王加勇,何布朗,卞振江,鄔 平
(1.上海理工大學能源與動力工程學院,上?!?00093;2.蘇州熱工研究有限公司,江蘇 蘇州 215004)
隨著環保標準的進一步提高,火電廠現有環保裝置的超低排放改造也在全國范圍內迅速展開,目前國內已有大量機組通過了超低排放改造的環保驗收[1-2]。在實際運行過程中,電站難以達到超低要求,為提高脫硝效率,不得不增加噴氨量,勢必造成氨逃逸增加。逃逸氨超標以及由此引發的空氣預熱器堵塞加劇、低溫省煤器發生堵塞甚至靜電除塵器除塵效率下降等問題時有發生,嚴重影響機組滿負荷運行,降低了機組運行的經濟性和安全性[3-5]。
目前電廠通過采取噴氨優化調整試驗解決此類問題,主要通過對脫硝系統進行調整,提高脫硝效率,減小氨逃逸率[6-8]。結合現場試驗,對脫硝系統性能評價不僅考慮脫硝系統脫硝效率、SO2/SO3轉化率、氨逃逸濃度,優化噴氨量,以免造成二次污染,降低空氣預熱器的換熱效率;充分考慮NOx分布的相對標準偏差,調整溫度分布均勻,保證催化劑的使用時間;考慮脫硝系統出口仍需關注選擇性催化還原(SCR)系統阻力,確保煙氣有序流動,減少系統阻力,防止飛灰堆積等綜合指標,考慮更多因素對脫硝系統優化性能優化,對脫硝系統的優化和經濟運行給出合理建議。
660 MW燃煤機組鍋爐為超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用中速磨直吹式制粉系統、四角切圓燃燒方式、平衡通風、固態排渣、全鋼懸吊結構π型露天布置燃煤鍋爐,其超低排放脫硝系統布置圖見圖1。

圖1 超低排放脫硝系統布置示意圖
根據試驗期間測量和分析的SCR反應器入口和出口煙道NOx和O2的濃度,按如下公式計算:
(1)
式中CNOXI——折算到標準狀態、6%O2下的SCR入口煙氣中NOx濃度;CNOXO——折算到標準狀態、6%O2下的SCR出口煙氣中NOx濃度。
煙道截面NOx分布的相對標準偏差由式(2)至式(4)進行計算。

(2)
(3)
(4)
式中NOi——截面各點NO濃度值,(mg/m3);NO——截面處NO濃度平均值,(mg/m3),干基,6%O2;δ——NOx濃度分布標準偏差,(mg/m3);CV——相對標準偏差,%。
根據反應器出口截面的NOx濃度分布,選取反應器代表點作為NH3取樣點。氨逃逸樣品采用美國EPA的CTM-027標準以化學溶液法采集,并記錄所采集的干煙氣流量和O2濃度。通過分析樣品溶液中的氨濃度,根據所采集的煙氣流量和O2,計算各采集點處煙氣中干基NH3濃度。煙氣中的NH3取樣系統如圖2所示。

圖2 煙氣中的NH3取樣系統
煙氣經過催化劑后,部分SO2被氧化成SO3。在低于220℃下,SO3會與NH3反應生成硫酸氫銨,造成空預器冷段受熱面的堵塞和腐蝕,控制SO2/SO3轉化率勢在必行。依據EPA method 6和ASTM-3226-73T標準,同時在反應器進出口測量SO2/SO3濃度,利用化學滴定法分析樣品中的硫酸根離子濃度,結合干煙氣流量和O2濃度計算煙氣中的干基SO2、SO3濃度,進而計算通過催化劑層的SO2/SO3轉換率。
優化試驗調整過程中,密切關注系統阻力的變化、溫度的分布及其還原劑的消耗。在脫硝系統進出口測量壓力、溫度分布,監視脫硝系統阻力變化和溫度場變化。
在冷態條件下,在脫硝煙道截面處用手持式熱敏風速計網格法測量速度場分布,掌握各層催化劑進口流場分布偏差,為隨后熱態條件下的氨噴優化調整提供基礎數據和指導。冷態測試結果見表1。

