陳鎮 孫光霽 王東東(中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司)
煉油廠連續重整裝置節能降耗措施
陳鎮 孫光霽 王東東(中國石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司)
連續重整裝置是煉油廠的重要加工環節,其強吸熱工藝反應條件決定了它是耗能大戶。因此,重整裝置的合理用能是降低煉化企業運行成本、提高經濟效益的關鍵點之一。介紹了近幾年對裝置采取的節能措施及取得的成果,為其他同類重整裝置的節能降耗提供借鑒。
連續重整;能耗;節能措施
連續重整是石油煉制的主要加工過程之一,由于重整反應的化學特性,其能耗在全廠總能耗中占有較大的比例;因此,在連續重整裝置開展用能優化研究具有重要的經濟、節能和環保意義。通過對連續重整裝置的能耗結構進行分析,總結了裝置已實施的節能措施,提出下一步將采取的節能技術措施,對進一步降低裝置能耗意義重大[1]。
公司連續重整裝置設計加工能力為60×104t/a,2005年建成投產,2011年進行擴能改造,由60×104t/a提高到80×104t/a。裝置主要由預加氫、重整及再接觸、催化劑連續再生三部分組成,采用美國UOP超低壓催化重整技術,UOP第三代CycleMax催化劑再生技術。
裝置自開工以來,由于公司石腦油資源有限,基本上處于低負荷運行狀態,負荷率只有66%~86%。裝置燃料氣消耗占比超過92%,電力消耗超過22%,余熱鍋爐發生的中壓蒸汽除供裝置汽輪機使用外還有少量盈余,因而對裝置總能耗的供獻值為負數,軟化水、循環水能耗占比相對較小(圖1)。裝置總能耗基本呈逐年下降的趨勢,2016年完成78.25kg/t(千克標油每噸),與設計能耗93.25kg/t相比,降幅達16.08%,達到歷史最好水平(圖2)。

圖1 裝置能耗介質消耗比例

圖2 2006—2016年裝置能耗變化情況
為降低裝置能耗,近幾年圍繞原料優化、工藝優化、設備用能優化三方面開展節能降耗工作,相繼實施了重整進料優化、分餾塔操作優化、重整反應氫油比優化、先進控制系統APC投用、壓縮機無級調節改造、加熱爐改造等節能降耗措施,取得了一定成效。
優化重整反應進料。根據國外的操作經驗,C6直鏈烷烴一般不作為重整原料的組分,因為其通過重整反應時芳烴選擇性低,對增加辛烷值的貢獻低,并且還率先裂解為液化氣和干氣,降低裝置液收[2]。通過調整預分餾塔的操作,提高重整進料油的初餾點,將重整進料油中C6直鏈烷烴含量由12%降至6%,在保持預加氫進料量不變的情況下,使重整進料量降低將近4 t/h,占總進料的6%,從而降低了重整部分的負荷,節約了燃料氣消耗。
2.2.1 分餾塔操作條件
在確保產品合格和分餾塔操作平穩的前提下,通過降低回流比及塔頂壓力,減少塔底再沸爐燃料氣消耗及塔項空冷、水冷的負荷[3]。調整了脫碳六塔的操作條件,回流量從30 t/h降到20 t/h,相應降低了塔底再沸爐的瓦斯消耗60 m3/h。
2.2.2 重整反應氫油比
催化重整反應要求有適宜的氫油比,在重整催化劑再生燒焦能力允許的前提下降低氫油比,可減少壓縮機動力消耗[4]。根據國內外同類裝置的經驗,結合本裝置的實際情況,在裝置催化劑再生系統的燒焦能力許可范圍內,將反應氫油比由2.0降至1.4。方案實施后,循環氫壓縮機轉速降低,汽輪機中壓蒸汽消耗量下降了1.5 t/h;同時,由于循環氫量的降低,加熱爐燃料氣消耗也相應減少。
2.2.3 采用先進控制系統,降低裝置能耗
根據裝置工藝特點和運行經驗,共設計開發了預加氫反應、重整反應以及分餾系統等3個相互獨立的控制器[5]。通過先控的平穩卡邊操作,在獲得同等產品辛烷值的條件下,裝置瓦斯收率由0.27%降為0.12%,平穩率由98.7%提高到99.6%,加熱爐燃料氣的消耗由8400 m3/h下降到8159 m3/h。
2.3.1 壓縮機無級調節改造
