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長江四房灣險段綜合治理成效分析

2018-03-14 02:32:23
水利水電快報 2018年1期

(鄂州市河道堤防管理處, 湖北 鄂州 436000)

四房灣險段是鄂州市最為重要的險工險段之一,也是河道治理湖北省的重要險工險段。該險段位于長江中游右岸鄂州市昌大堤下段,對岸即新淤洲,距黃石市區約4 km,下起劉家渡,上至袁家大戶,相應堤防樁號67+800~70+300,全長 2.5 km,詳見圖1。該段地質條件較差,為典型的二元地質結構,表層壤土覆蓋層厚度僅4~7 m,下臥砂層厚度超過40 m,滲透性極強。新淤洲右汊受戴家洲河道變化影響及入汊水流沖刷右岸岸坡的影響,使凹岸灘岸逐年崩塌后退。該險段堤防曾被迫退挽8次(1921~1949年退挽7次,新中國成立后1951年退挽1次)、潰口3次(1924年、1931年潰決2次,新中國成立后于1954年潰決1次),使四房灣原“一”字形的堤線變成了現在的半月形。新淤洲右汊下游段河底最低處高程曾達-4.2 m,外灘最窄處不足10 m,逼近堤身,有使堤防崩潰的危險,嚴重威脅堤防安全。

圖1 四房灣險段平面位置

崩岸及其防治是河道開發與治理領域中十分重要的問題。自20世紀60年代以來,特別是1998年大洪水后,許多學者對此進行了相關研究。20世紀60年代初,唐日長等根據河道實測資料,分析了影響下荊江蜿蜒型河道崩坍強度的主要因素[1];20世紀80年代,余文疇等對“口袋型”大崩窩進行了研究[2],根據實測資料描述了該類型崩窩形成的過程;20世紀90年代,王家云和王永將崩岸的主要影響因素歸納為水流的沖刷作用,其次是河岸地質條件及高低水位的突變產生的外滲壓力[3-4];毛昶熙和陳祖煜等主要從土力學角度對崩岸進行了研究[5-6]。

四房灣險段的防洪安全直接關系到黃石電廠、華新水泥廠等數百家大中型企業、武黃高速等交通命脈的安全,關系到昌大堤保護范圍內工農業經濟發展和人民安居樂業,甚至鄂州、黃石兩市人民的生命財產安全。本文研究了其形成過程、治理措施及治理成敗經驗,指出了目前仍存在的問題,并給出了相關建議。

1 新淤洲河段歷史演變

四房灣險段對岸即新淤洲,新淤洲位于戴家洲出口處的右緣,所處戴家洲河段位于大冶褶皺束隆起帶,受其構造控制的影響,在歷史上河道未出現大幅變遷,全新世以來長江中下游略有右移,受其影響河道也略向右擺。現今的新淤洲形成于清中葉后期,據清中《長江圖說》記載,在廻風磯以西的彈子夾上至浠水口間已有趙家洲、戴家洲、筆架洲和新於洲存在,清光緒后趙家洲下移與戴家洲相連,筆架洲淪沒,新淤洲靠岸成為邊灘,幾百年來變化不大,該段河道基本上演變成現在的微彎分汊形河段。

2 險段形成

四房灣險段位于新淤洲右汊右岸,新淤洲處在戴家洲河段出口右緣,河道在此展寬后泥沙沖淤堆積成新淤洲,受上游節點控制,長江戴家洲河段在此由東西走向拐彎為南北走向。由于江中新淤洲分流作用,江水自新淤洲洲頭進入右汊后直射大堤,淘刷灘岸,在水流長期作用下,河岸在平面上和垂面上均成弧形土體向下崩挫,灘岸不斷崩退而發展成為67+800~70+000全長 2.2 km的彎曲河段。隨著水流的不斷沖刷,灘岸不斷崩退,曲率半徑不斷增大,彎頂逐漸下移,河床在68+200附近曾出現-4.2 m的深泓。加之該河段右岸(凹岸)地質條件較差,為典型的雙層地基結構,上層壤土覆蓋層厚度僅4~7 m,其下粉細砂層出露高度較高、抗沖能力較差、透水性強,每遇汛期高洪水位堤內散浸、管涌等險情頻發,使四房灣險段曾3次潰堤。每逢枯水季節,堤內地下水位一般高于外江水位5 m以上,大量的地下水外滲,加劇灘岸崩塌,使新淤洲右汊凹岸不斷南移,1911~1951年崩退650 m,平均年崩退15 m左右,迫使該險段于民國時期1911~1949江堤被挽退7次,1951年又挽退一次,原為直線堤,現挽退為半月形、灘岸最窄處僅10 m。四房灣險段發生崩岸與河灣的凸凹,河勢水流沖涮淤積演變的規律以及河岸的地質結構有關,二房灣、四房灣原為新淤洲頭尾對岸的兩處險段,隨著逐年右岸灘岸崩退不斷擴大,而使二房灣、四房灣發展合并成為現在的四房灣險段。

