摘 要:針對某機型離合器殼體鑄件在生產中出現的氣孔問題,對離合器殼體壓鑄充型、凝固過程進行數值模擬,
基于模擬結果,對殼體壓鑄工藝進行了優化,以指導殼體質量的改善。
關鍵詞:離合器殼體;氣孔;壓鑄;數值模擬;工藝優化
隨著我國經濟實力的增強,汽車行業規模也逐漸的發展擴大;同時汽車市場競爭也愈發激烈。對企業質量成本進行控制,不僅是順應社會經濟體制變化的必然趨勢,也是提高企業核心競爭力的有效途徑[1,2]。
離合器殼體是發動機與變速箱連接的重要零部件,是除缸體和缸蓋之外的大型鑄件。因此這類鑄件質量成本控制是放在首當其沖的位置,而殼體生產制造過程質量成本控制是其中一個重要環節。由于殼體結構相當復雜,流動阻力大,充型困難,而且液態金屬以很高的速度填充型腔時,金屬流呈紊流狀態,易產生氣體卷入而形成空洞缺陷 [3、4、5]。本文通過軟件模擬再現殼體鑄造過程[6],分析氣孔產生的原因并制定有效改進方案,從而對殼體鑄造質量進行改善。
1 器殼體相關信息介紹
1.1 殼體基本信息
離合器殼體外形尺寸 415mmX350mmX193mm,平均壁厚4mm,重量7.4KG,材料AlSi9Cu3,毛坯尺寸精度CT6
級,其結構詳見圖1。
1.2 離合器殼體模具結構
模具動、靜襯模材料采用熱作模具鋼 DIEVAR,型芯材料H13,模架材料45#。由于離合器殼體產品模具結構較復,共6處鑲塊成型,其中動模鑲塊有4個,為了防止動模內抽芯壓鑄過程中退位,其中3個增加了機械限位, 1處小芯子由油缸推力封鎖。進料一共有 4股,除一處主進料其余均為輔助進料口,其中2股在左滑塊上。模具結構詳見圖2。
1.3 壓鑄機及工藝參數
離合器殼體選用的壓鑄機是力勁 DCC2000,鎖模力 2000KN,為了保證壓室充滿度,選用.120mm的沖頭。其主要工藝參數見表1。
1.4 離合器殼體在現生產中主要廢品形態
離合器殼體從產品開發到后續量產,期間做過一些工藝改進,質量有一定改善。壓鑄綜合廢品率基本控制在5%左右。經過對現生產廢品形態進行分類統計,其中 601、802孔氣孔比例占到總廢損比例的85%,見表2。
2.1
壓鑄充型凝固過程模擬
2.1.1
分析數據輸入
由于殼體鑄件尺寸大、形狀復雜,在計算機數值模擬過程中網格剖分數量很大,模擬的難度就很大[7]。為了確保分析結果與現生產情況的一致性,還需要考慮冷卻水道的影響,因此從導入的STL文件導入到數據輸入都與現生產模具和壓鑄參數都保持一致,并盡可能考慮更多的影響因素,圖3是導入的帶有冷卻水管路STL文件。
2.1.2 模擬結果與缺陷原因分析:
(1)圖4中601孔的.28.5沉臺,為動模內抽芯。如果壓鑄機程序不設置成插芯后噴涂,很容易出現拉傷而導致加工黑皮;但噴涂后又不易吹干,容易出現殘留水汽。而且通過對填充過程中氣體分布的狀況看(見圖 5),孔內出現裹氣,是此處產生表面氣孔和皮下氣孔的主要原因。
(2)801孔的.20的沉臺,由上滑塊鑲塊成型,處在進料末端。雖然底部有渣包,且與排氣槽相連,但從填充過程看,由于圖7中渣包提前填充,使臺階孔附近的2個渣包無法順利排氣,導致圖8區域氣體無法順利排出,從而產生氣孔。
3 殼體工藝改進
3.1根據模擬結果和缺陷原因分析,制定了以下工藝改進方案
①由于.28.5的沉臺孔無法設置渣包,只能依靠型芯配合間隙來起到排氣效果,除了調整配合端長度和間隙,在避空段銑扁以留出足夠空間進行排氣,見圖9和10。
②由于圖7中渣包提前填充,起不到排氣效果,容易裹氣,將.20沉臺孔下方的2個渣包隔開并與另一側排氣塊相連,見圖11和12。
3.2 X射線探傷結果對比
通過模具對改進前后生產的鑄件進行X射線探傷對比分析,離合器殼體601、801孔氣孔缺陷得到明顯改善,見圖13和14,綜合廢品率下降至0.8%。
4 結語
(1)通過對壓鑄現生產過程的準確模擬,并根據模擬結果與壓鑄實體零件相結合分析,能夠較為直觀的發現各種鑄造缺陷產生的原因,本文分析出離合器殼體的氣孔缺陷主要是卷入型氣孔。
(2)針對 2處不同的氣孔缺陷問題,分析了形成原因,采取不同的對策,從改善型芯和渣包的排氣效果方面考慮,優化模具結構,為質量改善提供精準對策。
參考文獻:
[1]王芳,趙海東,張克武,等 .ADC12壓鑄件孔洞與力學性能關系的研究 [J].特種鑄造及有色合金,2008,28(3):204-207.
[2]閆焉服,熊守美,柳百成,等 .鑄造壓力對 ADC12壓鑄件孔洞和力學性能的影響[J].鑄造,2007,56(11):1 171-1 174.
[3]白硯飛,趙海東,劉小華,等.壓鑄件氣體卷入的數值模擬及驗證 [J].特種鑄造及有色合金,2009,29(10):924-926.