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南鋼板材煉鋼BOF-CCM工藝試驗(yàn)探討

2018-02-20 10:58:46解生元曹余良張小偉
現(xiàn)代冶金 2018年6期
關(guān)鍵詞:成本工藝

解生元, 曹余良, 張小偉

(南京鋼鐵股份有限公司, 江蘇 南京 210035)

引 言

南京鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南鋼”)板材煉鋼常規(guī)的生產(chǎn)工藝路線都是100%經(jīng)LF精煉爐處理,且都是經(jīng)鈣處理后上連鑄的含鋁鋼,由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同,為達(dá)到精品路線理念以及產(chǎn)品質(zhì)量的提升,所以對(duì)鋼水純凈度方面要求比較嚴(yán)格。近年來,通過參照其它鋼廠的操作方法,對(duì)現(xiàn)存的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中要求級(jí)別相對(duì)較低的鋼種進(jìn)行了試驗(yàn),摸索轉(zhuǎn)爐冶煉→板坯連鑄的工藝路線,以便于開拓一條新的板材生產(chǎn)工藝路線,同時(shí)大大提高煉鋼生產(chǎn)作業(yè)率,加快生產(chǎn)節(jié)奏,降低煉鋼生產(chǎn)成本。

1 常規(guī)工藝路線

南鋼板材煉鋼廠有3座150噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,3座LF鋼包精煉爐和2座RH真空精煉爐,3臺(tái)板坯連鑄機(jī)。

常規(guī)工藝流程為:鐵水倒罐→鐵水預(yù)處理(2座)→轉(zhuǎn)爐冶煉(3座)→出鋼脫氧合金化→LF精煉爐(3座)→(RH真空爐(2座))→鈣處理→連鑄(3臺(tái)),如圖1所示。

圖1 板材廠工藝流程

主要產(chǎn)品品種為:高級(jí)別管線鋼、高強(qiáng)板、耐磨磨具鋼、壓力容器及風(fēng)塔鋼等。

2 冶煉裝備

鐵水預(yù)處理:3臺(tái)脫硫設(shè)備,引進(jìn)2套國內(nèi)僅有兩家使用的涌動(dòng)扒渣設(shè)備。

BOF轉(zhuǎn)爐:3臺(tái)150噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,裝備了奧鋼聯(lián)副槍測(cè)量系統(tǒng)、底吹快換系統(tǒng)、滑板擋渣系統(tǒng)、激光測(cè)量系統(tǒng)、自動(dòng)煉鋼模型,轉(zhuǎn)爐煉鋼逐漸向智能控制邁進(jìn),實(shí)現(xiàn)無人可視化全自動(dòng)智能煉鋼。

LF精煉爐、RH真空爐:3臺(tái)世界一流的達(dá)涅利LF精煉、2臺(tái)RH真空設(shè)備,裝備水平國內(nèi)領(lǐng)先。

CCM板坯連鑄:3臺(tái)先進(jìn)的奧鋼聯(lián)板坯連鑄機(jī),覆蓋了板坯領(lǐng)域所有的寬、薄規(guī)格,其中1#連鑄機(jī)寬度3 300 mm,寬度規(guī)格世界第一。

3 試驗(yàn)工藝路線

3.1 過程控制情況

3.1.1 過程工藝控制情況

過程工藝控制情況如表1所示,通過提高轉(zhuǎn)爐出鋼溫度至1660 ℃以上,采用鋁塊+脫氧造渣劑復(fù)合脫氧模式,試驗(yàn)BOF-CCM工藝共計(jì)141爐次,Q235B,A,S355-J1分別為100,25和16爐次。轉(zhuǎn)爐平均出鋼溫度1663 ℃(1640~1696 ℃),爐后平均溫度1609 ℃(1575 ~1646 ℃),平均溫降54 ℃,連鑄平均過熱度23.7 ℃(6~47 ℃); 轉(zhuǎn)爐出鋼平均氧含量497.5×10-6,出鋼微脫氧和合金化后,抽定氧含量35.08×10-6和41.73×10-6;終點(diǎn)氮含量均在35×10-6以內(nèi)。

3.1.2 轉(zhuǎn)爐爐后渣樣情況對(duì)試驗(yàn)爐次渣樣進(jìn)行抽檢分析,爐后渣樣情況

及成分如圖2、表2所示。由于復(fù)合弱脫氧工藝,渣樣波動(dòng)較大,全鐵含量為0.63%和1.70%;考慮到溫度控制難度較大,出鋼渣料較少,堿度為2.16和4.04,相對(duì)偏稀。

3.2 生產(chǎn)組織

由于BOF-CCM工藝弱脫氧,鋼水中氧含量較高,對(duì)耐火材料的侵蝕較正常時(shí)嚴(yán)重(如圖3所示),一組18爐生產(chǎn)結(jié)束后,水口侵蝕達(dá)到15 mm;塞棒侵蝕行程由正常時(shí)40 mm提高至60 mm,平均每爐塞棒行程多1.1 mm。針對(duì)此類情況,從安全生產(chǎn)方面考慮,該工藝生產(chǎn)嚴(yán)格按每組≤12爐進(jìn)行組織。

