胡尊民
(江蘇方天電力技術(shù)有限公司, 南京 211102)
二次再熱技術(shù)是國內(nèi)燃煤火電機(jī)組的新型技術(shù),鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)與一次再熱火電機(jī)組有很多不同,鍋爐的響應(yīng)特性也和一次再熱百萬機(jī)組不同。協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)的作用是協(xié)調(diào)各個子系統(tǒng)協(xié)同工作,只有了解清楚各個分系統(tǒng)的響應(yīng)特性,才能更好地耦合協(xié)調(diào)系統(tǒng)的控制參數(shù)。筆者結(jié)合某二次再熱機(jī)組協(xié)調(diào)投用過程中的汽溫振蕩情況,了解磨煤機(jī)一次風(fēng)量的變化對整個機(jī)組產(chǎn)生的影響,分析一次風(fēng)量系統(tǒng)振蕩的原因及對協(xié)調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)生影響的過程,便于以后類似機(jī)組協(xié)調(diào)控制的投用及優(yōu)化。
該鍋爐為超超臨界二次再熱、直流爐、單爐膛、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、切圓燃燒方式的塔式鍋爐。爐后尾部煙道出口有2臺選擇性催化還原(SCR)脫硝反應(yīng)裝置,下部各布置1臺轉(zhuǎn)子直徑為17 286 mm的三分倉容克式空氣預(yù)熱器。制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機(jī)冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺鍋爐配置6臺中速磨煤機(jī)和皮帶稱重式給煤機(jī),鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下5臺運行,1臺備用。采用四角切向燃燒,每臺磨煤機(jī)帶2層燃燒器。
機(jī)組剛完成初壓模式下的滿負(fù)荷工況運行,各個子系統(tǒng)模擬量擾動試驗已完成,機(jī)組按照正常流程投入?yún)f(xié)調(diào)控制,協(xié)調(diào)控制模式為鍋爐跟隨協(xié)調(diào)控制(CBF)模式,準(zhǔn)備做變負(fù)荷試驗。
機(jī)組負(fù)荷780 MW,5臺磨煤機(jī)運行,一次風(fēng)機(jī)壓力設(shè)定值為11.5 kPa。機(jī)組負(fù)荷指令由780 MW變化至830 MW,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷達(dá)到目標(biāo)負(fù)荷830 MW后,系統(tǒng)中蒸汽溫度、主蒸汽壓力、總風(fēng)量等主要參數(shù)不能穩(wěn)定下來:主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度會產(chǎn)生20 min左右為周期的振蕩變化;同時整個鍋爐主控的輸出、焓值修正輸出等主要控制回路產(chǎn)生振蕩變化。經(jīng)過多次耦合參數(shù)計算及修改,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)參數(shù)振蕩問題仍不見好轉(zhuǎn)。當(dāng)協(xié)調(diào)解除后,機(jī)組蒸汽溫度和壓力還是做振蕩變化。查看其中一臺正運行的D磨煤機(jī)冷、熱一次風(fēng)調(diào)門指令,一次風(fēng)量及機(jī)組主蒸汽壓力、主蒸汽溫度曲線見圖1。

圖1 磨煤機(jī)一次風(fēng)與汽溫汽壓變化對應(yīng)曲線
