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淺談優化石料粒度降低活性灰成本

2018-04-08 09:08:58劉芳趙宵曄
魅力中國 2018年50期
關鍵詞:成本

劉芳 趙宵曄

摘要:活性冶金石灰是一種密度小、結晶細、比表面積大、反應性強,含硫、磷等有害雜質少的優質輕燒石灰,在煉鋼過程中具有熔解速度快,造渣能力強,能夠縮短鋼水吹氧時間,提高鋼水收得率、減少煉鋼輔料用量,除硫、磷效果明顯的優點,是煉鋼工序必不可少輔料之一。本文就如何優化石料粒度降低石灰成本展開討論。

關鍵詞:石灰石;粒度;煅燒分解;成本

引言:邯鋼礦業分公司現有4座以焦爐煤氣為燃料,粒度40-80㎜的石灰石為原料,生產優質冶金石灰的麥爾茲雙膛石灰窯,年產能約為60萬噸,是邯鋼公司重要的冶金輔料供應基地。冶金石灰作為鋼鐵冶煉工序中重要的輔料,在保證質量的前提下降低活性石灰生產費用,對降低公司優質鋼材生產費用,提升公司產品市場競爭力具有顯著的促進作用。

一、存在的問題

邯鋼礦業分公司現有4座以天然氣為燃料,粒度40-80㎜的石灰石為原料,生產優質冶金石灰的麥爾茲雙膛石灰窯,年產能約為60萬噸,是邯鋼公司重要的冶金輔料供應基地。

冶金石灰作為鋼鐵冶煉工序中重要的輔料,在保證質量的前提下降低活性石灰生產費用,對降低公司優質鋼材生產費用,提升公司產品市場競爭力具有顯著的促進作用。

近年來,活性石灰生產費用降低的效果不明顯,原因如下:

礦業公司麥爾茲窯以粒度40-80mm的石灰石為原料煅燒活性冶金石灰,因粒度要求標偏大,40mm以下篩出物較多,灰石消耗比與理論值1.79相差較大;受環保檢查影響礦點關停較多,石料供應點及供貨量減少,買方市場處于被動地位;另收社會物價增長因素影響,礦業分公司40-80mm石料采購費用逐年上升,活性石灰生產成本居高不下。(見表1)降低灰石消耗比是降本增效的關鍵點。

二、解決方案

(一)解決思路

石灰石在煅燒分解過程中,CO2的分離是從石灰石表面向內部緩慢進行的,隨著粒徑增大,從晶格中釋放出CO2氣體就需要更高的溫度來產生更高的分解壓力。因此煅燒大粒徑石灰石所需時間更長,溫度更高。粒徑小的石灰石煅燒所需溫度與時間相對減少,但小粒度石料空隙率較小,會導致窯爐內部氣流阻力增大,增大窯壓,加大設備負荷。也就是說,如果能夠控制好窯膛壓力,使其處于與產量對應的合理區間中,煅燒小粒徑的石灰石完全可行。

通過長期麥爾茲窯生產實踐,我們發現通過對煤氣量、助燃風量、灰冷風量、窯通道溫度及壓力等工藝參數進行優化調整,可以做到符合30-60mm石灰石的煅燒工藝參數要求,并生產出合格的冶金石灰。以30-60mm粒度石灰石替代40-80mm石料作為煅燒活性石灰原料在技術上是可行的。

(二)工藝參數調控難點

1.煅燒溫度

在實際生產中隨著煅燒繼續,料塊逐漸分解并向核心延伸,在其表面的CaO層逐漸加厚,阻礙了熱量向內核傳遞,從而使物料分解速度顯著降低,只有提高煅燒溫度增加二氧化碳分解壓力差,才能保證石料分解完全。一般控制煅燒溫度不超過1200℃,若溫度過高,很容易使石灰表面CaO產生過燒、結瘤,不僅得不到優質石灰也會使窯況惡化。

2.煅燒周期

根據石灰石粒度、風機空氣壓力、流量、窯溫度等參數的不同,煅燒時間也須相應地變化。石灰石是在不斷地發生著化學變化,逐漸由表層到深入,但超過一定的時間,石灰活性就會降低。這是因為隨著煅燒時間延長,石灰晶粒長大、長好、缺陷減少、氣孔率下降。煅燒時間和煅燒溫度有著直接的關系。煅燒溫度低時,可適當延長煅燒時間;煅燒溫度高時,可適當縮小煅燒時間。但煅燒溫度的高低對分解石灰石質量的影響比煅燒持續時間更重要。另外,在實際生產中還要考慮石灰石料層厚度的大小,料層厚度大時,煅燒時間就會長一些;相反,料層厚度小時,煅燒時間就會短一些。綜合考慮我們將煅燒周期控制在12-15分鐘左右。

3.石灰冷卻風系數

麥爾茲窯石灰冷風系數一般在0.6-0.8之間。石灰冷卻風系數越大,出灰灰溫下降越明顯。但是過量的冷卻空氣會加大窯體廢氣流速與流量,降低窯膛內石料預熱效率,致使廢氣溫度上升,增加窯爐熱損耗、降低了熱效率;石灰冷卻風系數過小,出灰灰溫上升,熱能利用率降低。因此灰冷風系數設定時,應當考慮保證出灰與廢氣總的熱損耗最低。本單位麥爾茲窯灰冷風系數設定在0.7左右,冬季略低、夏季略高。經過長期的生產實踐檢驗,效果良好。

(三)工藝參數控制標準

煅燒溫度、配風系數、煅燒時間,窯體壓力、石料粒度等工藝參數之間相互聯系,相互制約,如何將其調整到最優化狀態,是一個艱難的課題。本單位經過長期對麥爾茲窯工藝學習及生產實踐,在生產過程中不斷修正,最終得到了滿意的30-60mm石灰石煅燒工藝參數控制范圍(見表2),使麥爾茲窯達到了良好的運行效果。

三、完成效果

1.優化調整工藝參數后,活性灰噸灰天然氣單耗、電耗有所降低,活性石灰生產成本費用降低顯著2017年灰石消耗比降至1.84,較16年節約石料9萬噸。全年節約石料采購費用639萬元;節約電費86萬元;節約天然氣費用112萬元。

2.冶金石灰質量滿足公司標準。

四、結論

以粒度范圍30-60mm的石灰石代替40-80mm的石料煅燒活性石灰,可增加30-40mm石料的利用率,降低灰石消耗比,礦業分公司活性石灰產能為60萬噸/年,以30-60mm粒度的石灰石替代40-80mm,年均節約石料6-10萬噸,降低成本400-700萬元,經濟效益可觀。

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