羅前林,劉騰彬,陶吉全,黃 雄,趙世昊
(中國長江電力股份有限公司,湖北 宜昌 443002)
葛洲壩電站自建成以來其水輪發(fā)電機(jī)組已穩(wěn)定運(yùn)行30余年,機(jī)組的部分主要部件已出現(xiàn)老化,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行;隨著三峽電站全面投產(chǎn),汛期三峽機(jī)組滿負(fù)荷發(fā)電同時葛洲壩機(jī)組被迫棄水,降低了水利資源合理利用率,影響經(jīng)濟(jì)效益。鑒于以上原因,葛洲壩電站自2013年開始實(shí)施水輪發(fā)電機(jī)組改造增容工作。葛洲壩電站水輪發(fā)電機(jī)組改造增容包括主軸密封改造,由雙層橡膠平板密封結(jié)構(gòu)改為自補(bǔ)償型軸向端面密封。
改造后機(jī)組主軸密封為自補(bǔ)償型軸向端面密封結(jié)構(gòu),如圖1所示。機(jī)組運(yùn)行時,壓力為0.15~0.25MPa的清潔水通過供水環(huán)管進(jìn)入浮動環(huán)與密封圈,在密封圈與抗磨環(huán)間形成大于此處江水壓力的有壓水腔,將浮動環(huán)頂起,在密封圈與抗磨環(huán)間形成0.05~0.10 mm厚水膜,達(dá)到阻止江水進(jìn)入水箱的效果。一部分清潔水通過水腔內(nèi)徑側(cè)流入集水槽,經(jīng)頂蓋泵抽走。在浮動環(huán)自身重力及彈簧彈力作用下,當(dāng)密封圈發(fā)生磨損時會自行調(diào)整其位置,使其與抗磨環(huán)間水膜厚度保持不變,達(dá)到自行調(diào)整的效果[1]。
根據(jù)葛洲壩歷年的維護(hù)記錄,雙層橡膠平板密封的平均更換周期為2~3年,在汛期搶修更換密封時機(jī)組須停機(jī),影響經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)三峽機(jī)組同類型主軸密封運(yùn)行情況來看,自補(bǔ)償式主軸密封的維護(hù)工作量低,甚至10年內(nèi)無須維護(hù),自補(bǔ)償式主軸密封的安全運(yùn)行穩(wěn)定性較高。

圖1 改造后自補(bǔ)償型主軸密封結(jié)構(gòu)
新主軸密封安裝要求抗磨環(huán)整體水平值小于0.02 mm/m,跳動值小于0.05 mm。因主軸螺栓護(hù)蓋為分瓣組圓結(jié)構(gòu),安裝后其抗磨環(huán)安裝面的平面度無法滿足跳動值小于0.05 mm/m要求。抗磨環(huán)安裝和調(diào)平的難度較高。如采用傳統(tǒng)的卡耶里方法測量調(diào)整[2],因抗磨環(huán)的徑向水平值經(jīng)常超過0.40 mm/m,周向水平測量值會因水平儀擺放角度的不同多有變化,測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性較差。在葛洲壩6F機(jī)組初次運(yùn)用此方法時,合像水平儀讀數(shù)多達(dá)4 000多次,工作效率低下,安裝質(zhì)量無法保證。因此,安裝人員嘗試運(yùn)用基于盤車調(diào)整抗磨環(huán)的方法。
葛洲壩水力發(fā)電機(jī)組為半傘式低水頭機(jī)組,從上至下依次有上導(dǎo)軸承、推力軸承和水導(dǎo)軸承三主軸承,其中推力軸承為彈性油箱結(jié)構(gòu),機(jī)組軸線通過上導(dǎo)軸承和水導(dǎo)軸承分別抱緊確定[3]。為了保證機(jī)組運(yùn)行時處于最優(yōu)工況,需要進(jìn)行機(jī)組修后盤車,使機(jī)組旋轉(zhuǎn)中心和幾何中心重合,并保證機(jī)組鏡板水平小于0.02 mm/m。根據(jù)機(jī)組盤車的特點(diǎn),在抗磨環(huán)處架百分表測量,修后盤車完成時,只要百分表水平跳動值小于0.05 mm,即可認(rèn)為抗磨環(huán)調(diào)整合格。
采用盤車法測量并調(diào)整抗磨環(huán)水平伴隨著機(jī)組修后盤車過程同時進(jìn)行,盤車前對抗磨環(huán)內(nèi)外側(cè)各劃分N個測點(diǎn),并在抗磨環(huán)上表面內(nèi)、外側(cè)分別架設(shè)一個百分表,兩測量百分表針間距為d,具體位置如圖2所示。機(jī)組盤車過程及時記錄8個方向上導(dǎo)軸承、水導(dǎo)軸承處百分表讀數(shù)和推力軸承合像水平儀讀數(shù),以及抗磨環(huán)各測點(diǎn)處百分表讀數(shù)。上導(dǎo)軸承和水導(dǎo)軸承處百分表讀數(shù)表示盤車時主軸的絕對擺度,推力軸承處合像水平儀讀數(shù)代表鏡板水平值,要求各部軸承擺度值小于0.05 mm,鏡板水平值小于0.02 mm/m。

