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攀鋼轉(zhuǎn)爐鋼渣悶潑法工藝實(shí)踐

2018-04-13 05:54:39錢強(qiáng)
鞍鋼技術(shù) 2018年2期
關(guān)鍵詞:工藝效果

錢強(qiáng)

(攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司,四川 攀枝花617022)

隨著我國鋼產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng),鋼鐵企業(yè)的第二大固體廢物——轉(zhuǎn)爐鋼渣的總量也在急劇增加,在全球倡導(dǎo)“節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)”理念的背景下,對(duì)鋼渣的回收及利用已成為鋼廠關(guān)注的焦點(diǎn),這將是影響鋼廠可持續(xù)發(fā)展、鋼鐵生產(chǎn)與環(huán)境和諧進(jìn)步的重要因素之一[1]。

目前,國內(nèi)轉(zhuǎn)爐鋼渣預(yù)處理工藝較多,主要有熱悶法、水淬法、風(fēng)淬法、熱潑法以及滾筒法,各有其優(yōu)缺點(diǎn),需因地制宜。各鋼廠轉(zhuǎn)爐渣游離鈣(f-CaO)普遍較高,采用傳統(tǒng)的處理工藝是造成f-CaO偏高的主要原因,熱潑渣經(jīng)過打水后,表面的水分形成蒸汽隨即散發(fā),而內(nèi)部的水分由于不能形成一定的壓力,水分被蒸發(fā)或是冷卻后滲透至渣底流走,致使大量的水分無法與轉(zhuǎn)爐渣中的f-CaO充分接觸,從而降低f-CaO的消解[2-3]。

在攀鋼,由于地域條件限制以及煉鋼生產(chǎn)的要求,轉(zhuǎn)爐渣罐統(tǒng)一組罐后才能運(yùn)往距離約10 km外的渣場(chǎng)傾翻,由此造成了轉(zhuǎn)爐渣流動(dòng)性差,大部分呈(半)固態(tài)的“糖心”渣。采用熱潑法預(yù)處理工藝后,悶渣時(shí)間長(zhǎng),用水量大,轉(zhuǎn)爐渣粉化率低。近來有代表性的熱悶法,兼顧了轉(zhuǎn)爐渣性能的穩(wěn)定和環(huán)保要求,其工藝簡(jiǎn)單,適合各類渣的處理,缺點(diǎn)是熱悶時(shí)間較短,處理后的渣粒度不均勻。為此,結(jié)合“熱潑法”及“熱悶法”工藝,開展先“潑”后“悶”,以悶為主的新型處理工藝——“悶潑法”。利用轉(zhuǎn)爐渣余熱及熱悶特點(diǎn),開展規(guī)模化預(yù)處理研究,提高渣、鐵的高效分離和減少轉(zhuǎn)爐渣中游離氧化鈣含量,進(jìn)一步綜合利用轉(zhuǎn)爐渣。

1 原來的翻渣工藝

熱態(tài)的轉(zhuǎn)爐渣裝入渣罐后,進(jìn)行組罐,由火

圖1 原有的翻渣方式

2 悶潑法工藝及特點(diǎn)

“悶潑法”工藝結(jié)合了“熱潑法”和“熱悶法”兩種工藝,采取先潑后悶的處理步驟,最終以悶為主,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐渣的全熱悶。首先將半熱態(tài)轉(zhuǎn)爐渣熱潑于渣坑內(nèi),同時(shí)模擬熱悶條件,在所翻棄轉(zhuǎn)爐渣的擋墻對(duì)面,將一些冷固態(tài)的超大塊轉(zhuǎn)爐渣堆積成“人工”小擋墻(5 m),阻擋大塊轉(zhuǎn)爐渣的滾落,車將5~10個(gè)渣罐一同運(yùn)至渣場(chǎng),溫度降為650~1 350℃,能夠翻棄的轉(zhuǎn)爐渣直接按順序翻入渣坑內(nèi),在一定的落差以及重力的作用下與地面形成強(qiáng)大的沖擊力,使轉(zhuǎn)爐渣平鋪于坑底。熱態(tài)鋼渣翻入渣坑內(nèi),待鋼渣冷卻至300~800℃時(shí),下一趟鋼渣即將翻入,為避免“放炮”現(xiàn)象,打少量水,迅速產(chǎn)生汽化,以使新鋼渣疊加熱悶時(shí),下層的鋼渣產(chǎn)生大量飽和蒸汽與熱態(tài)鋼渣作用,鋼渣中的f-CaO和f-MgO與水反應(yīng)。