表1 冷態流場分布相對標準偏差
在90%負荷以上對SCR的入口速度分布、入口和出口的NOx分布、各噴氨支管的噴氨量分布進行了摸底測試。圖3、圖4為測得的A、B側入口各噴氨支管噴氨量分布圖示;圖5、圖6為A、B側入口NOx分布圖示,A側入口NOx分布的相對標準偏差為3.39%,B側入口NOx分布的相對標準偏差為2.60%;圖7、圖8為A、B側入口速度場分布圖示,A側入口速度分布的相對標準偏差為23.85%,B側入口速度分布的相對標準偏差為32.20%;圖9、圖10為A、B側出口NOx分布圖示,A側出口NOx分布的相對標準偏差為46.09%,B側出口NOx分布的相對標準偏差為45.13%。由此可知,A、B側出口NOx分布的相對標準偏差遠大于15%的期望值,需要通過噴氨優化調整,將出口過大的NOx分布相對標準偏差降下來。

圖3 A側SCR噴氨量分布

圖4 B側SCR噴氨量分布

圖5 A側SCR入口NOx分布(單位μL/L,相對標準偏差3.39%)

圖6 B側SCR入口NOx分布(單位μL/L,相對標準偏差2.60%)

圖7 A側入口速度場(單位m/s,相對標準偏差23.85%)

圖8 B側入口速度場(單位m/s,相對標準偏差32.20%)

圖9 A側SCR出口NOx分布(單位μL/L,相對標準偏差46.09%)

圖10 B側SCR出口NOx分布(單位μL/L,相對標準偏差45.13%)
對SCR進口噴氨閥門的開度進行有針對性調整,降低SCR出口NOx濃度相對標準偏差,SCR反應器整體的噴氨量和SCR出口的NH3逃逸濃度都會隨之線性降低,這對空預器及下游設備乃至整個機組的正常長期運行,都非常有利。為此,進行噴氨優化調整試驗十分必要。
根據摸底試驗數據,確定各截面NOx摩爾流量分布,再按設計的最佳氨氮摩爾比進行AIG噴氨格柵各支管摩爾流量計算,并結合截面各處的NOx濃度分布場和NH3逃逸濃度分布場,對各AIG噴氨摩爾流量矩陣進行摩爾理論修正。其次,對各AIG噴氨支管的標準孔板進行流量復核計算,確定該孔板的目標壓差。最后,將其與摸底試驗結果進行比對,確定最大偏差噴氨支管位置。
在機組帶500 MW及出口NOx濃度給定運行方式下,對理論計算與實測流量偏差較大的噴氨支管優先調整,并測量截面各處的NOx濃度分布場,與摸底測量數據進行比對。根據催化反應響應狀況,進行再次、重復調整,直至反應器出口NOx分布相對標準偏差控制在15%左右。
根據摸底測試得到的SCR入口、出口的NOx分布、速度場分布,噴氨支管的噴氨量分布,對相應噴氨支管開度進行了若干調整,最后得到噴氨優化后的出口NOx分布如圖11~圖12所示。

圖11 優化后A側SCR出口NOx分布(單位:μL/L,相對標準偏差14.53%)

圖12 優化后B側SCR出口NOx分布(單位:μL/L,相對標準偏差15.31%)
由圖11、圖12可知,經對相關噴氨支管開度做有針對性調整后,A側出口NOx分布的相對標準偏差由46.09%降為14.53%,B側出口NOx分布的相對標準偏差由45.13%降為15.31%。
調整完畢后,分別在機組帶100%、380 MW工況下,于截面各處測量NOx濃度分布場和NH3逃逸率情況,并與對應摸底工況進行比較,評價調整效果。
在機組帶100%、80%、380 MW工況下,在同一截面處測量NOx濃度分布場并與對應摸底工況進行比較后,對SCR入口噴氨系統作了進一步的精細調整。最后得到的各負荷下噴氨優化后的出口NOx分布如圖13~圖18所示。
由圖13~圖14可知,660 MW噴氨優化精細調整后,A、B側出口NOx分布的相對標準偏差為14.74%、13.90%;由圖15~圖16可知,500 MW噴氨優化精細調整后,A、B側出口NOx分布的相對標準偏差為15.32%、14.64%;由圖17~圖18可知,380 MW噴氨優化精細調整后,A、B側出口NOx分布的相對標準偏差為15.45%、14.98%。

圖13 660 MW精細調整后A側出口NOx分布(單位mg/Nm3,6%O2,相對標準偏差14.74%)

圖14 660 MW精細調整后B側出口NOx分布(單位mg/Nm3,6%O2,相對標準偏差13.90%)

圖15 500 MW精細調整后A側出口NOx分布(單位mg/Nm3,6%O2,相對標準偏差15.32%)

圖16 500 MW精細調整后B側出口NOx分布(單位mg/Nm3,6%O2,相對標準偏差14.64%)

