索永建,曹?chē)?guó)慶
(1.中煤科工集團(tuán) 北京華宇工程有限公司,河南 平頂山467002;2.國(guó)家能源集團(tuán) 神東煤炭集團(tuán)分公司,陜西 榆林719315)
東灘煤礦選煤廠是與東灘煤礦配套建設(shè)的礦井型選煤廠,1993年12月建成投產(chǎn)[1];經(jīng)過(guò)后期擴(kuò)能改造后,原煤處理能力達(dá)到7.50 Mt/a。原選煤工藝為:原煤經(jīng)50 mm預(yù)先分級(jí)后,>50 mm粒級(jí)物料采用斜輪重介質(zhì)分選機(jī)分選,50~0 mm粒級(jí)物料采用跳汰機(jī)分選,煤泥水經(jīng)兩段濃縮后,粗煤泥采用離心脫水機(jī)回收,細(xì)煤泥采用壓濾機(jī)回收[2],實(shí)現(xiàn)洗水一級(jí)閉路循環(huán)。為了滿(mǎn)足選煤生產(chǎn)需要,2008年該選煤廠新增一套處理能力為5.00 Mt/a的無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選系統(tǒng);2014年根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署,該選煤廠進(jìn)行了“全入選,全重介,全分選”技術(shù)改造,改造后的選煤工藝趨于完善。入選原煤屬于弱變質(zhì)氣煤,具有低硫、低灰、高發(fā)熱量特點(diǎn),可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和煉焦配煤。主要產(chǎn)品為動(dòng)力煤、精塊煤、混煤等。
該選煤廠原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)承擔(dān)著入選原煤預(yù)先分級(jí)和排除大塊矸石的任務(wù),與礦井原煤生產(chǎn)系統(tǒng)和運(yùn)輸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接。與原煤洗選系統(tǒng)相比,自投產(chǎn)以來(lái),原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)未曾進(jìn)行過(guò)升級(jí)改造。由于原煤破碎機(jī)破碎效果差,存在人工選矸可靠性差等問(wèn)題,嚴(yán)重影響重介系統(tǒng)的分選效果[3]。因此,該選煤廠急需提高原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)機(jī)械化、自動(dòng)化水平,徹底取消手選矸石環(huán)節(jié),提高工作效率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益[4]。
原煤經(jīng)主井提升到地面后進(jìn)行分級(jí)作業(yè),>260 mm粒級(jí)物料落地,由揀選車(chē)間工人分選出大塊煤和矸石,大塊煤采用人工破碎后由裝載機(jī)運(yùn)輸給103帶式輸送機(jī),然后進(jìn)入分選系統(tǒng);<260 mm粒級(jí)物料采用105、106香蕉篩分級(jí),<50 mm粒級(jí)物料經(jīng)轉(zhuǎn)載運(yùn)輸后進(jìn)原煤倉(cāng)或分選系統(tǒng);260~50 mm粒級(jí)物料進(jìn)入107、108手選皮帶,由揀選車(chē)間工人選出大塊矸石,然后通過(guò)801帶式輸送機(jī)進(jìn)入矸石倉(cāng),其他物料進(jìn)入重介系統(tǒng)分選。原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。

圖1 原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程
由于礦井開(kāi)采環(huán)境復(fù)雜,部分毛煤未經(jīng)破碎直接進(jìn)入分選系統(tǒng),加上原煤破碎機(jī)磨損嚴(yán)重,破碎效果變差,維修、停用時(shí)間增加,導(dǎo)致原煤中的超粒物料得不到有效處理[5]。超粒物料進(jìn)入重介系統(tǒng)后,造成斜輪重介質(zhì)分選機(jī)分選效果差,且處理能力不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,進(jìn)而影響礦井正常生產(chǎn)[6]。為了保證礦井正常生產(chǎn),人工選矸不僅不能撤除,有時(shí)還需增加選矸人員數(shù)量。而人工選矸的可靠性差,經(jīng)常出現(xiàn)揀選不及時(shí)的問(wèn)題,致使重介系統(tǒng)不能正常工作,進(jìn)而影響礦井正常生產(chǎn)。
為了解決原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)多方研究,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)進(jìn)行改造。根據(jù)廠區(qū)建筑布置,選擇合理位置,新建一座篩分破碎樓,將101、102帶式輸送機(jī)延長(zhǎng),礦井來(lái)煤經(jīng)101、102帶式輸送機(jī)進(jìn)入新增的1012、1022圓振動(dòng)篩。原煤經(jīng)這兩臺(tái)篩機(jī)處理后,篩上物(>200 mm粒級(jí)物料)進(jìn)入新增的1013、1023破碎機(jī),被破碎到<200 mm后與篩下物一起運(yùn)至新增的1014、1024帶式輸送機(jī),再轉(zhuǎn)載給103帶式輸送機(jī),由其運(yùn)至原煤分級(jí)篩,200~50 mm粒級(jí)物料經(jīng)帶式輸送機(jī)運(yùn)至塊煤斜輪分選系統(tǒng)分選,<50 mm粒級(jí)物料經(jīng)帶式輸送機(jī)運(yùn)至原煤倉(cāng)儲(chǔ)存,進(jìn)行后續(xù)分選處理。改造后的原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。

