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鞍鋼3200 m3高爐大修停爐操作實(shí)踐

2018-04-13 05:54:38李建軍劉德輝
鞍鋼技術(shù) 2018年2期
關(guān)鍵詞:大修

李建軍,劉德輝

(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山114021)

鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠新1號高爐(3200 m3)第2代爐役于2011年5月15日開爐,投產(chǎn)后高爐順行狀態(tài)一直良好,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷改善,2011~2013年連續(xù)3年均利用系數(shù)超過2.3 t/(m3.d)、燃料比長期穩(wěn)定在510 kg/t以下。從2014年3月開始,爐缸環(huán)炭局部位置溫度開始上升,最高點(diǎn)達(dá)620℃,并且鐵口下方爐殼相繼出現(xiàn)多處開裂現(xiàn)象,同時(shí)爐身部位內(nèi)襯大部分脫落,爐皮溫度最高達(dá)400℃,高爐通過裝冷卻棒、爐皮打水,將利用系數(shù)控制在1.9 t/(m3.d)以下,以低產(chǎn)能高消耗運(yùn)行狀態(tài)維持安全。經(jīng)鞍鋼股份有限公司決定,于2016年12月14日停爐大修。由于停爐操作措施合理,降料線、出殘鐵操作與預(yù)期計(jì)劃幾乎保持一致,鞍鋼首次實(shí)現(xiàn)完全按計(jì)劃精確停爐。

本次大修歷時(shí)103天,主要更換爐缸內(nèi)襯、爐缸1~6段爐殼和冷卻壁,更換第11~15段鑄鐵冷卻壁,更換第7~10段銅冷卻板,濕法除塵系統(tǒng)改為干法除塵系統(tǒng),并對重力除塵器、熱風(fēng)爐混風(fēng)設(shè)備等設(shè)備和工藝進(jìn)行改造升級。在大修過程,嚴(yán)格施工質(zhì)量管理,為日后高效長壽奠定基礎(chǔ)。

1 停爐前準(zhǔn)備

1.1 停爐前洗爐

為清除爐墻粘結(jié)物以及出好殘鐵,停爐前15天開始實(shí)施物理洗爐,即采用降低終渣堿度、提高爐溫操作制度。將鐵水ω[Si]含量控制在0.6%左右,逐漸降低入爐堿度,由1.45逐次降低到1.32。考慮到停爐降料線和出殘鐵需求,停爐前爐缸必須活躍,2016年12月11日組織1次短時(shí)間休風(fēng),復(fù)風(fēng)后全風(fēng)口操作,風(fēng)壓由310 kPa提高到350 kPa,爐況順行一直延續(xù)到2016年12月14日預(yù)休風(fēng)前。

1.2 倒礦槽和倒焦炭槽

高爐大修停爐前,要求把9個(gè)燒結(jié)礦槽、9個(gè)球團(tuán)礦槽和6個(gè)焦炭槽中所有爐料清空,便于料槽檢修。以往均集中在停爐前2日進(jìn)行倒槽操作,為保證預(yù)休風(fēng)前高爐穩(wěn)定順行,防止在短時(shí)間內(nèi)集中倒槽,爐料粉末在短時(shí)間內(nèi)過于集中入爐,影響高爐順行,從2016年12月2日到12月10日,用9天時(shí)間把高爐所有料槽和受料槽逐個(gè)預(yù)倒1遍,最后把剩余爐料集中到幾個(gè)特定料槽中。12月11日開始逐步減少來料量,到預(yù)休風(fēng)結(jié)束后,僅剩燒結(jié)礦 800 t,球團(tuán)礦 800 t、焦炭 400 t。

2 降料線停爐操作過程

2.1 預(yù)休風(fēng)操作

在正式降料線休風(fēng)停爐前進(jìn)行1次預(yù)休風(fēng),在爐頂十字測溫處安裝4個(gè)打水槍,在正式降料線過程,控制爐頂溫度,防止燒壞爐頂設(shè)備。更換破損風(fēng)口,保證降料線過程安全。安裝長距離料尺,用于監(jiān)控正式降料線料面下降過程。

