許旭
(河北白沙煙草有限責任公司保定卷煙廠,河北 保定 071000)
當前,國內煙草行業的競爭日益激烈,穩定的卷煙產品質量是煙草企業贏得消費者信任的關鍵。智能化、高精度的計量儀表在煙草生產線中得到了廣泛應用。
溫度是制絲工藝眾多參數中最為重要的一項指標。煙絲生產過程中,煙絲的實際加工溫度直接影響了煙絲的吸味、水分的擴散速率、香精香料的滲透率,決定了成品煙絲的品質是否均一、準確。實時監測關鍵工序設備出口的物料溫度,可以判斷出物料實際加工過程的現狀,為加工過程的控制參數調整提供準確的依據,逐步實現制絲生產由結果控制向過程控制、由指標控制向參數控制的轉變。
目前制絲設備關鍵點采用紅外測溫儀,用于監測物料溫度。其主要存在以下問題。
(1)紅外測溫儀是利用紅外輻射的熱效應,通過溫差電效應、熱釋電效應和熱敏電阻等來測量所吸收的紅外輻射,間接地測量輻射紅外光物體的溫度,容易受物體發射率、測溫距離、煙塵和水蒸汽等外界因素的影響,真實溫度加上環溫才能最終得到被測物體的實際溫度。由于車間現場的環境溫濕度變化較大,導致測量誤差較大。
(2)受安裝條件的影響,目前的紅外溫控儀主要安裝在振槽上,位置距離加溫設備落料口較遠,時間滯后性較大,只能監測物料表層溫度,不能反映物料真實溫度及加工過程的溫度,物料溫度監測存在差異。
(3)紅外測溫儀采用獨立485總線,與車間現用網絡兼容性較差,溫度監測數據不能儲存,不能實現歷史追溯。
目前,制絲線普遍采用Profibus總線技術,解決了工業現場的智能化儀器儀表、控制器、執行機構等現場設備間的數字通信,以及現場控制設備和高級控制系統之間的信息傳遞問題,是一種國際化、開放式、不依賴于設備生產商的現場總線標準,可實現現場設備層到車間級監控的分散式數字控制、監測和現場通信網絡,物料在線監測系統就是基于現場總線技術開發的。
(1)根據制絲線上物料的形狀及輸送設備、溫度監測點的要求,選用Pt100鉑熱電阻作為測溫元件。主要是:將溫度變量轉換為可傳送的標準化輸出信號,標準化輸出信號主要為0~10mA和4~20mA(或1~5V)的直流電信號,符合Profibus總線技術的技術標準;Pt100溫度傳感器采用高純度鉑絲繞制而成,具有測溫精度高、性能穩定、復現性好、抗氧化等優點,在基準、實驗室和工業中被廣泛應用,它的測量精度較高。物料在線溫度監測系統結構如圖1所示。
(2)為了使測量點盡可能接近物料落料點,以便真實反映物料的溫度,最大可能的降低外界環境溫度的影響,根據Pt100傳感器的尺寸,設計了固定塊,將傳感器水平裝入固定塊的槽內,并保證水平放置的傳感器探頭有?漏出,安裝槽其余的空隙使用環氧樹脂膠填滿,然后將此固定塊安裝在物料落料點處的振槽的槽體表面。這樣傳感器就可以監測物料的內部溫度。如圖2。

圖1 Pt100固定支架結構圖

圖2 Pt100溫度傳感器
(3)將溫度傳感器的導線接入PLC的模擬輸入模塊的接線端子,溫度轉化成4~20mA的直流電信號傳入PLC采集器,編制了PLC采集程序:


(4)確定函數關系式,上位機顯示溫度與現場實際溫度顯示誤差范圍≤0.5℃,PLC的I/O模塊的輸入4~20mA 對應實際溫度 10~100℃。
(5)為了便于監測數據查詢、觀測,設定了基于wincc系統下的溫度趨勢圖顯示參數配置表,如圖3、4、5。

圖3 趨勢圖顏色

圖4 趨勢圖采樣周期
對烘絲后的物料溫度進行了統計,連續監測誤差小于±0.5,實現了對溫度檢測的連續監測,見表1。經過三個月的設備運行情況統計,加裝的溫度檢測系統運行良好,未發生故障。

圖5 溫度檢測趨勢圖

表1 顯示溫度與檢測溫度對比表
[1]張毅.自動檢測技術及儀表控制系統[J].化學工業出版社,2012.
[2]于光明,孫秀梅.機械基礎[J].機械工業出版社,2015.
[3]陳良元.卷煙生產工藝技術[M].鄭州:河南科學技術出版社,2002.