圖2 改造后的原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)工藝流程Fig.2 Basic flowsheet of renovated raw coal pretreatment system
2018年1月,該選煤廠原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)改造完成,至今運(yùn)轉(zhuǎn)良好,完全滿(mǎn)足選煤生產(chǎn)要求。在生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行正常的情況下,該選煤廠技術(shù)人員對(duì)圓振動(dòng)篩的篩分效果進(jìn)行了多次檢測(cè),并記錄了檢測(cè)結(jié)果。礦井來(lái)煤的粒度組成見(jiàn)表1,篩上物、篩下物的粒度-灰分曲線如圖3、圖4所示。

圖3 篩上物的粒度-灰分曲線

圖4 篩下物的粒度-灰分曲線

粒級(jí)/mm質(zhì)量/kg產(chǎn)率灰分分級(jí)粒度篩上累計(jì)灰分累計(jì)>20032.504.7288.25200.04.7288.25200~10045.406.5945.23100.011.3163.18100~50109.4015.8936.7650.027.2047.7550~25119.5017.3534.3225.044.5542.5225~2045.006.5330.8220.051.0941.0220~1363.709.2531.7213.060.3439.6013~6119.9017.4126.836.077.7536.746~359.408.6324.963.086.3835.563~154.907.9722.661.094.3534.471~0.525.203.6619.540.598.0133.91<0.513.701.9923.130.0100.0033.70合計(jì)688.60100.0033.70
依據(jù)下列計(jì)算式計(jì)算該篩機(jī)的篩分效率E[7],
式中:α為入料中小于篩孔尺寸的物料含量;θ為篩上物中小于篩孔尺寸的物料含量;β為篩下物中小于篩孔尺寸的物料含量。
結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)可計(jì)算出E=99.93%,滿(mǎn)足振動(dòng)篩篩分效率在90%以上的要求,也完全能夠滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求。
(1)年折舊和維護(hù)費(fèi)用計(jì)算(采用年限平均折舊法)[8]。土建工程投資229.96萬(wàn)元,按30 a折舊計(jì)算,年折舊費(fèi)用為7.70萬(wàn)元。機(jī)電設(shè)備安裝及其他費(fèi)用投資769.96萬(wàn)元,按10 a折舊計(jì)算,年折舊費(fèi)用約為77萬(wàn)元。建構(gòu)筑物及設(shè)備年維護(hù)費(fèi)用為10萬(wàn)元。故總的年折舊和維護(hù)費(fèi)用約為94.70萬(wàn)元。
(2)直接運(yùn)行費(fèi)用計(jì)算。新增設(shè)備運(yùn)行負(fù)荷約為682.80 kW,按每年工作330 d、每天工作16 h[9-10]、電價(jià)0.50元/(kW·h)計(jì)算,每年的運(yùn)行費(fèi)用為180.26萬(wàn)元。
(3)增加效益。在對(duì)原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)改造后,手工選矸環(huán)節(jié)被取消,可以節(jié)省作業(yè)人員55名。按人均成本6萬(wàn)元/a計(jì)算,每年可以減少人工成本330萬(wàn)元。礦井煤炭提升量約增加5.40 t/h,以2016年全年混煤平均銷(xiāo)售價(jià)格350.02元/t計(jì)算,扣除噸煤成本230元后,每年可以增效339萬(wàn)元。
綜合分析,該選煤廠原煤準(zhǔn)備改造后,每年可以產(chǎn)生395.60萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。
該選煤廠原煤準(zhǔn)備系統(tǒng)改造后,不但原煤中存在超粒的問(wèn)題得到徹底解決,而且生產(chǎn)系統(tǒng)的可靠性提高,節(jié)省了大量人工成本,降低了生產(chǎn)管理難度,并消除了諸如疏通卡堵帶來(lái)的人身和設(shè)備安全隱患。該改造項(xiàng)目的成功運(yùn)行,有力地響應(yīng)了集團(tuán)公司的“以人為本,建設(shè)和諧兗礦,促進(jìn)礦區(qū)和諧發(fā)展”號(hào)召。