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鞍鋼3200 m3高爐大修技術應用與開爐達產(chǎn)實踐

2018-02-06 03:11:52張立國李建軍趙德勝張海明張殿安張磊劉寶奎
鞍鋼技術 2018年1期
關鍵詞:大修

張立國 ,李建軍 ,趙德勝 ,張海明 ,張殿安 ,張磊 ,劉寶奎

(1.鞍鋼集團鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009;2.鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧鞍山114021)

鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠新1號高爐(3200 m3)為鞍鋼集團本世紀初新建的第一座現(xiàn)代化大型高爐,投產(chǎn)后的高爐爐體及附屬設備處于當時國內先進水平,技術指標也長時間位于國內外同體積優(yōu)秀高爐之列。但進入2014年以來,經(jīng)歷長時間高強度冶煉后,高爐爐底、爐缸等多部位炭磚侵蝕嚴重,多個監(jiān)控點的溫度居高不下,加之高爐爐身、爐腹等部位存在多處冷卻板損毀問題,還伴隨著爐殼開裂等不利于安全生產(chǎn)的現(xiàn)象發(fā)生,受這些不利因素的影響,高爐產(chǎn)能水平受到極大制約。面對這種情況,鞍鋼公司于2016年底在歷經(jīng)多次大修方案論證后,決定利用百天左右工期,完成對爐內損毀磚襯、爐殼、冷卻壁、破損冷卻板以及部分附屬裝備的更換,同時新增一套干法除塵工藝,大修后的高爐于2017年3月27日點火送風,開爐后的高爐穩(wěn)步進入達產(chǎn)狀態(tài),標志著整體大修工程達到設計要求。

1 大修工程主要技術應用

1.1 爐底、爐缸炭磚更換

新1號高爐停爐之前,爐底、爐缸部位均采用的是國產(chǎn)超微孔炭磚結合國產(chǎn)陶瓷襯體的砌筑結構,這種襯體構成符合當代高爐長壽理念,既可以利用陶瓷襯體抗渣鐵侵蝕能力強,又能充分發(fā)揮超微孔炭磚平均孔徑和顯氣孔率低的優(yōu)勢,能夠減輕滲鐵現(xiàn)象發(fā)生。但在此次停爐破損調查過程中,還是發(fā)現(xiàn)了爐底、爐缸侵蝕較為嚴重,尤其是爐缸二段、三段冷卻壁位置,鐵口下方最薄部位處僅剩下200 mm左右,且呈現(xiàn)出了侵蝕極不均勻的狀態(tài),證實了此次停爐的正確性,同時也說明即使采用這種較為合理的磚襯混搭結構,在長時間高強度冶煉生產(chǎn)后,爐襯也會不可避免地出現(xiàn)破損減薄,同時也指出了無論是采用何種爐襯結構,強化冶煉制度都是導致爐內磚襯損毀的最為直接原因。新1號高爐此次大修工程爐底、爐缸磚襯新砌筑情況見表1。

表1 新1號高爐爐缸、爐底砌筑結構

由于炭磚生產(chǎn)過程中會受到原煤質量、設備條件和加工工藝制度等諸多因素影響,因此成品炭磚技術指標也會表現(xiàn)出參差不齊。鞍鋼及國內外多座高爐近些年長壽經(jīng)驗表明,采用進口SGL超微孔炭磚結合國產(chǎn)陶瓷砌體是當下較為適合新1號高爐爐底、爐缸的砌筑結構[1-2],能夠最大限度增強爐襯在日常生產(chǎn)中的抗損毀能力,因此,此次大修方案爐底、爐缸襯體結構的制定,仍采用這種爐襯設計結構,并于2017年2月17日開始重新鋪磚,2月11日砌筑結束,整個工期歷時23天,要求在砌筑過程中嚴格執(zhí)行相關標準,力求做到減少磚縫距離,磚體耦合嚴格,縫隙料填充均勻飽滿的砌筑要求。

