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安探1X高溫深探井小間隙固井技術

2017-11-17 07:14:03劉子帥李擁軍唐守勇王東明蔣世偉周崇峰
鉆井液與完井液 2017年4期

劉子帥, 李擁軍, 唐守勇, 王東明, 蔣世偉, 周崇峰

(1.中國石油集團鉆井工程技術研究院,北京102206;2.華北油田公司勘探部,河北任丘062550;3.中國石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司,杭州310023;4.中石油渤海鉆探工程有限公司第一固井公司,河北任丘062550)

安探1X高溫深探井小間隙固井技術

劉子帥1, 李擁軍2, 唐守勇3, 王東明2, 蔣世偉4, 周崇峰1

(1.中國石油集團鉆井工程技術研究院,北京102206;2.華北油田公司勘探部,河北任丘062550;3.中國石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司,杭州310023;4.中石油渤海鉆探工程有限公司第一固井公司,河北任丘062550)

廊固凹陷是華北冀中坳陷3大富油凹陷之一,為華北油田主要產油區,其油層埋藏深,溫度較高,井身結構復雜。安探1X井是部署在華北冀中坳陷廊固凹陷的1口風險探井,四開φ127 mm尾管下深5 494 m,地層溫度高達177 ℃,氣層活躍,壓穩技術難度大,同時環空間隙小,水泥環薄,對水泥漿高溫穩定性、防氣竄能力以及對水泥石抗壓強度衰退問題提出挑戰。針對安探1X井固井難點,篩選出抗高溫防竄水泥漿體系,其具有良好的沉降穩定性和游離液穩定性,稠化時間可調,防竄性能強,同時具有180 ℃高溫強度不衰退等特點;通過優選高溫懸浮穩定劑,形成抗溫180 ℃沖洗隔離液體系,180 ℃沉降穩定性小于0.03 g/cm3。在安探1X井φ127 mm尾管固井中成功應用,水泥漿固井質量良好,為后期華北冀中坳陷的勘探開發打下了良好的基礎。

深井;高溫;小間隙固井;防竄;抗高溫防竄水泥漿;抗污染沖洗隔離液;廊固凹陷

廊固凹陷為古近系沉積的西斷東超箕狀凹陷,凹陷總體呈北東走向,南北長約90 km,東西寬約20~40 km,勘探面積2 600 km2[1],是華北冀中坳陷3大富油凹陷之一,勘探程度較高。研究區發育有豐富多樣的油氣藏類型,其中構造油氣藏占探明油藏總數的90%。安探1X井是通過近年開展的高勘探程度區的“二次勘探”,部署在廊固凹陷的一口風險探井。

1 尾管固井基本情況

安探1X井四開鉆進至井深5 104.94 m時,全烴52.93%,池體積上升0.9 m3,鉆井液相對密度自1.04 g/cm3降至1.01 g/cm3,溢流0.8 m3,累計用220 m3密度為1.15 g/cm3的鉆井液壓井成功,調整鉆井液密度至1.16 g/cm3后恢復鉆進,最終完鉆密度為1.14 g/cm3,黏度為95 s[2-3]。

2 尾管固井難點分析

1)井深,溫度高,對水泥漿抗高溫能力要求高。安探1X井井深為5 496 m,垂深為5 234 m,實測溫度177 ℃(靜置90 h)。高溫條件下水泥漿稠化穩定性、沉降穩定性、游離液穩定性等綜合性能不易保證,同時水泥石抗壓強度易衰退。

2)環空間隙小,水泥環薄。φ152.4 mm井眼下入φ127 mm套管,理論環空間隙為12.7 mm,導致固井施工摩阻較大,易造成地層漏失,施工風險大;水泥環較薄,在應對后期大型酸化壓裂施工時,對水泥石抗壓強度及彈性模量等機械性能提出了更高的挑戰。

3)鉆井液與水泥漿相容性差。安探1X井四開采用低固相鉆井液體系,密度為1.04~1.16 g/cm3,采用石灰石加重,鉆井液與水泥漿相容性差,影響施工安全。采用高效抗污染沖洗隔離液,實現鉆井液與水泥漿的有效封隔,同時其抗污染劑的添加,也可防止鉆井液、隔離液、水泥漿3相污染。

4)封固段氣層活躍,防竄難度大。四開鉆進過程中,油氣上竄速度超過30 m/h,對固井施工以及對水泥漿的防竄性能都提出了更高的要求。

3 抗高溫防竄水泥漿體系

由于安探1X井φ127 mm尾管固井地層溫度達177 ℃,保持水泥漿高溫穩定性以及防止水泥石抗壓強度衰退難度大。

針對水泥漿穩定性差的原因,篩選出高溫穩定劑DRK-3S,其可增加水泥漿中顆粒上下移動的黏滯力和阻力,以阻止顆粒相對運動,提高高溫下水泥漿的游離液穩定性和沉降穩定性。對比Anderson經典累積體積分數曲線,篩選出超細材料DRB-2S,配合10%微硅和20%石英砂,既可實現使C/S物質的量的比約等于1.0,又可提高水泥漿穩定性和水泥石抗壓強度,并防止水泥石強度衰退。

