,使得爐膛的安全得到保障,從而有效地防止了由爐膛壓力的急劇變化而造成的信號變化。在引風(fēng)控制回路中主要采用的方法為前饋和反饋控制。通過手動設(shè)定爐膛負(fù)壓之后在對爐膛負(fù)壓進行自動控制,而送風(fēng)前饋的引入則有效地保障了爐膛中的壓力始終保持在負(fù)壓運行狀況。因此,建議只有對引風(fēng)機回路保護動作邏輯功能的改進,才能使其在MFT運行過程中可以轉(zhuǎn)變成為超馳控制的方式,從而使?fàn)t膛得到保護,同時防止了爐膛因為壓力的急劇變化而增加控制信號。

四、結(jié)語

總而言之,文章通過優(yōu)化火電廠600MW機組送風(fēng)自動控制系統(tǒng),對其中鍋爐內(nèi)送風(fēng)量氧量的測量,從而使得送風(fēng)自動控制系統(tǒng)因為氧量測量信號延遲而自動調(diào)節(jié)的問題得到有效地解決。對這一問題的解決,不僅使變負(fù)荷的速度得到了提升,而且使整個鍋爐可以充分的燃燒,同時也使鍋爐的波動得到穩(wěn)定。另外,通過對送風(fēng)自動控制系統(tǒng)優(yōu)化前后的比較,我們可以得知對送風(fēng)自動控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)功能的改善非常有效,并且充分滿足了機組在600MW負(fù)荷條件下可以穩(wěn)定運行。

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