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M701F4燃氣輪機組不同控制模式下的經濟性分析

2018-01-06 06:50:21陳昭
綜合智慧能源 2017年12期
關鍵詞:考核

陳昭

(杭州華電江東熱電有限公司,杭州 310000)

M701F4燃氣輪機組不同控制模式下的經濟性分析

陳昭

(杭州華電江東熱電有限公司,杭州 310000)

為使M701F4燃氣-蒸汽聯合循環發電機組在高負荷運行時獲得最大的經濟效益,將機組置于幾種不同控制模式下穩定運行,對發電氣耗、廠用電等數據進行統計、分析,結合一次調頻的要求與考核,對溫控和非溫控模式下的綜合經濟效益進行量化對比,得出轉速控制(貼近溫控)模式的最優運行方式,可為同類型機組運行方式的選擇提供參考。

M701F4燃氣輪機;發電氣耗;轉速控制模式;溫度控制模式;一次調頻

0 引言

目前,三菱M701F4燃氣-蒸汽聯合循環發電機組在高負荷下進入溫度控制模式時,升負荷裕量接近0,降負荷速率也非常緩慢,無法滿足電網對一次調頻性能的要求。根據機組特性,負荷越低效率也越低,因此,為了滿足一次調頻功能且盡量提高機組效率,高負荷段一般將燃機負荷控制在溫控負荷以下一定區間,使機組脫離溫控模式運行,從而保證調節性能,保障電網安全。但該種模式與溫控模式之間的經濟效益差距并沒有量化對比,鑒于此,2017年夏季,對某電廠#2機組運行狀態進行適當調整,在大量運行數據的基礎上進行綜合經濟效益對比。

1 運行控制模式及試驗

1.1 機組控制模式

根據三菱公司的設計,機組在穩定負荷區間運行時,可投入功率控制(Load Limit)或轉速控制(Governor)方式對機組負荷進行控制,轉速控制為有差調節,功率控制為無差調節[1],轉速控制的負荷響應速率大于功率控制,滿足電網對機組一次調頻性能的要求。而當葉片通道溫度(BPT)或燃機排氣溫度(EXT)超過溫控基準線時,機組會自動進入溫控模式,此時,機組升負荷被限制,降負荷也需先待以上溫度緩慢下降至溫控線以下、燃機脫離溫控模式后才能下降,過程比較緩慢,無法滿足一次調頻性能要求[2]。

1.2 試驗統計

在不同日期及不同時間段對#2機組進行工況調整,對相關數據進行統計、對比。

1.2.1 試驗1

2017年7月28日,對運行中的#2機組(未抽汽供熱)進行工況調整。分別在14:00—14:05,14:39—14:53,將機組置于不同負荷及控制模式,并對相關數據進行統計并計算氣耗,統計數據見表1。由表1可以看出,在熱值、大氣溫度等外部因素無明顯變化的情況下,機組溫控與轉速控制(貼近溫控)模式下的氣耗差為0.000 261 5 m3/(kW·h)(負荷差為-16.93 MW)。

表1 試驗1數據

注:試驗時間內各項參數處于穩定狀態;本文數據均為:每10 s取1個數據點,一個時間段內所有數據剔除10%最高數據點和10%最低數據點,剩余數據取平均數。

1.2.2 試驗2

2017年8月2日,對#2機組(抽汽供熱)進行工況調整。分別在13:00—14:00,14:00—15:00,15:00—16:00將機組置于不同負荷及控制模式,并對相關數據進行統計、計算,見表2。由表2可知:工況穩定時,機組溫控與2次轉速控制(貼近溫控)模式下的最大氣耗差為0.000 547 7 m3/(kW·h)(負荷差為-9.50 MW);未進入溫控模式時,2個不同負荷下(負荷差為 -0.05 MW)發電氣耗差為0.000 020 1 m3/(kW·h)。

表2 試驗2數據

表3 試驗3數據

表4 2種控制模式數據對比

1.2.3 試驗3

2017年8月11日,對#2機組(抽汽供熱)進行工況調整。分別在12:47—13:24,13:53—14:30,14:30—15:30,16:20—17:20將機組置于不同負荷及控制模式,并對相關數據進行統計、計算,見表3。由表3可知:工況穩定時,機組溫控與3次轉速控制(貼近溫控)模式下的最大氣耗差為0.000 639 4 m3/(kW·h)(負荷差為-6.95 MW);未進入溫控模式時,3個不同負荷下的最大發電氣耗差為0.000 229 6 m3/(kW·h)(負荷差為-4.26 MW)。

1.3 試驗分析

1.3.1 溫控與非溫控模式的對比分析

將以上試驗的負荷差與氣耗差及參與差值計算的對應負荷、氣耗列成表4,由表4可知,溫控模式氣耗較低,而不同次試驗間的氣耗差異無明顯規律(受環境、熱值、真空度等影響)。長期運行表明,因工況不同,進入溫控模式的負荷點有所不同,進入溫控模式后,負荷可緩慢上升的幅度也有所不同。以上數次試驗中,2種控制模式的最大負荷差為16.93 MW(該差值比經驗值略大),最大氣耗差為0.000 639 4 m3/(kW·h)。

1.3.2 非溫控模式之間的對比分析

將試驗2,3中轉速控制(貼近溫控)模式下發電氣耗及負荷進行對比,見表5。由表5可知,機組同一啟停日期內,在非溫控模式下高負荷運行時,負荷越貼近溫控模式負荷,氣耗越低。

