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污泥濕式氧化試驗(yàn)研究及經(jīng)濟(jì)性分析

2018-01-29 09:26:51李維成覃小剛孫登科
動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2018年1期
關(guān)鍵詞:分析質(zhì)量

李維成, 覃小剛, 房 慧, 文 路, 王 煥, 楊 歡, 孫登科

(東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司 清潔燃燒與煙氣凈化四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都 611731)

污泥是城鎮(zhèn)污水處理廠的副產(chǎn)物,經(jīng)機(jī)械脫水后污泥含水率約為80%,難以進(jìn)一步處理.近年來,隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,城鎮(zhèn)污水處理量日益增加,污泥的產(chǎn)出量也迅速增加.截至2014年,我國城鎮(zhèn)污水處理能力約為1.57×108m3/d[1],含水率為80%的污泥產(chǎn)量已超過3×107t/a.

城市污水污泥屬于危害性很大的廢棄物,含有大量的有機(jī)污染物,易腐爛變質(zhì),有強(qiáng)烈的臭味,且含有病原菌、重金屬、多氯聯(lián)苯和二噁英等難降解的有毒有害物質(zhì),如果處理處置不當(dāng),極易對(duì)環(huán)境造成二次污染.目前,我國污泥無害化處置率仍處于較低水平,污水排放量不斷增加,污泥無害化處置滯后,面臨巨大的污泥處置壓力.

常用的污泥處理方法是先處理后處置,即先進(jìn)行濃縮、調(diào)質(zhì)、脫水和干化等處理,再進(jìn)行填埋、土地利用和焚燒處置.典型的污泥處理處置技術(shù)包括好氧發(fā)酵、厭氧消化、深度脫水、干化、土地利用和焚燒等[2-3].這幾種常用的處置方式均存在一些問題:填埋需占用大量的土地,且可能引起地下水的二次污染;土地利用存在土壤二次污染的風(fēng)險(xiǎn);焚燒處理的一次性投資大,能耗和處理費(fèi)用高,且焚燒煙氣中的重金屬、二噁英、粉塵、SO2和NOx等可能會(huì)對(duì)大氣造成二次污染.

污泥水熱氧化是近些年發(fā)展起來的新技術(shù),是指在高溫高壓下,以空氣或氧氣等為氧化劑,將污泥中溶解、懸浮的有機(jī)物或還原性無機(jī)物進(jìn)行氧化分解,大幅度降低化學(xué)需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)等[4].當(dāng)反應(yīng)溫度和壓力低于水的臨界點(diǎn)時(shí),稱為濕式氧化法;當(dāng)反應(yīng)溫度和壓力超過水的臨界點(diǎn)時(shí),稱為超臨界水氧化法.

目前,國外對(duì)污泥濕式氧化技術(shù)的研究較多[4-7],且已有工業(yè)方面的應(yīng)用,其中以法國威立雅公司的AthosTM工藝為代表[8].而國內(nèi)的相關(guān)研究較少[9-11],且缺少針對(duì)技術(shù)開發(fā)方面的研究.筆者以污泥濕式氧化技術(shù)開發(fā)為目標(biāo),從反應(yīng)條件優(yōu)選、反應(yīng)效果評(píng)價(jià)以及初步技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析等方面對(duì)污泥濕式氧化技術(shù)展開研究.

1 污泥濕式氧化試驗(yàn)研究

1.1 試驗(yàn)內(nèi)容及方法

利用反應(yīng)釜試驗(yàn)裝置進(jìn)行污泥濕式氧化的試驗(yàn)研究,其中釜容積V為500 mL,試驗(yàn)原料為成都第一污水污泥處理廠的脫水污泥,其工業(yè)分析和元素分析如表1所示.

