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基于質量事故分析的高性能混凝土施工控制

2018-03-26 03:04:44康宏偉
山東工業技術 2018年6期

摘 要:高性能混凝土被廣泛證明具有工作性能好、強度、彈模高、抗滲、耐久、體積穩定性好等優點,但因采用高性能混凝的結構構件,往往所處地質環境惡劣,設計使用年限長,承載力、抗震抗裂要求高,因此質量事故的危害更嚴重,文章以某典型混凝土質量事故案例為依托,多角度分析原因,總結高性能混凝土質量控制要點,以期為相似工程提供借鑒。

關鍵詞:高性能混凝土;質量事故;強度增長緩慢;施工質量控制

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.06.097

高性能混凝(HPC)土是一種新型高技術混凝土,是在大幅度提高普通混凝土性能的基礎上,應用現代化技術,選用優質原材料,在精確控制計量精度、攪拌時間等前提下,制成的特殊混凝土。與常規混凝土相比,HPC采用優質水泥、水、集料,水膠比較低,摻加合理數量礦物摻料和高性能外加劑,在使用性能方面具有以下優點:

(1)良好的工作特性,流動性高,不分層離析、適合泵送、自密實性好;(2)強度高,同等荷載條件下,結構尺寸小,自重輕、材料用量少;(3)彈模高,剛度大、穩定性好;(4)抗滲、耐久性好,工作壽命長,普通混凝土40~50年,高性能混凝土可達100年;(5)體積穩定性較高,硬化早期水化熱低,收縮性小,早期裂縫量少。

設計施工合理的HPC,有遠超普通混凝土的優勢,但因在生產和施工過程中并無特殊工藝,而其對各工藝環節上的諸多因素十分敏感,稍有不當,即可發生假凝、油污、碳顆粒懸浮、強度增長緩慢、外觀差等通病。

1 質量事故描述

某鐵路車站特大橋A#~B#墩連續梁體混凝土澆筑后強度增長緩慢,具體情況描述如下:

連續梁梁體全長113.5m,采用(32+48+32)m預應力混凝土連續梁。為單箱單室、變高度、變截面直腹板箱梁,梁高3.05~4.0m,箱梁頂板、底板寬度分別為12.2m和6.4m;設計梁體強度等級為C55,彈模為3.55×104MPa,張拉時混凝土強度、彈性模量分別不低于設計值的95%、100%,且齡期不早于5天;梁體按縱、橫、豎向三向預應力設計,采用塑料波紋管成孔。梁體采用懸臂澆筑法現澆施工方案,分0#段、1#~5#段、中跨合龍段、邊跨不平衡段施工。梁體力學性能檢測如下:

根據各齡期試件標養和同條件養護強度、回彈強度,并結合現場施工情況和混凝土強度發展規律,推定該三個部位的C55梁體混凝土28天強度能達到55MPa以上,并在后期還有一定程度增長,梁體混凝土僅滿足C50混凝土強度標準。

2 分析與整改思路

根據現場實際,制定如下分析整改思路:分析理論配合比→調查施工過程→分析強度增長緩慢原因→調整混凝土配合比→總結施工質量控制措施。

3 理論配合比

備注:砂率36%,混凝土容重2450㎏/m?,大碎石(16㎜~25㎜):中碎石(10㎜~16㎜):小碎石(5㎜~10㎜)為6:3:1,最大公稱粒徑25㎜,設計坍落度180㎜~220㎜。

4 梁體混凝土施工過程調查

車站特大橋C#連續梁D#段于9月21日21:07開盤(1#站拌制),9月22日9:16終盤,混凝土83m?,拌合站計量較準確:中級超標率0.253%,高級超標率0.252%;采用吊斗施工,出機混凝土坍落度控制在220㎜左右,運輸時間約25分鐘,現場混凝土坍落度約190㎜左右,澆筑過程中混凝土無明顯異常。

