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重堿離心機濾液流程改造及效益分析

2018-03-06 07:05:16,,
純堿工業(yè) 2018年1期

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(徐州豐成鹽化工有限公司,徐州 江蘇 221700)

我公司配備四臺φ2800×27000輕灰煅燒爐,雖然單臺爐設計能力可以達到450 t/d,但結合本廠及國內同行使用情況來看,單臺爐最多只能維持380~400 t/d。經(jīng)過幾年的生產(chǎn)實踐摸索,當純堿日產(chǎn)量超過1 500 t,堿廠穩(wěn)產(chǎn)、提產(chǎn)的瓶頸在煅燒系統(tǒng)。2011年我公司在項目配套中從德國克勞斯·瑪菲公司(以下簡稱克瑪公司)引進四臺(后來一臺拆作低鹽重灰使用)SZ1000/2型轉鼓推料離心機用于重堿的二次脫水,借以提高煅燒爐生產(chǎn)能力,但由于各種原因,特別是濾液外送問題,一直未能正常投用。為管控成本,提高設備利用率,借鑒國內同行使用經(jīng)驗并結合自身實際情況對重堿離心過濾工藝進行改造,特別是解決了制約離心機正常運行的濾液問題,離心機投入生產(chǎn)后,各項指標達到或者接近設計要求。

1 重堿離心分離工藝流程

碳化塔取出液經(jīng)轉鼓過濾機進行一次分離后,重堿經(jīng)過重堿0號皮帶、1號皮帶,一部分直接進入4號皮帶進入煅燒爐,另一部分經(jīng)過2號皮帶經(jīng)分料刮刀分送至各離心機進口(剩余部分直接落到3號皮帶和離心機出料一起送至4號皮帶),重堿經(jīng)離心機螺旋進料器送至加速分布錐內,加速分布錐將物料進行預加速,加速至主轉鼓同樣轉速,然后將其均勻加至布料區(qū),在布料區(qū)固體重堿被濾網(wǎng)擋住,并被推料盤推出主轉鼓進入3號皮帶,再通過4號皮帶進入煅燒爐。

2 濾液輸送中存在的主要問題

我公司先前之所以離心機不能長周期穩(wěn)定運行,主要原因是不能解決濾液外送問題。按照開1~2臺離心機,重堿水分下降4%~5%計算,產(chǎn)生濾液約2~4 m3/h,濾液少且固液比高達15%~20%,再加上泵的設計選型與濾液量極度不匹配,導致濾液管堵塞頻繁,濾液外送困難,這是導致2011年第一次開車失敗的主要原因;在2014年第二次開車過程中,通過往濾液桶內注入煅燒洗滌液進行稀釋,濾液外送問題得到暫時解決,但是注入5~8 m3/h清水直接導致系統(tǒng)母液總存量飆升,第二次開機也以失敗告終。

3 濾液系統(tǒng)的主要改造

通過對離心機現(xiàn)場調查以及總結前兩次開車失敗的經(jīng)驗教訓,提出可采用MⅠ沉淀稠厚器溢流清液作為濾液稀釋液,并將稀釋濾液再次注入稠厚器進行二次稠厚的想法,并予以實施。濾液通過收集盒流入濾液桶,經(jīng)濾液泵送至重堿MⅠ沉淀稠厚器進行稠厚分離,稠厚液體直接進入出堿槽,溢流液一部分返回MⅠ桶,另一部分繼續(xù)返回濾液桶,作調節(jié)濾液使用。采用此流程后有以下幾方面好處:

1)MⅠ屬于系統(tǒng)母液不屬于外來水,不會造成母液膨脹問題。

2)借用稠厚器溢流液母液可將濾液固液比降低至5%以下,徹底解決濾液固液比高,外送困難的問題。

3)稀釋后的濾液再次注入稠厚器進行二次稠厚,可有效減少濾液中的產(chǎn)品損失(固含量約1.5%wt)。

圖1 改造后的濾液流程圖

4 改造效果分析

我公司四臺SZ1000/2型離心機配備有洗水噴淋裝置,用以進一步降低重堿鹽分,由于使用此項功能會導致洗水進入母液系統(tǒng),造成系統(tǒng)母液上漲,且加洗水會導致重堿水分相對于不加洗水偏高,所以在使用過程中并未添加洗水,僅用于脫水,下述數(shù)據(jù)也是在不加洗水狀態(tài)下進行的收集。

表1 重堿離心分離生產(chǎn)數(shù)據(jù)

由上表數(shù)據(jù)分析得出數(shù)據(jù),通過離心機后,重堿水分下降約為4.5%。鹽分相比進料下降約0.095%,效果明顯。我公司目前開兩臺離心機,重堿處理能力80 t/h,約占公司總產(chǎn)量的65%。進煅燒爐混合重堿水分降低約為3%,因重堿水分下降產(chǎn)生的效益計算如下。

4.1 蒸汽消耗降低年增效益

4.2 煅燒爐能力提高

通過查表得以下數(shù)據(jù):

ig——3.0 MPa、280 ℃中壓蒸汽焓值 2941.8 kJ/kg;

i0——240 ℃水蒸氣液體焓值1 034.6 kJ/kg(一閃前溫度240 ℃);

∑Q——煅燒制造1 t純堿需要的熱量 2 720 MJ。

即單爐能力提升約為8%(上述計算不包括因返堿量減小帶來的爐氣生產(chǎn)能力的提高,實際要高于8%),四臺爐全年增加生產(chǎn)能力為1 600×0.08×330=4.2萬t。

4.3 離心機電耗

兩臺離心機總裝機容量(含皮帶)為E=(75+45+4)×2+5.5+3+26=282.5 kW,按照電機運行功率因數(shù)0.8計算,功率為226 kW。

每年電費為226×330×24×0.8×0.7=125.29萬元。(電價0.7元/kWh)

4.4 其他運行成本

人工費用以及三臺離心機維修費,按照100萬元/年估算。

離心機濾液帶走的重堿結晶損失。

5 結 論

通過近一段時間的實際生產(chǎn)運行驗證,改造后的重堿離心機濾液問題得到了徹底解決,設備運行平穩(wěn),產(chǎn)品質量和產(chǎn)量均明顯提高。通過上述粗略分析可知,離心機作為提高煅燒爐生產(chǎn)能力的重要手段是非常有必要的,對煅燒乃至整個生產(chǎn)系統(tǒng)都產(chǎn)生深遠而積極的影響。

[1] 韓行治.聯(lián)合制堿工藝[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1989

[2] 劉光啟.化學化工物性數(shù)據(jù)手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002

[3] 韓光琨.利用離心機對粗重堿二次脫水工藝經(jīng)濟效益分析[J].純堿工業(yè),1996(4)

[4] 宋宗亮,王秉鈞.離心機在重堿二次過濾中的應用及效益分析[J].純堿工業(yè),1998(6)

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