姜懷(大慶油田有限責任公司第四采油廠)
杏北油田集輸系統能耗現狀分析及節能優化方法
姜懷(大慶油田有限責任公司第四采油廠)
隨著油田開發規模的不斷擴大,地面能耗設備總數隨之增加,集輸單耗顯著升高。針對集輸系統能耗大,節能難的問題,開展了杏北油田地面工程能量系統優化示范工程,項目開發了地面工程仿真運行軟件,研制了集輸系統用能優化模型,建立了節能優化示范區,項目推行以來,示范區產液綜合單耗下降0.332 kg/t(標煤),取得了可觀的節能降耗效果。對其他油田集輸系統節能降耗工作也具有一定的借鑒和參考意義。
杏北油田;集輸系統;節能降耗
杏北油田共建成轉油(放水站)站51座、脫水站7座、負責8082口油井集輸與處理工作,隨著油田開發規模的不斷擴大,集輸能耗持續上升,與2011年相比耗電量增加11%,耗氣量增加137%。
隨著產能規模的不斷擴大,采出井數逐年增加。與2011年對比,2016年采出井總數由6402口上升至8082口,年均摻水量由2715×104m3升高至3972×104m3(表1)。由于新增產能主要集中在三采區塊,工藝復雜程度高,設備能耗數量大,加之下游污水處理難,使得能耗規模逐年加大,集輸單耗快速升高。耗能單元基數大,油氣集輸單耗高,是集輸系統能耗上升的主要因素[1]。

表1 2011—2016年杏北油田集輸系統能耗規模變化情況
根據杏北油田2016年集輸系統耗電情況可知,摻水耗電占系統能耗總數的51%,外輸油(水)耗電占總數的36%,熱洗及生活用電占總數的13%,因此摻水量優化是集輸系統節電挖潛的主要方向。
統計2016年集輸系統耗電情況可知,78%的氣量消耗在摻水加熱方面,脫水及生活用氣共占總數的22%,因此摻水溫度優化是集輸系統節氣挖潛的主要方向。
技術實現主要分為以下5個步驟:確定采出井井口產液溫度公式;構建集輸系統運行模型;根據井口溫度以及集輸模型預測井口采出液進計量間溫度;確定不加熱集輸邊界條件,高于邊界條件的井實施不加熱單管集輸,低于邊界條件的井摻水集輸;綜合優化摻水量與摻水溫度,在滿足集輸需求以及污水處理需求基礎上,合理匹配摻水量及摻水溫度組合,實現綜合能耗最低。
2.1.1 確定井口采出液計算溫度公式
井口采出液溫度[2]是后續溫降計算首要關鍵參數,前期通過“萬里測溫工程”通過多組物性參數已經推導出井口出油溫度經驗公式,為驗證該經驗公式準確性,在杏北401中轉站選取60口不同產液井現場取樣對比,試驗前關閉井口的摻水閥門,3—5 min后取樣對比實測溫度與計算溫度差值。

式中:T——井口出油溫度,℃;
G——油井日產液量,t/d;
W——綜合含水,%。
從表2中可以看出,對于日產液大于20 m3的井,公式吻合度為97.4%,對于日產液小于20 m3的井,公式吻合度為86.8%,公式準確性較高,滿足現場使用要求。

表2 井口采出液溫度校核情況
2.1.2 構建集油系統工藝模型
工藝模型采用中國石油大學(華東)的“油氣集輸系統工藝模擬及用能優化軟件”[3]進行搭建,選取杏北401中轉站作為試驗載體,根據管道靜態信息構建集輸系統井站布局模型,通過井口采出液溫度、當量管徑、集輸半徑、校核后的水力及熱力系數,得到所轄采出井停摻后進間溫度,最終布局模型如圖1所示。