5 梁體混凝土強度增長緩慢的原因分析

對梁體混凝土試件破壞后的結構進行分析,在此基礎上對現場管理工作進行調查。

從圖可以看出:⑴C55梁體混凝土試件破壞后,碎石之間相互緊密堆積,縫隙間粘結砂漿較少;⑵混凝土氣泡較多;⑶水泥砂漿強度不高,和碎石的粘接力較差;⑵減水劑摻量過大,混凝土板結、泌水,水泥漿從混凝土中泌出,包裹碎石砂漿非常少;⑶水泥漿泌出后,砂漿的強度降低,漿體和骨料的粘結力下降,混凝土結構破壞后,碎石從砂漿中完好“拔出”。造成梁體混凝土強度增長緩慢的主要原因如下:

5.1 原材料質量較差

(1)粉煤灰質量差;(2)礦粉質量差;(3)河砂質量差;(4)碎石質量差;(5)減水劑質量差。

5.2 現場管控不到位

(1)材料進場時,未做好驗收工作;(2)有時進場材料檢測不合格,但由于供應緊張等原因,仍用不合格材料拌制混凝土。(3)混凝土開盤前,試驗人員未現場取樣試拌、調整施工配合比,只測試砂、石含水率后將理論配合比換算成施工配合比。(4)由于碎石采用水洗工藝,含水率較大,上、下部含水率不均勻,且裝載機司機鏟料不合理,導致每盤混凝土的碎石含水量均不同,混凝土工作性不穩定。(5)駐站試驗人員和現場值班試驗人員責任心差。(6)試驗人員業務水平不高,對高性能混凝土缺乏深入的了解,當混凝土質量出現波動時,不能采取有效措施進行調整,僅僅采取隨意加、減減水劑的措施進行調整(減水劑摻量分別為1.6%、1.8%、2.0%),殊不知減水劑過摻導致混凝土板結、泌水,工作性非常差,泵送施工也困難,強度離散性較大。(7)混凝土澆筑后,未采取養護措施,混凝土強度將大大降低。(8)試驗室對配合比把關不嚴試驗室未按“配合比決策流程”規定現場驗證該C55配合比(特種配合比),只是在配合比審批流程表上簽字而已。

6 進一步加強梁體混凝土施工質量的措施

(1)加強原材料質量控制,嚴禁不合格材料拌制混凝土:1)摻和料(粉煤灰、礦粉)進場后,實行每車驗收,對摻和料進行檢測(粉煤灰檢測細度、需水量,礦粉檢測比表面積、流動度比),合格后方可入罐。2)減水劑進場后,試驗室立即取樣試驗(用配合比驗證),考察混凝土工作性和2小時坍落度損失,合格后方可卸貨,做好試拌記錄,并留下影像資料。3)粗集料進場后,按規范對顆粒級配、壓碎指標值、針片狀顆粒含量、含泥量、泥塊含量等指標進行檢測,不合格不得使用。4)細集料進場后,按規范對細度模數、含泥量、泥塊含量等指標進行檢測,不合格嚴禁使用。

(2)每年對拌合站計量系統至少檢定一次,拌合站須配備校準砝碼(砝碼質量不得小于最大稱量值),每周對計量系統校準一次,當校準結果超出允許誤差范圍時,須找原因并糾偏,并由法定計量檢定部門重新檢定。

(3)開盤前,駐站試驗人員測試集料的含水率,試拌、調整配合比,將理論配合比換算成施工配合比。一旦出現工作性不滿足要求,立即查明原因及時調整;出現混凝土拌合物性能不良時,通知試驗室主任現場處理。出站前,再次測試混凝土的坍落度、擴展度、含氣量,確認工作性合格后方可允許混凝土出站,同時取樣、制作內控檢查試件。混凝土運輸至現場后,罐車須持續攪拌,防止混凝土離析。每50m?或每工作班至少測試一次混凝土坍落度,大流動性混凝土還須測試混凝土擴展度,每工作班至少測試3次入模溫度。

7 結束語

通過對本次高性能混凝土質量事故的分析,確定了影響強度增長緩慢的因素主要在于原材料質量不過關、施工過程把控不嚴、實驗室理論配合比與施工配合比有出入等,因此在高性能混凝土過程中,做到精細化管理十分必要。

參考文獻:

[1]夏亮.高性能混凝土及其工程施工質量控制技術[D]:[碩士學位論文].安徽:安徽建筑大學,2015(02).

作者簡介:康宏偉(1982-),男,甘肅正寧人,本科,工程師,主要從事鐵路橋隧施工研究。

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