由圖1可以看出:在13:40:24之前機(jī)組壓力設(shè)定跟蹤實際機(jī)組壓力,此時機(jī)組處于協(xié)調(diào)解除狀態(tài)。機(jī)組蒸汽溫度、蒸汽壓力是周期振蕩,主蒸汽壓力滯后于主蒸汽溫度的變化,磨煤機(jī)的熱一次風(fēng)的指令及風(fēng)量也振蕩變化,風(fēng)量指令超前變化于汽溫變化。因此,判斷引起整個系統(tǒng)汽溫振蕩的主要原因是機(jī)組的一次風(fēng)量振蕩。鍋爐主控手動時,每臺給煤機(jī)的給煤指令不變,磨煤機(jī)熱一次風(fēng)量振蕩不是由給煤指令引起的。投入?yún)f(xié)調(diào)后,負(fù)荷指令不變,機(jī)組壓力設(shè)定值不變,汽溫、汽壓還是處于振蕩變化,但振蕩周期與協(xié)調(diào)投入前有差別,這說明協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)因為壓力偏差的變化,對整個機(jī)組鍋爐主控的輸出進(jìn)行修正,從而對整個機(jī)組的汽溫、汽壓產(chǎn)生了影響。
合理的一次風(fēng)溫可以提高煤粉氣流的初溫,減少煤粉氣流達(dá)到著火溫度所需要的著火熱,從而縮短著火時間。因此,盡量提高一次風(fēng)溫能夠減輕鍋爐燃燒的滯后作用。
一次風(fēng)量以滿足揮發(fā)分的燃燒為原則:一次風(fēng)量增大,相應(yīng)增加了著火熱,對著火不利;一次風(fēng)量過低,則影響揮發(fā)分的著火燃燒,從而阻礙著火的繼續(xù)擴(kuò)展。一次風(fēng)量的大小通常用一次風(fēng)率來表示,一次風(fēng)率是指一次風(fēng)量占送入爐膛總風(fēng)量的比例。一次風(fēng)率的大小應(yīng)根據(jù)燃煤的揮發(fā)分而定,而且在變負(fù)荷過程中,特別是變負(fù)荷初期,一次風(fēng)率與正常運行時偏差較大。所以變負(fù)荷初期爐膛的一次風(fēng)率對爐膛燃燒有較大影響。
一次風(fēng)速對著火過程也有影響:一次風(fēng)速過高,會使著火推遲,致使著火距離拉長而影響整個燃燒過程;一次風(fēng)速過低,會造成一次風(fēng)管堵塞,而且由于著火提前,還可能燒壞燃燒器。變負(fù)荷過程中磨煤機(jī)的一次風(fēng)量是通過調(diào)門直接給風(fēng)的,而煤量是要通過給煤機(jī)傳輸?shù)侥ッ簷C(jī),有一個滯后作用。所以,一次風(fēng)量對一次風(fēng)機(jī)的風(fēng)速也有影響。
火電機(jī)組協(xié)調(diào)控制的最大難題是鍋爐和汽輪機(jī)動態(tài)特性不匹配,鍋爐產(chǎn)汽但慣性大,汽輪機(jī)耗汽且響應(yīng)快,再加上自動發(fā)電控制(AGC)要求快速響應(yīng)電網(wǎng)負(fù)荷需求,汽輪機(jī)和鍋爐的不同步就加劇了電力生產(chǎn)過程的波動。因此,鍋爐的慣性越小,協(xié)調(diào)控制就越容易[1]。鍋爐的慣性基本由制粉系統(tǒng)和爐內(nèi)燃燒過程的慣性時間決定,一次風(fēng)作為向爐膛送煤粉的介質(zhì),在燃燒控制中起到舉足輕重的作用。通過優(yōu)化磨煤機(jī)一次風(fēng)控制可有效減少制粉系統(tǒng)慣性的影響。
磨煤機(jī)熱一次風(fēng)調(diào)門控制邏輯見圖2。磨煤機(jī)一次風(fēng)量設(shè)定值由對應(yīng)給煤機(jī)的給煤指令函數(shù)加上風(fēng)量偏置組成,經(jīng)過單回路PID調(diào)節(jié)得出一個熱風(fēng)調(diào)門的調(diào)整量。加上一個給煤機(jī)指令的函數(shù)有利于磨煤機(jī)一次風(fēng)量的快速響應(yīng)。此邏輯設(shè)計當(dāng)給煤機(jī)指令對應(yīng)的調(diào)門開度能夠滿足熱一次風(fēng)量的設(shè)計要求時,PID調(diào)節(jié)基本不需要調(diào)整,可加快磨煤機(jī)的響應(yīng)速度。

