翟艷君
(大同煤礦集團有限責任公司馬脊梁礦,山西 大同 034400)
馬脊梁礦侏羅系井田西部歷史上的小窯密布,均采用落后的巷柱式采煤法,回采率極低,在開采過程中造成了大量資源浪費,使馬脊梁礦侏羅系井田服務年限急劇縮短,安全生產受到很大的威脅。研究馬脊梁礦小窯殘采區資源復采顯得越來越重要。為此馬脊梁礦在侏羅系14-2#煤層408盤區8804工作面進行了小窯破壞區試采工作。
8804工作面煤層厚度較穩定,結構簡單,煤層厚度2.70~3.30m,平均3.10m,工作面地層傾向SE,地層走向為38°,大體形態呈一寬緩的向背斜相間構造,傾角1°~6°,平均3°,屬近水平煤層。與上覆11#層層間距為29~37m,平均為32m。工作面直接頂為粉細砂巖,灰色粉細砂巖互層,含有少量暗色礦物及植物化石,普氏硬度為5.0。
該工作面地質情況復雜,2804巷從皮帶巷往里491m處見寬20m、深度0.7~1.7m一沖刷帶。兩巷共揭露24條斷層,其中F4、F5、F9、 F14、 F17斷層落差均在1.5m左右,對工作面回采影響較大。工作面一切眼至二切眼220m、二切眼向北約215m范圍內小煤窯破壞程度相當嚴重,小窯空巷密布,對工作面回采影響很大。
在小窯破壞不規則區域如何合理布置工作面,形成完善的生產系統,做到資源的最大限度回收,是小窯破壞區復采能否成功的關鍵。
在對小窯空巷進行調查分析后,根據小窯破壞區特點,設計8804工作面主要的回采巷道兩條,采用“一進一回”布置方式。利用小窯其中一條主系統巷作為皮帶順槽,即2804巷于483.5m,5804巷于537.5m處巷道方位角由148°調整為173°,順槽轉角25°。為了保證回采過程中出煤連續性,保留及修理2條小窯空巷,用于安裝刮板機和兩部皮帶機,共利用原小煤窯巷道長度314m。頭順槽修復小窯巷至702m處時遇小窯空巷,施工切眼完成工作面的布置。面內小窯巷道2800m,其中與推進方向近似的巷道10條,與切巷方向近似的巷道18條。
工作面采用走向長壁式一次采全高后退式綜合機械化開采方法,雙滾筒采煤機割煤、裝煤,可彎曲刮板輸送機運煤,支撐掩護式液壓支架維護工作面頂板,采用全部垮落法處理采空區頂板。
3.1.1 小窯空巷支護方案
小窯破壞區使原始煤層應力狀態重新分布,頂板圍巖狀況發生改變,頂板會產生無規律的較大動載和側載。為防止基本頂形成“跨巷長關鍵塊”,導致工作面來壓強度增加,開采前需要對小窯空巷提前進行支護,支護方案為:
(1)小窯空巷規格為高×寬=2.5m×4.2m,需支護長度為1089m,采取“錨桿+錨索+金屬網”聯合支護,頂板錨桿使用Φ×L=18×2000mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,配套碟形墊、球形帽、塑料摩擦墊、鑄鋼托板和螺母,間距×排距=1000×1000mm,鋼絞線規格為Φ×L=17.8×6000mm,間距×排距=3000×1600mm。共補打錨栓5466套,錨索726套。
(2)小窯聯絡巷規格為高×寬=2.5m×4.0m,需支護長度為1596m,采取“錨桿+錨索+金屬網”聯合支護,頂板錨桿使用Φ×L=18×2000mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,配套碟形墊、球形帽、塑料摩擦墊、鑄鋼托板和螺母,間距×排距=1000×900mm,鋼絞線規格為Φ×L=17.8×6000mm,間距×排距=3000×1600mm。共補打錨栓9150套,錨索317套。
