■ 何煥洪
圖1所示的零部件,由方銅、圓銅和3根毛細管組合而成。方銅孔深6.3mm,圓銅厚度6.3mm,兩者壓裝后是等高平齊的。

圖 1
該零部件需要定位在12個工位的自動轉臺焊機上,完成火焰釬焊。加熱前在焊縫所在的焊接區域,用專用毛制筆涂抹焊劑,焊劑是干粉加水調配而成的粘狀物;在最后一個加熱工位 ,對焊縫實施填料送絲,焊絲是f1mm的銀焊絲。涂抹焊劑和填料送絲,原來是由兩名員工分別手工操作完成的,后經自動化改造,用兩臺機器人進行自動涂抹焊劑和自動送絲。
圖2所示為零部件在夾具上的擺放狀態(夾具略),整體傾斜15 °,在釬焊過程中,有利于高溫狀態下的焊劑和焊絲的流動、鋪展。

圖 2
自動化改造后,利用機器人完成自動涂抹焊劑和自動送絲,但是由于機器人缺少人的手感、力度和柔性,沒有人的視覺系統檢測,更沒有員工隨機處置的能力,所以改造后的前一時期, 該零部件的一次焊接合格率明顯低于員工的手工焊接。
方銅、圓銅、毛細管的焊縫、焊接區存在斷焊、缺焊,而非焊接區存在銀外溢現象,如圖3所示。零部件整體一次焊接不合格率有8% ,而且其中報廢產品比手工操作也增加不少。
經過對整個焊接過程和所有零件的仔細觀察、分析,并通過一些方式方法驗證,機器人焊接合格率下降的主要原因在于以下方面。
第一,由于方銅、圓銅的表面過于光滑或其他原因,導致機器人涂抹到焊接區的粘狀焊劑,還沒有到達加熱工位,在焊劑表面張力和重力的作用下,沿著15°斜坡,大部分焊劑卷縮成滾珠狀,“滾”出焊接區域。
第二,即使焊接區保留了足夠的粘狀焊劑,零部件高溫加熱后,焊劑由粘狀轉變為無色透明的沸騰液體,重力作用下,也沿著15°斜坡,小珠狀焊劑很快蹦跳流出焊接區域。
以上兩點,使零部件焊縫缺少足夠的焊劑,有的焊縫甚至沒有焊劑,從而形成斷焊、缺焊等焊接不良。
第三,機器人在送絲過程中,由于諸多復雜的原因,如送絲點、焊絲彎曲、零部件定位、零件尺寸和送絲沖力等,致使高溫下的液態銀焊絲會過分溢出圓圈焊接區,導致圖3所示的非焊接區銀外溢。
為了減少斷焊、缺焊等缺陷,操作員工往往會選擇提高加熱溫度,造成有的零部件表面燒傷,直接導致報廢產品的增加。
基于以上三個原因,在手工焊接中也是同樣存在的,但是員工通過手感和眼睛觀察,根據經驗,可以當場發現焊接不良,立即第二次補充送絲,從而彌補和穩定了焊接質量。

圖 3

圖 4
針對焊接區域留不住焊劑和銀外溢現象,筆者提出一個有效的改進措施,即將圓銅厚度減薄0.3mm,如圖4所示。圓銅減薄0.3mm,相當于形成深度0.3mm的焊接凹坑,一方面能夠更多、更好地容留、吸附、堆積 、聚攏焊劑,使方銅、圓銅、毛細管裝配形成的待焊區滲透、浸潤、充滿高溫液態焊劑,使凹坑區內的焊劑不再容易流失,很好地改善了焊接條件,大大提高焊絲流動性,明顯提升方銅、圓銅、毛細管一次焊接合格率。另一方面深度0.3mm的焊接凹坑,周邊就是相當于高度0.3mm的圍堤,形成圍堤效應,液態焊劑、焊絲被關在堤內,并得到充分鋪展。因此在一定程度上,圍堤能夠有效阻礙、擋住、防止銀焊絲外溢,減少了焊接不良。
焊接凹坑的圍堤效應,立竿見影,零部件整體的一次焊接不合格率從8%下降至3.5%,焊接質量持平甚至優于手工焊接。
圓銅減薄0.3mm后,不但機器人焊接的產品質量得到保證,而且由于年產量十分巨大,單是銅材料每年就可節省十幾萬元,焊劑節省10%,銀焊絲消耗量下降6%,所以每年可以節省成本10萬元,為公司帶來了明顯的經濟效益。