圖2 磨煤機(jī)熱一次風(fēng)調(diào)門指令
磨煤機(jī)冷一次風(fēng)調(diào)節(jié)門控制邏輯見圖3。

圖3 磨煤機(jī)冷一次風(fēng)調(diào)門指令
冷風(fēng)調(diào)門的調(diào)節(jié)量是調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口的風(fēng)溫,維持磨煤機(jī)出口溫度達(dá)到運行要求。冷風(fēng)量應(yīng)該隨著熱一次風(fēng)門開度變化而變化,并且受磨煤機(jī)進(jìn)煤量及外部環(huán)境溫度的影響。同時冷一次風(fēng)門開度變化也會導(dǎo)致磨煤機(jī)一次風(fēng)量的變化。因此,冷熱風(fēng)調(diào)門開度的比例關(guān)系對磨煤機(jī)風(fēng)溫調(diào)節(jié)及一次風(fēng)量調(diào)節(jié)都有較大的影響。在夏季,環(huán)境溫度高,冷風(fēng)溫度也高,冷風(fēng)量在整個一次風(fēng)量中占比較大,冷風(fēng)量對一次風(fēng)量的干擾就會加強(qiáng);在冬季,環(huán)境溫度低,冷風(fēng)溫度低,冷風(fēng)量在整個一次風(fēng)量中占比較小,變風(fēng)量時冷風(fēng)調(diào)節(jié)對整個磨煤機(jī)一次風(fēng)量的擾動就小。該磨煤機(jī)出口溫度設(shè)定為:75 ℃加運行人員手動設(shè)定溫度偏置作為冷一次風(fēng)調(diào)門調(diào)節(jié)出口溫度的目標(biāo)值。為了減少冷風(fēng)調(diào)節(jié)過程中對磨煤機(jī)一次風(fēng)量調(diào)節(jié)的影響,用磨煤機(jī)熱一次風(fēng)調(diào)門指令的函數(shù)作為冷一次風(fēng)調(diào)門指令前饋。減小機(jī)組變負(fù)荷過程中PID調(diào)節(jié)的幅度,縮短冷熱風(fēng)耦合調(diào)節(jié)時間。
磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)分離器指令為對應(yīng)的給煤機(jī)指令函數(shù),運行人員可以通過轉(zhuǎn)速偏置調(diào)節(jié)。旋轉(zhuǎn)分離器的轉(zhuǎn)速與給煤機(jī)給煤量的函數(shù)關(guān)系見圖4。旋轉(zhuǎn)分離器的轉(zhuǎn)速影響著進(jìn)入爐膛的煤粉顆粒度的大小:顆粒大,同樣質(zhì)量的煤粉燃燒時間就長,單位時間內(nèi)產(chǎn)生的熱量就會少;顆粒小,同樣質(zhì)量的煤粉燃燒時間就短,單位時間內(nèi)產(chǎn)生的熱量就會多,產(chǎn)生做功的蒸汽量就大,使得爐膛燃燒滯后性減弱[2]。合理利用旋轉(zhuǎn)分離器這個特性,也能夠更好地控制整個機(jī)組的燃燒特性。

圖4 磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)分離器指令
ZGM133G中速輥式磨煤機(jī)內(nèi)煤粉是通過磨煤機(jī)一次風(fēng)吹入鍋爐爐膛內(nèi)的,瞬時一次風(fēng)量及一次風(fēng)壓的變化就能引起進(jìn)入爐膛煤粉量的變化。機(jī)組協(xié)調(diào)模式下變負(fù)荷時單位時間內(nèi)進(jìn)入爐膛的煤粉量與磨煤機(jī)的一次風(fēng)量是成比例的。由于鍋爐燃燒過程中就有很大的滯后性,包括給煤機(jī)到磨煤機(jī)的傳輸時間、磨煤機(jī)對煤粉的研磨時間、進(jìn)入爐膛內(nèi)的煤粉燃燒的時間,因此煤的響應(yīng)速度一定小于水的響應(yīng)速度。