摘 要:本文針對火電廠脫硫廢水處理系統預澄清器運行出現的坍塌、防腐層脫落等問題進行探討,對預澄清器的優化措施進行了介紹。
關鍵詞:火力發電廠;脫硫廢水處理;斜管預澄清器
中圖分類號:X773 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)14-0106-01
引 言
某電廠脫硫廢水處理系統擴容改造工程2014年開工建設,對脫硫廢水處理系統進行擴容改造,建設一套脫硫廢水處理裝置,總處理能力為50m3/h,處理后水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放要求。項目新增預澄清器兩臺,澄清器兩臺。預澄清器和澄清器的材質為鋼制耐酸堿玻璃鋼防腐,中心傳動刮泥機液下部分材質為鋼襯膠,內部斜管規格?準50mm,片厚0.50mm,垂直高度866mm,規格1000mm×500mm,材質乙丙共聚。
1 改造前斜管預澄清器情況
斜管預澄清器材質為鋼制耐酸堿玻璃鋼防腐,現場檢查發現澄清器內壁防腐層剝離、脫落現象非常嚴重。預澄清器的斜管規格是?準50×0.5,壁厚為0.5mm斜管壁厚太薄易造成不同程度的變形、偏斜、坍塌,分離效果差、出力下降。斜管支撐框架系28根平行的鋼筋,容易造成斜管重心不穩且強度不足。斜管支撐梁、框架、刮泥機刮耙系普通碳鋼刷防腐漆,目前部分斜管支撐梁、框架、刮泥機刮耙變形、脫落嚴重,刮泥機已經無法已投運。支撐梁與支撐框架焊接處太多,防腐難處理。
2 斜管澄清器問題分析
(1)斜管壁厚太薄,只有0.5mm,斜管易變形,導致一部分泥沉積在斜管中滑不下去,日積月累導致斜管中有較多污泥,且所有斜管腰部均無支撐,一塊斜管傾斜倒塌容易造成旁邊的斜管也傾斜倒塌,并一直傳遞下去。斜管支撐框架系平行的鋼筋,容易造成斜管重心不穩且強度不足。建議改用1.0mm厚以上斜板,材質采用乙丙共聚(某廠一期混反采用該規格斜管,使用10年以上了還完好)。
(2)定期沖洗未達到效果。正常情況下,在斜管表面有積泥和絮狀物,就要停池放水至斜管頂端漏出,使用高壓水槍人工清洗,高壓水槍與斜管成60°角方向射水,將管頂管底積泥全部清理干凈。現場使用工業水沖洗,用戶增多時,壓力過低,斜管內壁附著的污泥不能完全沖洗掉。
(3)斜管安裝時,陽角沒有留足縫隙,正常應留30~50mm,方便淤泥往下流,陰角應空出并安裝支撐。支撐梁與支撐框架焊接處太多,防腐難處理,運行幾年后防腐層脫落。建議用316L材質(或過塑防腐碳鋼工字鋼)。
(4)斜管預澄清器材質為鋼制耐酸堿玻璃鋼防腐,玻璃鋼防腐易滲漏,一般用于混凝土構建筑物表面防腐,建議采用低溫鱗片重新防腐。
3 斜管預澄清器優化措施
(1)優化完善斜管的支撐框架、刮泥機刮耙。
拆除原斜管支撐梁、框架、刮泥機刮耙,安裝新的316L材質斜管支撐梁、框架、刮泥機刮耙。新的斜管支撐框架間距300mm,支撐梁系80×5方鋼,約50m;框架系30×4扁鋼,約250m;刮耙機主框架系?準89×4鋼管,約30m;刮耙系L40×4角鋼,約150m,改造前后對比見圖1。
(2)預澄清器重新防腐。
將破損防腐層全部剝離,并在預澄清器防腐前必須將鋼材表面打磨至sa2.5等級或以上,以避免澄清器打磨不合格導致重新防腐不合格。預澄清器打磨完成后做低溫鱗片防腐(厚度2mm共4層,一底一面粉刷兩面)。
(3)將預澄清器的斜管換型至壁厚1.0mm以上,材質采用乙丙共聚。新斜管安裝后,斜管腰部增加支撐。
(4)增加沖洗水管道。
采用壓力穩定的水源進行沖洗,壓力至少0.5MPa以上,沖洗時將預澄清器水位降至斜管底部以下,便于將協管內部積泥沖洗干凈,確保斜管預澄清器每次沖洗效果。
4 結束語
在不改動斜管預澄清器外筒情況下,對預澄清器內部斜管、斜管支撐梁、框架、刮泥機刮耙、防腐方式進行全面優化,有效解決了斜管預澄清器運行過程中出現的一些列問題,確保脫硫廢水處理系統安全、穩定的運行。
參考文獻
[1]《水處理設備制造技術條件》(JB/T2932-1999).
[2]《污水綜合排放標準》(GB8978-1996).
[3]《橡膠襯里化工設備設計規范》(HG/T20677-2013).
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[5]《火力發電廠廢水治理設計技術規程》(DL/T5046-2006).
[6]《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質控制指標》(DL/T997-2006).
收稿日期:2018-4-14
作者簡介:李娜娜(1983-),女,助理工程師,畢業于長沙理工大學,從事火電廠環保設備管理維護工作,擔任專業點檢。