劉軍
摘要:目前全國投產的INDRA雷達有30多套,其中湛江空管站INDRA雷達于2013年10月30日投入使用,湛江INDRA雷達除了作為航路雷達外還對湛江機場低空進行了覆蓋,對空中管制提供有效的保障。而該設備從2017年3月份以來,編碼器頻繁出現故障,對運行保障造成壓力,該文就最近INDRA雷達編碼器頻繁出現故障進行排查分析,且就更換編碼器的步驟進行詳細說明。
關鍵詞:INDRA雷達;編碼器;頻繁故障
中圖分類號:TP393 文獻標識碼:A 文章編號:1009-3044(2018)04-0210-02
1 概述
INDRA S模式單脈沖二次雷達為西班牙INDRA公司設計生產的具有S模式功能的單脈沖二次雷達,雙通道配置,全固態設計。單脈沖測角引入一個用于接收的差通道,通過比較和、差通道信號,得到和差比(SDR),通過此值可得到對應的角度OBA(off boresightAngle)信息。天線視軸角度加上OBA值就可得出目標與正北間的方位角度,理論上一個應答脈沖就可以得出目標方位。錄取器根據編碼器給出的ACP、ARP脈沖及ARP延時得出天線視軸角,編碼器的好壞直接影響雷達的測角。INDRA雷達天線系統有2個編碼器,每個編碼器的信號均送至兩個通道,編碼器信號源可選擇Automatic,1#編碼器的信號1A或1B,2#編碼器的信號2A或2B。平時默認選擇Automatic,錄取器將自動選擇性能較好的編碼器信號。
2 編碼器的原理和結構
航管INDRA雷達編碼器屬于增量式光電編碼器,其結構如圖1所示。編碼器由光源、碼盤、檢測光柵、光電檢測器件、轉換電路等組成。碼盤由透光材料制成,上面有很多不透光的黑色刻線,編碼器工作時碼盤隨著天線轉動,光源在碼盤的一端發生光信號,光電檢測器件在碼盤另外一端通過檢測光信號的通斷產生兩個相差90°的ACP信號,如圖1的A相、B相,利用A相和B相的相位關系可以判斷編碼器正轉與反轉(當A相超前B相90度認為正轉,B相超前A相90度認為反轉),Z相產生的脈沖為基準脈沖,它是碼盤轉一周在固定位置上產生的一個脈沖,又稱ARP脈沖。就INDRA雷達編碼器而言,天線旋轉一周產生16384個相同的ACP脈沖、1個ARP脈沖。由此每個ACP脈沖的角度為360°/16384≈0.022°。碼盤隨著天線同步轉動,天線轉過的角度等于轉動期間產生的ACP脈沖數Nx0.022°,雷達以ARP脈沖產生為參考對ACP脈沖計數處理從而得出天線轉過的角度。更換編碼器后,ARP脈沖產生的時候不能保證雷達天線的主波束與正北方向重疊,此時雷達天線主波束和正北有一個夾角θ,這個角度需通過SLG進行調整抵消,具體調整方法后面有詳細說明。
3 故障現象
2017年3月開始INDRA雷達監控SLG項目欄上不定時彈出“ACP_A Signal Failure in Encode和ACP_B Signal Failure in Encode”告警信息,2秒后自動恢復,但SLG監控圖形區上編碼器模塊狀態正常,咨詢廠家答復可能是假告警。
2017年3月8日INDRA雷達SLG監控圖形區上雙通道MEX變橙色降級狀態,ACP1和ARP1(1#編碼器)顯紅色告警狀態,MIC02橙色告警狀態,更換1#編碼器后雷達恢復正常。
2017年4月9日,INDRA雷達再次出現“ACP_A Signal Failure in Encode和ACP_B Signal Failure in Encode”告警信息,但SLG監控圖形區上編碼器模塊狀態正常,該告警出現兩天后自動消失。
2017年8月6日INDRA雷達SLG監控圖形區上雙通道MEX顯橙色降級狀態,ACP1和ARP1顯紅色告警狀態,MIC02橙色降級狀態。更換1#編碼器后雷達告警消失。
2017年9月9日INDRA雷達出現“ACP_A Signal Failure in Encode和ACP_B Signal Failure in Encode”告警信息。
4 故障處理
