謝建中,連學(xué)文
我公司兩條生產(chǎn)線原設(shè)計均沒有專門的窯回灰(以下簡稱回灰)處理工藝(見圖1),加上對回灰及NC型連續(xù)生料均化庫等認識的不足,在生料輥磨出現(xiàn)長時間停機時,其給生產(chǎn)質(zhì)量帶來了相當(dāng)大的影響,嚴重時因熟料KH高,fCaO居高不下,安定性也難以保證,即使在生料高庫存的情況下也必須“停窯待磨”。這嚴重制約著窯熱工制度的穩(wěn)定、輥磨產(chǎn)量的提高、“避峰就谷”用電生產(chǎn)的組織,成為了生產(chǎn)的“瓶頸”。
在窯、磨同步運行時,一般情況下回灰是通過入庫提升機,與出磨生料共同入庫的,基本不存在回灰影響的問題。輥磨停機時,根據(jù)實際生產(chǎn)情況,將回灰對生產(chǎn)的影響主要分以下幾種情況進行描述。
2012年10月之前,在輥磨停機時,一般的工藝措施是將回灰入生料均化庫,并根據(jù)熟料KH及窯工況變化,通過適當(dāng)外摻粉煤灰進行調(diào)節(jié),但實際效果不理想。以2012年6月23日輥磨停機時為例,從表1可以看出,從輥磨停機開始,熟料KH逐漸升高,停機6h已達0.924,雖通過摻加粉煤灰調(diào)整,但12h后也達到了0.941,實際生產(chǎn)中在不摻加粉煤灰或隨著停磨時間的繼續(xù)延長,熟料KH曾>0.970。
看到“回灰入庫”存在的不足后,結(jié)合生產(chǎn)工藝條件,經(jīng)過分析、實踐,自2012年10月開始,在輥磨停機時將“回灰入庫”改為“回灰入窯”。經(jīng)過實踐證明,此工藝措施雖存在因回灰量不穩(wěn)定,引起入窯喂料量波動的不足,但可以明顯緩解回灰對生產(chǎn)質(zhì)量的影響。以2013年3月21日輥磨停機為例,從表2可以看出,輥磨停機≯12h,可以保證窯正常煅燒,如果措施得當(dāng)、及時,基本可以保持窯16h正常生產(chǎn)。
除了以上兩種現(xiàn)象外,在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)還有另外一種“奇怪”現(xiàn)象,即每次在窯較長時間停機后剛開機時(目前最短停機時間是48h),即使輥磨與窯同步開機回灰入庫的情況下,熟料KH也會很快升高。
以上三種現(xiàn)象,在輥磨開機后,隨著時間的延長,或通過及時大幅度降低出磨生料KH,或慢或快,熟料成分會逐漸轉(zhuǎn)入正常。
經(jīng)了解,這也是眾多使用連續(xù)型生料均化庫的水泥生產(chǎn)線存在的共性問題。
上述現(xiàn)象說明,在此特定條件下,均化庫內(nèi)的物料出現(xiàn)了較嚴重的偏析現(xiàn)象。借此,對粉體物料在連續(xù)型生料均化庫中的偏析談一些看法。
根據(jù)粉體流變學(xué)理論,粉體顆粒在運動、成堆或從料倉中排料時,由于粒徑、顆粒粒度、顆粒性狀、表面性狀等的差異,粉體層的組成呈不均質(zhì)的現(xiàn)象稱為偏析。偏析現(xiàn)象在粒度分布范圍寬的,自由流動顆粒粉體物料中經(jīng)常發(fā)生。粘性粉料在處理中一般不會發(fā)生偏析,但包含粘性和非粘性兩種成分的粉料中可能會發(fā)生偏析。細顆粒的滲透作用是導(dǎo)致非粘性物料偏析的主要因素。細顆粒在流動期間自身重新排列,可能通過較大的顆粒空隙滲漏,如料倉加料、卸料過程中的滲漏偏析(圖2為整體流動中典型的偏析與混合)。

