劉小剛 鄧建明
中海石油(中國)有限公司天津分公司
渤海A構(gòu)造對于渤海天然氣勘探具有里程碑意義,該構(gòu)造天然氣儲量超百億立方米級別,為我國冬季“煤改氣政策”大氣污染綜合治理、解決近期北方冬季“氣荒”提供了重要保障,是渤海灣未來產(chǎn)能建設(shè)的重點區(qū)域[1-2]。在該構(gòu)造探井揭示出明下段、館陶組、東營組、孔店組和太古界均有油氣顯示,主力目的層位為孔店組及太古界潛山,潛山埋深4 000~4 500 m。渤海孔店組強(qiáng)非均質(zhì)性砂礫巖地層困擾鉆井提速[3],其膠結(jié)致密,研磨性強(qiáng);深部潛山片麻巖地層提速困難[4],可鉆性差,增加了鉆井周期。機(jī)械鉆速低導(dǎo)致裸眼段鉆井液浸泡時間增加,流體長時間沖刷井壁引發(fā)井壁失穩(wěn)、掉塊埋鉆具、鉆桿刺漏等次生復(fù)雜事故,嚴(yán)重制約了油田開發(fā)的經(jīng)濟(jì)性,提高機(jī)械鉆速是中深層鉆井縮短鉆井周期的瓶頸。分析鉆井施工中暴露出技術(shù)難題,開展了該地區(qū)提高鉆井機(jī)械鉆速技術(shù)研究,建立全井段巖石可鉆性級值剖面并對比鉆頭庫優(yōu)選鉆頭;砂礫巖地層選擇一體化復(fù)合沖擊提速工具提高機(jī)械鉆速,潛山片麻巖利用扭沖工具配合特殊PDC鉆頭化解了以往砂礫巖、片麻巖地層只能采用牙輪鉆頭鉆進(jìn)鉆速低的難題,極大增加了單只鉆頭進(jìn)尺,形成了適合渤海中深部地層提高機(jī)械鉆速技術(shù)。中深層關(guān)鍵提速技術(shù)在渤海A油田的應(yīng)用,解決了中深層鉆井井身結(jié)構(gòu)冗余、建井周期長、鉆井時效低等難點,效果明顯。
該區(qū)塊在館陶組中下部、孔店組鉆遇厚層砂礫巖;東營組鉆遇火成巖,可鉆性差且易垮塌;太古界潛山為致密片麻巖。孔店組砂礫巖、東營組火成巖采用?215.9 mm鉆頭,潛山片麻巖地層采用?152.4 mm鉆頭。深部地層提速主要存在3個難點。
(1)區(qū)域累計鉆遇砂礫巖層厚度達(dá)到750 m,礫石成分以石英、長石及火成巖礫為主,礫徑最大7mm,具有強(qiáng)非均質(zhì)性,巖心強(qiáng)度實驗顯示砂礫巖地層壓實程度高,研磨性強(qiáng)。PDC鉆頭易發(fā)生早期崩齒破壞,牙輪鉆頭磨損嚴(yán)重,引起鉆頭縮徑,頻繁起鉆換鉆頭,出井鉆頭如圖1所示。A1井鉆遇該套砂礫巖,消耗鉆頭5只,平均機(jī)械鉆速僅1.83 m/h,且起下鉆更換鉆頭、扶正器后頻繁蹩鉆,劃眼困難。
(2)太古界巖性以花崗片麻巖為主,地層可鉆性極差,地層硬度高,研磨性強(qiáng),機(jī)械鉆速慢,摩擦產(chǎn)熱帶引起復(fù)合片磨損。且深部地層?88.9 mm鉆桿?152.4 mm鉆頭鉆進(jìn),難以有效施加鉆壓,PDC鉆頭吃入地層困難,破巖效率受限,牙輪鉆頭鉆進(jìn),單趟進(jìn)尺僅78 m,平均機(jī)械鉆速僅1.22 m/h。

圖1 A1井出井PDC、牙輪鉆頭Fig.1 PDC and cone bit out of Well A1
(3)地層的可鉆性差造成鉆井周期增加,使已鉆開的上部裸露地層浸泡時間過長,井壁垮塌、填埋鉆具;同時導(dǎo)致馬達(dá)、扶正器、鉆桿等井下工具過度磨損、疲勞破壞,引發(fā)次生鉆井事故,使鉆井周期增加。
綜上,牙輪鉆頭雖然在砂礫巖、片麻巖地層鉆進(jìn)具備一定優(yōu)勢,但由于其結(jié)構(gòu)特殊性,提速存在上限。渤海A油田提速的主要難點在于延長PDC鉆頭壽命,增加單只鉆頭進(jìn)尺,從而提高機(jī)械鉆速。
建立巖石可鉆性剖面,并統(tǒng)計油田所使用鉆頭的機(jī)械鉆速與巖石可鉆性關(guān)系的鉆頭庫,結(jié)合鄰井鉆頭使用情況,初步確定鉆頭類型。分析特殊巖性對鉆頭的破壞機(jī)理,優(yōu)選提速工具,建立了渤海中深層提速技術(shù)。
巖石的強(qiáng)度和硬度會隨著巖石聲波時差的增大而減小[5]。測井?dāng)?shù)據(jù)與地層巖石力學(xué)特性的關(guān)系式為[6]