編碼器信號流程簡圖見圖3。編碼器產生ACP、ARP信號,經過室外饋線到達室內PAN板,PAN板把信號一分二送至A、B通道錄取器處理。雷達監控出現ACP告警,可能是編碼器問題,可能是傳輸的問題,也可能是錄取器處理的問題。
4.1 確定故障點
我們把編碼器信號流程分成三部分:1、編碼器部分;2、傳輸饋線部分;3、室內處理部分。通過對調相應饋線接口確定故障點。
4.1.1 對調PAN板饋線接口
在PAN板上把天線下來的兩根饋線Encoder1、Encoder2對調,對調后發現SLG上的告警從1#編碼器轉移到2#編碼器。如果是室內處理有問題,故障現象不會轉移,故能排除室內通道問題。
4.1.2 對調天線處饋線接口
在天線基座端把兩個編碼器的饋線口對調,發現告警從2#編碼器轉移至1#編碼器,故障現象轉移說明傳輸饋線正常。
4.1.3 更換故障編碼器
前兩次對調我們確定故障點在1#編碼器,更換1#編碼器后雷達告警消失。
4.2 編碼器偏置調整
編碼器更換后維護人員需在SLG上對編碼器進行調整,SLG參數設置區Site/Tracking Tab 功能標簽上提供了Encoder1 Azimuth Offset、Encoder2 Azimuth Offset兩個功能選項(見圖5):分別用于校準編碼器1和編碼器2的ARP信號角度與正北方向的方位偏置,單位為度。上述兩功能項數據校準需要借助模擬應答機,模擬應答機相當于一個真實的目標,它的天線是固定的,因此它和雷達天線的連線與正北方向夾角也是固定的,這個角度在設備安裝時就已確定。以更換1#編碼器為例,選用1#編碼器信號后在VR3000上觀察到模擬應答機位置由A點變到B點(見圖4),那么更換編碼器后目標的角度與真實目標角度就相差角度y。為消除這個角度y,Encoder1 Azimuth Offset這欄數值應增加y(注:Encoder Azimuth Offset調整數值范圍為0°-365°,超過365°需減365°)。編碼器偏置調整是通過ARP延時來調整正北基準的,具體由SLG控制通道的MIC02卡實現。
5 隱患排查
半年時間更換了兩個編碼器,且沒多久雷達又出現了編碼器告警,這說明問題并沒有完全解決。
5.1 檢查編碼器電源
由于出現故障的均是1#編碼器,我們懷疑是1#編碼器電源輸出不穩導致頻繁故障,編碼器的電源由雷達室內天線控制箱提供。用示波器對天線控制箱里13.5V的編碼器電源進行檢測,測量顯示1#編碼器電源電壓正常且波形平滑。
5.2 檢查天線散熱
天線運行時打開天線基座檢查其兩散熱風扇均正常,用紅外點溫儀測量基座各部件溫度無發現異常,兩個編碼器表面溫度基本一致。
5.3 測量編碼器信號
把之前換下故障編碼器重新換上并用示波器測量該故障編碼器的ACP波形(見圖2),我們可以看到該編碼器ACP脈沖缺失,且ACP脈沖寬度不一致。用計數器對該編碼器ACP脈沖數進行測量發現脈沖數跳變。
5.4 檢查故障編碼器
我們懷疑是編碼器碼盤或計數器有問題,拆開兩個故障編碼器檢查,發現兩個故障編碼器碼盤上均覆蓋著黃油,碼盤刻度被遮擋。
5.5 檢查在用2#編碼器
拆開正常在用的2#編碼器并沒發現碼盤進黃油現象。
5.6 排查結果
至此,編碼器故障的根本原因已經找到。黃油進入編碼器內部遮擋了碼盤,影響其光電檢測元件檢測,導致ACP脈沖丟失,經觀察2#編碼器附近注油點比較靠內,相對1#編碼器加油量要少,所以并未出現此問題。
6 結束語
二次雷達是現代航空交通管制系統中的重要組成部分,它
相當于管制員的雙眼,其重要性不言而喻。編碼器頻繁故障嚴重影響了INDRA雷達的正常運行,維護人員先后檢查編碼器電源、工作環境,發現結果均正常。測量編碼器ACP脈沖時發現其波形缺失,結合編碼器工作原理我們懷疑是編碼器碼盤或者計數器的問題,拆開故障編碼器檢查發現了編碼器內部進黃油。維護人員對2個故障編碼器清潔處理后上機測試正常,解決了編碼器備件少,采購周期長的問題,極大緩解了運行保障壓力。本文就此次案例故障處理及隱患排查過程做了簡要說明,希望對同行處理編碼器故障有一定幫助。
參考文獻:
[1] 王顯軍.光電編碼器的應用——分類源于角度測量基準[J].光機電信息,2010(10).