鄭俊奇(江蘇華昌化工股份有限公司,江蘇張家港215634)
RCCS的工作原理、技術優勢及在我公司應用前景
鄭俊奇(江蘇華昌化工股份有限公司,江蘇張家港215634)
本文簡要講述了RCCS的工作原理,相對化學清洗、高壓水清洗、膠球清洗、毛刷清洗等傳統方法的技術優勢,分析我公司2#機組實施該技術的必要性及應用后的能效分析。
RCCS;工作原理;技術優勢;強化換熱;能效分析;經濟效益
冷凝器實時在線清洗及強化換熱高性能系統裝置英文Real-time on line condenser cleaning and enhance heat transfer system簡稱為RCCS。它的工作原理是在冷凝器每根換熱管內安裝RCCS裝置,當機組運行時,利用循環水自身的流速驅動RCCS裝置的旋轉部件,長期在換熱管內不停地快速旋轉,改變管內水的層流為紊流狀態,破環水垢的形成機理,變被動除垢為主動除垢,同時強化換熱,大幅度提高冷凝器的換熱系數20%以上。
(1)RCCS維持換熱管內壁高清潔系數
冷凝器水側結垢使換熱管的傳熱系數大幅下降。由于水垢的熱導率很低,只有鋼材的1/30-1/200,因而急劇降低了冷凝器換熱管的傳熱系數,導致冷凝器真空度下降。
下表為結構對Φ20×1.0材質為307的不銹鋼換熱管的傳熱系數K值的影響數據

結垢對K值的影響系數
即使水垢厚度只有零點幾毫米,對換熱管傳熱系數也有重大影響。工程設計中清潔系數采用0.85,相當于只考慮0.1毫米厚度的水垢,在實際運行當中,凝汽器即使采取化學清洗后,若不采取有效措施,這樣的清潔系數也只能維持不到25天。
RCCS能使換熱管的清潔系數維持在0.85以上的高水平,這對降低凝汽器端茶非常有利。
凝汽器真空度是汽輪機運行經濟性的主要指標之一。影響凝汽器真空度的因素很多,但所有的因素都反映在凝汽器循環水入口溫度、凝汽器循環水溫升、凝汽器端差等三個可定量分析的指標上,循環水入口溫度/循環水溫升/凝汽器端差每上升10C,即意味著汽輪機排汽溫度上升10C,凝汽器壓力也相應上升。當排汽溫度大于450C時,端差每升高10C,排汽壓力將上升0.52-0.94KPa。
凝汽器清洗的傳統方法有膠球清洗、高壓水清洗、毛刷清洗、化學清洗等。
高壓水、毛刷清洗必須停機、拆開凝汽器端蓋,這種方法清洗效果差、勞動強度大,經常性的機械清洗,會磨損甚至磨穿換熱管。
膠球清洗雖可在線清洗,但存在兩個顯著問題:一是收球率偏低,二是無法對所有的換熱管都進行清洗,只能清洗凝汽器中心部位的水力特性較好的冷卻管,而相當數量的冷卻管則長期得不到清洗,而且這種清洗方法對硬垢去除效果不佳。
化學清洗的缺點就是對凝汽器換熱管腐蝕損傷嚴重。

RCCS與傳統清洗方法的比較
機組凝汽器安裝RCCS后,凝汽器水側清潔系數長期維持在0.85以上,且強化換熱,凝汽器端差冬季保持在80C左右,春秋季保持在70C左右,夏季保持在60C左右,凝汽器真空度顯著提高。
根據汽輪機背壓-功率修正曲線及水蒸汽熱力特性表計算每月增加發電量
排汽溫度=安裝前排汽溫度-(安裝前端差-安裝后端差)
背壓=排汽溫度對應的飽和壓力,差水蒸汽熱力特性表可得
功率修正系數=背壓對應的功率修正系數,可查汽輪機背壓-功率修正曲線圖可得
增加功率系數=安裝后功率修正系數-安裝前功率修正系數
月增加發電量=增加功率系數×機組月發電量

2#汽輪機實施RCCS后月增加發電量(按純冷凝計算)
按8個月計算可增發電量256萬kwh,12個月按平均計算可增發電量384萬kwh。
由于2#汽輪機為抽凝機組,需要考慮抽汽量對機組做功的影響。
主蒸汽壓力平均4.5MPa,主蒸汽溫度平均4600C,進汽量180t/h,排汽溫度平均450C,抽汽溫度3000C,壓力0.883MPa,抽汽量100t/h
Q全冷凝=D進汽(h進汽-h排汽)=180×103(3317-2583)=13.21×107kJ Q抽汽=D抽汽(h抽汽-h排汽)=100×103(3051-2583)=4.68×107kJ Q抽汽/Q全冷凝=4.68/13.21=0.354
即抽汽部分的理想晗降占總進汽量全冷凝晗降的35.4%384萬×(1-0.354)=248萬kwh
綜上所述,實施RCCS后,年發電量增加248萬kwh。
我公司2#機組實施RCCS后,能實現很高的經濟效益,主要體現在以下幾個方面:
減少端差,提高凝汽器真空度,大幅提高機組效率,降低冷凝器清洗次數和費用,提高機組安全性,保障機組連續安全運行,避免化學清洗或機械清洗造成的損傷和腐蝕,延長凝汽器壽命。年增加發電量248萬kwh,按0.5元/kwh計算,可產生直接經濟效益124萬元。