單文桃 江蘇理工學院 仇建國 季新忠 南通華耐特石墨設備有限公司
新型HCl合成爐項目的研究及應用
單文桃 江蘇理工學院 仇建國 季新忠 南通華耐特石墨設備有限公司
介紹了新型HCl合成爐項目,并進行了技術方案的研究及效益分析。
HCl合成爐 PVC生產工藝 副產蒸汽合成爐
電石法PVC生產工藝流程中,均有HCI合成工序,HCI采用氯氣與氫氣燃燒的方式生成,并副產大量的熱量,在現有的絕大部分PVC生產企業,這部分熱量均被循環冷卻水帶走,增加了大量的電能損耗,而且白白浪費了可觀的熱能。也有少部分企業將這部分熱量收集利用,如作為熱水供熱及供應澡堂[1];熱水用于燒堿裝置化鹽:熱水用于溴化鋰機組制冷:生產壓力0.3MPa以下的飽和蒸汽等[2]。這些方法雖將熱能進行了利用,受爐子結構型式的限制,存在熱能供應不穩定、不安全或熱能利用率低問題。
國外德國SGL公司開發出副產蒸汽的鹽酸合成爐,在產出高純鹽酸的同時將HCI合成工序產出的熱量副產中壓蒸汽。我國浙江善高化學有限公司、江蘇新浦化學有限公司各引進一臺,價格高昂,產酸能力100噸/天(HCl產能30噸/天)的合成爐約500多萬元人民幣。
本研究合作企業南通市華耐特石墨設備有限公司電石法PVC裝置產能有23萬噸/年,需HCl量為15萬噸/年,產出熱量約為9×1010kcal。此前,這部分熱量均以循環水冷卻的方式移走。配套設計了2500m3/h處理量的循環水裝置,每年消耗動力電約300萬度。
在不可再生能源日益短缺,水、電,蒸汽價格不斷上漲的形勢下,利用生產過程的余熱,將其轉化為蒸汽用于生產,符合國家提出的節能減排要求[3],通過上新型式的HCl合成爐將高溫熱量回收,既滿足HCl的生產供應,同時將熱量轉化為蒸汽,可取得可觀的經濟效益,同時吸收德國SGL公司鹽酸爐思路,開發出國產大型副產蒸汽HCl爐,可為國家節約大量外匯,為企業節省巨額的設備投資費用,項目的實施非常有必要。
利用HCl氣體在100℃-200℃范圍內對鋼件的腐蝕最小的特性,將HCI合成爐設計成三段,第一段低溫部分設計成石墨換熱器,中間段設計成剛換熱器,第三段低溫部分設計成石墨換熱器,蒸汽發生系統在中間段完成。
爐子設計方面,參與德國SGI鹽酸爐,按照設計原理,將爐子設計成三段式,確定每一段的相關直徑、長度、換熱面積等參數。工藝系統設計方面,將生產能力小(40噸/天),設備投用率極低的6#HCl合成爐拆除,騰出的位置布置產能為120噸/天的副產蒸汽HCl合成爐,利用原有的廠房設施適當加以加固改造,布置蒸汽包等設備。6#爐騰出的儀表檢測點等DCS控制系統給副產蒸汽爐使用,副產蒸汽爐采用自動點火方案,DCS系統不足部分增加配置。
工藝流程:來自離子膜車間的氯氣與氫氣在合成爐燈頭上燃燒生成HCl,合成爐下部低溫段用循環水冷卻。中間高溫段為鍋爐段,用軟水冷卻,吸收燃燒生成的大量熱量,軟水吸熱汽化產生蒸汽,經汽包緩沖后分配送至蒸汽用戶。合成爐上部低溫段用循環水將HCl冷卻至50℃左右,用于制鹽酸或送至PVC車間生產。
爐子產出蒸汽為飽和蒸汽,而公司蒸汽管網蒸汽為過熱蒸汽,壓力及溫度不匹配。措施:(1)調高蒸汽爐汽包壓力,通過調節閥減壓,將蒸汽過熱。(2)設置蒸汽預混合器,將HCl爐產出的蒸汽與管網蒸汽在混合器內預混合,混合后的蒸汽并入管網,減少溫差。
1)HCl爐可安全穩定運行。
2)可產出最高壓力為1.4MPa的中壓蒸汽。
3)產出蒸汽安全并入公司蒸汽管網。
1)HCl合成爐自15年4月一次點火成功后,至今運行正常。
2)蒸汽壓力可在0.5-1.4MPa壓力范圍內設定調節。
1)采用新型HCI合成爐,在產出合格HCI氣體產品的同時將反應熱副產中低壓蒸汽。現運行投用的6#蒸汽爐是國內第一臺可副產中壓蒸汽的HCI合成爐。
2)采用自動點火系統,點爐作業采用自動點火系統,摒棄不安全的人工點火方式,點爐效率及成功率高,安全性能優越;控制系統采用DCS控制,設置相關安全參數;是目前國內自動化程度最高的HCI爐。
3)采用預混合器的方式,將飽和蒸汽安全并入過熱蒸汽管網投入生產使用。
1)HCl產能:120噸/天(最高負荷)2)蒸汽產能:0.65噸/噸HCl
1)蒸汽產出效益
開滿負荷每天產出120噸HCI,蒸汽120×0.65=78噸/天,蒸汽單價按150元/噸,副產蒸汽產出效益為78×333×150=38(9萬元)。
2)節約電耗
每天產出120噸HCl所放出的熱量為3025543kcal/h,這部分熱量65%左右以副產蒸汽的形式帶走,若以循環冷卻水的方式移熱,則需消耗343t/h的冷卻水量(循環冷卻水溫升按6攝氏度計),按一般循環水裝置配置需約60kW動力電,電價按0.5元/度計,可節約動力電消耗:60×24×333×0.5=24(萬元)。
3)節約水耗
節約循環水蒸發水量78×333=2.6(萬噸),水價按 0.75元/噸計.可節約水耗:2.6×0.75~2(萬元)。以上三項合計效益為415萬元/年。自15年1月至17年10月,
4)投資
蒸汽爐全套設備約330萬元;儀表(包括自動點火控制系統)、工藝配管、土建等約120萬元;合計約450萬元。投資與年效益額接近,即一年左右可回收投資。實際使用中,因PVC行業不景氣,蒸汽爐負荷不高,平均負荷50%不到,最高負荷開至80%左右,
通過技術改造,采用國內首創新型HCl合成爐,在既滿足產品生產的條件下,又將反應產生的熱量回收副產出高價值的蒸汽,將電化廠HC1合成技術提高到一個嶄新的水平,為企業創造了可觀的經濟效益,也為國家節能減排做出了相當的貢獻。
合成爐的鍋爐段與石墨段連接處需要考慮改進墊片的材質,防止此處因受熱不均勻出現漏點,導致設備鍋爐段點腐蝕。
[1]馬守君,閆瑩瑩,臧瑞,張磊.副產蒸汽鹽酸合成爐運行總結[J].氯堿工業,2014,50(2):39-40.
[2]楊志猛.3H-3/4500型氯氣壓縮機組運行總結[J].氯堿工業,2012,48(9):19-22.
[3]徐艷紅,代罡.四合一副產蒸汽鹽酸合成爐運行總結[J].氯堿工業,2010,46(7):36-37.
TQ114.15
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作者信息單文桃(1987.3—)男,漢族,江蘇鹽城人,講師,博士,江蘇理工學院機械工程學院機械電子工程系,研究方向:高速電主軸技術、石墨設備研制。