李 源
(大同煤礦集團有限責任公司同發東周窯煤業有限責任公司, 山西 大同 037000)
目前,在煤礦巷道挖掘時,常用到的矸煤運輸設備為刮板機和SSJ800-2440皮帶機,其運輸距離難以滿足運輸需求,且成本投入較大。因此以刮板機及傳統皮帶機的缺點為研究方向,研制簡易的矸煤運輸皮帶機。
在簡易皮帶設計之前,首先要選定好運輸設備的型號,再根據設備情況進行簡易皮帶的設計。根據業內的工作經驗總結出簡易皮帶的設計公式為:
Pm=(40+L)[0.013 2(B-300)V+0.036 7Q]±QH/367.式中:Pm為驅動功率,kWh;L為皮帶的長度,取300m;V為運輸設備的運轉速度,1.6m/s;Q代表設備的運輸量,取200 t/h,H為設備運輸的高度,取 5 m;H=L sinα,α代表設備傾角;B代表皮帶寬度,取0.8m。
計算后得到結論為:Pm運轉功率在19.3~13.8 kWh之間。參照經驗總結的公式選型標準認為:Pm運轉功率在22 kWh時較為可行。之后在此范圍內選定運輸設備,最終決定應用油浸式電動滾筒的驅動裝置,其設備型號為YT22-1.6-800-630。經理論分析,應用油浸式電動滾筒驅動裝置滿足簡易皮帶外觀、動力、傳動等要求[1]。
在皮帶機的設計上,將傳統的邊框結構轉變為現階段流行的框架一體化結構,回轉改向架則轉變為分體式結構,整體由螺栓進行連接以保障在運輸存在阻礙的情況下,為人工抬進裝配提供便利。將張緊系統設計為在框架內安裝靈活移動的小車,用于張緊操作,控制張緊的長度在5m之內,最終實現皮帶機設備整體運行的簡潔化。
皮帶機的機尾結構設計同樣應用分體式結構,其整體全部模塊、架構都能夠被拆解,以達到人工維修的程度。機尾應用專利差頻彈簧式托輥,用以解決機尾皮帶部分受矸石沖擊而磨損的問題。通過上述運輸設備的研制,對皮帶機的設備機構進行簡化,最終實現設備簡單輕便的效果。
在簡易皮帶機的制作中,所應用的配件、零件、模組都來源于SSJ800型皮帶機在維修時所替換下來的配件,除了電動滾筒單獨購之外,其他零配件都由維修產出的零件進行加工、修復、制作。在成品完成后,進行多次打磨,以得到尺寸最為合適的零配件。首批制作完成的簡易皮帶機可投入使用,預計巷道全長為80m左右。
簡易皮帶機在投入使用后,以電動滾筒代替驅動滾筒裝置,節省了電機成本,避免了電機浸濕問題,減少了電機的故障率。在安裝完成后,要根據現場的實際狀況,對控制系統進行簡化,同時配套安裝皮帶機保護設施,此外還要對清掃設備、張緊小車等設備進行不同程度的簡化,以縮小故障點。對皮帶機進行優化改進,將前置驅動更改為后置驅動,可提升皮帶運行的穩定性。經過嚴謹的研究、分析、比對,最終確定并研發出新型運輸設備,解決了煤礦挖掘中的難題、阻礙。優化后的皮帶機設備結構簡單、成本降低,具有極高的便利性和安全穩定性,在投入使用8個月后,尚未出現或檢測出設備故障,使用效果良好。
皮帶機的張緊設備還存在一定的缺陷,需要進一步的優化;皮帶會與滾動產生接觸摩擦,使滾筒會粘有異物導致運行不暢,需要提升清掃設備的頻率及力度;簡易皮帶機的規格覆蓋面較小,對于應用場地有特殊要求,因此需要根據不同的工作環境進行研制或轉化[2]。
首先每一臺簡易皮帶機以300m的設備長度計算,可以替代3臺刮板設備,預計每臺簡易皮帶設備的制作費用會在6萬元左右,而每臺100m規格的運輸刮板機,其投入成本就高達14萬元,300m的工作距離,總共耗費采購成本約45萬元左右。經初步計算,每臺簡易皮帶機的更替都會為技術挖掘單位節省進39萬元的成本。除此之外,還節省了大量的人力支出和維修保養開支,預計每年節省人員支出近200萬元和維修養護費用近10萬元。投入簡易皮帶機,總投入節約成本預計達到250萬元。另外,在設備運行中即使沒有故障也要耗費一定時間進行維修養護,經統計,平均一周一臺設備的檢修時間約為24 h,相比較同工作效率的刮板機而言,每周節省的檢修時間約為10 h。
通過對簡易皮帶機的研究、設計與制作和應用,降低了煤礦工作的安全隱患,降低了勞動強度,提高了生產效率,為挖掘深度的進一步加深提供技術、設備支持。