圖2 整體流動中典型的偏析與混合
為此,我們對回灰化學(xué)成分及顆粒組成進行了分析。從表3回灰與表4出磨生料化學(xué)成分對比可以看出,我公司窯回灰與眾多水泥企業(yè)一樣,也存在KH高、細度細的特點。為進一步分析回灰顆粒特征,我們使用水泥激光粒度分析儀、不同規(guī)格的細度篩,進行了顆粒分布檢測(見表5、6),綜合來看,盡管水泥激光粒度分析儀檢測出磨生料及回灰存在較大誤差,但相對于出磨生料,仍可以看出回灰具有顆粒分布更集中的特點。
根據(jù)以上分析認為,在回灰與出磨生料混合入庫的情況下,均化庫在加料與卸料過程中,物料具有發(fā)生滲透偏析的潛在可能性。
連續(xù)型生料均化庫均化原理是利用空氣攪拌,重力作用,產(chǎn)生“漏斗效應(yīng)”,使生料粉在向下卸料時,盡量切割多層料面,充分混合。利用不同的流化空氣,使庫內(nèi)平行料面發(fā)生大小不同的流化膨脹作用,有的區(qū)域卸料,有的區(qū)域流化,從而使庫內(nèi)料面發(fā)生傾斜,進行徑向混合均化。簡單講,就是空氣攪拌、重力切割、徑向混合,三者相輔相成、共同作用。

表3 窯回灰化學(xué)成分(%)及率值

表4 出磨生料化學(xué)成分(%)及率值

表5 出磨生料、回灰粒徑分布,%

表6 出磨生料、回灰不同規(guī)格篩子篩余,%
陳立明[2]研究認為,粉體大庫內(nèi),粉體的物理流動性在實際儲存與卸放過程中,在粉體含氣量等多種因素影響下,庫內(nèi)物料的堆積狀態(tài)分布會呈現(xiàn)大跨度的動態(tài)變化。那么,對于水泥生料均化庫來講,也應(yīng)存在這一客觀物理現(xiàn)象。
結(jié)合生產(chǎn)實踐分析認為,生料均化庫在上部進料與下部卸料同時進行時,在進料動能、氣體流化等的共同作用下,庫內(nèi)物料的堆積狀態(tài)從頂部到底部,基本按照飽和全流態(tài)向飽和固態(tài)依次分布(見圖3),物料整體流動性高,均化庫的重力切割、徑向混合、空氣攪拌等均化功能原理均得以正常發(fā)揮,出庫生料成分相對均勻穩(wěn)定。

圖3 理想粉體大庫的動態(tài)卸放流動性分布
但在輥磨停機不進料、只卸料的情況下,隨著停止進料時間的延長、含氣量的降低,庫內(nèi)物料的堆積狀態(tài)發(fā)生大跨度變化,飽和全流態(tài)、次低密度高流態(tài)的堆積狀態(tài)快速消失,物料的整體流動性降低。連續(xù)卸料時,僅靠氣體的流化作用,徑向混合作用逐步弱化,在“漏斗”效應(yīng)作用下,由于細顆粒滲透偏析,料斗中部區(qū)域含細顆粒物料相對較多、卸料速度相對較快,此時卸出物料中細顆粒比例逐漸增加,在生產(chǎn)上表現(xiàn)為KH的逐步升高。如果此時回灰處于入庫位置,無疑會使此種現(xiàn)象加劇。并且隨著停止進料時間的繼續(xù)延長,極有可能形成貫穿整個料層高度的漏斗流,出現(xiàn)“先入先出”現(xiàn)象。我公司曾出現(xiàn)因輥磨故障24h不能開機回灰入庫的情況下,熟料KH達到了難以想象的0.970。磨機開機后,隨著入料時間的延長,在進料的反復(fù)沖擊震蕩作用下,庫內(nèi)物料的流動性逐漸轉(zhuǎn)好,此種現(xiàn)象逐步消失。
在長時間不進料、不卸料情況下,庫內(nèi)物料流動性處于最差的飽和固態(tài)或高固態(tài),在開機卸料時,物料的流動性將由最差狀態(tài)向正常狀態(tài)逐步轉(zhuǎn)變。起初在流化空氣作用下,僅在料庫底部形成無數(shù)有限高度漏斗流,已含有回灰的物料受“漏斗”效應(yīng)作用,也會發(fā)生滲透偏析,同樣磨機開機后隨著入料時間的延長,在進料的反復(fù)沖擊震蕩作用下,庫內(nèi)物料的流動性逐漸轉(zhuǎn)好,現(xiàn)象也逐漸消失。
經(jīng)檢測,輥磨停機前后,入窯生料細度的變化也驗證了此現(xiàn)象。從表7可以看出,公司二線2015年大修后剛開窯時,入窯生料細度約在13%,明顯低于正常生產(chǎn)時的17%,直至投料約8h后,入窯生料細度才逐步上升,穩(wěn)定在17%左右。
(1)杜絕回灰入生料均化庫。我公司一線通過技術(shù)改造,將回灰入稱重倉后,問題得到了根治。回灰改造工藝流程見圖4。
(2)在沒有改造的情況下,建議生料磨短時間停機過程中,將回灰直接入窯消耗掉,緩解回灰影響。若使用無煙煤作燃料時,因為窯煅燒能力稍弱,KH快速升高時窯況惡化較快,根據(jù)我們的生產(chǎn)經(jīng)驗,一般控制磨機停機時間≯6h,且不能頻繁停機,否則也不易控制,特別當(dāng)生料庫存料偏低時。