在協(xié)調(diào)下變負(fù)荷,機(jī)組燃料加速增方向55 t/h、減方向53 t/h,給水加速增方向165 t/h、減方向155 t/h。燃料加速的量大約為常規(guī)1 000 MW機(jī)組1.5倍,燃料加速五十多噸煤分配到每臺磨煤機(jī)上就有每臺磨煤機(jī)十幾噸的瞬時出力變化,磨煤機(jī)熱一次風(fēng)量的調(diào)門指令是對應(yīng)的給煤機(jī)給煤指令的函數(shù)加風(fēng)量偏置修正構(gòu)成,如此大的擾動量也會引起磨煤機(jī)熱風(fēng)門調(diào)門指令及風(fēng)量指令的突變,加之磨煤機(jī)熱風(fēng)門調(diào)節(jié)參數(shù)耦合的不合理,沒有能夠快速抑制住擾動,就造成一次風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)振蕩,進(jìn)而導(dǎo)致整個機(jī)組蒸汽溫度、蒸汽壓力的振蕩,擾亂機(jī)組協(xié)調(diào)系統(tǒng)的控制。而且該機(jī)組因為設(shè)計原因,基本沒有截流,如果滑壓速率小于變負(fù)荷對應(yīng)的壓力變化率,在增負(fù)荷時就會造成實際負(fù)荷跟不上負(fù)荷指令的變化。當(dāng)機(jī)組欠壓時,機(jī)組實際負(fù)荷在調(diào)門全開時也小于機(jī)組負(fù)荷指令(見圖1)。因此變負(fù)荷時滑壓速率設(shè)定為0.8 MPa/min,機(jī)組負(fù)荷變化率正常設(shè)定為20 MW/min,對應(yīng)的壓力設(shè)定值變化率大約為0.65 MPa/min,滑壓速率在正常變負(fù)荷時沒有作用。當(dāng)機(jī)組變負(fù)荷到達(dá)目標(biāo)值,壓力設(shè)定值同時到達(dá)目標(biāo)值。因此,當(dāng)機(jī)組變負(fù)荷開始和結(jié)束時,加速信號對整個機(jī)組的擾動量都很大,加上鍋爐燃燒系統(tǒng)的滯后性,就會對協(xié)調(diào)系統(tǒng)的控制產(chǎn)生很大影響,進(jìn)而加劇磨煤機(jī)一次風(fēng)量調(diào)節(jié)振蕩。
由圖1可以看出在13:40:24協(xié)調(diào)投入前:13:11:33磨煤機(jī)D熱風(fēng)調(diào)門指令達(dá)到最大值38.1%,13:17:20磨煤機(jī)D一次風(fēng)量達(dá)到最大值141 t/h;13:26:09磨煤機(jī)D熱風(fēng)調(diào)門指令達(dá)到最小值26.8%,13:30:54磨煤機(jī)D一次風(fēng)量達(dá)到最小值132.1 t/h。熱風(fēng)調(diào)門開度指令峰值與對應(yīng)的磨煤機(jī)一次風(fēng)量峰值的時間差為5 min左右,熱風(fēng)調(diào)門開度指令谷值與對應(yīng)的熱一次風(fēng)量谷值時間差也為5 min左右。由于一次風(fēng)量滯后調(diào)門的指令大約5 min,引起一次風(fēng)量調(diào)節(jié)振蕩,最終引起系統(tǒng)汽溫、汽壓振蕩。
最初設(shè)計的PID 參數(shù)及前饋函數(shù)是參考常規(guī)百萬機(jī)組的參數(shù)設(shè)計,沒有考慮到該機(jī)組磨煤機(jī)一次風(fēng)量的滯后時間遠(yuǎn)大于以前機(jī)組的一次風(fēng)量的滯后時間,導(dǎo)致調(diào)節(jié)過程中容易出現(xiàn)較大的過調(diào)量。雖然單回路小擾動調(diào)節(jié)時還沒有導(dǎo)致振蕩,但是為后面協(xié)調(diào)模式下一次風(fēng)量調(diào)節(jié)在大擾動后產(chǎn)生振蕩埋下伏筆。