1.2 冷卻壁及冷卻板更換

新1號高爐設計之初就采用了區(qū)別于國內外其它大部分高爐的獨特方案,采用了爐腹、爐腰、爐身中下部位安裝43層銅冷卻板,并結合六段爐缸冷卻壁的設計結構,目的是在短時間休風狀態(tài)下,可以實現(xiàn)破損冷卻板的快速在線更換。作為新1號高爐來講,經(jīng)歷了近4年的高強度冶煉后,加之上一代高爐大修未能及時完成對爐腹、爐腰、爐身中下部等處的冷卻板進行更換,致使爐體自身多塊冷卻板破損嚴重,初步統(tǒng)計停爐前損毀數(shù)量已達到235塊,具體表現(xiàn)為生產(chǎn)過程中常可見到爐皮發(fā)紅,且伴隨著煤氣泄漏嚴重的現(xiàn)象發(fā)生,這些都嚴重制約了日常安全生產(chǎn)及冶煉強度的提升。鞍鋼決定利用此次大修時機,在搭建爐內保護吊盤后,完成對爐缸部位的五段冷卻壁整體破拆,爐腹、爐腰、爐身部位多處損毀冷卻板,以及原有多處所增設的微型冷卻器的拆除,并進行了相關冷卻裝備更換。由于工期因素的制約,此次冷卻板也未能按計劃全部更換完成,僅是對部分破損嚴重區(qū)域的冷卻板進行更換,數(shù)量總計539塊。新1號高爐此次大修工程不同爐體位置冷卻板和冷卻壁更換情況見表2。

表2 新1號高爐不同爐體位置冷卻板和冷卻壁更換情況

1.3 爐殼部分更換和修補

鞍鋼新1號高爐停爐大修還有一個重要原因,就是高爐爐體存在較為嚴重的爐殼開裂問題,由于新1號高爐為鞍鋼最早投產(chǎn)的大型高爐,爐殼是采用早期較低標準的鍋爐用鋼材質,設計爐殼厚度雖為60 mm,但在經(jīng)歷了兩代爐役的長時間高強度冶煉后,由于爐內熱應力的不斷積存,導致磚襯膨脹,致使多處冷卻裝置變形,從而形成了爐殼的脹裂現(xiàn)象,期間雖經(jīng)歷多次采用加肋筋、焊補爐殼等措施進行修補,但收效甚微;同時由于爐殼煤氣泄漏現(xiàn)象日趨嚴重,不少部位被迫點火,用以消除煤氣危險源,這也帶來了高爐爐殼基體組織中晶格加劇畸變,嚴重地影響了爐殼自身強度,給高爐日常安全生產(chǎn)帶來了極大的隱患。新1號高爐此次大修工程不同爐體位置爐殼更換情況見表3所示。

表3 新1號高爐不同爐體位置爐殼更換情況

此外,由于工程后期進度緊張等因素,此次大修工程也未能按照設計完成爐殼的整體更換,只是對破損嚴重部分進行了局部更換,這可能對日后高爐強化冶煉后的爐體日常維護帶來不利之處,未來值得引起重視。

1.4 干法除塵技術應用

由于受到國家對于環(huán)保要求的愈發(fā)嚴格及高爐經(jīng)濟性運行的雙重需要,此次高爐停爐大修最重要的工程之一就是利用這段長期停爐期,新增1套干法除塵工藝,以適應當前國家對于冶金企業(yè)要求,達到節(jié)約用水、增加發(fā)電量目的,實現(xiàn)降低煉鐵運行成本的效果。新1號高爐干法除塵工藝設備參數(shù)見表4。

表4 新1號高爐干法除塵工藝設備參數(shù)

此次干法除塵設備的安裝由于受到場地面積較為擁擠的現(xiàn)實條件制約,采取緊湊式布局方式,充分利用了周邊原有預留的空地資源,順利地實現(xiàn)了干法除塵工藝系統(tǒng)的安裝。

1.5 其它技術應用

除以上技術外,此次大修工程還應用了較多其它技術,如爐體噴涂料由高鋁質改為氮化硅質;爐頂采用PC2.5加強型水冷齒輪箱,并采用新型低噪音高爐煤氣調節(jié)閥組技術;對于熱風爐工藝系統(tǒng),采用了更換新型煤氣、空氣雙預熱換熱器,熱風爐短管三岔口處采用組合磚砌筑技術;同時為提升高爐工藝自動化控制水平,高爐、熱風爐、上料、沖渣等系統(tǒng)均采用國際先進三電一體化集中控制系統(tǒng),并輔助安裝了一整套高爐專家系統(tǒng)技術等。

2 高爐開爐

開爐效果的好壞直接關系到日后爐況運行狀態(tài),還會對爐體長壽具有決定性的影響,因此,當大修工程進入尾期后,公司多個部門及煉鐵總廠相關人員就提前介入了高爐開爐工作,并迅速組織各方面條件,做到預先準備,以滿足開爐工作的需要。