受制于公司原料石腦油資源有限,裝置經常處于低負荷運轉狀態,為壓縮機進行變頻改造提供機會。氫氣增壓機為3臺往復式壓縮機,采用兩段式壓縮,通過級間返回控制閥控制系統壓力,返回閥的開度較大,造成無用功耗大[6]。對其中1臺K-202C增上HydroCOM無級氣量調節系統,在生產中保持1臺滿負荷,另一臺靠無級變速系統自動調節負荷。改造后不僅降低了壓縮機的實際功率,同時還避免了機組切換過程中大幅、快速升降壓對機組及系統壓力造成的沖擊,保證了下游用氫裝置的穩定。通過實際標定,在壓縮機80%負荷的工況下,電流由200 A下降到160 A,實現節電225×104kWh/a,創造經濟效益135萬元/a。
2.3.2 加熱爐技術改造
四合一爐余熱鍋爐。在2011年裝置擴容改造時,四合一加熱爐的余熱鍋爐沒有進行相應改造,在運行負荷增加25%的工況下,對流段受熱面積偏小,排煙溫度偏高達235℃,熱效率偏低僅為88%。在2016年對其進行改造,新增模塊化落地式省煤器和汽包,新增落地省煤器采用模塊化箱體結構,分成3個省煤器模塊,包括省煤器內部連接煙道、金屬膨脹節等,將對流室出口的291℃高溫煙氣引出,進入新增落地式省煤器進行余熱回收。
五合一爐水熱媒。五合一爐余熱回收系統采用熱管式空氣預熱器,因熱管式空氣預熱器運行年限較長,高溫端失效,加熱后的熱風溫度只有70℃左右,燃料氣消耗偏大。為降低燃料消耗,對熱管式空氣預熱器進行改造,改為組合式水熱媒空氣預熱器。它主要由高溫空氣預熱器和水熱媒空氣預熱器(低溫段)組成,并設置冷風旁路,通過旁路調節可有效避免低負荷工況下發生露點腐蝕的風險。
改造后,四合一爐排煙溫度由改造前235℃降低至125℃,加熱爐熱效率由88%提高到92.3%;余熱鍋爐中壓蒸汽發汽量增加3 t/h,增加效益360萬元/a。五合一爐排煙溫度從230℃降低至135℃左右,空氣預熱器出口溫度由70℃提升至203℃,節約燃料消耗0.2 t/h。
2.4.1 循環水梯級利用
裝置共有往復式壓縮機7臺,離心式壓縮機1臺,循環水量使用約300 t/h,但上水、回水溫差僅有1℃左右,沒有得到充分利用。利用水夾點技術,對裝置循環水的運行方式進行優化改造,由原來并聯運行改為串聯運行,實現循環水的串級利用。改造后,裝置循環水量由改造前1200 t/h下降至730 t/h,節約循環水消耗約500 t/h。
2.4.2 增設乏汽回收裝置
重整裝置除氧器產生的乏汽量約在2~3 t/h,不僅造成能源浪費,還影響現場操作環境。對其進行改造,增加乏汽回收設施,利用系統來的軟化水來回收除氧器產生的乏汽,不再排入大氣,減少低品位能源的浪費。
通過實施以上節能優化措施,連續重整裝置能耗由2011年的93.25 kg/t降至78.25 kg/t,取得了顯著的節能效果,為其他同類裝置開展節能降耗工作提供了借鑒。為進一步降低裝置能耗,下一步繼續在優化換熱流程、完善加熱爐附屬設施、優化加熱爐操作參數、機泵變頻改造等方面深入開展節能優化研究。
[1]謝洪波.連續重整裝置能耗現狀及其節能潛力分析[J].石油和化工節能,2009(2):6-10.
[2]周小平.連續重整裝置壓縮機氣量調節系統節能改造[J].中外能源,2011(2):107-110.
[3]秦永強.重整裝置的節能改造[J].煉油技術與工程,2003(8):55-57.
[4]郭彥,龔燕,劉維康.催化重整裝置節能潛力研究[J].山東化工,2014(3):147-149.
[5]袁春華,任建生.催化重整裝置擴能改造節能設計[J].石油與天然氣化工,2014(5):483-486.
[6]袁淑華.連續重整裝置流程模擬及優化[J].中外能源,2010(8):83-88.
2017-07-11
(編輯 張興平)
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.10.010
陳鎮,工程師,2011年畢業于遼寧石油化工大學(化學工藝專業),從事煉油廠的節能節水管理工作,E-mail:Jzchenz@petrochina.com.cn,地址:遼寧省錦州市古塔區重慶路二號,121001。