式中,Δtp為巖石聲波時差,s/m;Ed為動態(tài)彈性模量,MPa;μd為動態(tài)泊松比;ρ為地層巖石密度,g/cm3;A,B為回歸系數(shù)。
通過巖心實驗測定巖石可鉆性極值,模擬鉆進(jìn)巖石2.4 mm深度所需時間[7],校核測井?dāng)?shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

式中,Kd為巖石可鉆性;a、b為校正系數(shù);?t為鉆進(jìn)巖石2.4 mm深度所需時間,s。
統(tǒng)計鄰近油田地層機(jī)械鉆速并對應(yīng)巖石可鉆性,統(tǒng)計出不同地層巖石可鉆性最適宜的鉆頭,建立相關(guān)參數(shù)庫。對應(yīng)目標(biāo)油田選擇鉆頭,初步制定地層鉆頭選型方案。
鉆頭受壓吃入地層之初,巖石未破壞,鉆頭運(yùn)動受阻,鉆具受扭;巖石破壞后,鉆具扭矩釋放,鉆頭加速運(yùn)動,若地層非均質(zhì),礫石對PDC鉆頭復(fù)合片產(chǎn)生正向沖擊造成鉆頭崩齒,繼而引起鉆頭復(fù)合片的快速破壞,復(fù)合片切削部位受撞擊剝落影響切削效率及壽命,使機(jī)械鉆速急劇下降[8-10]。中深層提速工具可消除了鉆頭破巖時可能出現(xiàn)的多種有害振動,將鉆井液的流體能量轉(zhuǎn)換成高頻、均勻穩(wěn)定的機(jī)械沖擊能量并直接傳遞給PDC鉆頭,使鉆頭在井底運(yùn)動保持連續(xù)性。
一體化復(fù)合沖擊工具將鉆頭和沖擊器融為一體,將鉆井液水力能量轉(zhuǎn)化為脈沖沖擊能量,按照周向和軸向4∶1的比例分配,形成復(fù)合沖擊。該工具可配合旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向使用,適用于抗壓強(qiáng)度56~210 MPa地層,通過改變破巖機(jī)理提高機(jī)械鉆速。
復(fù)合沖擊器所帶的?215.9 mm鉆頭是6刀翼13 mm齒復(fù)合沖擊器專用鉆頭,后排帶錐形切削齒,錐形齒使點載荷集中,減少扭矩波動同時增加鉆頭穩(wěn)定性,化解有害振動,延長鉆頭壽命增加單只鉆頭進(jìn)尺。
?215.9 mm井段鉆遇孔店組砂礫巖,地層平均抗壓強(qiáng)度102 MPa,硬夾層抗壓強(qiáng)度202 MPa。通過一體化復(fù)合沖擊器帶PDC鉆頭解決了砂礫巖地層復(fù)合片早期破壞的難題,出井鉆頭僅輕微磨損,如圖2所示。

圖2 一體化復(fù)合沖擊器出井鉆頭Fig.2 Integrated complex impactor bit out of well
潛山片麻巖、花崗巖等地層抗壓強(qiáng)度過高,易造成PDC鉆頭破壞。使用一體化復(fù)合沖擊工具對鉆頭保護(hù)效果有限,且受工具結(jié)構(gòu)影響,在漏失風(fēng)險較大的潛山地層不適用,因此引入扭沖工具實現(xiàn)提速。
扭沖工具通過鉆井液驅(qū)動內(nèi)部錘體產(chǎn)生一定頻率的圓周往復(fù)沖擊作用于PDC鉆頭,以增加其破巖能量,并平衡鉆柱震蕩,延長鉆頭使用壽命[11-13]。
忍者齒PDC鉆頭在不減少鉆頭攻擊性的情況下,增加鉆頭整體抗沖擊性,采用4象限受力模式,把地層沖擊力分化到4個象限,單個象限受到的沖擊力遠(yuǎn)小于常規(guī)單個復(fù)合片受到的沖擊力,該復(fù)合片抗沖擊性比常規(guī)復(fù)合片提高了80%。忍者齒十字棱配合扭力沖擊器形成錐形吃入地層結(jié)構(gòu),與地層呈咬合狀,相當(dāng)于復(fù)合片鑲嵌在地層中。十字棱在每個刀翼排量呈同心圓型,在幾何學(xué)上最佳剪切排列。因此用忍者齒PDC鉆頭配合扭沖工具應(yīng)用于潛山井段。鉆頭出入井對比見圖3,忍者齒鉆頭提高了高研磨性地層機(jī)械鉆速,同時延長了鉆頭及其他鉆具的壽命。

