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630MW汽輪機可傾瓦軸承溫度高原因分析及處理

2018-04-02 07:29:46
科技視界 2018年3期
關(guān)鍵詞:汽輪機

鄭 智

(湛江中粵能源有限公司,廣東 湛江 524000)

1 設(shè)備概況

某電廠2號汽輪機為哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機,于2017年進行通流改造,改造后汽輪機型號為N630-16.7/538/538。汽輪機高壓缸為單流布置,中壓缸、低壓缸均為雙流反向布置。軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、1號低壓轉(zhuǎn)子、中間軸、2號低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子、勵磁小軸及11個軸承組成。其中,#1—8軸承(高、中、低壓轉(zhuǎn)子前后軸承)為四瓦塊可傾瓦型徑向軸承,#9—10軸承(發(fā)電機前后軸承)上半為圓柱形,下半為兩塊可傾瓦;#11軸承為徑向圓柱形軸承。

2 軸瓦溫度高情況介紹

某電廠2號汽輪機組通流改造完成后,于2017年11月27日進行沖轉(zhuǎn)。如圖1所示,#2汽輪機沖轉(zhuǎn)過程中,#3軸承金屬溫度隨汽輪機轉(zhuǎn)速升高而升高,當汽輪機轉(zhuǎn)速到達 3000r/min時,其測點 2溫度達到 96.9℃,在機組帶負荷運行階段測點1溫度穩(wěn)定在98-99℃范圍內(nèi),明顯高于正常運行時70-75℃的溫度范圍,且比較接近停機值 113℃。而測點 1溫度為 75.8℃,兩側(cè)溫差達到 21.1℃。另外,#3瓦振為 13.3um,#3瓦軸振 29.3um,回油溫度47.7℃,均處于正常范圍。

經(jīng)過熱工人員的檢查,確認測點2反映的是#3軸承右側(cè)下瓦塊的溫度,且經(jīng)過拆線檢查熱電阻的阻值和絕緣,確認該測點溫度為實際瓦溫。因此,雖#3軸承軸振、瓦振、均在正常范圍內(nèi),但#3軸承右側(cè)下瓦塊溫度(即#3軸承測點2溫度)為真實數(shù)據(jù),接近軸承金屬溫度停機值113℃,嚴重威脅機組安全運行。

2017年12月13日,#2機組停機。如圖 2所示,#3瓦溫無波動。22:59時,汽機轉(zhuǎn)速下降到 1722rpm,3X軸振、3Y軸振及#3瓦振均出現(xiàn)了小范圍波動,其中,3X軸振最大值為86.8um,3Y軸振最大值為79.9um。

圖1 汽輪機沖轉(zhuǎn)參數(shù)畫面

圖2 停機參數(shù)畫面

3 #3軸承溫度高原因分析

3.1 軸承結(jié)構(gòu)

某電廠2號汽輪機#3軸承結(jié)構(gòu)如圖3所示,軸承由軸承外殼、瓦枕及四塊具有自位能力的可傾瓦組成。軸承兩塊下瓦各裝有一支溫度元件,該元件為三線制PT熱電阻,用于監(jiān)測兩塊下瓦的金屬溫度。瓦塊通過支持銷定位,且位于瓦塊中心的調(diào)整墊塊與支持銷的球面接觸,作為可傾瓦的擺動支點。

潤滑油通過軸承外殼兩側(cè)水平油孔,進入瓦枕水平兩側(cè)、底部節(jié)流孔板進入軸承各瓦塊楔形間隙,形成油膜,并從軸承兩側(cè)端部油封環(huán)處排出,返回軸承座。

油封環(huán)和油封擋環(huán)可防止軸承兩端大量漏油,保證潤滑油對軸瓦的冷卻能力。油封擋環(huán)分為兩半,通過油封環(huán)上的限位銷防止油封擋環(huán)轉(zhuǎn)動。

圖3 #3軸承結(jié)構(gòu)

3.2 可能導(dǎo)致#3軸承溫度高的原因

(1)實際進入軸瓦的潤滑油量偏少,軸承箱內(nèi)潤滑油管路泄露,導(dǎo)致實際進入軸瓦潤滑油量偏少,從而出現(xiàn)回油溫度正常,軸瓦溫度高的現(xiàn)象。

(2)軸承右側(cè)下瓦塊烏金面脫胎、損傷,破壞油膜穩(wěn)定性,導(dǎo)致軸瓦溫度升高。[1]

(3)軸承頂部間隙小,汽輪機高速旋轉(zhuǎn)過程中,軸瓦油膜遭到破壞,導(dǎo)致軸頸與軸瓦烏金面產(chǎn)生干摩擦,導(dǎo)致軸瓦溫度高。[1]

(4)軸承兩端油封環(huán)間隙大,潤滑油泄漏量大,導(dǎo)致油膜壓力下降,軸頸與軸瓦產(chǎn)生摩擦,造成軸瓦溫度高。

(5)油封擋環(huán)結(jié)合面螺栓松脫,潤滑油泄漏量過大,導(dǎo)致軸頸與軸瓦摩擦,造成瓦溫高。

3.3 解體檢修發(fā)現(xiàn)的問題及分析

12月30日,#2汽輪機具備停運盤車條件,隨即停運盤車及潤滑油系統(tǒng),對#3軸承進行解體揭瓦檢查。經(jīng)過檢查,軸頸與軸瓦接觸部分無損傷,軸瓦烏金面無脫胎現(xiàn)象,軸承箱內(nèi)潤滑油管路無泄漏,#3軸承兩端油封環(huán)完好且間隙符合安裝標準。但在檢查、數(shù)據(jù)測量過程中發(fā)現(xiàn)以下問題:

(1)如圖4所示,#3軸承左側(cè)上瓦塊有輕微磨損痕跡。

(2)如圖5所示,下側(cè)左、右瓦塊均有磨損痕跡,其中,下側(cè)右瓦塊磨損痕跡較重。

(3)與#3軸承接觸的軸頸部分情況良好,并無磨損現(xiàn)象。

(4)檢修人員對瓦塊的厚度、軸瓦調(diào)整墊塊的厚度、支持銷的厚度及瓦塊背后定位孔的深度進行了詳細的測量,具體測量數(shù)據(jù)如下表:

圖4 #3軸承左側(cè)上瓦塊磨損

圖5 #3軸承下瓦塊磨損情況

表1 #3軸承下瓦塊測量數(shù)據(jù)單位:mm

根據(jù)上述數(shù)據(jù)可得:

左側(cè)下瓦塊總厚度S1=(78.01+78.04)/2+25.57+17.86-30.80=90.655mm

右側(cè)下瓦塊總厚度S2=(78.07+78.09)/2+25.56+18.27-30.96=90.95mm

S2比S1大0.295mm,由此可判斷出,在汽輪機正常運行中,#3軸承右側(cè)下瓦塊的載荷明顯比左側(cè)下瓦塊的載荷大。

(5)對 #3軸承的頂部間隙進行測量,其中,左側(cè)上瓦塊頂部間隙為0.56mm,右側(cè)上瓦塊頂部間隙為0.57mm,均在制造廠設(shè)計值 0.56-0.66 mm范圍內(nèi),但均處于下限值。

結(jié)合汽輪機運行數(shù)據(jù)、現(xiàn)場解體檢查及測量的數(shù)據(jù),#3軸承右側(cè)下瓦塊溫度高主要原因如下:

(1)#3軸承左右兩側(cè)上瓦塊頂部間隙偏小,雖兩瓦塊頂部間隙符合設(shè)計標準,但均處于下限值。

(2)右側(cè)下瓦塊調(diào)整墊塊較厚,載荷左右不均勻,右側(cè)下瓦塊載荷較重。再考慮到左側(cè)上瓦塊頂部間隙處于設(shè)計值下限,進一步加重右側(cè)下瓦塊的載荷,從而導(dǎo)致該軸瓦與軸頸產(chǎn)生摩擦,造成該瓦塊金屬溫度高。

4 處理措施及效果

4.1 主要處理措施

(1)由于#3軸承單側(cè)下瓦塊載荷重,且避免過多影響軸系的載荷分布,故不對#3軸承作整體調(diào)整,只對右側(cè)下瓦塊的調(diào)整墊塊進行打磨,考慮到之前運行瓦塊已經(jīng)有一定的磨損量,因此通過打磨將#3軸承右側(cè)下瓦塊調(diào)整墊塊厚度減少0.07mm,并檢查調(diào)整墊塊與軸瓦接觸情況合格。

(2)通過打磨上瓦塊背面的調(diào)整墊塊,將 #3軸承左側(cè)上瓦塊頂部間隙調(diào)整至0.65mm,右上瓦頂部間隙調(diào)整至0.62mm,以接近設(shè)計范圍0.56-0.66mm的上限值。

(3)檢查#3軸承下瓦塊表面接觸度,對右側(cè)下瓦塊表面進行輕微修刮。

4.2 處理效果

2018年1月7日,2號汽輪機啟動沖轉(zhuǎn),如圖 6所示,#3軸承金屬溫度正常,測點 1溫度為 68.5℃,測點2溫度為64.5℃。在隨后機組帶負荷階段,溫度穩(wěn)定在此范圍內(nèi),#3瓦振 12.2um,3X軸振為 38.5um,3Y軸振為 51.3um,回油溫度 46.7℃,均在正常范圍內(nèi)。

5 結(jié)語

本文結(jié)合2號汽輪機沖轉(zhuǎn)過程及正常運行中的#3軸承左右側(cè)瓦溫、回油溫度等參數(shù)及解體檢查的結(jié)果,確認#3軸承右側(cè)下瓦塊溫高的原因是左側(cè)上瓦塊頂部間隙偏小及右側(cè)下瓦塊調(diào)整墊塊厚度過大,通過相應(yīng)的調(diào)整,成功解決了#3軸承右側(cè)下瓦塊金屬溫度偏高的問題。2號機組于2018年1月7日正常啟動,#3軸承金屬溫度、回油溫度、軸振、瓦振等參數(shù)均在正常范圍內(nèi),保障了機組安全運行。同時,此案例為同類型機組軸承檢修提供了一定的參考價值。

圖6 #3軸承處理后汽輪機沖轉(zhuǎn)過程參數(shù)曲線

【參考文獻】

[1]劉晶晶,焦軍政,楊竹青.汽輪機軸瓦溫度高的原因分析及 處 理 [J].華 電 技 術(shù) ,2013,35(7):42-43.

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