為了能使冷熱一次風(fēng)在進(jìn)入磨煤機(jī)前充分混合,冷熱一次風(fēng)管設(shè)計時采用相互垂直布置;而為了使控制邏輯能夠快速響應(yīng)冷熱一次風(fēng)的配比,采用了熱風(fēng)調(diào)門指令給冷風(fēng)調(diào)門前饋的控制策略(見圖3)。當(dāng)給煤機(jī)給煤指令變化時,冷熱一次風(fēng)門指令同時超馳變化。冷一次風(fēng)的風(fēng)壓直接從一次風(fēng)機(jī)出口經(jīng)過風(fēng)管過來,而熱一次風(fēng)要經(jīng)過空氣預(yù)熱器加熱,有一些壓降。因此,冷一次風(fēng)壓比熱一次風(fēng)壓略高,阻礙了一次風(fēng)量的變化,引起一次風(fēng)量變化的滯后。
由于旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速是給煤機(jī)給煤指令的函數(shù)(見圖4),給煤機(jī)給煤量大于50 t/h,隨著給煤量增加,旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速指令降低,煤粉細(xì)度隨著轉(zhuǎn)速的降低而升高。旋轉(zhuǎn)分離器是由一個傳動機(jī)構(gòu)帶動的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子由多個葉片組成,從磨煤機(jī)碾磨區(qū)上升的風(fēng)粉氣流進(jìn)入旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子區(qū),在轉(zhuǎn)子的帶動下做旋轉(zhuǎn)運動,其中粗煤粉在離心力及葉片撞擊下被分離出來,落入碾磨區(qū)重新碾磨,其余細(xì)粉穿過葉片進(jìn)入磨煤機(jī)出口管道。旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速降低,瞬時需要被吹入爐膛的煤粉數(shù)量增加、煤粉顆粒也變大,一次風(fēng)輸送的介質(zhì)增加了,一次風(fēng)量變化也就會相應(yīng)變慢[3],而且本身旋轉(zhuǎn)分離器的轉(zhuǎn)動方向是和一次風(fēng)粉的傳輸方向垂直,也會引起一次風(fēng)量響應(yīng)的滯后。
煤粉進(jìn)入爐膛燃燒,然后產(chǎn)生蒸汽做功就是一個比較大的滯后環(huán)節(jié)。當(dāng)機(jī)組升負(fù)荷時,進(jìn)入爐膛的煤粉燃燒產(chǎn)生蒸汽做功需要一定的時間,導(dǎo)致機(jī)組欠壓;同時由于給水指令的增加,給水泵調(diào)門開度增加,給水泵需求蒸汽量增加,減少了做功蒸汽量,加劇機(jī)組欠壓。由于負(fù)荷指令沒有滯后,汽輪機(jī)只能通過開大調(diào)門進(jìn)汽,利用鍋爐本身的蓄熱做功,加劇了鍋爐系統(tǒng)的欠壓, CBF模式下鍋爐主控通過增加鍋爐主控輸出調(diào)節(jié)鍋爐的欠壓。當(dāng)煤粉進(jìn)入爐膛燃燒后,爐膛汽溫升高,減溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)增加減溫水,間接增加系統(tǒng)主蒸汽的流量。由于減溫水直接作用在過熱器,減少了爐膛內(nèi)部蒸汽管道傳輸?shù)木嚯x,對機(jī)組壓力的影響響應(yīng)速度更快,導(dǎo)致機(jī)組壓力快速增加,機(jī)組壓力超壓后,鍋爐主控自動調(diào)節(jié)又會通過減少輸出來平衡機(jī)組壓力,導(dǎo)致整個協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)振蕩。鍋爐主控輸出直接作用在給煤機(jī)給煤指令上,鍋爐主控輸出的來往反復(fù)變化導(dǎo)致給煤指令的周期變化,加劇了磨煤機(jī)一次風(fēng)量的振蕩變化;一次風(fēng)量振蕩變化同時反作用給整個控制系統(tǒng)。兩者相互影響,相互推動。