圖3 忍者齒鉆頭出入井對比Fig.3 Comparison of Ninja-tooth bit in and out of the well
在A油田勘探開發(fā)過程中逐漸形成了中深層提速技術(shù)。由于對地層不熟悉,第1口探井A1井鉆進(jìn)孔店組后,PDC鉆頭鉆遇砂礫巖后快速損壞,更換新鉆頭后情況未改變。后采用牙輪鉆頭鉆進(jìn)整體機(jī)械鉆速較低,最后嘗試采用一體化復(fù)合沖擊器,機(jī)械鉆速由1.4 m/h提高到2.7 m/h,效果明顯,孔店組?215.9 mm鉆頭使用情況統(tǒng)計見表1。
A1井?152.4 mm井段進(jìn)入潛山后,牙輪鉆頭機(jī)械鉆速低且出井鉆頭磨損嚴(yán)重,后使用一體化復(fù)合沖擊器鉆進(jìn),機(jī)械鉆速有所提高(見表2)。
隨著A1井、A3井鉆頭使用經(jīng)驗摸索,在A5井及后續(xù)鉆井中形成了中深層提高機(jī)械鉆速技術(shù):采用?215.9 mm一體化復(fù)合沖擊工具鉆進(jìn)孔店組砂礫巖地層,在?152.4 mm硬地層井段,采用忍者齒鉆頭配合扭沖工具鉆進(jìn)。通過對鉆頭使用情況分析,中深層提速技術(shù)應(yīng)用效果非常明顯,A1、A3、A5井鉆遇孔店組砂礫巖(A2、A4井未鉆遇),A5井孔店組全井段使用復(fù)合沖擊器,機(jī)械鉆速較A1井、A3井提高較多,3口井孔店組機(jī)械鉆速情況見圖4。

表1 A1井?215.9 mm鉆頭使用情況Table 1 Service condition of ?215.9 mm bit in Well A1

表2 A1井?152.4 mm鉆頭使用情況Table 2 Bit statistics for ?152.4 mm of A1 well

圖4 ?215.9 mm井段鉆頭使用情況Fig.4 Service condition of the bit in the hole section of ?215.9 mm
引入扭沖工具后,鉆遇潛山地層機(jī)械鉆速有較大提高,單井使用鉆頭數(shù)量大大降低,5口鉆遇潛山地層的?152.4 mm井段機(jī)械鉆速見圖5。

圖5 ?152.4 mm井段鉆頭使用情況Fig.5 Service condition of the bit in the hole section of ?152.4 mm
尤其是A5井,將忍者齒鉆頭與扭沖工具配合,潛山機(jī)械鉆速達(dá)到5.3 m/h,較牙輪鉆頭平均機(jī)械鉆速提高96.3%,僅用1只鉆頭完成潛山段鉆進(jìn),單只鉆頭進(jìn)尺188 m,較牙輪鉆頭增加242%。A3井鉆井期間扭力沖擊器失效,導(dǎo)致鉆頭磨損嚴(yán)重(圖6),側(cè)面反映出扭力沖擊器的鉆頭保護(hù)效果。

圖6 A3井出入井鉆頭對比Fig.6 Comparison of bit in and out of Well A3
A油田中深層探井提速技術(shù)的成功應(yīng)用,極大推動了潛山儲層的勘探進(jìn)程,為該油氣田快速評價及經(jīng)濟(jì)高效的開發(fā)奠定堅實的基礎(chǔ)。隨著A5井作業(yè)順利結(jié)束,中深層探井提速技術(shù)得到成功應(yīng)用,其中A5井鉆井周期51.58 d,與A3井相比工期縮短28.4 d,直接減少鉆完井費用約4 700萬元。
(1)在對已鉆井地層巖石力學(xué)參數(shù)結(jié)合鉆井參數(shù)、鉆頭磨損、地層巖性等因素分析基礎(chǔ)上,針對不同地層采用與之相匹配的提速工具提速,取得了顯著效果,不但實現(xiàn)了機(jī)械鉆速的提高,也保證了裸眼段浸泡時間的降低,減少了復(fù)雜事故的發(fā)生。
(2)在砂礫巖地層鉆進(jìn)時應(yīng)保持較低的轉(zhuǎn)速(不超過70 r/min),鉆進(jìn)初期鉆壓不宜超過50 kN,隨地層硬度及機(jī)械鉆速變化適時增加鉆壓,最高鉆壓可以到120 kN。后期中深層鉆井提速工作除對沖擊器機(jī)理深入研究外,應(yīng)增加對鉆頭破巖機(jī)理的研究,斧形齒、類盤式鉆頭[14]等新型鉆頭更有利于硬地層破巖,可考慮引入新型鉆頭鉆進(jìn)。
(3)獅虎獸鉆頭[15]融合PDC 鉆頭和牙輪鉆頭的優(yōu)點,適合于砂礫巖地層提速,可考慮引進(jìn)。后期整體開發(fā)應(yīng)考慮叢式井特點,造斜井段提速技術(shù)仍需深入研究。