圖2 轉(zhuǎn)爐爐后渣樣情況

表1 過程工藝控制情況

表2 (Q235B鋼)爐后渣樣成分

圖3 耐火材料的侵蝕情況

3.3 成本分析

3.3.1 轉(zhuǎn)爐工序

轉(zhuǎn)爐工序成本如表3所示。為了保證轉(zhuǎn)爐試驗(yàn)工藝熱平衡,減少了冷料的使用量,對(duì)應(yīng)提高石灰用量;同時(shí)為了平衡出鋼氧含量, 提高了鋁塊加入量,轉(zhuǎn)爐工序增加成本3.30元/噸鋼。

3.3.2 精煉工序

精煉工序成本如表4所示。A,Q235B及S355-J1常規(guī)工藝LF爐的原輔料、耐火材料及電耗的噸鋼成本分別為35.59元、31.65元和47.65元。

3.3.3 總體成本情況

試驗(yàn)工藝與常規(guī)工藝成本對(duì)比如表5所示。A、Q235B及S355-J1三個(gè)鋼種,試驗(yàn)工藝相對(duì)于常規(guī)工藝噸鋼成本分別降低32.29元、28.35元和44.35元。

3.4 質(zhì)量情況

3.4.1 成分控制

中包成分超內(nèi)控情況如表6所示,試驗(yàn)爐次共計(jì)成分超31爐,成分合格率為78.01%,主要為硫含量超標(biāo),若剔除硫含量因素,其合格率為90.07%。試驗(yàn)爐次成品平均硫含量為0.021%(0.0126%~0.0387%),較正常水平0.006%高0.015%;試驗(yàn)成品平均磷含量為0.021%(0.011%~0.041%),較正常水平0.015%高0.006%,如圖4所示。由于該試驗(yàn)工藝不具備脫硫條件,硫含量為成分控制的難點(diǎn),也是對(duì)后續(xù)質(zhì)量影響的主要原因。

表3 轉(zhuǎn)爐工序成本

表4 精煉工序成本

表5 試驗(yàn)工藝與常規(guī)工藝成本對(duì)比/(元·t-1)

表6 中包成分超內(nèi)控情況

圖4 常規(guī)工藝和試驗(yàn)工藝成分控制

3.4.2 低倍控制

此次試驗(yàn)共取低倍試樣45塊,共有31塊試樣因中間裂紋或中心偏析超標(biāo)不合格,低倍合格率為31.11%,較1號(hào)機(jī)正常水平低60%;其中3塊低倍試樣中心偏析超標(biāo),評(píng)級(jí)為1.5級(jí),31塊低倍試樣中間裂紋超標(biāo),評(píng)級(jí)為1.0~2.0級(jí)。典型低倍不合

格實(shí)物照片如圖5所示。

3.4.3 坯料和鋼板質(zhì)量

坯料和鋼板質(zhì)量如表7所示。試驗(yàn)工藝連鑄坯表面質(zhì)量控制不穩(wěn)定,坯料修磨率為12.79%,坯料改判率為16.36%,鋼板裂紋發(fā)生率為4.88%,廢品率為1.00%。

圖5 典型低倍不合格實(shí)物照片

表7 坯料和鋼板質(zhì)量

4 結(jié)束語

(1)試驗(yàn)工藝煉鋼過程控制難度較大,鋼水過氧嚴(yán)重,溫度波動(dòng)較大,鋼水化學(xué)成分控制不穩(wěn)定,特別是鋼水硫含量相對(duì)于常規(guī)工藝高出3倍以上,對(duì)連鑄坯質(zhì)量影響嚴(yán)重,連鑄坯內(nèi)、外部質(zhì)量較差,低倍合格率僅31.11%,坯料修磨率12.79%,鋼板裂紋發(fā)生率4.88%,廢品率1.00%。

(2)由于鋼水過氧,耐火材料侵蝕嚴(yán)重,連澆爐數(shù)受限制于12爐以內(nèi);同時(shí)化學(xué)成分和溫度波動(dòng)大,生產(chǎn)不穩(wěn)定概率較大。

(3)由于取消了精煉過程,降本空間較大,A,Q235B及S355-J1三個(gè)鋼種的噸鋼成本分別降低35.59元、31.65元和47.65元。

(4)關(guān)于試驗(yàn)工藝路線的兩點(diǎn)建議:①為保證過程工藝穩(wěn)定,連鑄坯質(zhì)量受控,BOF-CCM試驗(yàn)工藝增加鐵水預(yù)處理,降低鋼水硫含量,提高連鑄坯質(zhì)量;②提高轉(zhuǎn)爐出鋼鋁塊加入量,保證脫氧效果,結(jié)合本次試驗(yàn)數(shù)據(jù)及前期輕處理經(jīng)驗(yàn),爐后鋼水中鋁含量應(yīng)控制在0.005%~0.015%,降低鋼水中氧含量,保證生產(chǎn)安全穩(wěn)定,提高連鑄坯質(zhì)量。

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