不能翻棄的渣罐倒回打砸間,用龍門吊翻棄,人工打水、冷卻后由磁盤吸鋼錠對(duì)轉(zhuǎn)爐渣進(jìn)行打砸,再一同倒回渣坑熱悶。熱悶結(jié)束的轉(zhuǎn)爐渣由挖掘機(jī)裝入平板車運(yùn)至條篩,由膠帶輸送機(jī)送至破碎,篩分加工生產(chǎn)線。

巴關(guān)河渣場(chǎng)占地170萬m2,于1992年底開始使用,據(jù)當(dāng)時(shí)推測(cè)的使用壽命只有8年左右,但目前仍在使用中,主要用于轉(zhuǎn)爐鋼渣和鐵渣的翻棄,其中,鋼渣坑容積為45萬m3。為保證攀鋼煉鋼的正常生產(chǎn),于2005年修建了鋼渣翻渣坑擋墻,凈高為17.5 m,有效長(zhǎng)度240 m。

由于打水不均,熱悶周期短,渣、鐵分離效果不佳,影響了后部工序,加上翻渣擋墻沒有很好地利用,轉(zhuǎn)爐渣中的游離氧化鈣沒有很好地進(jìn)行水化反應(yīng),致使其消解率低,限制了轉(zhuǎn)爐渣粉的大規(guī)模應(yīng)用。圖1為原有的翻渣方式。縮短渣坑的翻渣寬度,與大擋墻形成梯形容積,創(chuàng)造有利于熱悶所需的溫度以及壓力,達(dá)到較佳的熱悶環(huán)境,從而提高渣、鐵的分離效率,延長(zhǎng)渣場(chǎng)的循環(huán)使用周期,圖2為現(xiàn)有的翻渣方式。

圖2 現(xiàn)有的翻渣方式

此外,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)對(duì)現(xiàn)有的渣坑進(jìn)行了擴(kuò)容和改造,首先,增加翻渣坑的容積率,延長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐渣熱悶周轉(zhuǎn)期。延長(zhǎng)翻渣線的有效長(zhǎng)度至240 m,同時(shí)加深渣坑的高度至16 m,寬度則保持在14 m左右,這樣可增加容積近1萬m3;其次,對(duì)渣場(chǎng)整體水網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,更換舊水管,安排專用轉(zhuǎn)爐渣打水管線,便于統(tǒng)計(jì)和管理,杜絕水資源的浪費(fèi)。

3 轉(zhuǎn)爐渣預(yù)處理規(guī)模試驗(yàn)

采用悶潑法并改造翻渣坑之后,按照不同翻渣時(shí)間、翻罐數(shù)量以及打水量進(jìn)行階段試驗(yàn),探索轉(zhuǎn)爐渣的粉化效果,最終確定合理的打水操作規(guī)程以及熱悶周期。

第一階段試驗(yàn),翻渣歷時(shí)10天。翻渣結(jié)束后,實(shí)施打水,全部翻渣結(jié)束后補(bǔ)水。翻罐時(shí),無法對(duì)熱態(tài)渣及固態(tài)渣進(jìn)行區(qū)別,因此全部進(jìn)行混合翻渣,也有利于熱量的傳導(dǎo)和均化。在初次翻渣5~9罐后,不予打水,以保留底部轉(zhuǎn)爐渣的熱量,避免打水后遇高溫鐵水發(fā)生爆炸。第二趟翻罐結(jié)束后,少量打水30 min左右,待依次翻罐結(jié)束后,每次打水控制在45~60 min,直至翻滿為止,每天視蒸汽量控制打水量,持續(xù)熱悶30天。

翻渣結(jié)束后,進(jìn)入熱悶階段,每天觀察轉(zhuǎn)爐渣表面的蒸汽量,表面干燥時(shí),繼續(xù)進(jìn)行打水陳化,對(duì)游離鈣進(jìn)行消解。熱悶結(jié)束后,由推土機(jī)翻動(dòng)達(dá)到松動(dòng)的目的,隨后在處理生產(chǎn)線分選加工,觀察轉(zhuǎn)爐渣的粉化及游離鈣消解情況。

第二、三階段試驗(yàn)翻渣及打水程序同第一階段,熱悶時(shí)間均為30天。表1為熱悶翻渣及打水統(tǒng)計(jì)表。

表1 熱悶翻渣及打水統(tǒng)計(jì)表

轉(zhuǎn)爐鋼渣預(yù)處理效果對(duì)比見表2,其中,準(zhǔn)備階段為采用“熱潑法”工藝后的生產(chǎn)情況,粉化率是指某階段預(yù)處理后,除去品位較低、熱悶效果差的等外級(jí)渣鋼外,粉化鋼渣所占的比例。即粉化率=(鋼渣粉+鋼渣尾料)÷(鋼渣粉+鋼渣尾料+等外級(jí)渣鋼)×100%。