3 險段治理

歷史資料記載,民國期間,尤其江漢工程局組建后,對四房灣險段十分關注并治理,但基本未見成效,甚至是節節敗退:自1911~1949年,38a間退挽達7次之多。

新中國成立后1951~1974年期間,對四房灣險段采取了護岸及多次拋石固腳等治理措施,仍在發展的崩岸險情未能得到有效控制。為有效扼制險情,本著不縮小長江行洪斷面的原則,堵汊強干、利用長江汛期洪水含沙量大于枯水期的特點,在新淤洲右汊出口段修筑橫壩,減小流速,使江水挾帶的泥沙在汊道中自然落淤,達到固腳保灘的目的[7]。1974年在新淤洲右汊出口段新淤洲洲尾,修筑了一道頂部高程20 m、面寬4 m的橫堤,當年汛期即被洪水卷走;1975年冬又在原址壘一座石壩,壩長100 m,寬4 m,高程12 m,共拋石約20 000 m3,取得成功;1978年又將石壩加高至14 m,面寬4~6 m,壩長110 m,共用石方2 900 m3。據1978年實測,河道底部高程已從-4.2 m上升到 3.6 m,4 a升高 7.8 m。四房險段鎖壩落淤典型斷面見圖2。

圖2 四房險段鎖壩落淤典型斷面(68+110)

四房灣為崩岸險情的多發段,由于鎖壩建成后缺乏資金,未能系統治理,鎖壩下游67+600~67+813段,每遇汛期高水位受江水沖刷淘岸,崩岸時有發生。1998年8月10日當外江水位 24.41 m 時,通過對鎖壩上下游進行水下測量,發現距堤外腳45 m處已形成長超100 m、寬30 m、深3 m的沖坑。該段在1996年7月5日外江水位 19.52 m時曾形成長150 m的崩岸,當時曾拋石固基控制險情,此處再次出現崩岸險情,嚴重危急到堤防安全。

1998~2004年對四房灣險段崩岸進行了系統治理:鎖壩上游枯水位以下拋石固腳,鎖壩及鎖壩下游段拋石;右岸側鎖壩加高到17 m,壩下長約200 m區域進行拋石填坑護底,平均厚度1 m,在鎖壩下游段長約200 m修筑了寬約7 m枯水平臺。鎖壩上、下游枯水位以上削坡砌坦,岸坡坡比1∶3~1∶5,塊石厚 0.3 m,碎石墊層厚 0.1 m,砂墊層厚 0.1 m,護砌高程 23.0 m,灘頂干砌石便道寬4 m,厚40 cm,其內側為漿砌石截流溝,深1 m,上口寬 2.5 m,下口寬 0.5 m。完成護岸1 550 m,拋石 7.38萬m3,投資約700萬元,建國以來,四房灣險段累計拋石25.96萬m3、累計投資1 046萬元。基本扼制了崩岸險情的發生,詳見表1。

表1 建國以來四房灣險段崩岸治理情況統計

注:1.累計拋石 259 567.17 m3,其中鎖壩拋石 97 864.4 m3;1998年后護岸1 550 m,拋石 73 807.17 m3; 2.累計投資1 046萬元,其中1998年后投資696萬元。

4 險段堤防98險情分析

4.1 險情概述

1998年我國長江發生流域性的特大洪水,江河瀑長,洪峰疊起,昌大堤在洪水長時期浸泡和水流的持續沖擊下,險象環生。四房灣險段共發生險情47處,占昌大堤險情的45%,重大險情9處,占昌大堤重大險情(非人為因素)的90%。

四房灣段長1.6 km(樁號67+200~68+800),共發生險情35次,險情主要為散浸、管涌、崩岸等,該段險情有以下特點:

(1) 險情出現早、結束晚,歷時時間長。1998年7月1日,外江水位 22.71 m,樁號67+200和67+300處首先發現散浸;最后一次險情發生在9月2日,當外江水位 23.95 m時,樁號69+900平臺腳發生散浸,總共持續時間63 d。

(2) 該段險情以散浸為主,散浸占本險情的77.1%,且具有多發性,例如:樁號67+300內平臺腳在7月1日、8月3日、8月8日先后發生過3次散浸;又如樁號67+900~68+400于8月20日平臺腳發生大面積散浸之前,從7月2日到8月2日曾先后發生了15次散浸。