表7 2015年公司二線3月窯大修后投料前后入窯生料細度變化

圖4 回灰改造工藝流程圖
(3)在沒有改造的情況下,窯、磨長時間停機后再開機,通過強制“活化”,盡快使生料均化庫狀態(tài)恢復(fù),緩解回灰影響。方法一,窯投料前24h喂料系統(tǒng)外循環(huán),通過強制“活化”,提前使生料均化庫內(nèi)物料堆積狀態(tài)恢復(fù)正常;方法二,窯投料后,人為調(diào)整控制充氣換區(qū)時間,一般采取對區(qū)充氣卸料,每小時更換兩個區(qū),依次循環(huán)一周,同樣也可以達到強制“活化”效果。
對于(2)、(3)措施,一般還要輔以調(diào)料手段,在生料磨開機情況下,緊密結(jié)合出窯熟料質(zhì)量情況,及時靈活控制出磨生料率值,使生產(chǎn)盡快恢復(fù)正常。
入窯生料的穩(wěn)定是窯熱工制度穩(wěn)定的重要條件,這是眾所周知的道理。在生料磨停機等特殊情況下,已入庫的回灰在生料均化庫內(nèi),隨著物料流變形的轉(zhuǎn)變是會出現(xiàn)偏析的,其對生產(chǎn)帶來的負面影響是不可忽視的。借此也希望企業(yè)在設(shè)計階段要提前考慮窯回灰的處理工藝,完善工藝條件,做好各工藝環(huán)節(jié)之間的銜接,從根本上消除回灰對生產(chǎn)質(zhì)量的影響。
參考文獻:
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中材裝備集團有限公司主編的四項國家標(biāo)準頒布實施
中材裝備集團有限公司主持編制的GB/T 35150.1-2017《新型干法水泥生產(chǎn)成套裝備技術(shù)要求第1部分:生料制備系統(tǒng)》、GB/T 35150.2-2017《新型干法水泥生產(chǎn)成套裝備技術(shù)要求第2部分:燒成系統(tǒng)》、GB/T 35167-2017《水泥立式輥磨機》及GB/T 35168-2017《水泥工業(yè)用輥壓機》等四項國家標(biāo)準,已由全國建材裝備標(biāo)準化技術(shù)委員會及中國國家標(biāo)準化管理委員會于2017年12月19日發(fā)布,自2018年11月1日起開始實施。
四項標(biāo)準的出臺填補了我國水泥工業(yè)該領(lǐng)域的空白,對化解過剩產(chǎn)能、“一帶一路”、裝備走出去以及節(jié)能減排等方面具有重大意義。
四項標(biāo)準中,兩項新型干法水泥生產(chǎn)成套裝備技術(shù)國家標(biāo)準,明確規(guī)范了新型干法水泥生產(chǎn)成套裝備中生料制備系統(tǒng)和燒成系統(tǒng)的涵蓋范圍、工藝流程、設(shè)備要求、自動化控制水平、考核內(nèi)容等技術(shù)方法和參考指標(biāo),指導(dǎo)水泥生產(chǎn)中生料制備環(huán)節(jié)方案的設(shè)計、煤炭電力等能源消耗、污染排放等作業(yè)程序,促進水泥工業(yè)向資源節(jié)約型及環(huán)境友好型方向發(fā)展;水泥輥磨、輥壓機兩項國家標(biāo)準,進一步規(guī)范了相應(yīng)裝備的制造等要求。