徐安原,趙加棟
(昆明金因潤通冶金有限責任公司,云南 昆明 654100)
目前,在很多采礦工程中,所用采礦技術方法都存在或多或少的問題與不足,無法滿足實際生產與未來發展要求。因此,應重視并積極采用新型采礦技術措施,提高采礦的整體技術水平,達到預期的經濟效益指標。
某礦區大面積出露中元古界雙橋山群淺變質巖系,緩坡段與溝谷可見第四系,含礦巖系以雙橋山群為主。礦石主要為原生礦石,金屬硫化物的平均含量約為2.516%,其含硫量為1.27%左右,為典型貧硫金礦石。礦區的主要礦體賦存于I帶中下部,約占總量68.70%,其走向長度與傾向延伸分別為1910m、1480m,走向與傾向都具有良好連續性,厚度可達26.88m,傾角與品位分別為22°、5.05×10-6,松散系數為1.65。礦體與頂板和底板圍巖都為層狀巖體,完整性與穩固性均較好,硬度系數在8-12范圍內,雖然斷層數量較多,但總規模較小,且水文地質條件較為簡單。在投產初期,因受到裝備和技術水平的影響與限制,采用平巷擴采,該方法對在回采緩傾斜薄礦體時較為合理,而中厚-厚大礦體,由于受到空區出礦、淺眼鑿巖和人行通風等因素的影響,導致回采率相對較低,條柱與頂柱無法實現二次回采。空場嗣后填充能處理采空區,同時大規模中深孔落礦能保證作業安全,減少工作量,提高實際生產能力,避免冒頂等現象發生,并且還能減少尾砂量,使尾砂庫的使用壽命得以有效延長。在試驗過程中,借助淺孔留礦法進行爆破切割槽施工,以此為爆破創造足夠的爆破空間。
(1)礦塊合理劃分。試驗采場的長、寬分別為60m和37m,在短軸方向上可以分成兩個不同的礦房,在礦房之間預留的條柱視作永久損失,礦房的長度與盤區完全相同,即60m,礦柱與礦房的寬度分別為70m、30m。在礦房的平行方向上,設置雙電耙道,采用功率為55kW的電耙進行出礦,雙側漏斗收礦[1]。
(2)采場參數。采場主要為大爆破提供補償空間,將兩條電耙巷道布置成平行形式,其長度與盤區的寬度完全相等,均37m,采場的寬度為6m,而高度與礦體厚度相等為16m。
在中深孔爆破施工過程中,爆破空間與施工質量對采礦試驗有直接關系,是重要影響因素之一。對于技術參數,應滿足后續爆破施工基本要求,即便處在擠壓爆破情況中,覆蓋礦巖當中,也應有至少15%的空隙。如果空隙體積不滿足要求,則會產生立槽或懸拱。對于爆破切割槽,可使用以下方法施工:淺孔留礦法、垂直天井擴槽法、中深孔爆破一次成井法。在此次試驗過程中,主要使用淺孔留礦法,在采場中產生的空間可以提供補償空間,具有以下幾點技術要求:其一,處在礦體厚度最大處,為大爆破施工提供充足拋擲空間;其二,兩幫應保持直立,特別是在與首個爆破排相近的位置,應格外注意這一要求;其三,與首個爆破排相近的部分應傾斜一定角度,和礦體傾向保持垂直,此時炮孔能和礦體傾向保持垂直。
首先,溜礦井邊必須和電耙巷道的整體中心線一一對應;其次,對于電耙漏斗,其布置方式主要為:采用雙側漏斗時,其布置方式分成兩種,即交叉布置和對稱布置,根據現有成功經驗,應以交叉布置為主;再次,對于人行天井、通風天井及巷道,在-305m和307線上布置行人天井和通風天井,借助生產勘探工程(其距離在25m左右,都和水平巷道保持相通,若風速不滿足要求,則可進行局部通風),而行人天井主要布置在聯道,其高差控制在2.0m以內;最后,1號和2號漏斗在電耙巷道的兩側進行布置,采場中共布置4個漏斗, 以此滿足生產基本要求。
在對漏斗進行施工時,主要內容包括對斗井進行施工、對巷道進行開鑿切割等[2]。
淺孔留礦法的實際施工主要包含兩部分,即巷道底部結構的施工和采場中的采礦施工。巷道及其底部結構主要布置于下盤巖石當中,每天可以完成3-4個工作面的開鑿施工,各工作面上采用2臺鉆機實施同步掘進,在出礦方面,采用懸掛點拐彎耙礦,工作面和機臺均同時進行掘進,縮短結構施工工期。
采用淺孔留礦法,主要具有以下技術優勢:其一,平場工作量相對較少;其二,作業環境良好;其三,釬桿及釬頭的實際用量較少;其四,落礦量相對較大,且所用炸藥量很少,生產能力強,能形成對采礦安全十分有利的拱形,為控制爆破技術的合理應用創造良好條件。但這一方法也存在以下缺點:其一,大塊率高,處理難度大;其二,采礦效率有待提升,需要很長的時間來完成鑿巖;其三,采場的平整度經常無法達到較高標準,在平場方面需要進行大量施工,單位長度實際落礦量較少。
(1)采場規格。在試驗采場中,其兩幫應保持直立,實際欠挖要嚴格控制在0.5m以內;除此之外,炮孔的方向必須和礦體傾向保持垂直。
(2)控制爆破與預裂爆破。控制爆破主要采用平、立面相互交替的方式進行,先進行水平孔的控制爆破對其中一個分層實施回采,再進行上向孔的控制爆破對另外一個分層實施回采,以此交替。
為使采場幫始終保持在自然垂直狀態,或者和礦體保持垂直,在開采的過程中,應通過預裂爆破試驗來確定相關技術參數,用鑿巖機按照0.8-1.2m的間隔在礦壁先上鉆設拱度相同的若干炮眼,對這些炮眼不予耦合裝藥,起到預切作用,并以相關試驗結果為依據,確定適宜的爆破技術參數。
(3)技術經濟指標。首先,采礦工作效率達到每臺班100t;其次,采礦中,能將損失率有效控制在8%之內;再次,礦石的貧化率不超過10%;最后,炸藥單耗保持在0.2-0.4kg/t范圍內。可見,施工技術經濟指標基本達到預期,施工方法合理可行。
近幾年,礦山開展的大規模采礦工作相對較少,礦石主要是在回收過程中出礦的;因井下三級礦量無法達到平衡,在采礦中使用固定的采礦方法,面臨較大的生產壓力;在礦山的提升方式方面,以聯合提升為主,提升能力將受到很多因素的影響,如深層礦體的開采、材料運輸和人員運輸等,導致提升能力無法得到充分發揮。同時,當前的礦山生產,無論是生產任務還是技術指標,都較重,在本礦山中,上述試驗采場為樣板工程,采用了全新采礦方法,力求通過對這一方法的合理應用,提高整體出礦能力與技術水平,使生產經營上升到更高的水平。