圖17 380 MW精細調整后A側出口NOx分布(單位mg/Nm3,6%O2,相對標準偏差15.45%)

圖18 380 MW精細調整后B側出口NOx分布(單位mg/Nm3,6%O2,相對標準偏差14.98%)
在機組試驗負荷點下,同步在每臺反應器進、出口測量NOx濃度,并在反應器出口采集氨逃逸樣品,用于計算脫硝效率與氨逃逸率,具體優化結果見表2。
由表2可知,660 MW負荷下,SCR反應器A進、出口NOx濃度為270.17 mg/Nm3、45.12 mg/Nm3,SCR反應器A的脫硝效率為83.30%;SCR反應器B進、出口NOx濃度為270.80 mg/Nm3、40.69 mg/Nm3,SCR反應器B的脫硝效率為84.97%,平均的脫硝效率為84.14%,出口NOx濃度為42.91 mg/Nm3,出口氨逃逸濃度為0.28 μL/L。

表2 脫硝效率和氨逃逸率計算
500 MW負荷下,SCR反應器A進、出口NOx濃度為275.72 mg/Nm3、42.34 mg/Nm3,SCR反應器A的脫硝效率為84.64%;SCR反應器B進、出口NOx濃度為253.35 mg/Nm3、38.58 mg/Nm3,SCR反應器B的脫硝效率為84.77%,平均的脫硝效率為84.71%,NOx濃度為40.46 mg/Nm3,出口氨逃逸濃度為0.15 μL/L。
380 MW負荷下,SCR反應器A進、出口NOx濃度為125.83 mg/Nm3、27.71 mg/Nm3,SCR反應器A的脫硝效率為77.97%;SCR反應器B進、出口NOx濃度為127.43 mg/Nm3、35.68 mg/Nm3, SCR反應器B的脫硝效率為72.00%,平均的脫硝效率為74.99%,出口NOx濃度為31.70 mg/Nm3,出口氨逃逸濃度為0.17 μL/L。
根據SCR入口煙氣量、入口NOx濃度、脫硝效率和氨逃逸,計算得出系統氨耗量,見表3。試驗結果顯示,600 MW下平均氨耗量約為147.57 kg/h,500 MW下平均氨耗量約為129.95 kg/h,380 MW下平均氨耗量約為39.35 kg/h。

表3 氨耗量計算
通過試驗結果表明,本次噴氨優化調整試驗效果顯著,同樣的工況條件下調整后比調整前噴氨量降低20%,解決了脫硝裝置出口NOx濃度偏差較大、氨耗量較高、氨逃逸濃度較大的問題,消除了局部氨逃逸濃度超標現象,達到了既定調整目標。
通過電子微壓計的全壓示差,測量脫硝系統阻力,其入口布置于上升煙道噴氨格柵前,出口布置于反應器出口煙道,優化調整后試驗測試結果見表4。

表4 優化調整后各負荷下系統阻力
利用熱電偶網格法實測SCR入口、出口煙溫,優化結果見表5。機組滿負荷下,SCR裝置的煙溫降幅為5.71℃;500 MW負荷下下煙溫降幅為5.33℃;380 MW負荷下煙溫降幅為7.42℃。
機組在不同負荷下,確保滿足“SO2/SO3轉化率≤1.0%”的投產性能保證值,以減少對催化劑的危害。

表5 系統優化后溫降
(1) 通過試驗結果表明,本次噴氨優化調整試驗效果顯著。解決了脫硝裝置出口NOx濃度偏差較大、氨耗量較高、氨逃逸濃度較大的問題,消除了局部氨逃逸濃度超標現象,有效減少硫酸氫銨的生成,空氣預熱器快速堵灰情況有明顯好轉,達到了既定調整目標。
(2)考慮了更多因素對脫硝系統性能進行優化,在保證脫硝效率的同時,考慮氨耗量、系統阻力、溫降及其SO2/SO3等綜合因素。通過調整控制煙溫偏差,確保煙氣溫度在催化劑最佳作用的溫度范圍;優化吹灰系統,最大程度低減少流動阻力,防止飛灰堆積,減少催化劑的磨損.在滿足環保要求,兼顧經濟指標和延長設備壽命。
(3)設備運行一段時間后,脫硝系統性能下降,以脫硝系統性能考核試驗結果為目標,進行優化調整試驗,應考慮多種因素綜合優化脫硝系統性能更為科學、合理,建議同行交流采納。
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