張曉玲,吳術
(1.鎮(zhèn)江液壓股份有限公司;2.鎮(zhèn)江大力液壓馬達股份有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212000)
BZZ1型全液壓轉(zhuǎn)向器的工作原理(圖1),當轉(zhuǎn)向器處于中間位置時,閥芯和閥套在彈簧片的作用下處于中位,從油泵來的油經(jīng)閥套和閥芯端部兩排小孔進入閥芯內(nèi)部,再由油口T流回油箱。當方向盤右(或左)轉(zhuǎn)時,帶動閥芯右(或左)轉(zhuǎn),閥芯相對閥套轉(zhuǎn)動,這時閥芯的油槽與閥套的進油路接通,泵的來油經(jīng)閥套、閥芯的油槽,又從閥套流向轉(zhuǎn)子和定子,推動轉(zhuǎn)子相對于定子轉(zhuǎn)動,同時,轉(zhuǎn)子與定子的出油通過閥套后經(jīng)油口A(或B)進入轉(zhuǎn)向油缸的一腔,使油缸活塞桿外伸(內(nèi)縮),推動轉(zhuǎn)向輪向右(或左)轉(zhuǎn),油缸另一腔的油從油口B(或A)進入閥套,再經(jīng)閥芯的回油槽后,又從閥套的回油孔經(jīng)油口T回油箱。

圖1
BZZ1型全液壓轉(zhuǎn)向器測試夾緊裝置在其測試系統(tǒng)中起著決定性的作用。不同的夾緊裝置所能承受的工作壓力不同,壓力是液壓系統(tǒng)的兩個最基本的參數(shù)之一,在很大程度上決定了液壓系統(tǒng)工作性能的優(yōu)劣。
在實際使用過程中,原來的測試夾緊裝置由于夾緊力不能太大而導致噴油現(xiàn)象。其原因多種多樣,下面針對主要問題進行分析及并提出解決方案。

圖2
這種裝置采用液壓缸夾緊,即將液體的壓力能轉(zhuǎn)換為機械能,以驅(qū)動工作部件運動(如圖2)。由于液壓缸只能做直線運動,而且液壓缸的機械效率非常低,容易壞,所以經(jīng)常會帶來不便。更重要的是,測試時由于夾緊力不夠,被試轉(zhuǎn)向器結合面處會出現(xiàn)漏油、噴油現(xiàn)象。不過通過增大液壓夾緊力的方法可以解決這一問題,但是夾緊力增大后會使產(chǎn)品變形,使得閥體與閥套、閥套和閥芯之間的配合間隙發(fā)生變化,從而影響性能參數(shù),影響產(chǎn)品質(zhì)量。這種裝置只能測試工作壓力為17.5MPa以下的產(chǎn)品,而滿足不了一些高壓產(chǎn)品的測試,所以經(jīng)過反復的推敲與研究,設計出了下面這種新夾緊裝置,既能解決原來所遇到的問題,又能滿足高壓產(chǎn)品的測試。

圖3
這種結構主要是通過扭矩來達到夾緊,和液壓缸夾緊相比,可以有足夠大的力,且不會有上述面臨的問題,能夠滿足工作壓力21MPa的產(chǎn)品測試。主要工作過程(如圖3),啟動馬達,當馬達正傳時,則馬達套也隨馬達一起正傳,同時馬達套帶動導向套轉(zhuǎn)動,這時導向套的螺紋端隨著轉(zhuǎn)動進入產(chǎn)品的兩個連接螺紋孔,在設定的時間內(nèi)完成產(chǎn)品夾緊。此過程中彈簧處于伸展過程,產(chǎn)品夾緊之后則開始產(chǎn)品的性能測試,測試結束,松開產(chǎn)品繼續(xù)下一個產(chǎn)品的測試。松開過程則是馬達反向轉(zhuǎn)動的過程,即馬達連接套隨馬達一起反向轉(zhuǎn)動,導向套一樣反向轉(zhuǎn)動,也就是導向套螺紋端從轉(zhuǎn)向器的連接孔擰出的過程,這個過程中彈簧處于被壓縮過程,在設定的時間內(nèi)完成產(chǎn)品松開,拿下被試產(chǎn)品,用同樣的方式進行測試下一臺產(chǎn)品測試。
通過上述的改進,使得BZZ1型全液壓轉(zhuǎn)向器測試得到了改善,解決了漏油、噴油等問題,并且滿足了高壓產(chǎn)品的測試,從而大大地提高了產(chǎn)品的測試效率,為市場上越來越多的高壓產(chǎn)品需求量奠定了基礎,也為公司在同行業(yè)的競爭中增加了更強的競爭力。
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