取質(zhì)量m約為34 g的污泥裝入高壓反應(yīng)釜,向反應(yīng)釜內(nèi)通入壓縮空氣,直至壓力為p0,其中p0由m、V、污泥完全氧化的理論空氣量以及過量空氣系數(shù)α計(jì)算得到.打開電源,攪拌器轉(zhuǎn)速為500 r/min,控制反應(yīng)釜溫度快速升至設(shè)定的反應(yīng)溫度T,保持一定的停留時(shí)間τ后結(jié)束加熱,通冷卻水冷至常溫,對(duì)氣體進(jìn)行取樣后,利用傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR)和煙氣分析儀進(jìn)行成分分析;排氣后打開反應(yīng)釜,收集固液相產(chǎn)物,過濾并以蒸餾水沖洗,將固相殘?jiān)稍锖筮M(jìn)行熱重分析、元素分析和重金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)分析;將液相產(chǎn)物和沖洗水收集定容后進(jìn)行COD分析和重金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)分析,由于定容質(zhì)量不同,會(huì)導(dǎo)致對(duì)反應(yīng)產(chǎn)物稀釋程度不同,為消除這種影響,將COD和重金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù)的直接測量值乘以定容質(zhì)量與污泥含水量的比值,將此值作為COD和重金屬的最終表示值,以統(tǒng)一比較基準(zhǔn).

表1污泥的工業(yè)分析和元素分析

Tab.1 Proximate and ultimate analysis of the sewage sludge as received %

1.2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

如圖1所示,在典型的反應(yīng)條件下,污泥濕式氧化后的殘?jiān)誓嗤辽合喈a(chǎn)物澄清透明,污泥原本的惡臭味完全消失.圖1左側(cè)為污泥,右側(cè)下方為濕式氧化處理后收集的固液相產(chǎn)物,右側(cè)上方為將固液相產(chǎn)物過濾后的濾液和濾渣.

圖1 原始污泥與濕式氧化處理后的產(chǎn)物

Fig.1 Comparison between the original sewage sludge and the reaction product

筆者針對(duì)典型反應(yīng)條件下污泥濕式氧化后固、液、氣三相產(chǎn)物的定量試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行討論.

1.2.1 固相產(chǎn)物

對(duì)干燥后的原始污泥及反應(yīng)后的固相產(chǎn)物(殘?jiān)?分別進(jìn)行了熱重分析和元素分析.在熱重分析中,溫度從室溫以10 K/min的恒定速率升溫至950 ℃,反應(yīng)氣氛為空氣.

由圖2可以看出,無論是原始污泥還是優(yōu)選條件下污泥殘?jiān)臒嶂胤治銮€,均大致可分為3個(gè)階段:第1階段(200 ℃以下)為污泥內(nèi)水分干燥過程;第2階段(200~700 ℃)為污泥中有機(jī)物的熱解氧化過程;第3階段(700 ℃以上)中固體質(zhì)量變化不大,是分解后剩余的固體殘?jiān)?根據(jù)熱重分析可知,殘?jiān)惺S嗫扇假|(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.10%(干基).與原始污泥質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60.22%(干基)相比,經(jīng)過處理后污泥中有機(jī)質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)大大降低.以灰分守恒計(jì)算,有機(jī)質(zhì)的分解率為93.4%.

(a) 原始污泥熱重分析曲線

(b) 污泥殘?jiān)鼰嶂胤治銮€

Fig.2 Thermogravimetric analysis of the original sewage sludge and the solid residuals

圖3為干燥后污泥(干基)中各元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化,蛋白質(zhì)、碳水化合物和脂類等有機(jī)物的組成元素主要有C、H、O、N、S和P等.通過元素分析得到反應(yīng)前后固相中C、H、N、S元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)的變化.經(jīng)處理后,污泥中C、H、N和S元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均顯著降低,其中C的質(zhì)量分?jǐn)?shù)由22.9%降至1.22%,說明污泥中的有機(jī)物大量分解.

1.2.2 液相產(chǎn)物

濕式氧化后,污泥中部分有機(jī)質(zhì)未完全氧化,且轉(zhuǎn)移至液相.對(duì)于液相產(chǎn)物,主要檢測其COD指標(biāo),可反映液相中有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量濃度.在典型反應(yīng)條件下,污泥濕式氧化后液相產(chǎn)物的COD值為23 036 mg/L,表明COD值較高,不能直接排放.

考慮到污泥處理設(shè)施與污水處理廠配套,污泥處理產(chǎn)生的廢水可直接摻入污水處理廠的進(jìn)水中,無需單獨(dú)處理.按104t污水產(chǎn)生5~10 t含水率約為80%的污泥[2],可計(jì)算1 t污泥經(jīng)濕式氧化處理產(chǎn)生的廢水量和廢水的COD值.將濕式氧化產(chǎn)生的廢水混入污水處理廠進(jìn)水后,進(jìn)水COD值僅提高約5%~10%,普通污水處理廠完全可以適應(yīng)這種程度的進(jìn)水COD值變化.