2.1 烘爐

高爐一代爐役投產(chǎn)之初,需要對爐體內部進行預熱烘爐,以達到消除爐襯水分、熱應力和不良膨脹的效果。由于本次熱風爐本體未參與大修,仍處于保溫狀態(tài),因此,此次烘爐采用熱風爐鼓風烘爐,烘爐過程中以熱風溫度為基準,鼓入風量為調劑手段,同時以爐頂溫度為制約條件,整個烘爐期間要求嚴格按烘爐曲線進行烘爐,熱風流量控制在2 000~2 500 m3/min。新1號高爐烘爐溫度控制曲線見圖1。

圖1 新1號高爐烘爐溫度控制曲線

烘爐風溫由室溫開始,以50℃/h的速度穩(wěn)定升至200℃,保持恒溫40 h,并以50℃/h速度升至350℃,溫度恒定20 h,再以50℃/h速度升至450℃,恒溫時間 93 h,在爐體充分預熱后,以50℃/h的速度降至150℃,烘爐工作于2017年3月26日凌晨2:00結束,歷時168 h。烘爐期間要求熱風爐換爐風溫波動小于20℃,并保證爐頂溫度不超標的前提下盡量使用上限風量;如遇爐頂溫度超標時,可適當降低風溫30~50℃,打開風口大蓋并以自然風進行冷卻,同時爐頂放散閥全開,保證控制烘爐溫度恒定。

2.2 試壓及試漏

高爐作為密閉容器,在爐體墊板焊嚴、高爐壓漿、烘爐這些工作都結束后,還需要對爐體的氣密性進行檢測,此次高爐系統(tǒng)通風試漏、試壓和煤氣除塵系統(tǒng)、熱風爐系統(tǒng)均采用同步進行方式,并配套8 000 m3/h電動風機為試漏、試壓風源。氣密性試漏和強度性試壓分階段進行,于2017年3月26日8:05開始送風試漏、試壓,至24:45結束。在氣密性試漏中,爐頂壓力要求控制在0.05 MPa,之后再采取站臺階的方式將頂壓提升至極限0.23 MPa進行強度性試壓,測試完畢后,對存在的不同漏點進行處置。本次試漏工作中統(tǒng)計查出爐體漏點207處,全部都按要求在規(guī)定時間做出了處理,說明本次爐體大修整體效果良好。

2.3 爐體裝料

開爐工作的關鍵之處就在于不同爐料的合理搭配組成,需要在詳細計算基礎上,保持入爐爐料堿度與焦炭負荷的合理性設置,即要做到保證不同爐料的傾倒數(shù)量及裝填次序無失誤。新1號高爐開爐之前,也在總結過去多座高爐開爐裝料制度基礎上,經(jīng)過多次驗算,最終確定了開爐料的種類及料批布料順序。新1號高爐開爐裝填料規(guī)定條件見表5。

表5 新1號高爐開爐裝填料規(guī)定條件

此次新1號高爐采用15段設置方式,段數(shù)設置較多的目的在于,能夠使爐內O/C的分布平滑過度,改善料柱透氣性,有利于下料順暢。新1號高爐爐體不同段數(shù)焦炭負荷見表6。

表6 新1號高爐體爐不同段數(shù)的焦炭負荷

新1號高爐大修工程結束后,依然沿用了鞍鋼煉鐵總廠常用的傳統(tǒng)開爐方式,并于2017年3月26日15:15進行爐底墊底焦炭的傾倒,至16:00時結束后進行爐內枕木料填裝,枕木數(shù)量共計 2 300根,至2017年3月27日6:00結束。此次裝填過程中采用人工排擺的方式,摒棄以往粗放投入方式,目的是加快枕木燃燒,快速形成爐內爐料反應空間,達到迅速開爐的效果。之后凈焦裝填至高爐爐腹1/2處,爐身1/8以下為控料,以上部位為正常料,并按計劃上料至爐喉位置,料線按計劃控制在1.80 m。其中正常爐料的結構為鞍鋼二燒燒結礦加弓長嶺球團,期間配加錳礦、石灰石、硅石及菱鎂石熔劑,用以調節(jié)爐渣堿度,遵循正常料下取入爐焦比為750 kg/t,開爐渣比為1 150 kg/t的原則,同時提高球團礦比至35%,目的在于提升開爐料鐵品位,使高爐出鐵過程更加順利。

