趙子義,孫玉英,李 唯,周 曌,蘇軍軍
(中車唐山機車車輛有限公司,河北 唐山 063000)
城軌車輛地板布整體平整度要求較高(≤1 mm/1 m),鋪裝一般采用漢高UK8103雙組分聚氨酯膠粘劑,施工工藝和操作方法比較復雜,鋁蜂窩地板基材的平整度及裝配縫隙超差。以上這些原因直接導致了城軌車輛生產初期批量出現地板布鼓包、邊緣開膠、接縫不平(2幅地板布接縫有“錯臺”)、接縫寬度不均以及接縫溢膠污染等缺陷。大量的返修造成材料及人工成本的浪費,并影響到生產進度。返修后地板布的外觀質量較差,用戶不滿意。為此,改進地板布鋪裝質量迫在眉睫。
城軌車輛地板材質一般為鋁蜂窩板,地板布材質為橡膠或PVC,厚度約3 mm。整車地板布由3幅拼裝組成,整體平整度要求≤1 mm/1 m。鋪裝采用雙組分聚氨酯膠粘劑,3幅地板布分開鋪裝,第1天鋪裝中間幅,間隔12 h以上(膠固化后)再鋪裝2側幅,生產周期為2 d。地板布鋪裝后整車有2條縱向接縫,采用密封膠或PVC焊條填充平整。
城軌車輛地板布鋪裝工藝出現的質量問題:①雙組分聚氨酯膠粘劑初始粘接力較低,剛剛鋪裝后的地板布受到外力容易發生位置偏移,直接導致接縫寬度不均、溢膠污染;②由于3幅地板布不是同時鋪裝,膠層厚度不一致,容易發生接縫不平整(“錯臺”);③地板布搟壓不到位、壓固方式不當,經常出現鼓包、邊緣開膠;④橡膠地板布接縫焊條易脫落。
經過現場檢查、綜合分析得出主要原因如表1所示。
針對上述原因,從配件質量、膠的晾置時間、工裝設備以及人員資質培訓等方面制定相應的改進措施,具體如下。
(1)地板單件及裝配質量控制
控制地板單件的平整度及裝配縫隙公差,平整度要求1 mm/1 m以下。通過調整端部地板與車體外面的距離(不超過5 mm),保證蜂窩地板間的間隙小于1 mm。調整過后的地板間的橫接縫間隙采用膩子填充并磨平。
(2)地板布褶皺缺陷處理
用沙袋壓平褶皺的地板布:對于運輸貯存不當導致褶皺的地板布采用沙袋等重物壓平,壓平24 h后檢查發現,地板布褶皺消失,外觀恢復很好,可以滿足鋪裝要求。
(3)制定膠的晾置時間曲線
通過研究,制定了雙組分聚氨酯膠晾置時間曲線,以膠的晾置時間作為參數控制依據。雙組分聚氨酯膠的晾置時間曲線如圖1所示。

圖1 開放時間曲線Fig.1 Curves of open time

表1 地板布鋪裝缺陷原因分析表Tab.1 Analysis table of defect cause of floor cloth pavement
(4)改進地板布鋪裝工藝
由原來的3幅地板布分2次鋪裝改為3幅地板布同時鋪裝,即3幅地板布同時涂膠、同時鋪裝和同時壓固。
(5)搟壓時要及時排出空氣
必須在地板布膠產生初始強度之前進行全面搟壓,盡量排除所有封閉在地板布內部的氣體。搟壓方法:使用軟木刮板從地板布的中間位置向外側依次搟壓,趕出基材與膠面之間的殘留氣體,使其與膠粘劑充分接觸、無虛粘。搟壓時要均勻、全面,不能遺漏。
當膠已經產生初始強度,未能及時排出的氣體便形成了鼓包,此時已不能通過搟壓方法消除,可使用注射器刺破地板布抽出氣體。刺破地板布時,盡量選擇地板布上的黑點位置。排出氣體后要用力壓合地板布,使地板布與地板粘牢。
(6)專用工裝
采用專用壓固沙袋,確保地板布邊緣、端部和接縫等處壓實。
(7)用密封膠密封
將橡膠地板布接縫焊接改為密封膠密封,避免了焊條開裂問題。
按照上述措施實施后,改進效果明顯,取得了預期效果:①地板布鋪裝質量一次合格率由原來的50%提高到90%以上;②節約了因地板布開膠、鼓包、接縫不平和溢膠污染等造成的返修成本;③工藝改進后,實現了3幅地板布同時鋪裝,節約了1 d的生產周期。