由于磨煤機(jī)一次風(fēng)量調(diào)節(jié)振蕩,引起了整個系統(tǒng)蒸汽溫度及壓力等參數(shù)相應(yīng)振蕩變化。現(xiàn)場設(shè)備安裝已經(jīng)完成,熱一次風(fēng)量滯后于熱一次風(fēng)調(diào)門開度變化大約5 min的系統(tǒng)特性不便改變,只能通過控制上采取方法解決這個問題。邏輯上通過優(yōu)化控制參數(shù),減少一次風(fēng)量大滯后對整個控制系統(tǒng)的影響。具體方法為:以實際試驗數(shù)據(jù)為依據(jù),優(yōu)化給煤量至熱一次風(fēng)門開度指令前饋,原有的給煤機(jī)給煤量與熱風(fēng)調(diào)門開度函數(shù)設(shè)計比較簡單,原函數(shù)為0~0、100~50兩段,優(yōu)化函數(shù)關(guān)系見圖2。使得給煤量、熱風(fēng)調(diào)門開度、一次風(fēng)量對應(yīng)關(guān)系盡量細(xì)化,減少中間調(diào)節(jié)過程;同時減弱積分參數(shù)的影響,將積分參數(shù)由原來的400S改至1 200S,弱化積分作用,強(qiáng)化比例作用,使得風(fēng)量偏差較小時,比例作用大于積分作用。達(dá)到較小的負(fù)偏差時,風(fēng)量在增長,但是實際調(diào)門指令不會增加或者微微下降;反之較小的正偏差時,風(fēng)量在減小,但實際調(diào)門指令不會減少或者微微增加,從而抑制滯后的影響。冷一次風(fēng)門的控制上,原來熱風(fēng)調(diào)門指令至冷風(fēng)調(diào)門指令前饋函數(shù)為0~0、100~50兩段;細(xì)化熱一次風(fēng)門指令至冷一次風(fēng)門開度指令前饋比例(見圖3),同時將冷風(fēng)調(diào)節(jié)的積分參數(shù)由原來的80S改至225S,增大積分時間,減小積分作用,產(chǎn)生的效果與熱風(fēng)調(diào)門修改參數(shù)相同。修改后,通過實際驗證,磨煤機(jī)一次風(fēng)量在機(jī)組協(xié)調(diào)變負(fù)荷后不再振蕩;同時系統(tǒng)的主蒸汽溫度、主蒸汽壓力等參數(shù)也不再振蕩,整個協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在變負(fù)荷后能夠很快穩(wěn)定下來,機(jī)組參數(shù)控制平穩(wěn),蒸汽溫度、蒸汽壓力參數(shù)符合設(shè)計要求。
磨煤機(jī)一次風(fēng)量的變化對機(jī)組汽溫及汽壓的影響要快于煤量指令的變化。變負(fù)荷過程中可以通過合理地加一次風(fēng)壓及一次風(fēng)量的前饋,加快機(jī)組的鍋爐系統(tǒng)的響應(yīng)速度。合理利用磨煤機(jī)一次風(fēng)及制粉系統(tǒng)的響應(yīng)特性,將會對協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的優(yōu)化產(chǎn)生獨特的效果。協(xié)調(diào)狀態(tài)下,子系統(tǒng)的自動控制與整個機(jī)組協(xié)調(diào)控制是相互影響的,因此重要的子系統(tǒng)在做擾動試驗時要考慮到協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)對其自動控制的影響。磨煤機(jī)一次風(fēng)系統(tǒng)的模擬量控制作為整個協(xié)調(diào)控制中非常重要的一環(huán),其控制效果的好壞、是否能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)快準(zhǔn),是整個協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的快速穩(wěn)定必要條件。
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