2.4 點火送風

此次開爐共計堵6個風口,堵住的風口在圓周方向上成均勻分布狀態(tài),以保證開爐過程中爐缸都能保持工作狀態(tài)活躍,并于2017年3月27日23:50點火送風,之后料尺出現(xiàn)松動,送風初期4個鐵口眼全部打開,但3月28日5:00時2號、3號、4號鐵口噴出瓦斯過大,致使爐前煙塵大、出鐵場煤氣含量較高現(xiàn)象,被迫采取堵炮措施,并只留下1號鐵口,至3月28日24:00時,在此期間上料共計56批(批重42 t),開始進行第一爐出鐵作業(yè);至3月29日8:00時,2號鐵口出鐵,出鐵過程中爐渣走水沖渣工藝,表觀可看到渣鐵流動性良好,說明爐溫充沛,渣鐵分離良好,經(jīng)過測試后,鐵水物理熱達到1 420℃,此次出鐵量共計達到176 t,鐵水中 ω[Si]量為 4.29%,ω[S]含量為 0.01%;至2017年4月1日風量提升至5 000 m3/min,高爐風口全部打開,2017年4月1日9:00氧氣流量為5 000 m3/h,入爐焦比降低至350 kg/t,鐵水中ω[Si]降至 0.7%~0.9%,開始供應后續(xù)煉鋼工藝生產(chǎn),至此時,標志著鞍鋼煉鐵總廠新1號高爐開爐取得圓滿成功。

3 高爐投產(chǎn)效果

新1號高爐開爐之初,就制定出嚴格操作標準。在裝料制度的選擇上,采用“中心加焦”方式進行日常布料,形成以中心氣流為基礎,兼顧邊緣氣流為輔助,邊緣與中心氣流相結合的方式,以達到氣流合理分布的目的,同時采取逐步加大批重及提升頂壓的方法,用以改善爐內煤氣利用率,改進爐內冶煉進程。下部調劑制度選擇上,采取穩(wěn)中求進的方針,杜絕激進提升冶煉強度行為的發(fā)生,采取“站住臺階,再緩步往上爬”的操作策略,逐步加大風量,提升風溫,在穩(wěn)步降低入爐焦比,提升噴吹煤比的同時,做到富氧量的逐步提升,力求保證投產(chǎn)初期高爐內部的鼓風動能、理論燃燒溫度、風口回旋區(qū)形狀及爐腹煤氣量指數(shù)等重要操作參數(shù)都控制在適宜水平,實現(xiàn)爐缸工作狀態(tài)均勻及活躍。日常生產(chǎn)中,在做到保持入爐原燃料質量及搭配比例穩(wěn)定,杜絕頻繁的堿度變動的同時,穩(wěn)定鐵水物理熱量,并嚴禁發(fā)生低爐溫的現(xiàn)象,以保證爐內渣鐵充分分離和必要的爐內脫硫條件。并優(yōu)化爐前操作,維護必要的鐵口深度,要求及時出凈爐內渣鐵,做到杜絕憋鐵的事件發(fā)生。新1號高爐開爐初期,高爐生產(chǎn)表現(xiàn)穩(wěn)定,爐況順行狀況良好,此期間主要操作指標和燃料消耗也處于較為理想水平,實現(xiàn)了優(yōu)化投產(chǎn)的目標。2017年新1號高爐投產(chǎn)初期高爐操作指標見表7。

表7 新1號高爐投產(chǎn)初期高爐操作指標

4 結語

(1)鞍鋼煉鐵總廠新1號高爐停爐破損調查發(fā)現(xiàn),爐底、爐缸呈現(xiàn)出了整體侵蝕不均勻的狀態(tài),證實了此次停爐正確性,同時也說明無論采用何種磚襯材質及搭配結構,長時間強化冶煉制度下,都是導致爐內磚襯損毀的最為直接原因。

(2)開爐工作的關鍵之處在于不同爐料的合理搭配組成,需要在詳細計算基礎上,保持爐料堿度與焦炭負荷設置的合理性,并要保證做到不同爐料的傾倒數(shù)量及裝填次序無失誤。

(3)采用多段數(shù)O/C負荷設置方式,能夠達到爐內O/C負荷的分布平滑過度效果,有利于改善料柱透氣性及開爐初期的渣鐵流動性,能夠實現(xiàn)爐況穩(wěn)定順行。

(4)圓周方向上堵住成均勻分布狀態(tài)的部分風口,可以幫助爐體下部初始煤氣流分布均勻,有利于保持開爐過程中爐缸活躍的狀態(tài)工作。

(5)開爐后的生產(chǎn)經(jīng)驗表明,應杜絕激進提升冶煉強度行為,采取“站住臺階,再緩步往上爬”的操作策略,以保證鼓風動能、理論燃燒溫度、風口回旋區(qū)形狀及爐腹煤氣量指數(shù)等重要操作參數(shù)控制在適宜水平,達到活躍爐缸的效果。

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