12月13日21:00開始變料,入爐堿度1.24,減輕綜合負(fù)荷20%,12月15日0:00開始控料線;到1:00時(shí)料線降至2.7 m;2:00時(shí)料線降至 4 m,由于爐頂溫度上升,開始爐頂打水;5:00時(shí)料線降至8 m,減風(fēng)到零,完成預(yù)休風(fēng),加蓋面焦20 t,總計(jì)上休風(fēng)料 59批,休風(fēng)前最后一次生鐵ω[Si]含量為 0.615%、ω[S]含量為 0.025%。

2.2 降料線

高爐大修停爐,理想狀態(tài)是將料面安全、平穩(wěn)降到風(fēng)口中心線,但是在降料面時(shí)容易出現(xiàn)爐頂煤氣溫度過高燒壞爐頂設(shè)備、煤氣H2含量高產(chǎn)生爆鳴、爐頂打水控制不準(zhǔn)確水蒸氣產(chǎn)生膨脹爆炸等安全隱患;此外,在降料線過程,還容易出現(xiàn)管道、爐皮開裂、頂壓冒尖、放散閥著火等事故[3-4]。因此,降料線過程要嚴(yán)格控制好煤氣成分、打水量和出鐵時(shí)機(jī)。

鞍鋼新1號高爐從2016年12月14日14:15開始降料線,到12月15日6:30休風(fēng)結(jié)束,期間每隔30 min取1次煤氣樣,分析煤氣成分,嚴(yán)格控制H2和O2成分變化,并實(shí)時(shí)探測料線變化(見表1)。本次降料線共計(jì)打水1 995 t,料面平穩(wěn)而且平整地降到風(fēng)口區(qū)域。

表1 新1號高爐降料線過程煤氣成分及料線

在降料線過程總計(jì)出3次鐵,第1次在料線接近 18 m 時(shí),共出鐵水 320 t、渣 120 t,鐵水ω[Si]為1.145%、溫度1 483℃;第2次在料線接近21 m時(shí),共出鐵水 320 t、渣 140 t,鐵水ω[Si]為 2.0%、溫度1 525℃;第3次接近停風(fēng),共出鐵水26 t、渣110 t,鐵水ω[Si]為 1.0%、溫度 1 523 ℃。 降料線期間鐵水物理熱和渣鐵流動(dòng)性良好,為最后出殘鐵提供了有力的條件。

3 出殘鐵操作

高爐出殘鐵操作是停爐操作重要環(huán)節(jié)之一,如果殘鐵口位置選擇在內(nèi)襯侵蝕最薄弱位置,出殘鐵過程中容易造成內(nèi)襯崩塌,誘發(fā)安全事故[1];殘鐵量估算不準(zhǔn)確,造成殘鐵出不凈,爐內(nèi)渣鐵殘留量過多,增加爐缸清理難度。

3.1 殘鐵口位置選擇

根據(jù)鞍鋼新1號高爐第5層滿鋪碳磚檢測電偶溫度數(shù)據(jù),經(jīng)過模擬計(jì)算,判斷陶瓷墊基本保持完整,因此,殘鐵口高度選擇在第1~第2層陶瓷墊之間位置,即爐缸二段冷卻壁底部向上680 mm的位置。

根據(jù)高爐爐缸碳磚檢測電偶溫度數(shù)據(jù),判斷2號鐵口是侵蝕最為嚴(yán)重區(qū)域,因此,選擇殘鐵口位置應(yīng)該避開2號鐵口。為了不影響高爐停爐前正常出鐵和便于殘鐵溝砌筑,同時(shí)便于殘鐵運(yùn)輸,最終殘鐵口選擇在1號鐵口偏北、2號風(fēng)口下方位置。

