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改善電解鋅剝離狀況的研究與應用

2018-03-27 02:04:34王從榮聶巨峰
中國設備工程 2018年6期
關鍵詞:研究

王從榮,聶巨峰

(葫蘆島鋅業股份有限公司工程管理部,遼寧 葫蘆島 125000)

我國是一個鋅精礦的凈進口國家,由于鋅的產量明顯不足,很多鋅材料需要從國外購買,如何提高鋅冶煉的產量成為當前首要解決的問題。目前,我國鋅冶煉存在的顯著問題是電解時電量損耗嚴重的問題,并且自動化水平非常低。因此,亟需深入分析當前電解鋅的剝離狀況,并提出相應的解決方案。本次研究將針對這一問題展開深入研究,提出改善電解鋅剝離狀況的研究與應用。

1 電解鋅剝離狀況的分析

近年來,為了提高鋅產量,我國加大了鋅產業的投入資金,但是電解鋅剝離的生產現狀不令人滿意。目前,大部分鋅公司在電解期間生產的產品以鋅皮為主,整個電解過程需要24h,并且所有剝鋅的操作為人工操作,通常情況下,每天需要花費4h來完成剝鋅操作。但是剝鋅工作開展得不是很順利,偶爾會遇到難剝的情況,導致剝鋅效率有所下降。在2期電解工段,按照日工作量來計算,難剝的鋅皮會有45~95張。最近3個月,經常會遇到難剝的情況,連續幾天都很難開展工作,并且還存在難剝鋅皮數量增長的趨勢,日工作量達到1000多張,導致剝鋅時間在原有基礎上,添加2~3h。

2 改善電解鋅剝離狀況方案與應用效果的分析

為了解決剝鋅難的問題,本次研究提出采用自動化技術代替人工,以此節省人力及其開銷,同時還可以提高剝鋅效率。本次研究針對鋅皮難剝的問題,采取凈化處理措施,具體分為3個處理步驟:第1步凈化銅鎘;第2步凈化鈷鎳;第3步凈化殘鎘。

(1)凈化銅鎘。此操作步驟主要用于去除銅鎘后,利用濕法煉鋅,使其從溶液中浸出,使用的溶液密度為1.41,溶液中浸出雜質有Ni、Co、Cd、Cu,對應的含量分別是0.0088g/L、0.053g/L、0.73g/L、0.68g/L。利用置換法,向溶液中吹制鐵粉,使得銅鎘被置換出來。以下為置換條件:溫度控制在55℃左右,溶液體積設定為2L,對應的反應時間設置為55min。在反應的過程中,根據吹制鐵粉的加入量,決定鋅粉粒度,但是不可以超出0.16~2.14mm這個范圍,使用的質量為0.35g,1次完整的實驗時間在25~40min之間,間隔5min取樣1次。最后,采用自然過濾法,將溶液中的雜質濾除,并用酒精對雜質進行洗滌處理,分析濾渣中Cu、Cd、Zn的含量,同時分析濾液中Cd、Cu的含量。表1所示,為凈化除銅鎘結果。

表1 凈化除銅鎘結果統計表

通過觀察表1中的數據可知,控制Cu與Cd的比例,可以降低浸液中Cu與Cd濃度。當Cd含量高于10.8mg/L時、Cu含量低于0.1mg/L時,才能夠滿足鋅電極的反應要求,前者不滿足要求,后者滿足要求,需要采取三段除殘鎘處理。其結果表明,采取置換處理后,鎘含量增加的幅度在16~20%之間。而正常的鎘含量范圍在5~10%之間,因此,在后續的反應中還需要對殘留物采取濾除處理,以此提高鎘回收率。另外,置換時間設定為25~40min。

(2)凈化鈷鎳。第1步處理結束后,本步驟主要用來凈化鈷鎳。方案如下:配置2L溶液,向溶液中添加一些吹制鋅粉,控制活性金屬鋅含量,不得低于96%,同時設定鋅粉粒度范圍在0.066~0.073mm之間。控制溫度在86℃左后,待溶液與物質反應3h后,向溶液中添加,其中鋅粉的數量所占比例為1%,此外,還要向溶液中添加酒石酸銻鉀、硫酸銅,其中鈷含量與銅含量相等,均為10%。表2所示,為凈化鈷鎳實驗結果統計表。

表2 凈化鈷鎳結果統計表

通過觀察表2中的數據可知,銻鹽除鈷方法的實施效果顯著。如果置換時間達到40min,則測量溶液中的鈷鎳含量可知,兩者含量均滿足鋅電解條件,當時間逐漸延長時,其含量將隨之下降,直至置換時間達到150min時,鈷含量達到穩定狀態,始終保持在0.03mg/L,為溶液中鋅電解提供了反應條件。本階段的處理,在去除雜質方面起到了良好作用,通過調整添加劑和鋅粉的使用量來濾除雜質。其結果表明,本次研究提出的方案可以很好的濾除雜質,使得除了鎘以外的雜質均符合電解要求,完成電解反應。

(3)凈化殘鎘。在上一個處理步驟的基礎上,本次研究對殘余的鎘采取處理。反應條件如下:配備2L溶液,向溶液中添加吹制鐵粉,確保活性金屬鋅的含量在95%以上,并控制鋅粉粒度范圍在0.066~0.073mm之間,溫度控制在76℃左右,待溶液反應3h以后,查看反應效果。表3所示,為凈化殘鎘實驗結果統計表。

表3 凈化殘鎘實驗結果統計表

通過觀察表3中的數據可知,第3個改善步驟的實施效果顯著。當溶液的反應時間達到20min時,溶液中鎘含量達到了鋅電解的需求,當反應時間逐漸延長,溶液中鎘的含量越來越少,而Ni含量始終保持在0.07mg/L以下,滿足鋅電解條件。當反應時間達到了60min時,溶液中鎘的含量低于0.2mg/L,為電解鋅創造了條件。為了驗證改善方案是否可行,本次研究將該方案應用到實踐中,使用46kg/t鋅粉,2.5kg/t,36kg/t灑石酸銻鉀,2.45kg/t五水硫酸銅,完成電解鋅實驗。實驗結果表明,本文提出的改善方案能夠有效電解鋅,反應時間較快,效果良好,達到了電解鋅剝離在雜質處理方面的要求,可以大面積推廣。

3 結語

本文主要對當前電解鋅的剝離狀況展開分析,針對其中存在的問題,提出相應的解決方案。通過此次研究發現,在實際生產中,難剝鋅皮的數量呈現出增長趨勢,傳統手工工藝無法滿足處理要求,因此,本文在其基礎上進行改善,提出自動的電解鋅剝離方案。實驗結果表明,本文提出的改善電解鋅剝離方案,能夠有效電解鋅,不僅反應時間較快,而且效果良好,滿足電解鋅剝離在雜質處理方面的要求。

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