圖3 原始污泥和殘?jiān)蠧、N、H、S元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)

Fig.3 C, N, H and S content in the original sewage sludge and the solid residuals

1.2.3 氣相產(chǎn)物

利用FTIR對(duì)典型反應(yīng)條件下產(chǎn)生的氣體進(jìn)行了定性檢測,分析結(jié)果如圖4所示.污泥濕式氧化產(chǎn)生的氣體有3個(gè)吸收峰,分別在3 400~3 700 cm-1、2 300~2 400 cm-1和2 000~2 100 cm-1內(nèi).對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)圖譜可知,3 400~3 700 cm-1內(nèi)吸收峰為水,2 300~2 400 cm-1和2 000~2 100 cm-1內(nèi)吸收峰分別為CO2和CO,未檢測到NOx和SO2等污染性氣體.

圖4 污泥濕式氧化氣相產(chǎn)物紅外光譜分析

Fig.4 FTIR analysis of the gas product after hydrothermal oxidation of the sewage sludge

利用煙氣分析儀對(duì)氣體成分的體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行檢測,結(jié)果如表2所示,進(jìn)一步驗(yàn)證了產(chǎn)生的氣體中不含NOx及SO2等.

表2 煙氣分析儀檢測得到的氣體成分

1.2.4 重金屬元素的遷移

重金屬的處理是污泥無害化的一個(gè)重要方面,若處置不當(dāng),將對(duì)土壤、水體等造成污染,因此我國制定的各類污泥處置標(biāo)準(zhǔn)中均對(duì)重金屬進(jìn)行了規(guī)定,由此可見重金屬的檢測至關(guān)重要.在原始污泥和優(yōu)選條件下對(duì)濕式氧化的殘?jiān)耙合喈a(chǎn)物中的重金屬進(jìn)行了檢測.表3給出了原始污泥和殘?jiān)兄亟饘儋|(zhì)量分?jǐn)?shù)以及污泥混合填埋泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ/T 249—2007).由表3可以看出,原始污泥經(jīng)濕式氧化后,殘?jiān)兄亟饘儋|(zhì)量分?jǐn)?shù)提高,但均未超過污泥混合填埋泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),且可用做生活垃圾填埋場覆蓋土.

重金屬的遷移是污泥處理過程中的另一重要研究內(nèi)容,因此分別檢測了原始污泥、殘?jiān)鸵后w中重金屬的質(zhì)量分?jǐn)?shù),進(jìn)行反應(yīng)前后重金屬總量的平衡計(jì)算,得到濕式氧化過程中重金屬的遷移規(guī)律,如表4所示.由表4可以看出,原始污泥中絕大部分的重金屬均轉(zhuǎn)移到殘?jiān)校M(jìn)入液相的比例很小;大部分重金屬元素的回收率近似100%,表明了試驗(yàn)步驟和檢測方法的有效性;部分元素(尤其是Cd)的回收率偏離100%,需進(jìn)一步考察檢測方法的準(zhǔn)確性、試驗(yàn)過程中反應(yīng)釜的金屬材料對(duì)樣品的影響以及是否進(jìn)入了氣相等因素.

表3干燥后污泥及殘?jiān)兄亟饘俚馁|(zhì)量分?jǐn)?shù)

Tab.3 Content of heavy metals in dried sewage sludge and the residuals %

表4 重金屬的分布(對(duì)應(yīng)34 g收到基原始污泥樣品)

1.3 反應(yīng)條件的優(yōu)選

通過正交試驗(yàn)研究溫度T、過量空氣系數(shù)α和停留時(shí)間τ這3個(gè)因素,每個(gè)因素均選擇了具有代表性的4個(gè)水平,如表5所示.

表5 正交試驗(yàn)因素及水平表

采用L16(45)正交表確定反應(yīng)條件優(yōu)選的試驗(yàn)工況;針對(duì)每種工況,采用熱重分析測得殘?jiān)母苫鶡崾е芈剩⒁源酥笜?biāo)作為反應(yīng)效果的評(píng)價(jià)指標(biāo).殘?jiān)苫鶡崾е芈试降停f明有機(jī)質(zhì)殘留越少,反應(yīng)效果越好.

