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X射線密度檢測儀存在的問題及解決方法

2018-01-03 01:35:24劉勇剛
設備管理與維修 2017年9期
關鍵詞:設備檢測

劉勇剛

(咸陽煙葉復烤有限責任公司,陜西咸陽 712042)

X射線密度檢測儀存在的問題及解決方法

劉勇剛

(咸陽煙葉復烤有限責任公司,陜西咸陽 712042)

密度檢測儀使用中的問題和優化方法,分析公司密度檢測儀實際情況,提出改變箱內片煙密度偏差率(DVR)的優化方法并對執行機構優化,結果表明,優化后的箱內片煙密度偏差率優于原箱內片煙密度指標。

X射線;密度檢測儀;片煙密度偏差率

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.23

0 概述

打葉復烤后的片煙在裝箱打包時,如果箱內片煙密度偏差率(DVR)過大,會影響片煙貯存、醇化的質量,容易出現片煙出油、發霉變質、結塊等現象。

1 早期煙箱密度檢測情況

咸陽煙葉復烤有限責任公司沒有密度檢測設備,早期通過開箱取煙,化驗室進行水分化驗,分析煙箱的密度。人工開箱,造碎大,檢查數量有限,客戶對煙箱DVR的高要求,不能進行準確、有效的數據顯示和技術支撐。

2 密度檢測現狀

2.1 片煙密度偏差率檢測儀(X射線密度檢測儀)

檢測儀為MD-2-1型在線設備(北京邦瑞達測控設備有限責任公司生產),裝機功率為2 kW,由兩組氣動設備BRDMDQGBDSYS和BRD-MDQGZTSYS執行均料任務,在線生產的產品可進行100%檢測,效率為60箱/h;功能可檢測箱內片煙的密度偏差率;顯示、各種參數、檢測數據及工作狀態;零點校正功能;通過Profibus-DP網與上位機系統進行數據通信等。

2.2 改變原有開箱檢測模式

通過X射線發生器檢測煙箱無損檢測,覆蓋面為全部煙箱,檢測信息及時反饋給氣動控制系統,通過調整打包機工作參數,改善產品的DVR、提高產品合格率。數據穩定,參考依據強。

2.3 密度檢測儀工作原理

X射線裝置穩定地發出X射線,在檢測煙箱時,一部分X射線被物質吸收,一部分X射線穿過煙箱由X射線傳感器接收,根據被吸收X射線的多少,按物質與射線相互作用定律算出被檢測煙箱檢測點的密度值。從而實現煙箱片煙密度的無損檢測。

2.4 密度檢測儀運行監測情況

(1)無損檢測儀正常穩定工作;

(2)將標準件置于儀器中,其計量準確度滿足<2.5%;

(3)將標準件分3~5次置于儀器中,其計量準確度滿足<2.5%。

3 設備日常維護

(1)日常巡檢時,設備應能正常顯示9點密度值,DVR等,如果出現“?”則表示界面與PLC硬件或軟件連接有誤,如果硬件連接正常則說明軟件連接有問題;

(2)水循環系統,水循環系統包括水箱及射線發射裝置,主要表現為整個系統無漏水現象,水箱內液位正常應高于整個水箱高度的1/4。水無變味變質等狀況,水泵運轉正常。如果出現漏水等情況應及時處理,出現液位變低,水質變壞等情況應及時清理換水(原則是1 a換1次水,主要采用蒸餾水)

(3)輥道機及定位系統,輥道機在運轉過程中應正常無異響及其他雜音,在檢測狀態下,煙箱應能停止3次,并且出箱后顯示密度值。光電管應安裝固定,并保持散射的距離不變,如發現光電管固定裝置松動等現象應及時調整并固定。

4 密度檢測儀問題分析

(1)進料處急停開關恢復后容易堵料;

(2)有時設備不進行氣缸調整,功能失效;

(3)皮帶拋料不能滿足期氣缸調整需要。

因此,解決生產使用中發現的問題尤為重要,對提高設備測量準確率,提高設備有效作業率,提高氣缸自動調整的研究,具有十分重要的現實意義。

5 分析運行中問題原因

(1)急停按鈕按下恢復后,設備無法實現自動控制。急停按鈕按下恢復后,程序進行了報警控制沒有恢復,原設計思路考慮保護設備的安全和操作檢查人員的安全,因為沒有自動恢復,撥料板處在最大位置,產生堵料,影響生產的正常運行。

(2)畫面中沒有聲音或燈光報警指示。設計Fameview畫面的時候,考慮設備報警的急停信號,通過數據可以分析出設備運行不正常,沒有明顯的報警畫面,影響對設備的及時維護。

(3)物料皮帶線速度較低,達不到要求。原減速機轉速較低,拋料位置設計為落料口中部,現在物料需要達到落料口最遠處,然后通過反饋信號控制氣缸,帶動撥料板調整喂料位置,功能改變因此皮帶線速度不能滿足工藝要求。

通過上述現存問題的分析,目前復烤公司設備有效使用率的提高要從兩方面入手:解決問題和優化方案。

6 解決方案

(1)修改程序恢復自動。急停按鈕按下恢復后,程序進行了報警,為了避免氣缸在調整中出現伸出量過大的情況,在西門子s7程序進行修改(圖1),增加氣缸限值功能,并將氣缸的實際數值作為跟蹤變量,有效解決了對設備和人員的安全考慮并同時兼顧生產的正常運行。目前已經能滿足現場的需要。

(2)新增畫面聲控報警。通過Fameview軟件在設備的主界面,新增右側3個氣缸的運行狀態(圖2),采集的信號為氣缸反饋的起始狀態和最大狀態信號,畫面采集的信號為模擬信號,通過主界面顯示的情況方便判斷設備因急停斷開后引起的設備停機。

圖1 限位修改程序

圖2 修改后主畫面

(3)更換速比較大的減速機。原減速機轉速較低,更換速比為14.24的sew減速機,轉速為98 r/min,設備運行中拋料位置在落料口最遠處,滿足撥料板的技術要求,從而達到設備利用水平的綜合提高。

7 整改后的數據測量

實測煙箱數:3500箱,合格煙箱數:3241箱,合格率:92.6%。從檢測結果(圖3)可以看出,在密度控制系統整改完成后,產品的密度偏差率已經完全達到了行業標準要求(行業標準要求在一批產品中密度偏差率≤10的產品數量要達到85%以上)。

圖3 檢測數據的DVR分布

8 設備優化

目前設備水位需要定期觀察,一旦疏忽會造成缺水,影響設備的正常使用。后期準備增加水位自動檢測。增加水流檢測和水位檢測,可以根據水箱的水位和水流狀況判斷循環系統是否有故障。然后用PLC進行處理,防止因為水位過低、水泵或者循環水管故障等原因造成設備的內部過熱,而影響設備的使用壽命。

9 結語

公司的密度檢測設備在使用中通過觀察,分析和對產品的有效控制,指出影響密度檢測設備運行中的問題,探討作業率優化的思路,并結合實際情況進行改進研究,達到提高設備使用率的目的,滿足客戶要求及行業標準。

TS43

B

〔編輯 凌 瑞〕

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