陳 建
(南京鋼鐵集團有限公司,江蘇 南京 210035)
南京鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“南鋼”)高速線材廠于1992年建成投產,經過多次技術改造,年產量已達到50萬噸,最高軋制速度達到106 m/s;其關鍵設備如精軋機、吐絲機、飛剪由意大利達涅利公司供貨,減定徑機由美國摩根公司供貨。粗、中軋機平立交替布置,采用短應力軋機。風冷輥式運輸線長度101 m,PF鉤式運輸線長度450 m。全線布置3臺測徑儀,同時在線配備對成品表面質量進行監測的“熱眼”設備。
因南鋼高速線材廠風冷線保溫性能較差,生產緩冷鋼線材時風冷線各段冷卻速度較快,最快達到1.85 ℃/s,不能滿足緩冷鋼冷卻速度0.3~0.5 ℃/s的生產需求。該廠生產的焊絲鋼、簾線鋼、小規格彈簧鋼等由于風冷線保溫能力不足,冷卻時冷卻速度過快,造成線材強度偏高、斷頭和炸盤現象。用戶對南鋼緩冷鋼線材提出質量抱怨,希望南鋼高速線材廠盡快對風冷線設備進行改造。
合金焊絲鋼受風冷線保溫性能的影響最大,合金焊絲鋼需要極慢的冷卻速度(<0.5 ℃/s)才能完成珠光體轉變;若冷卻速度大于0.5 ℃/s,則合金焊絲鋼的冷卻曲線會穿過貝氏體轉變區,最終組織就是粒狀貝氏體,而粒狀貝氏體強度偏高,不利于線材進行免退火拉拔,因此,必須避免粒狀貝氏體組織的產生。南鋼高速線材廠生產合金焊絲鋼風冷線保溫罩蓋全部關閉時,風冷線各段冷卻速度范圍為0.5~1.5 ℃/s。
小規格彈簧鋼在吐絲之后需要緩冷,才能使邊部與心部完全轉變為鐵素體+珠光體;當小規格彈簧鋼在冷卻速度過快時,成品線材組織中會存在殘余奧氏體。當線材進行拉拔時,殘余奧氏體就會直接轉變成馬氏體;馬氏體強度高,塑韌性差,不易變形,就會造成拉拔斷裂。還有一些50CrV等工具鋼,也存在類似的問題,都需要在極慢的冷卻速度下,長時間保溫在鐵素體、珠光體轉變區間,才能最終完成理想的組織轉變。
提高南鋼高速線材廠風冷線的保溫性能,降低風冷線的冷卻速度:使合金焊絲鋼、簾線鋼在風冷線的冷卻速度小于0.5 ℃/s,內部組織完成珠光體轉變;在生產小規格彈簧鋼時,風冷線的緩慢冷卻,使彈簧鋼心部組織完全轉變為鐵素體+珠光體;生產工具鋼時,在風冷線極慢的冷卻速度下,長時間保溫在鐵素體、珠光體轉變區間,完成理想的組織轉變。從而使南鋼高速線材廠線材產品的力學性能滿足用戶的需求,進一步提高產品質量、檔次和附加值,增加企業效益。
將風冷線2~15段56個薄而小的保溫罩蓋更換成保溫效果更好的加長、加厚的28個大罩蓋。保溫罩蓋的開閉由原來人工手動操作改成電動推桿驅動,降低工人的勞動強度及消除安全隱患。
將風冷線2~15段輥道兩側224個保溫效果差的小護板更換成保溫效果好的56個大護板,在護板內部鋪設耐熱纖維板,里側加掛不銹鋼板。護板外側設計高出頂面30 mm的擋板,擋住保溫罩蓋與護板縫隙的散熱。
風冷線原風量分配裝置是將風道出口分成三部分,中間部分有閥板可以開閉,兩側沒有閥板,是常通風的。由于下方的風機進、出口也沒有閥板,在風冷線保溫時,風道內部空氣容易形成對流,帶走熱量。為了增加保溫效果,需要將風量分配裝置兩側加裝閥板,堵住空氣對流。