試驗(yàn)結(jié)果表明,提高溫度、增大過量空氣系數(shù)和增加停留時(shí)間均有利于提高污泥中有機(jī)物的氧化分解程度,但效果逐漸趨緩.最優(yōu)的反應(yīng)條件需根據(jù)反應(yīng)效果和處理成本綜合考慮.

2 初步技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析

2.1 系統(tǒng)流程

圖5為系統(tǒng)工藝流程圖.機(jī)械脫水后的污泥經(jīng)過污泥泵加壓,被送至預(yù)熱器中,利用蒸汽預(yù)熱后送入反應(yīng)器.儲(chǔ)存在液氧罐中的液氧經(jīng)液氧泵加壓后送入蒸發(fā)器,液氧氣化成氧氣,氧氣與污泥在反應(yīng)器中完成氧化反應(yīng);反應(yīng)過程可自熱維持,通過內(nèi)置換熱面將反應(yīng)熱及時(shí)移出.反應(yīng)后的氣相產(chǎn)物從反應(yīng)器頂部移出,液固產(chǎn)物經(jīng)低溫?fù)Q熱器回收余熱后減壓閃蒸,流入沉降池,在沉降池中實(shí)現(xiàn)初步液固分離,并通過壓濾設(shè)備將灰渣脫水后送出界區(qū),液相可返回污水處理廠.回收的反應(yīng)熱和余熱可用于加熱給水,產(chǎn)生低壓飽和蒸汽,該飽和蒸汽可用于污泥預(yù)熱.

系統(tǒng)流程中氧化劑選擇純氧.與純氧相比,空氣容易獲得,且不需液氧相關(guān)的設(shè)備(液氧罐、液氧泵和蒸發(fā)器等),但空氣中氧氣體積分?jǐn)?shù)僅約為21%,大量氮?dú)鈺?huì)攜帶水蒸氣及大量蒸發(fā)潛熱離開反應(yīng)器,不利于反應(yīng)體系的自熱維持.此外,空氣壓縮機(jī)在高壓下工作條件苛刻,運(yùn)行電耗高,維護(hù)量大.作為氧化劑,純氧具有系統(tǒng)易自熱維持、污泥氧化效果好、運(yùn)行維護(hù)工作量小和可靠性高等優(yōu)點(diǎn).

圖5 污泥濕式氧化系統(tǒng)流程圖

2.2 初步經(jīng)濟(jì)性分析

技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析的關(guān)鍵是系統(tǒng)總投資和運(yùn)行成本.系統(tǒng)總投資包括直接投資成本、間接投資成本和保證系統(tǒng)運(yùn)行的其他成本.經(jīng)初步測算,對(duì)于1套日處理脫水污泥200 t/d的污泥濕式氧化裝置,系統(tǒng)購置設(shè)備費(fèi)用約為1 558萬元,其余成本在此基礎(chǔ)上根據(jù)系數(shù)法測算.整個(gè)系統(tǒng)所需總投資約為5×107元,單位污泥處理能力的投資強(qiáng)度為2.5×105元·d/t.系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用主要包括液氧費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)等.

經(jīng)初步測算,包含系統(tǒng)折舊的污泥(含水率80%)綜合處理成本約為130元/ t.污泥濕式氧化的投資強(qiáng)度和單位運(yùn)行成本與目前廣泛采用的厭氧消化技術(shù)相當(dāng),在合理的政府補(bǔ)貼下有良好的盈利能力.

3 結(jié) 論

(1)在污泥濕式氧化技術(shù)中,提高溫度、增大過量空氣系數(shù)和增加停留時(shí)間均可提高污泥的有機(jī)質(zhì)氧化分解率,但處理成本也會(huì)增加;確定最優(yōu)反應(yīng)條件時(shí)應(yīng)綜合考慮處理效果和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性.

(2)在典型的反應(yīng)條件下,濕式氧化可達(dá)到良好的處理效果,污泥的有機(jī)質(zhì)分解率可達(dá)90%以上;固相產(chǎn)物殘?jiān)臒崾е芈市∮?0%,液相產(chǎn)物有一定的化學(xué)需氧量,可返回市政污水處理廠進(jìn)行處理;氣相產(chǎn)物無SO2、NOx等二次污染氣體;重金屬富集于殘?jiān)?

(3)初步的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析表明,污泥濕式氧化的綜合處理成本約為130元/t(80%含水率的污泥),具有很好的工業(yè)化應(yīng)用潛力.

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