(3) 頻繁發生散浸的部位大多為歷年來出險的地段。據統計,1996年四房灣曾發生過26處散浸,1998年在上述26處發生散浸地段有23處復發。

(4) 散浸與管涌兩類險情密切相關,散浸促發管涌,管涌引起散浸。從8月2日到8月20日,在外江水位 24.13~24.43 m,四房灣曾發生過7處(11個)管涌,但其規模較小,管涌直徑為4~15 cm,發生位置距平臺腳2~10 m,高程為18~19 m,且這7處管涌都先后多次發生過散浸險情。如樁號68+100于8月14日外江水位 24.13 m,距平臺腳5 m處高程18.5 m,發生管涌點6個。此樁號發生管涌的位置于7月3日、4日、29日曾3次發生集中散浸,這是散浸促發管涌,充分說明大堤在外江高水位的長期浸泡和持續的滲壓作用下,土壤含水量增高,長期處于飽和狀態,土的物理力學性質惡化,從散浸型向管涌型轉化,險情不斷惡化。

二房灣段長 1.2 km(樁號68+800~70+000),發生過10次散浸,長度110 m,兩次脫坡。散浸最早在7月21日外江水位 22.5 m,樁號69+560~69+580平臺腳,最后一次散浸發生在8月7日外江水位 24.35 m,樁號69+140~69+230,長度90 m的平臺腳先后發生過5次散浸,其他5次散浸在1996年均發生過散浸險情,且60%都在外江水位大于24 m時發生。兩次脫坡樁號69+530~69+600都因平臺坡陡、土質松散加之暴雨而發生。

4.2 原因分析

四房灣險段險情的發生,以散浸最為頻繁。在1998年特大洪水沖擊下,四房灣險段共發生險情47處,占昌大堤總險情的45%,散浸最為頻繁共37處,長1 986 m,占昌大堤總險情的35%。

散浸實際上是堤身浸潤的出逸點,該點大多出現在堤內坡平臺腳或堤腳處。當堤身浸潤線的出逸比降大于土體的臨界比降時便會產生管涌,昌大堤產生管涌往往是由散浸引發的,一般出現在平臺腳處且大多數規模不大,嚴重程度較低。從險情發生時間位置、嚴重程度分析可知,散浸和管涌主要與地質結構、滲流穩定及滲透變形有關,直接影響堤身滲透穩定的因素是堤身土質較差,巖性混雜、結構松散、孔隙比高、滲透系數大、堤身矮小、內坡平臺寬度、高程不夠等。脫坡、膿胞等其他險情均直接與堤身土質有關。四房灣發生的崩岸與河灣的凸凹、河勢水流沖刷淤積演變的規律及河岸的地質結構有關。

4.3 堤防除險加固

1998~2004年,國家投巨資對堤防進行除險加固,采取了堤身加高培厚、錐探灌漿、堤內填塘固基修筑內外平臺及水平壓滲平臺、堤外護坡等綜合治理措施。

整險加固后,現堤頂面寬均達到設計寬度8 m,堤頂為混凝土路面,面寬為 4.5 m,兩邊為混凝土路肩,堤頂高程 27.60~27.80 m,堤內、外坡坡比均為1∶3,堤高5 m。外坡高程 26.40 m以上為草皮護坡,26.40 m以下為漿砌石護坡;內坡草皮護坡。堤內外均建有壓滲平臺,堤外壓滲平臺寬50 m,高程27.6 m,堤內平臺30 m,67+300~69+900堤內建有三級水平壓滲平臺,總寬150 m,第一級寬30 m,高程 24.00~23.50 m,第二級寬20 m,高程22~21.5 m,第三級寬100 m,高程21~20 m,各級邊坡1∶4。地勘顯示,該段堤身填土以壤土、砂壤土為主,含少量雜填土、粉砂,上部雜填土呈松散狀,下部呈稍密狀,滲透系數K=3.85×10-5~8.965×10-5cm/s,透水性較弱,堤身狀況較好。加固后的堤防達到國家2級堤防標準。

5 河道治理后河床變化

四房灣的治理早在民國21年(1932年)即有修建護坡和拋石護岸的記錄。民國27年(1938年)以后,當時的江漢工程局前后經過近20 a的治理,采用柳磯護岸,均未長期奏效。新中國成立后1950~1974年期間,投入大量資金拋石固腳、平順護岸等措施,但崩岸仍在發展,險情未徹底根治。

