張文有
【摘 要】分析火電廠汽車煤采樣機使用過程中遇到的典型異常情況,在人員、硬件、軟件等方面提出改進建議,提升采樣機安全、穩定運行水平,有利于采樣機向全自動集中控制方向的發展。
【關鍵詞】采樣機;異常情況;分析;改進
0 前言
1.采樣大車;2.采樣小車;3.采樣裝置;4.運煤車輛
隨著火電廠對入廠煤采樣要求的提高,汽車煤采樣機可以有效避免人為誤差,提高采樣精密度,減輕勞動強度提高工作效率,汽車煤采樣機在火電廠應用越來越廣泛,如何使采樣機安全、穩定、可靠運行,是我們必須面對的問題。
汽車煤采樣機工作流程如圖1所示:運煤車輛進入采樣區域,停穩車輛,等待采樣機;采樣值班員確認車型信息后,采樣機自動采樣,隨著采樣機大車的縱向移動和小車的橫向移動,帶動采樣頭到達指定位置,采樣頭隨升降裝置由煤面伸入煤車底部,同時采樣頭螺旋軸帶動螺旋葉片轉動,被采煤經螺旋葉片被提升至采樣頭頂部后,大部分煤由棄樣口回到煤車,小部分煤由留樣口進入集樣斗,然后經過破碎、縮分形成煤樣。
每輛運煤汽車載煤約20噸,一個裝機1200MW火電廠一天耗煤約15000噸,需要采樣750次,雖然完成一輛汽車煤的采樣只需4分鐘,但采樣過程需要采樣機與運煤車輛、采樣值班員與運煤司機之間的協調一致,如果兩者配合不好,非常容易引發異常情況,下面對兩起典型異常情況進行分析。
1 異常情況
1.1 采樣機大車脫軌
采樣開始后采樣頭已隨升降裝置已經由煤面伸入運煤車底部,由于運煤司機不熟悉采樣流程,沒有確認采樣頭還在煤車上方,發動車輛就往前開,在采樣值班員大聲呼叫下,運煤司機才把車停住,此時運煤車拖拽采樣頭已經前行了約1米,致使采樣機大車脫軌,大車軌道、小車軌道、拖纜軌道變形,其他設備不同程度損壞,所幸未造成人員受傷。
1.2 采樣頭打壞運煤車輛
采樣頭下降過程中,由于采樣定位不準確,致使采樣頭偏離正常位置,采樣機的保護限位沒有動作,采樣機值班員沒有采取抬升措施,采樣頭在錯誤的、危險的區域下降打到運煤車輛的駕駛室頂部,運煤司機聽到異響后,按下緊停按鈕,采樣機雖然停止運行,但損失已經造成,煤車駕駛室頂部變形嚴重且左側車門玻璃擠壓破裂。
2 原因分析
2.1 運煤司機對采樣流程不熟悉,安全意識淡薄,沒有確認采樣頭已離開煤車就開車前進,造成采樣機被拖拽而損壞。
2.2 采樣機前方的擋車器沒有接入采樣機控制程序,采樣開始時不能自動下落,擋車器動作不可靠且無故障報警,程序無閉鎖。
2.3 車輛停靠位置不準確,運煤車輛車頭部分(包括車頭、車頭和車廂連接部分)停放在采樣頭運行的危險區域。
2.4 采樣定位不準確,采樣大車行走計數器計數錯誤,致使大車行走偏離目標區域,不能及時修正,也無故障報警。
2.5 采樣機視頻監控沒有實現全區域覆蓋,存在視角盲區,且監控畫面不清晰,不方便采樣值班員進行全方位監控。
2.6 對采樣監控畫面信息采集不全面,采樣監控畫面不能模擬顯示采樣區域和采樣點位置,且沒有設定采樣點的前、后、左、右邊界坐標報警值,不能及時進行聲光報警發出警告提示。
2.7 采樣區域的確定主要依靠車型數據,車型數據錯誤,沒有及時發現,也沒有采取有效預防措施。
3 改進措施
3.1 及時向供煤單位、運輸單位、運煤司機通報運煤車輛采樣流程相關規定及注意事項,在煤車進入采樣區域前的醒目位置懸掛采樣流程圖,并提示采樣過程中的注意事項。運煤司機嚴格遵守“停車、熄火、下車、刷卡”規定;采樣結束后,運煤司機“確認采樣頭不在煤車上方才能離開”。
3.2 在采樣機前方增加“停車位”指示牌,引導運煤司機把車輛停在規定位置,確保運煤車輛車頭部分(包括車頭、車頭和車廂連接部分)停放在采樣螺旋不能到達的區域,使得車頭部分處于絕對(下轉第123頁)(上接第116頁)安全區域。
3.3 在采樣區域增加車長指示牌,為采樣值班員核對車型信息、判斷車輛停靠位置是否正確提供參考標志。
3.4 對采樣機擋車器控制程序進行優化,配置擋車器地感線圈,采集擋車器起落信號,將擋車器狀態引入采樣機控制程序,采樣時擋車器自動下落,擋車器狀態不正常時禁止采樣,并發故障報警。并在擋車器橫桿上加裝醒目提示語、反光條,方便車輛司機看清擋車器。
3.5 對采樣機視頻監控進行調整改造,實現采樣區域視頻監控全覆蓋,并且全部更換為高清攝像頭,使監控畫面清晰、完整,方便采樣值班員進行全方位監控。
3.6 對采樣監控畫面優化,采樣監控畫面模擬顯示采樣區域和采樣點位置,讓值班員提前知道采樣點分布位置,并且設定好采樣點的前、后、左、右邊界坐標,如果采樣實際坐標超出預先設定邊界坐標值發出聲光報警。
3.7 在車輛信息界面增加“確認”和“退回”按鈕,如果車型數據錯誤點“退回”按鈕,需重新進行車型數據設定;如果車型數據正確,點擊“確認”按鈕后,數據上傳到采樣系統,采樣接收到反饋回來信號,車型信息自動清空。如果1分鐘內沒有點擊“確認”或“退回”按鈕,車輛信息自動清空。
3.8 增加采樣大車行走校正開關,并對采樣控制進行優化,及時糾正采樣大車的偏離,確保采樣大車走位準確。
3.9 車廂探測使用兩個超聲波檢測,只有兩個超聲波同時檢測到車廂信號時才認為檢測有效,否則為無效,防止超聲波檢測誤報。并且對采樣控制程序進行優化,自動計算從采樣開始點到車廂尾部的距離,根據車型數據自動判斷車輛停靠位置是否正確。如果未停到指定位置,發出“未準備好”提示,采樣流程中斷,采樣機返回采樣開始位,待運煤司機把車輛停到位后,才能進行采樣。
4.0 人員操作要求。采樣值班員在采樣過程必須認真監視采樣頭位置,不能離開控制臺,不能干與采樣無關的事,遇到采樣頭打到拉筋、車幫、車頭等不安全位置,提前采取提升措施。
4 改進效果
針對運行中遇到的問題,在硬件、軟件等方面進行優化改進,通過自動計算、邏輯閉鎖、聲光報警等措施,提升采樣機安全、穩定運行水平,在此基礎上實現了無人自動采樣和采樣集中控制,效果良好。