李龍龍,張 揚,曹純潔,賈寶全,楊興海,肖 彬,劉 喆,胡文超,楊凱瀾,盧美娟,張智博
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西定邊 718606)
胡尖山油田AP區塊長7致密油吞吐效果評價
李龍龍,張 揚,曹純潔,賈寶全,楊興海,肖 彬,劉 喆,胡文超,楊凱瀾,盧美娟,張智博
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西定邊 718606)
胡尖山油田AP區塊長7致密油自2010年投入開發以來,定向井表現為單產低,注水見效即見水;水平井雖初期單產高,但存在自然能量開發遞減大,注水后多向見水,嚴重制約著致密油的高效開發。2014年以來該區開展了吞吐采油試驗,地層能量得到了有效補充、油井遞減得到了減緩,取得了初步成效。論文通過吞吐效果評價及認識,為該區后期擴大開展吞吐采油范圍、確保油田持續穩產提供了科學依據。
致密油;注水見效;高效開發;吞吐采油;持續穩產
AP區塊位于陜西省定邊縣黃灣鄉-武峁子鄉,構造位于伊陜斜坡西南部,主力層長722砂體厚度大、分布穩定,平均砂體厚度達17.0 m,砂體寬度約14 km,平均油層厚度10 m,儲層物性差,平均孔隙度9.7%,滲透率0.17 mD。2010年起采用定向井開發,2011年起采用水平井開發,開發中表現為定向井單產低,注水見效即見水;水平井雖初期單產高,但存在自然能量開發遞減大,注水后多向見水,嚴重制約著致密油的高效開發。2014年以來為了探索有效的能量補充方式,開展了定向井、水平井注水吞吐試驗,取得了一定的效果及認識[1-5]。
注水吞吐是在同一口井進行注水、采油的開發方式,它利用油層的親水性,在毛管力吸水排油的作用下,注入水進入并駐留在低滲孔道,將原油排到高滲區(見圖1)。裂縫越發育,油水接觸面積越大,越有利于基質與裂縫間流體的置換滲吸,滲吸采收率越高,注水吞吐效果越好。

圖1 注水吞吐采油示意圖
致密油注水吞吐試驗井選井原則為:采用體積壓裂改造,便于吞吐后壓力擴散和滲吸置換;油層穩定、含油性好;壓裂改造效果好,初期單井產量高;目前動液面低、液量低,液量出現大幅遞減,表現出明顯的能量不足的特征;生產時間較長、盡量選擇采出液量大于滯留液量的井。
為評價不同壓力保持水平的注水吞吐效果,開展不同壓力保持水平試驗,AP-1、AP-2井設計壓力保持水平為120%,考慮鄰井液量較低,也需要補充能量,設計注水波及面積為單井控制面積的1.2倍,對應單井累計注水量為 8 900 m3、8 800 m3;AP-3、AP-4、AP-5、AP-6、AP-7壓力保持水平設計為100%,對應單井累計注水量為3 450 m3~6 300 m3;AP-8采用大排量注水,易形成裂縫,設計注水波及面積為單井控制面積的1.2倍,單井累計注水量為5 240 m3;AP-9井將鄰井整體考慮,面積擴大到單井控制面積的1.4倍,設計壓力保持水平為100%,注水量為6 600 m3。
前期注水吞吐試驗顯示,AP-10井注水強度較大,平均單段日注水量30 m3,4 d~5 d注入水突進到鄰井,不能形成有效憋壓,影響油水置換效果;AP-11井注水強度較小,平均單段日注水量8.9 m3,鄰井27 d后才見水,壓力保持水平較高(92.3%)。為避免注入水擴散[6-8],結合AP-10和AP-11井注水動態特征,單段日注水量應為 10 m3~20 m3,因此設計單段日注水量 15 m3,單井日注水量為 105 m3~150 m3。
2017年在AP區塊實施定向井快速吞吐29口(平均加活性水1 200 m3,排量6.0 m3/min),平均生產66 d,見效22口,排液6口。單井產量由0.53 t上升到1.24 t,凈累計增油803t。典型井:A228-48井加活性水1500 m3,排量6.0 m3/min,單井日增油3.0 t,效果顯著(見圖2)。

圖2 定向井注水吞吐效果對比
2014年起開展水平井注水吞吐試驗,平均有效期250 d,井組增油 305 t~2 450 t,平均井組增油 580 t,采出程度提高0.14%~0.67%,遞減率較吞吐前下降19%,注水吞吐能起到提高階段累產和延緩遞減的作用(見圖 3)。