3.2 殘鐵量計(jì)算

根據(jù)鞍鋼經(jīng)驗(yàn),按以下經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算爐缸內(nèi)殘鐵量[2]:

式中,p為殘鐵量,t;k為殘鐵系數(shù),一般為0.4~0.6,侵蝕嚴(yán)重的爐底取上限,較輕取下限;d為爐缸直徑,m;h為實(shí)際死鐵層深度,m;ρ為熱態(tài)鐵水密度,t/m3。

按此經(jīng)驗(yàn)公式,本次鞍鋼新1號高爐殘鐵計(jì)算量為1 080 t,實(shí)際出殘鐵用時(shí)7個(gè)多小時(shí),實(shí)際殘鐵量大約1 000 t左右,從最后扒爐缸結(jié)果看爐缸殘鐵出的非常凈,只是在底部環(huán)狀帶有小量殘鐵,計(jì)算殘鐵量與實(shí)際殘鐵量基本一致。

3.3 出殘鐵

為方便殘鐵運(yùn)輸,殘鐵坑設(shè)在2號鐵口擺嘴下第5和第6鐵道路線上。按殘鐵量1 080 t設(shè)計(jì)殘鐵坑,殘鐵坑參數(shù)為21 m×10 m,深度是向地面下挖1 000 mm,底部先墊300 mm厚的焦粉,然后墊200 mm的無瀝青搗打料并搗實(shí),用火烘烤干,四周用搗打料壘實(shí),中間用搗打料壘成2 500 mm×2 000 mm×800 mm的模子,共44塊,設(shè)計(jì)能力可以滿足1 300 t殘鐵。

殘鐵溝鋼板槽高1 000 mm,寬1 200 mm,殘鐵溝總長34 m,殘鐵溝向南延長10 m,向北延長12 m,殘鐵溝的坡度為10°,南北兩側(cè)殘鐵溝與墻體之間留有1 000 mm的安全平臺(tái),主殘鐵溝與南北兩側(cè)殘鐵溝交叉點(diǎn)設(shè)有沉鐵坑,起緩沖作用,保證出殘鐵工作更加安全。

4 大修施工實(shí)踐

高爐長壽是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,其中施工質(zhì)量也是高爐長壽系統(tǒng)工程中重要環(huán)節(jié),因此,在高爐大修時(shí),制定先進(jìn)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)施工質(zhì)量管理具有重要意義。

4.1 制定爐缸爐底砌筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

本次鞍鋼新1號高爐施工標(biāo)準(zhǔn)參照文獻(xiàn)[5]制定。

4.1.1 爐底砌筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

(1)爐底每層炭磚及找平層抽查不少于4處,要求每處5 m2范圍內(nèi)不少于10點(diǎn),比規(guī)定磚縫大50%不能超過4點(diǎn)。

(2)搗打料密度符合設(shè)計(jì)要求,壓縮比要大于40%。

(3)上下層之間磚縫不允許重合。

(4)泥漿飽和度大于95%。

要求磚縫<1 mm,表面平整度用3 m標(biāo)尺測量,誤差為±1 mm,超微孔碳磚、德國西格里磚縫<0.5 mm。

4.1.2 爐缸砌筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

(1)每層炭磚抽檢不少于4處,要求每處5m2范圍內(nèi)不少于10點(diǎn),比規(guī)定磚縫大50%不能超過4點(diǎn)。

(2)同一層內(nèi)合門少于4處,不能在鐵口區(qū)域,并應(yīng)該均勻分布。

(3)不能有3層重縫,上下層重縫與相鄰兩層重縫不能在同一位置。

(4)砌體與冷卻壁或爐殼之間用搗料填實(shí)。

(5)泥漿飽和度大于98%。

砌筑的質(zhì)量要求和允許誤差,按表2中標(biāo)準(zhǔn)要求。

冷卻壁與碳磚之間搗打料,每次鋪料厚度小于300 mm,搗打后壓下量不小于35%,直徑Φ6 mm金屬棒手工插入深度不大于50 mm;風(fēng)口組合磚灰漿飽滿度≥98%,磚縫(2±1)mm,爐內(nèi)施工環(huán)境溫度≥5℃。