(3)小窯塌頂段規格為高×寬=2.5m×4.0m,需支護長度為115m,先采取“錨栓+錨索+金屬網”聯合支護頂板,再用“錨索吊掛11#工字鋼梁、方木剎頂”做假頂。頂板錨桿使用Φ×L=18×2000mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,配套碟形墊、球形帽、塑料摩擦墊、鑄鋼托板和螺母,間距×排距=1000×900mm,鋼絞線 規 格 為:Φ×L=17.8×6000mm,間 距×排距=3000×1600mm。木垛外形尺寸為長×寬=1.5m×1.5m,使用1500×200×200mm的方木。
3.1.2 工作面過小窯空巷時安全措施
(1)回采時小窯巷道超前支護為單體柱、π型鋼梁棚式支護加每3m支設一個木垛,柱距1m,排距1.3m,超前支護長度20m;平行切巷的巷道超前30m提前支護,支護方式同上。
(2)工作面回采期間空巷地段超前移架,及時縮小端面距。
(3)在工作面與交叉空巷范圍內增加走向抬棚、傾向抬棚聯合支護超前控制頂板。
(4)加強檢修,保證工作面設備正常運轉,與小窯巷道割通后不停機連續推進,減少空巷頂板暴露時間。
(5)回采至距平行工作面空巷5~15m時調斜開采,使工作面逐漸割通空巷,減少工作面每次割通空巷的長度。
(6)提前核實空巷與工作面頂底板高差,若超過0.5m以上則提前10m調整生產工藝,確保割通空巷期間頂底板平緩過渡。
該工作面地表有萬家咀煤礦,其井筒已向下延伸,破壞了馬脊梁礦408盤區。為防止掘進期間發生透水事故,采取井下超前物探與鉆探相結合的方法探測老窯水。探水與掘進相互配合,不斷重復輪替交叉前進,即探水—掘進—探水。2804巷掘進期間與小窯空巷探通,放水量3萬余方。
該工作面上覆為馬脊梁礦11#層8804工作面,11#層8804工作面回采前根據2014年地表物探結果施工地表驗證鉆孔1個,放水量2萬余方,但不排除上覆采空區低洼處有積水。因此,在2015年7月12日至2016月2日28日對14-2#層8804工作面上覆采空區進行了探放水,共施工了7個探放水孔,放出17650m3水量,可以保證在回采期間安全生產。因此,解除了8804工作面在回采期間上覆采空區積水對該工作面的影響。
馬脊梁礦侏羅系14-2#煤層瓦斯含量低,但根據經驗,在盲巷、小窯采空區仍存在局部瓦斯超限的可能性。掘進期間采用均壓技術來預防小窯有害氣體的泄出,工作面在回采前建立均壓系統,開采期間為防止上覆采空區氣體下泄,作好工作面的安全監測和檢查工作,每班配備2名瓦斯檢查員現場檢查。開采前對每一條空巷兩端進行了密閉,需超前支護時逐條打開密閉,排除有害氣體后做2道調節風門控風,保證通風系統合理、風量可控。
(1)在小窯破壞不規則區域合理布置工作面,形成完善的生產系統,重新支護小煤窯巷道2800m。通過對小窯破壞區進行頂板治理、水害防治、通風管理等綜合舉措,成功對小窯破壞區進行資源復采,安全回收煤炭36.5萬t,為馬脊梁礦在侏羅系煤層回收小窯破壞資源積累了經驗。
(2)侏羅系14-2#層408盤區8804工作面作為馬脊梁礦第一個在小窯破壞區域內開采的工作面,這一技術的成功應用,實現對工作面36.5萬t的呆滯煤量進行回采,使資源破壞、貧化嚴重的侏羅系西部井田二次煥發了勃勃生機,延長了侏羅系的服務年限,緩解了全礦生產銜接緊張的問題,維護了礦井的穩定可持續發展,綜合社會經濟效益顯著。