表2 轉(zhuǎn)爐鋼渣預(yù)處理效果對(duì)比

由表2可以看出,最初的熱潑法粉化率只有83.5%,表明熱悶不夠充分。通過全熱悶后增加了熱悶粉化量,粉化率提高至90%。

4 試驗(yàn)結(jié)果分析

4.1 水渣比對(duì)粉化率的影響

統(tǒng)計(jì)三個(gè)階段預(yù)處理試驗(yàn)的水渣比及粉化率,從表1和表2中可以看出,第二個(gè)階段的悶潑法處理粉化率最高,而相應(yīng)的水渣比介于0.038~0.046。可見,為節(jié)約用水和減少廢水排放量,大生產(chǎn)中水渣比不宜超過試驗(yàn)階段中的0.046,適宜的取值范圍是0.035~0.045。

另外,翻渣時(shí)間也影響粉化效果,時(shí)間過短,不利于轉(zhuǎn)爐渣的熱悶,水量不易控制,易形成浪費(fèi),而且粉化效果沒有改觀。翻渣時(shí)間短,渣量少,渣坑容積率及使用效率都較低,不利于保產(chǎn)的需要,同時(shí),熱悶時(shí)不易形成悶化條件,轉(zhuǎn)爐渣內(nèi)部缺少熱悶所需的壓力、蒸汽環(huán)境以及熱傳導(dǎo)要求,水量極易流失,沒有達(dá)到熱悶的目標(biāo)。由試驗(yàn)結(jié)果可以看出,翻滿45天即可開始實(shí)施熱悶,用水量適度,且最終的粉化率較好。

經(jīng)過大生產(chǎn)試驗(yàn)可以看出,適當(dāng)?shù)拇蛩恳财鹬P(guān)鍵的作用,實(shí)踐表明,為節(jié)約水資源,需將水渣比控制在0.040左右。

4.2 游離鈣的消解

由于轉(zhuǎn)爐渣與金屬本身的理化性能截然不同,因此在熱悶處理時(shí)其所受應(yīng)力的作用及效果相差較大,渣與金屬分離較完全,給后序生產(chǎn)創(chuàng)造條件。對(duì)三個(gè)階段的轉(zhuǎn)爐渣取樣化驗(yàn)分析,金屬鐵及游離鈣含量見表3。

表3 轉(zhuǎn)爐渣金屬鐵及游離鈣含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

由表3可以看到,悶潑法預(yù)處理對(duì)轉(zhuǎn)爐渣的渣、鐵分離及游離鈣的消解,具有較好的作用,比單一的熱潑法更有效。尾渣中的金屬鐵含量控制在4%以內(nèi),游離氧化鈣含量下降了2.58%。

4.3 篩分析結(jié)果

第二階段預(yù)處理結(jié)束后,從轉(zhuǎn)爐渣坑的上、中、下部分別取樣,進(jìn)行篩分析檢測(cè),轉(zhuǎn)爐渣篩分析級(jí)配見表4。

表4 轉(zhuǎn)爐渣篩分析級(jí)配占比 %

從表4可見,三個(gè)不同深度所得到的轉(zhuǎn)爐渣顆粒大小均相近,表明熱悶后的轉(zhuǎn)爐渣粒徑普遍較小,粉化效果較好,大部分顆粒尺寸分布于2.36~9.50 mm,為后序加工處理提供了較好的條件。

5 效果

悶潑法預(yù)處理工藝對(duì)鋼渣實(shí)施了全熱悶,增加了熱悶量,減少了水資源浪費(fèi),水渣比應(yīng)控制在0.035~0.045;渣與金屬鐵分離較完全,給后序生產(chǎn)創(chuàng)造條件,尾渣中的金屬鐵含量控制在4%以下,而鋼渣中的游離氧化鈣下降了2.58%。

6 結(jié)語

攀鋼結(jié)合熱潑法和熱悶法工藝特點(diǎn),創(chuàng)新出“悶潑法”預(yù)處理工藝,渣水比控制在0.035~0.045,可使轉(zhuǎn)爐渣的粉化率提高到90%,游離氧化鈣含量下降2.58%,為轉(zhuǎn)爐渣的前處理提供了良好的熱悶條件。

[1]賀世雄.淺談鋼渣熱悶處理工藝及熱悶效果的提高[J].管理與財(cái)富,2009,(5): 138-139.

[2]肖飛,薛明全,薛明浩,等.轉(zhuǎn)爐鋼渣熱燜技術(shù)應(yīng)用及改進(jìn)[J].山東冶金, 2014,36(6): 50-51.

[3]尹衛(wèi)平.轉(zhuǎn)爐鋼渣熱燜技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用 [J].鋼鐵研究,2010,38(2):24-25,45.

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