圖3 水平井注水吞吐日產油及累產油曲線
典型井:AP122井2015年9月措施,施工參數:每段解堵劑 10 m3,活性水 100 m3,滑溜水 900 m3,合計入地液5 000 m3,施工排量4.0 m3/min。本井日產油由1.4 t上升到6.6 t又下降到2.45 t,本井累增油470 t,失效因AP121注水吞吐見水燜井。鄰井AP123受效,日產油由1.6 t上升到3.1 t又下降到1.8 t,加深泵掛前增油106 t,鄰井累增油149 t。預計井組累增油1 000 t。
(1)水平井井筒復雜,快速吞吐、注水吞吐等措施周期長(平均單井占井時間123 d,影響油量241 t)。
(2)隨著水平井見水周期逐漸縮短,且呈現多方向性,近裂縫地帶含油飽和度逐漸降低,后期周期注水難度越來越大。
(3)措施過程中鄰井受干擾大,平均3~4口井見水。2017年AP144重復壓裂導致周圍6口井見水,影響產量較高,當年增油貢獻小。
(4)水平井措施配套技術仍需持續改進。水平井大規模壓裂后,套管變形嚴重,井筒處理費用高,水平井分段吞吐、清防蠟/砂、井下防落物等配套工藝措施、工具設備仍需持續完善與改進。
結合2014年以來注水吞吐效果,下步主要探索兩種水平井吞吐模式(水平井同排連片隔井吞吐模式、分段快速注水吞吐技術模式)。
(1)試驗水平井同排連片隔井吞吐模式。適用于初期產量高;以裂縫溝通的三口井為一個試驗單元;注水量根據三口井的波及面積來計算;僅中間井注水;鄰井待水淹后關井;第二輪時,更換注入井。
(2)試驗分段快速注水吞吐模式。奇數段(偶數段)大排量注水,實現向偶數段(奇數段)滲吸及驅替,補充區域地層能量,并消除段間干擾,恢復單井產能。
例如對AP122井利用“雙封單卡”管柱,通過對奇數壓裂段注入驅油型壓裂液,向相鄰偶數壓裂段驅油,提高偶數壓裂段的產能,同時借鑒吞吐采油原理對奇

圖4 AP122分段快速吞吐設計參數及示意圖
數段實施快速吞吐,達到增產目的。施工參數:每段解堵劑10 m3,活性水100 m3,滑溜水900 m3,合計入地液5 000 m3,施工排量 4.0 m3/min(見圖 4)。
(1)經過近幾年不斷的開發探索試驗,AP區塊長7致密油目前有效的能量補充方式仍然是注水吞吐為主,其他能量補充方式適應性較差。
(2)水平井注水吞吐后產能恢復率高,遞減較小。2015年實施注水吞吐9口,對應鄰井9口,17口井恢復至吞吐前產能,產能恢復率94.4%。做標定遞減歸一對比,未措施井滿半年標定遞減6.5%,滿一年遞減14.9%。吞吐本井滿半年遞減-7.2%,滿一年遞減3.2%。
(3)水平井吞吐占井時間長,處理井筒難度大、處理費用高,清防蠟/砂、井下防落物等配套工藝措施、工具設備仍需持續完善與改進。
(4)定向井吞吐成本小、井筒處理難度小,整體效益評價優于水平井,可以擴大連片吞吐試驗。
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Effect evaluation of Chang 7 tight oil huff and puff in block AP of Hujianshan oilfield
LI Longlong,ZHANG Yang,CAO Chunjie,JIA Baoquan,YANG Xinghai,XIAO Bin,LIU Zhe,HU Wenchao,YANG Kailan,LU Meijuan,ZHANG Zhibo
(Oil Production Plant 6 of PetroChina Changqing Oilfield Company,Dingbian Shanxi 718606,China)
The AP block of Hujianshan oilfield Chang 7 tight oil since 2010 in the development of directional wells is low yield,water flooding,namely water.Horizontal well although early high yield,but the existence of natural energy development decreases,after water injection more see water,seriously restricts the efficient development of tight oil.Since 2014,the production test of huff and puff has been carried out in this area,the formation energy has been effectively supplemented,and the decline of oil wells has been slowed down,and the initial results have been achieved.By evaluating and understanding the effect of huff and puff,the paper provides a scientific basis for expanding the scope of oil production and ensuring sustained and stable oil production in the later stage of this area.
tight oil;effective water injection;high efficiency development;huff and puff production;continuous stable production
TE357.61
A
1673-5285(2017)11-0066-04
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.11.016
2017-10-09
李龍龍,男(1984-),工程師,2008年畢業于西安科技大學地質工程專業,現在中國石油長慶油田分公司第六采油廠工作,郵箱:lll01_cq@petrochina.com.cn。