1974年在四房灣下游新淤洲尾修建了一座土壩,當年被洪水沖毀,1975年又筑一道壘石鎖壩(壩頂高程10 m,壩長217 m)固腳保灘。1978年經水下測量,鎖壩上游險段河床淤高8 m,由原-4.0 m淤高至 4.0 m,險段得以緩解。

1980年后落淤變緩,上游口門已淤至14~18 m高程,中間段在2~6 m高程之間循環,下游段(壩前段)自壩首淤積與壩頂基本齊平,由壩首向上游沿伸、高程漸低與中間段相連,落淤達到平衡后基本穩定。壩下段建壩初期壩尾(左岸)段沖刷較明顯,由5 m高程沖至1 m高程;上游淤積平衡后,自1990年壩下逐步淤積,至1997年形成壩下與壩上段相連接的心灘,壩兩頭則形成相應的深坑,在1998年大汛中右岸沖刷約3 000 m2深坑。經1998~2003年護岸、拋石固腳護底等整治措施后,鎖壩下游右岸現形成了寬約70 m、長約200 m與鎖壩齊平、高程約15 m的邊灘。而新淤洲洲尾崩退超過100 m,逼近鎖壩,左岸鎖壩下游發生沖刷,并形成了寬約20 m、長約70 m的沖坑。壩上段至2011年最低處淤高至4.6 m,到2014年最低處淤高至7.9 m。中間段左岸淤積明顯,進口段洲頭與右岸相連并形成長約1 000 m,寬近400 m邊灘,冬季斷流時間由1958年的3個月變為6個月,鎖壩建成后淤積總量超 100萬m3,新淤洲右汊右岸崩岸險情得到有效控制。

6 險段綜合治理成效分析

新中國成立后至2015年,特別是1998年特大洪水后國家投入巨資對堤防進行除險加固,對崩岸進行治理,先后采取了堤身加高培厚、錐探灌漿、堤內填塘固基、水平壓滲、修筑內外平臺、護坡護岸、鎖壩落淤等一系列綜合治理措施。治理后的新淤洲汊道岸坡穩定,基本扼制住了河岸崩塌的危害,加固后的堤防達到了國家2級堤防標準,治理后的四房灣險段經過十幾年的運行和2016年的洪水檢驗,汛期無一險情發生,治理達到了預期成效。

昌大堤整險加固工程建設全面提高了鄂州市防洪體系的安全性,避免洪水泛濫,減少水土流失,還形成沿江綠化帶,保障了黃石、鄂州兩市人民生命財產和1.33萬hm2耕地的安全,保護了花湖、黃石港兩個經濟技術開發區,對穩定社會局面、改善區域投資環境、促進地區經濟持續穩定發展起到積極作用。

7 存在的問題及建議

四房灣險段經98大洪水后的系統治理,治理成效顯著,但經過十幾年的運行還存在如下問題:①鎖壩上游出現5處冬季堤內地下水外滲,滲水高程17 m以下,滲透點位置護岸塌陷,塌陷面積共計200 m2;②堤基滲透問題仍然存在;③鎖壩位于新淤洲側洲尾沖涮嚴重,危及鎖壩安全;④險段堤內30 m外壓滲平臺因建房等破壞嚴重;⑤重建設輕管理,未落實護岸工程維修資金計劃;⑥缺乏有效的管理措施,管理人員結構不合理。

針對上述問題,提出以下建議:①對險段堤防實施防滲墻工程措施,徹底解決堤基滲透問題;②對鎖壩位于新淤洲側洲尾沖涮段進行守護,確保鎖壩安全;③落實護岸工程維修資金,將維修資金列入年度管理維護經費計劃;④調整管理人員結構,加大執法力度,確保堤防安全。

[1] 唐日長,貢炳生,周正海,等.荊江大堤護岸工程初步分析研究[C]∥湖北省水利學會第一次年會論文選編. 武漢,1962.

[2] 余文疇、曾靜賢,長江護岸丁壩局部沖刷和防護研究[C]∥第二屆中日河工壩工會議論文集(中方分冊).東京,1985.

[3] 王家云,董光琳.安徽省長江護岸工程損壞及崩岸原因分析[J].水利管理技術,1998(1):62-64.

[4] 王永.長江安徽段崩岸原因及治理措施分析[J].人民長江,1999(10):19-20.

[5] 毛昶熙,段祥寶,毛佩郁.江河大堤防洪現狀與滲流防沖調研[J].人民黃河,1998(4):29-31.

[6] 陳祖煜,孫玉生.長江堤防崩岸機理和工程措施探討[J].中國水利,2000(2):28-29.

[7] 沈之平,喬偉,楊光榮.長江世業洲汊道河勢控制工程河工模型試驗研究[J].水利水電快報,2016(10):37-41.

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