風冷線保溫改造后,保溫效果提高,風冷輥道軸承的溫度也隨著升高,為此要改善風冷輥道軸承的潤滑狀況。原風冷輥道潤滑方式是人工手動干油潤滑,不但工人勞動強度大,還經常出現疏漏,造成軸承缺油燒損事故。本次保溫改造,輥道手動潤滑改成自動干油潤滑,加強了設備的潤滑效果。
風冷線保溫罩蓋原長度1500 mm、厚度50 mm,長度和厚度不夠。為增加保溫效果,將罩蓋長度增加到3000 mm,厚度增加到132 mm。罩蓋四邊設計一定凸度,提高罩蓋結構強度,罩蓋里側采用不銹鋼板,減少熱變形,與輥道護板有更緊密接觸,提高保溫效果。罩蓋之間的間隙控制在26 mm,既要避免熱量損失,又要避免罩蓋熱變形造成的相互干涉。為了操作方便,新增了28套保溫罩蓋的電動推桿機構,為保證足夠的推力,電動推桿電機選用2.2 kW。
風冷輥道原兩側護板長度750 mm,在風冷線有效保溫段80 m的長度上,護板間隙數量達到200多個,由于熱變形,這些間隙值甚至能達到20 mm,造成大量的熱量散發。為增加保溫效果,需要減少或消除這些間隙,就要將輥道兩側護板長度加長,考慮對應保溫罩蓋長度,護板長度采用3000 mm,全線兩側護板全部更換。
原風量分配裝置有28套,需全部拆除。根據新的工藝需要,只要安裝14套新的風量分配裝置。新的風量分配裝置兩側加裝閥板,采用氣缸驅動。保溫時關閉閥板,堵住空氣對流,增加保溫效果;開風機冷卻時打開閥板,保證風量流通。
設置2個自動干油站,1個站負責前半段輥道的潤滑,另1個站負責后半段輥道的潤滑。在輥道兩側分別布置兩排硬管,再通過干油分配器和軟管,將潤滑油供到輥道每個軸承。
風冷線原有風機27臺,實際使用只有14臺,本次改造拆除了多余的風機。改造后2~8段輥道下保留有風機,同時這些輥道底部設置了冷卻風嘴。輥道底部風嘴間鋪設耐熱混凝土,既保證了風嘴的冷卻效果,又增加了輥道的保溫效果。因9~15段輥道下沒有風機,所以在輥道底部設置了可開閉的耐熱纖維板,增加了輥道的保溫效果。
由于吐絲機傾角由15°改成20°,風冷線傾角作相應的調整。在集卷筒高度不變的條件下,風冷線傾角調整為3°31′52″,小于4°的行業標準,不會造成線材在風冷線上的倒溜下滑。風冷線傾角的調整采用對原有鋼結構頂部進行加高或降低,沒有更換原有鋼結構,大大降低了改造成本。
風冷線保溫改造完成后,合金焊絲鋼盤條緩冷效果得到較大提升。吐絲溫度860 ℃的盤條出保溫罩蓋實測溫度在600 ℃以上,溫降控制在260 ℃以內。根據盤條在風冷線上運行的時間測算,冷卻速度為0.43 ℃/s,小于改造前0.5~1.5 ℃/s的冷卻速度,達到預期效果。ER69, GH08等系列焊絲鋼抗拉強度平均下降約50 MPa,同圈強度差從100 MPa左右下降到60 MPa以內。
風冷線保溫性能提升后,緩冷鋼的軋后冷卻工藝和某些鋼種的分段冷卻工藝得到了保障。降低了合金焊絲的抗拉強度;通過分段冷卻,降低了簾線鋼的抗拉強度,便于簾線鋼的拉拔;降低了小規格彈簧鋼的強度,避免工具鋼組織過冷發生斷頭、炸盤現象;避免小規格軸承鋼因分段冷卻時緩冷不足導致的斷頭現象。此次改造措施有效地達到了保溫改造的目的。