由于百分表表座安放于機(jī)組固定部分,抗磨環(huán)安裝在轉(zhuǎn)動部件上,盤車時抗磨環(huán)跟隨主軸做圓周運(yùn)動時,兩個百分表分別記錄內(nèi)、外側(cè)各測點(diǎn)處讀數(shù),內(nèi)側(cè)讀數(shù)記為外側(cè)讀數(shù)記為,其中 k 取 1、2、…、N。
據(jù)盤車過程推力軸承處合像水平儀讀數(shù)計算出板水平值b1和與X軸夾角α,在抗磨環(huán)百分表初始測量點(diǎn)處使用合像水平儀測量內(nèi)、外側(cè)水平值b2,則抗磨環(huán)在此位置內(nèi)、外側(cè)高差Δg:


外側(cè)測點(diǎn)高程Gwk:


1)盤車過程中上導(dǎo)軸承和水導(dǎo)軸承處主軸擺動值均要求小于0.05 mm,機(jī)組水導(dǎo)軸承和上導(dǎo)軸承百分表架設(shè)處高程差值為13.23 m,因此主軸擺度對抗磨環(huán)內(nèi)、外側(cè)水平可能最大影響值為0.008 mm/m,此誤差可通過優(yōu)化盤車工藝減小。
2)測量和讀數(shù)誤差。包括推力軸承處合像水平儀誤差,抗磨環(huán)處百分表誤差和合像水平儀誤差。減小此誤差方法為使用高精度、檢驗(yàn)合格的測量工器具;由熟練人員測量、記錄;保證合像水平儀放置平穩(wěn),接觸面無高點(diǎn)和毛刺;百分表架設(shè)過程中盡量保證表座穩(wěn)固。

3)抗磨環(huán)剛性不足,導(dǎo)致抗磨環(huán)各測點(diǎn)加墊銅皮后影響鄰近測點(diǎn)高程,此誤差雖然無法消除,但其對整體水平值影響較小。
4)抗磨環(huán)各分半面有錯牙導(dǎo)致盤車時抗磨環(huán)上百分表跳動,盤車一圈后百分表無法回零,需要在盤車前處理錯牙,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,從而減小此項誤差的影響。
盤車測量并調(diào)整抗磨環(huán)水平方法在葛洲壩電站水輪發(fā)電機(jī)組改造增容項目主軸密封安裝過程中廣泛應(yīng)用,表1為6臺機(jī)組改造后主軸密封充水試驗(yàn)浮動環(huán)四個方向的浮動量,其中4F、7F、11F、16F為哈爾濱電機(jī)廠設(shè)計、制造(簡稱哈電機(jī)組),12F和21F為東方電機(jī)廠設(shè)計、制造(簡稱東電機(jī)組)。由于改造后哈電機(jī)組主軸密封中彈簧彈性系數(shù)大于東電機(jī)組彈簧,導(dǎo)致哈電機(jī)組浮動環(huán)浮動量相對東電機(jī)組普遍偏小,但各機(jī)組浮動環(huán)均正常浮起,各方向浮動量較均勻,均能形成水膜,在機(jī)組正常運(yùn)行時提供工作密封作用。這說明盤車測量并調(diào)整抗磨環(huán)水平法成功應(yīng)用于水輪機(jī)自補(bǔ)償型軸向端面主軸密封的安裝。

表1 盤車測量并調(diào)整抗磨環(huán)水平方法應(yīng)用葛洲壩電站機(jī)組主軸密封改造結(jié)果
葛洲壩電站水輪發(fā)電機(jī)組水輪機(jī)改造增容將主軸密封中工作密封由雙層平板橡膠密封結(jié)構(gòu)改造為自補(bǔ)償型軸向端面密封結(jié)構(gòu),主軸密封抗磨環(huán)安裝中創(chuàng)新性采用盤車測量并調(diào)整水平方法解決抗磨環(huán)調(diào)平工作量大,精度低的難題,大大縮短檢修工期,安裝后充水試驗(yàn)浮動環(huán)上浮正常,機(jī)組運(yùn)行期間主軸密封工作正常,改造后密封圈磨損量需要在機(jī)組后續(xù)運(yùn)行過程中持續(xù)監(jiān)測。
[1]秦巖平,陶吉全,馬明.葛洲壩電站水輪機(jī)主軸密封改造及運(yùn)行情況分析[J].水電與新能源,2015(1):66-68.
[2]牟官華.應(yīng)用卡耶里(CAYERE)方法測量聯(lián)接法蘭面水平[J].水電站機(jī)電技術(shù),2006(3):5-7.
[3]肖剛,祁英明.淺談水輪發(fā)電機(jī)盤車調(diào)水平技術(shù)[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2012(25):101-102.