閆微微+李春新



摘 要:國電黃金埠發電廠2×600MW火電機組燃煤鍋爐,針對磨煤機運行過程中經常出現的排渣故障,提出了對磨煤機排渣系統技術改造和革新,從根本上杜絕了泄漏和揚塵問題,實現了安全文明生產,減輕了作業人員的勞動強度。
關鍵詞:故障原因;技術改造;操作流程
引言
國電黃金埠發電廠2×600MW鍋爐是上海鍋爐廠有限公司生產的型號為SG-1913/25.4-M966型超臨界參數、變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風、固態排渣、全鋼懸吊結構Π型、露天布置燃煤鍋爐。每臺鍋爐配置六臺ZGM113型磨煤機,為中速輥式磨煤機,運行方式為五臺運行,一臺備用,排渣方式為人工排渣,冷一次風正壓直吹式制粉系統。24只直流式燃燒器分6層布置于爐膛下部四角,煤粉和空氣從四角送入,在爐膛中呈切圓燃燒方式。自2007年機組投入使用以來,人工排渣雖然均能正常操作,但是由于人工排渣始終是造成磨煤機區域粉塵污染的最大來源,排渣過程揚塵嚴重,排渣時渣箱內的正壓氣體攜帶大量粉塵噴出箱外,嚴重污染周圍環境,嚴重干擾了發電廠安全生產,文明生產。
1 技改前磨煤機排渣系統的組成
排渣系統主要有以下部件:氣動隔離閥、緩沖儲渣箱、下排渣閥等組成。排渣系統結構如圖(1)所示。
2 技改前磨煤機排渣系統存在的主要問題
(1)排渣門密封不嚴,內漏、外漏嚴重;(2)煤渣轉運斗為敞口小
車,出渣及轉運過程中粉塵飛揚,污染環境,對磨煤機周圍設備尤其是對磨煤機油站、控制儀表造成嚴重損害;(3)儲渣箱內煤渣溫度高
時沒有噴水降溫裝置,對作業人員存在嚴重的安全隱患;(4)儲渣箱
內無料位監測裝置,不能實現遠程報警,需人工憑經驗敲擊儲渣箱,聽聲音判斷料位;(5)氣動隔離閥只有一套,無備用隔離閥,當隔離閥出現故障時,需停磨煤機處理,影響機組負荷。
3 磨煤機排渣系統的主要改進措施
改造后的排渣系統主要有以下部件:工作氣動隔離閥、備用氣動隔離閥、緩沖儲渣箱、料位計、防塵過濾器、密閉式煤渣小車等組成。密閉式排渣系統結構如圖(2)所示。
(1)將磨煤機排渣出口以下部分整體更換,在磨煤機下增加專用排渣閥,保證在工作及排渣過程中磨煤機排渣系統嚴密不泄漏。在密封蓋板下部兩側安裝專用電動提升機及密封壓緊機構,地面安裝定位行程開關;煤渣儲存箱為移動式煤渣箱,工作時由定位裝置及提升密封裝置定位提升壓緊,保證工作中不泄漏。(2)利用移動式煤渣箱實現煤渣儲存及轉運,在廠房外設置專門傾倒煤渣裝置,排渣過程中完全封閉,減少了粉塵對生產環境的污染。(3)在排渣閥蓋板上安裝料位開關,可實現遠程料位報警,當煤渣到達設定料位后,煤渣箱自動降下,減輕了作業人員的工作勞動強度。(4)噴淋裝置,在煤渣溫度高時可以手動打開噴淋開關,實現噴水降溫,降低粉塵效果,消除了對作業人員存在的安全隱患。(5)增加一套備用氣動隔離閥,當工作隔離閥出現故障時,無需停磨煤機處理,可以實現磨煤機正常運行情況下檢修。隔離閥從結構上解決了排渣過程中出現的卡塞等問題,閘板采用耐磨合金,能有效解決門板受熱和石子煤燃燒引起的門板變形問題,并能達到較高的使用壽命,密封面采用堆焊材料,密封填料采用耐高溫專用石墨盤根,能有效解決隔離閥受高溫變形。
4 工作流程及系統操作步驟
正常排渣流程:料位報警→關閉排渣閥,到位→石子煤箱下降(與排渣閥關到位存在互鎖)
石子煤箱升起流程:石子煤箱升到位→開啟排渣閥(石子煤箱升到位存在互鎖)→排渣工作開始
傾倒流程:移動煤渣箱就位→吊起,到位→傾倒開始→傾倒結束→復位→降到地面,流程結束。
(1)將小車推到頂起密封裝置下定位;(2)按下小車升起按鈕,小車升起,升到設定位置后限位開關斷開,小車自動停止;(3)打開排渣閥門(小車升到位才能打開排渣閥門),排渣開始;(4)箱內煤渣堆積達高料位,發出高料位信號;(5)操作人員關閉排渣閥門;(6)排渣閥門關閉到位,按小車下降按鈕(排渣閥門關閉到位小車才能下降),小車降到地面;(7)推走小車,將另一輛小車推到頂起密封裝置下定位,重復1~7操作;(8)將小車推到提升傾倒裝置上定位,吊起傾倒,傾倒結束后裝置復位,推走小車,將另一裝滿石子煤的小車定位,重復上述動作。
5 結束語
經技術改造后的磨煤機排渣系統,從根本上杜絕了泄漏和揚塵問題,實現了安全文明生產,減少了因磨煤機排渣故障引起的停磨煤機,降機組負荷事故的發生,為磨煤機長期安全穩定運行奠定了堅實的基礎。
參考文獻
[1]國電黃金埠發電有限公司鍋爐說明書.上海鍋爐廠.
[2]國電黃金埠發電有限公司磨煤機石子煤全密閉式排渣改造方案.endprint