肖一博,敬永安,劉俊峰
(1.河南中煙黃金葉制造中心制絲部,河南鄭州 450016;2.河南金瑞香精香料有限公司,河南鄭州 450016)
在卷煙廠制絲線的葉片預處理段,打包后煙葉經真空回潮后,仍會存在結塊。為此設備設計廠家在松散回潮前,增加喂料提升機和松垛松靶機設備。使得煙葉通過松垛松靶機后,結塊減少,更加松散,配合喂料提升機,使煙葉的流量更加持續穩定;松散回潮后煙葉的水分和溫度更易控制,在線質量精度得到提高,最終對改善煙絲的吸味,提供可靠硬保障。
制絲部規模線葉片預混段設備電氣控制采用Profinet現場總線控制技術,但個別設備的具體控制方法和硬件的選用,仍存在缺陷,如松垛松靶機和提升喂料機的控制;提升喂料機容量小,煙葉的緩存能力不足等。而生產過程中,規模線松散回潮機入口煙葉的瞬時流量標準為8000 kg/h,流量大,上述矛盾不可調和,導致規模線松散回潮機入口電子皮帶秤的瞬時流量頻繁中斷,產品質量出現較大波動。鑒于制絲線關鍵區域的設備布局已經定型,對規模線葉片段提升喂料機進行更換的可能性為零,為此,立足于現有生產設備,本著降耗、小投入、大收益的原則,對設備控制開展攻關。葉片段設備分布如圖1所示。

圖1 葉片段設備分布
規模線葉片段設備,電氣控制系統選用西門子Profinet現場總線技術,主站硬件配置包括西門子Standard PS-400電源、CPU 416-3PN/DP,CP-400通信處理器及SM-400輸入輸出模塊等。松垛松靶機立體視圖如圖2所示,設備本身驅動單元包括中部打輥電機、出口打輥電機及底部輸送皮帶機,尾段靠近翻箱機的下部兩側各有一玻璃透視窗,安裝有一對對射式光電檢測開關。

圖2 松垛松靶機
如圖3所示,參照松垛松靶機尾段,在其前段下部的兩側開孔并安裝可透光有機玻璃,加裝一對對射式光電檢測開關F。
通過STEP7軟件,利用現場總線技術,以保證松散回潮機入口瞬時流量連續穩定為目的,對提升喂料機和松垛松靶機的控制進行修改。
2.2.1 提升喂料機底帶M13控制的改進
原控制中,喂料機底帶M13電機的啟動和停止是光電檢測通過光電檢測開關A,B,C和D的共同作用來實現(圖4),其中光電檢測開關A,安裝具體位置如圖5所示。在設備運行過程中,由于光電檢測開關A所處位置潮氣大、粉塵多,即其安裝位置和環境條件的限制,使其檢測結果不能真實反映物料的狀況,何時啟動設備,系統無法做出正確判斷,導致物料不能連續,從而產生斷料;其次,生產過程中,光電檢測開關A的信號出現異常時,維修工作不方便也不安全,因此對喂料機底帶M13電機的控制進行改進,以達到降低設備故障率、縮短故障排除時間和易于維修的目的。

圖3 改進后松垛松靶機
(1)在底帶M13控制中,摒棄原控制中光電檢測開關A的檢測信號。
(2)讀取光電檢測開關B的檢測信號和提升機的運行信號,若提升機的運行信號為“1”,即正在運行,則當光電檢測開關B的檢測信號為“0”,未有檢測到物料,系統啟動底帶M13,向前輸送物料;而當光電檢測開關B的檢測信號由“0”跳變為“1”,檢測到物料,或提升機的運行信號為“0”,即停止運行,則系統發出指令,底帶M13停止。

圖4 喂料提升機檢測開關

圖5 光電檢測開關A安裝位置
(3)針對喂料機進料端的物料厚度計算,舍棄原來采用FB25及其背景數據塊DB920的控制模式,采用更加簡單直接的判斷方法。具體方案:讀取光電檢測開關B,C,D的檢測信號,當光電檢測開關B的檢測信號為“0”,未有檢測到物料,而系統檢測到光電檢測開關C,D的檢測信號同時為“1”,并且保持2 s時,可編程邏輯控制器發出指令,底帶M13啟動,向前輸送物料;若光電檢測開關B的檢測信號由“0”跳變為“1”,檢測到物料,則系統經5 s延時后,發出指令,底帶M13停止。
2.2.2 松垛松靶機底帶電機M12控制的改進
改進前,在自動控制模式下,規模線葉片段設備組合啟動后,若對射式光電檢測開關E的信號為“1”,其檢測區域內的光路被遮斷,翻箱機則處于等待翻箱狀態;當對射式光電檢測開關E的信號為“0”,檢測到松垛松靶機內相應區域內沒有煙葉時,翻箱機則正向翻起,將葉片從料箱倒入松垛松靶機內。葉片進入松垛松靶機內后,如圖4所示,若提升喂料機的對射式光電檢測開關C的信號狀態為“0”,未檢測到物料,則松垛松靶機底帶電機M12保持運行狀態,將底帶上的葉片向前輸送,進入提升喂料機;反之,若其信號狀態為“1”,則系統做出判斷并發出指令,松垛松靶機底帶電機M12停止運行。
實際應用后發現,上述控制方式,存在著弊端,可使倒入松垛松靶機內的、相鄰兩箱葉片之間產生空隙,且空隙會逐漸增大,最終導致葉片在松散回潮機入口的電子皮帶秤上不能連續,出現斷流。針對故障產生原因,改進設備控制系統,重新設置底帶電機M12的啟動和停止條件。
(1)在程序中將原控制支路,即數據位DB211.DBX156.3所在支路,進行屏蔽。
(2)設置底帶電機M12啟動條件。①在可編程邏輯控制器掃描的每個周期,若系統檢測到光電檢測開關E或C中的任一檢測信號為“1”,即未檢測到煙葉,則底帶電機M12啟動,向前輸送煙葉;②翻箱機喂料完畢的標志位,即DB245.DBX1901.4,每次由“0”跳變為“1”時,底帶電機M12啟動并保持運行10 s,將煙葉盡量向提升喂料機輸送,以保證所需流量的持續和穩定。
(3)設置底帶電機M12停止條件。若圖3中新增光電檢測開關和圖4中光電檢測開關C的檢測信號同時為“0”,都檢測到煙葉存在,則經11 s延時后,系統發出指令,底帶電機M12停止運行。
規模線松垛松靶機和喂料提升機的控制經過改進后,效果顯著。降低了設備的故障維修難度,縮短了設備的維修時間,設備故障的排除時間由30 min/次左右縮短到5 min/次左右,因其控制不完善而帶來的斷流次數為0,設備的維護更加方便,生產進度和產品質量進一步得到保障。