圖1 杏北401中轉站集油系統工藝模型界面示意
2.1.3 確定單管集輸邊界條件
油井采出液沿程輸送至溫度下降到某一點時,油水懸浮液中的油滴會發生絮凝,絮凝液滴會黏附到管線內壁上,不能被油流沖刷掉,最終導致管線內壁流通截面積減小,回壓上升,無法正常輸送,此時的溫度即高含水原油單管集輸邊界條件[2]。為探索杏北油田不加熱集輸邊界條件,在杏北401中轉站選取78口試驗井按照進間溫度不同,劃分為I~III類開展試驗。
試驗效果:I類井平均回壓0.459 MPa,壓力波動較為平緩,基層管理難度小;II類井平均回壓0.452 MPa,壓力波動與I類井相似,回壓變化較為穩定;III類井平均回壓0.520 MPa,壓力波動較為劇烈,平均每3—4天需要開摻水沖洗一次,基層管理難度較大。根據試驗跟蹤數據可知,I、II類井單管集油效果較好,綜合管理難度較低,因此,25℃可作為杏北油田單管集輸邊界條件,其對應的邊界井況為產液量大于20 t/d,含水高于85%。
2.1.4 制定“一井一參數”水量優化方案
按照已得到的邊界條件,對試驗站推廣應用,將進間溫度25℃以上井全部實施單管集輸,其他井根據產液及管道情況逐井給定摻水量,水量給定方法由運行優化軟件根據多相流計算[4]結果給定,確保上述井摻水后滿足25℃進間。具體優化方案見表3。
優化后總體運行情況:試驗期間對單井回壓、產液量、摻水溫度、摻水量、回油溫度、異常井次等6項參數進行跟蹤,優化后單井回壓沒有上升趨勢,產液量保持長期平穩,異常井出現頻次較低,通過臨時恢復摻水沖洗及常規熱洗均可有效解決,未出現長期回壓異常問題。2017年與2016年同期對比,優化后耗氣量、耗電量均有不同程度的下降趨勢,日均節電270 kWh,節摻水220 m3,節能效果明顯(圖2)。
通過對比不同工況下摻水溫度及摻水量方案,選取費用最低的組合作為中轉站最佳運行方案,以杏北401轉油站為例,摻水溫度為38℃、日摻水量1500 m3時,站庫運行能耗最低,方案6即當月最佳摻水溫度及摻水量匹配組合(表4)。
1)建立能量優化示范區。為驗證優化效果,在第四采油廠第一油礦8座水驅轉油站建立集輸系統能量優化示范區,示范區轄采出井1218口,根據優化方案共劃分不加熱單管集輸298口,摻水集輸572口,對288口臨關井停井期間停止摻水。

圖2 2017年與2016年同期對比耗電量與摻水量變化情況
2)示范區集輸能耗優化概況。按照上述優化模式,5月初分別對示范區8座中轉站制定優化方案,統計5—8月能耗效果,與2016年同期對比,在總外輸液量升高13.8×104t條件下,累計摻水量下降11%,耗能設備減少1336臺,耗電量下降31.78×104kWh,耗氣量下降32.64×104m3,產液綜合單耗下降0.332 kg/t(標煤),運行能耗顯著下降(表5)。

表3 試驗站部分單井摻水量優化數據

表4 杏北401轉油站優化參數統計

表5 2016、2017年示范區集輸能耗同期對比
1)地面工程經歷了從低效到高效不斷完善的建設歷程,形成了龐大的集輸處理系統,現階段單點節能挖潛難度大,需從系統角度尋求技術突破[5]。
2)為控制單耗上漲的趨勢,一是精細化單井用水需求,控制摻水總量,保障系統低耗高效運行;二是合理匹配水量與溫度組合,源頭上降低干氣消耗;三是控制機泵與加熱爐啟運臺數,提高設備處理負荷,系統上增加運行效率。
3)通過推行“一井一參數,一站一方案”的集輸系統能量優化辦法,增加了基層站精細化管理水平,提升了員工降本增效的管理意識。該方法不改變現有工藝及設備,不增加額外工作量,優化方法更科學,推行方法更簡便,更易于大面積推廣應用,節能效果較為明顯,對其他油田集輸系統節能降耗工作也具有一定的借鑒和參考意義。
[1]李江.杏北油田集輸系統節電潛力分析[J].石油石化節能,2013,3(8):8-10.
[2]亓福香,汪壽琴,吳瑾.井口出液溫度計算方法與應用分析[J].油氣田地面工程,2015,34(8):34-36.
[3]朱冬銀,吳海浩,李楷.油田集輸系統仿真模型教學軟件開發及應用[J].實驗室研究與探索,2015,34(1):92-96.
[4]劉曉燕.特高含水期油氣水管道安全混輸界限確定及水力熱力計算方法研究[D].大慶石油學院,2005.
[5]呂莉莉,解紅軍,魏江東.油氣田能效對標方法淺議[J].石油規劃設計,2014,25(4):31-32.
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.11.001
姜懷,工程師,2012年畢業于東北石油大學(油氣儲運工程專業),從事規劃與技術管理室工作,E-mail:dqjianghuai@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市紅崗區第四采油廠規劃設計研究所,163511。
2017-09-08
(編輯 王古月)
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