朱璧學
摘 要:通過對連續退火生產線(以下簡稱CAL)出口10#BR(張力輥)電機嘯叫聲原因分析,找出其真正原因是電機在升速過程中產生的電磁噪聲,電磁噪聲主要因變頻控制電機的諧波磁場產生的電磁力波造成的,其一,低次力波的頻率與電機定子的固有振動頻率一致或接近,從而產生共振造成的電磁噪聲;其二,高次諧波產生的高次諧波磁場所產生的附加轉矩,使得電機產生明顯的振動和尖銳的噪音。前者發生的嘯叫聲不會那么刺耳,現有條件也無法改變,所以通過改變后者,即改變電機輸出力矩大小,優化電機出力方向等,可以明顯降低其尖銳的嘯叫聲。
關鍵詞:電磁噪聲 嘯叫聲 粗糙度 劃傷
一、引言
從2015年6月份開始,CAL線出口10#BR電機發出異常嘯叫聲,特別是在生產線帶鋼速度升速到400mpm(米/分鐘)以上時,嘯叫聲特別明顯,最高噪聲估計達到140db以上,遠遠大于國標要求的95db,由于生產現場電機位置剛好在檢查臺下方,刺耳的尖叫聲對檢查臺的操作人員聽力造成嚴重傷害,為了盡快解決該問題,成立專門攻關小組。現場電機位置見圖一所示;
二、嘯叫聲產生原因分析
問題點一:異常嘯叫聲是哪里發出的?
通過曲線分析和現場觀察:發生嘯叫聲時10BR電機負載波動較大,尤其是1#ROLL,電機反向負載達到-30%多,可以肯定的是:電機產生電磁噪聲。
問題點二:哪些因素可能導致電機產生電磁噪聲?1、10BR電機采取IGBT變頻控制,高次諧波磁場產生附加的轉矩;2、10BR輥子粗糙度下降,有打滑現象,加速過程中,出力方向不一致(即1#電機負載反向與其他輥相反);3、10BR電機負載平衡不均,容易造成出力不平衡;
電磁噪聲理論原因,主要因變頻控制電機的諧波磁場產生的電磁力波造成的,其一,低次力波的頻率與電機定子的固有振動頻率一致或接近,從而產生共振造成的電磁噪聲;其二,高次諧波產生的高次諧波磁場所產生的附加轉矩,使得電機產生明顯的振動和尖銳的噪音。
三、處理過程
2015年8月采取降低卷取張力的方法(間接降低了10#BR電機負載),嘯叫聲明顯改善。
2016年3月份,異常嘯叫聲又有增大,對卷取初始張力進行了調整,并調整了10BR負荷平衡模式。
2016年4月,出口1#卷取機發生1次嚴重塔形,經分析是卷取機張力過低造成的。為此,減少張力消除嘯叫聲已經不能再使用。
2016年5月,對10BR運行曲線跟蹤觀察,發現1#輥速度速度差超過5mpm,測量10BR輥粗糙度,1#輥粗糙度下降到2以下。
2016年6月生產前對10BR1#輥進行更換(新輥粗糙度4以上),并對10BR輥子電機進行M單測試。
四、最終解決方案
1、加大輥子粗糙度,避免打滑現象,定期對輥子表面粗糙度進行測量,建立管理表,見表一所示,發現平均粗糙度小于2-2.5時更換;
2、調整BR電機負荷平衡模式,避免出力不均,導致部分輥子磨損較快;
3、定期對輥子進行M單測試(換新輥或更換電機時必須做),修改空載損耗數據,建立測試管理表;見表二所示,
4、合理設置張力設定基表。
五、研究總結
依據電機噪聲產生來源、原理進行綜合分析,解決噪聲主要通過以下幾個路徑:其一,通過對變頻器進行改造,提高載波頻率,使其輸出波形更加接近正弦波,減少高頻分量;或者在輸入端增加電抗器。這種方法造價較高,而且需要增加設備,改造難度較大。其二,通過設置跳轉頻率,避免產生共振,這種方法雖然簡單,但我們現場要求連續性很強,不適合設置跳轉。其三,優化負載平衡,減少因為帶鋼打滑造成負載分配不均,導致電機實際出力方向和控制方向不一致,本文采用了第三種方法,現場實際證明,這種方法效果明顯,值得在連續傳動系統中應用推廣。
參考文獻:
[1]邵國軍,趙勇《防爆電機》 2002年04期 2002.12.31
[2]GB 10069.3-2008,旋轉電機噪聲測定方法及限值 第3部分