表2 爐缸砌筑質(zhì)量要求內(nèi)容

4.2 冷卻系統(tǒng)施工實(shí)踐

(1)更換爐缸1~6段冷卻壁。其中爐缸2段、鐵口區(qū)為軋銅冷卻壁,水道直徑為60 mm,爐缸其余各段為鑄鐵冷卻壁,水管規(guī)格為Φ73 mm×6 mm,同時(shí)更換爐缸1~5段爐殼,更換第7到第10段539塊銅冷卻板,更換爐身上部1~5段鑄鐵冷卻壁。

(2)安裝20個(gè)銅質(zhì)冷卻棒。由于22層與23層冷卻板之間間距較大,存在冷卻盲區(qū),本次大修在該區(qū)域安裝20個(gè)銅質(zhì)冷卻棒,冷卻棒規(guī)格為Φ90 mm,長度140 mm,通軟水冷卻。

(3)爐喉鋼磚取消水冷。原爐喉鋼磚分為上下兩段,上段高度為1 430 mm,內(nèi)部灌漿,下段高度為930 mm,原為水冷,本次大修取消水冷,全部改為內(nèi)部灌漿。

4.3 熱風(fēng)爐檢修

煙道閥、冷風(fēng)閥、助燃空氣閥、煤Ⅰ閥、煤Ⅱ閥返廠檢修,更新DN2400凈煤氣切斷閥、混風(fēng)閥、3個(gè)熱風(fēng)閥和3個(gè)熱風(fēng)支管波紋管,對混風(fēng)器進(jìn)行改造,并重新焊接管皮和砌筑耐火材料。

3個(gè)外端管和三岔口部位耐火材料拆除,重新噴涂、砌筑。外端管砌筑時(shí),沿軸向噴涂層、輕質(zhì)層和重質(zhì)層均留了2道20 mm寬的膨脹縫,以保證波紋管的伸縮功能。更新煤氣換熱器,本次大修仍采用板式換熱器。

5 結(jié)論

(1)鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠新1號高爐本次降料線是在總結(jié)鞍鋼多年停爐降料線操作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的改進(jìn),利用溫度場數(shù)據(jù)判斷爐底侵蝕深度和計(jì)算爐內(nèi)殘鐵量,與實(shí)際殘鐵量高度一致。

(2)降料線過程要嚴(yán)格控制煤氣成分、打水量和出鐵時(shí)機(jī),防止出現(xiàn)管道、爐皮開裂等事故。

(3)本次新1號高爐降料線打水依然采用傳統(tǒng)模式,爐頂打水量共計(jì)1 995 t。

目前先進(jìn)企業(yè)已經(jīng)采用爐頂霧化打水裝置,既能夠滿足日常使用,又可滿足降料線打水,并且節(jié)約水量,3200 m3高爐降料線打水僅需水量800~1 000 t,因此,鞍鋼應(yīng)借鑒該項(xiàng)技術(shù)。

[1]成蘭伯.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

[2]夏中慶.高爐操作與實(shí)踐[M].沈陽:遼寧人民出版社,1988.

[3]曹華,宋文剛.寶鋼4000 m3級高爐降料線操作實(shí)踐 [J].煉鐵,2007,26(1): 6-8.

[4]宋玉龍.寶鋼降料線操作技術(shù)的進(jìn)步 [J].寶鋼技術(shù),2016(6):50-52

[5]張國銀,王會(huì)榮,王磊.3200 m3高爐本體內(nèi)襯砌筑施工技術(shù)[J].天津冶金,2007(增刊):98-103.

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