表5 轉速控制(貼近溫控)模式數據對比

2 經濟性分析

2.1 2種控制模式下的生產及檢修費用對比

根據試驗數據與運行經驗,對機組長期處于溫控或轉速控制(貼近溫控)模式下的實際運行小時數(AOH)及兩者的差值進行計算,對AOH差引起的檢修費用差和廠用電差以及長期處于2種不同控制模式引起的氣耗差進行計算分析。

按機組歷年月均發電量1億kW·h計,在忽略啟停機過程(不影響此次分析)的情況下,根據試驗中溫控模式的最高負荷399.25 MW計算,每月需運行250.5 h;按試驗中轉速控制(貼近溫控)模式的最低負荷382.32 MW計算,每月需運行261.6 h。負荷差為16.93 MW,每月機組AOH差為11.1 h。

(1)檢修費用差。燃機檢修周期一般根據機組AOH計算,當機組AOH達12 000 h時進行C修(費用約500萬元),達24 000 h時進行T修(費用約1 000萬元),達48 000 h時進行M修(費用約3 000萬元),1個大修周期內共需檢修費用5 000萬元,折合每小時檢修費用0.104萬元。根據2種不同模式下機組每月產生AOH差為11.1 h計算,檢修費用差為1.15萬元。

(2)廠用電費用差。負荷393.04 MW時每小時廠用電量為7.833 MW·h,停機時每小時廠用電量為2.257 MW·h,每小時差5.576 MW·h。根據2種不同模式下機組每月產生AOH差為11.1 h計算,廠用電量每月相差61.9 MW·h。按上網電價0.52元/(kW·h)計算,廠用電費用差為3.22萬元。

(3)氣耗費用差。按試驗中2種模式最大氣耗差0.000 639 4 m3/(kW·h)、月發電量1億kW·h計算,月消耗天然氣量的差值為63 940 m3。按氣價2.31元/m3計算,氣耗費用差為14.77萬元。

以上各項指標差值總和為:1.15+3.22+14.77=19.14(萬元)。

2.2 2種控制模式下的電網考核費用

長期運行表明,在非溫控模式下,機組一次調頻性能合格,免于考核。在溫控模式下運行,根據《華東區域發電廠并網運行管理》的規定,涉及一次調頻性能考核有正確動作率和性能2項。

(1)一次調頻正確動作率考核。根據規定,對于一次調頻月正確動作率小于80%的機組,每月考核電量為

Q1=(80%-λ)Ptα,

式中:Q1為一次調頻正確動作率考核電量;λ為機組一次調頻月正確動作率;P為機組額定容量,MW;t為考核時間,1 h;α為一次調頻考核系數,取值1。

#2機組額定容量為480 MW,在全程溫控模式下運行時,負荷無調整裕量,一次調頻月正確動作率接近0%。因此,Q1=(80%-0%)×480×1×1=384 (MW·h)。

(2)一次調頻性能考核。根據規定,以每月機組一次調頻效果的算術平均值D作為機組一次調頻性能指標,對月平均D值小于60%的機組進行考核,每月考核電量為

式中:Q2為一次調頻性能考核電量;Qi為第i次一次調頻理論計算積分電量;Qs為第i次一次調頻實際計算積分電量。

機組全程在溫控模式下運行時,Qs接近0,因此被考核量為

統計計算2017年5—7月一次調頻動作次數與#2機組運行小時,得出運行時一次調頻平均動作頻率為4.9 次/h,每次動作的理論計算積分電量平均值為16 (kW·h)/次。按每月進溫控運行250.5 h計算,Q2=0.1×250.5×4.9×60%×16=1 178 (kW·h)。

由此可得,總考核電量為:Q1+Q2=385.178 MW·h,按上網電價0.52 元/(kW·h)計,為20.03萬元。

2.3 效益對比

綜合以上計算,#2機組轉速控制(貼近溫控)模式下運行的經濟效益略優于滿負荷溫控模式,效益差額為0.89萬元。

3 結論

在夏季工況下,通過分析計算可得以下結論:#2機組在轉速控制(貼近溫控)模式下運行的經濟性略優于溫控模式;在轉速控制(貼近溫控)模式下,機組負荷越接近溫控負荷,發電氣耗表現越優。

機組一次調頻是保障電網安全的重要手段。華東電網已逐步形成特高壓大受端電網,而特高壓直流閉鎖故障時有發生,給電網安全帶來較大風險,幾次故障顯示,全網機組一次調頻性能不能很好地滿足新的要求,頻率跌幅超出預期。因此,電網對機組一次調頻性能的要求必將越來越高,考核力度必然會越來越大。在現行的電網“兩個細則”制度下,犧牲一次調頻性能、將燃機置于滿負荷溫控模式以取得更優發電氣耗的方法,在電網安全與機組綜合經濟效益方面皆不可取。發電企業應密切關注電網要求和“兩個細則”制度的新動向,特別應關注電網關于一次調頻性能考核的計算方法和系數的調整,在保障一次調頻性能的前提下,適當調整機組運行工況,以取得最佳效益。

[1]潘蕾.重型燃氣輪機發電系統一次調頻控制策略及電網調度的仿真研究[J].汽輪機技術,2003,45(6):368-371.

[2]宣曉華.特高壓受端電網直流閉鎖故障下機組一次調頻性能分析[J].中國電力,2016,49(11):140-144.

TK 477

A

1674-1951(2017)12-0021-03

2017-09-07;

2017-11-03

(本文責編:劉芳)

陳昭(1986—),男,浙江浦江人,工程師,從事火力發電機組的調試、維護及專業技術管理工作(E-mail:260649102@qq.com)。

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