3.1 高溫穩定劑DRK-3S

通過對國內外水泥漿穩定劑的分析和室內實驗研究,優選出1種由天然有機物和無機材料復配而成的高效油井水泥高溫穩定劑DRK-3S。高溫條件下,DRK-3S中有機物水化后與無機材料相互作用,形成具有一定空間網絡結構的懸浮體,此外,該有機物水化后也具有一定的提高黏度作用, 可彌補其他聚合物高溫下的稀釋和剪切稀釋作用。因此,DRK-3S可提高水泥漿的高溫穩定性及降低其游離液。對這2種性能進行評價, 實驗采用以下配方。

夾江G級水泥+10%微硅+20%石英砂+15%高溫增強材料DRB-2S+X%DRK-3S+X%分散劑DRS-1S+3.0%緩凝劑DRH-200L+2.0%降失水劑DRF-120L+0.5%消泡劑DRX-1L+0.5%抑泡劑DRX-2L+水,密度為1.90 g/cm3。

游離液穩定性實驗方法:高溫高壓稠化儀升溫至150 ℃,養護20 min后降溫并拆出,恒速攪拌器低速攪拌15 s,倒入250 mL量筒內,室溫下靜止2 h,測試量筒上部游離液量,實驗結果見表1。

沉降穩定性實驗方法:常壓稠化儀養護20 min后拆出并倒入BP管,將BP管豎立并固定于高溫高壓養護釜內進行養護,養護溫度為180 ℃,養護結束后,水泥石上下各切掉20 mm,中間水泥石分成上下兩部分,分別測量密度,計算密度差。

表1 水泥漿穩定性與DRK-3S加量的關系

由表1可知,加入DRK-3S后,水泥漿游離液及水泥石上下密度差明顯改善,DRK-3S加量為0.50%時,游離液為0,上下密度差為0。

3.2 高溫增強材料DRB-2S

根據緊密堆積原理,篩選出了DRB-2S,通過粒徑分析儀對其粒徑分布進行分析(見圖1)。由圖1可以看出,DRB-2S的粒徑較小,主要集中在5~20 μm之間。因此設計配方中加入DRB-2S,有利于提高水泥石密實度,增加水泥石抗壓強度,設計配方粉體材料為夾江G級水泥+10%微硅+20%石英砂+X%DRB-2S+0.5%DRK-3S+0.5%分散劑DRS-1S。

圖1 增強材料DRB-2S粒度分布圖

為確定DRB-2S的最優加量,通過Anderson經典累積體積分數曲線進行擬合(見圖2)。從圖2可以看出,當水泥漿中加15%~20%DRB-2S后,與Anderson經典累積體積分數曲線擬合度較高,表明其對水泥石內部孔隙進行了充分填充,可有效提高水泥石致密性,因此水泥漿中高溫增強材料加量為15%~20%。

圖2 不同DRB-2S加量下水泥漿的粒徑分布圖

為對DRB-2S加量進行優化,進行水泥石高溫抗壓強度實驗,實驗配方如下。

夾江G級水泥+10%微硅+20%石英砂+X%DRB-2S+0.5%DRK-3S+1.0%DRS-1S+3.0%DRH-200L+2.0%DRF-120L+0.5%DRX-1L+0.5%DRX-2L+水,密度為1.90 g/cm3

在常壓稠化儀中90 ℃養護20 min后,進行高溫高壓養護釜養護(180 ℃),實驗數據見表2。由表2可知,DRB-2S加量為15%及20%時, 水泥石抗壓強度提升24%~36%, 且強度不衰退, 加量為10%時,強度提升7%~12%,也反映出DRB-2S加量為15%和20%時,粒徑累積分布與Anderson經典累積體積分數曲線更擬合,堆積率更高。

表2 水泥石高溫抗壓強度與DRB-2S加量關系

3.3 水泥漿配方及性能

針對安探1X井φ127 mm尾管固井水泥漿技術要求,優選抗高溫降失水劑DRF-120L以及抗高溫緩凝劑DRH-200L為主劑,降低水泥漿失水量,調整水泥漿稠化時間滿足施工要求;以高溫穩定劑DRK-3S保持水泥漿高溫穩定性;采用DRB-2S提高水泥石致密性,保證水泥石抗壓強度,防止強度衰退;優選膠乳防竄劑DRT-100L和增韌材料DRE-300S增加水泥漿防竄能力和水泥石彈塑性能,同時配合其他水泥漿配套外加劑,最終形成抗高溫防竄水泥漿體系。

3.3.1 水泥漿配方及基礎性能

通過水泥漿外加劑及外摻料優選,形成抗高溫防竄水泥漿體系,并對其基礎性能進行評價,實驗數據見表3。由表3可知,抗高溫防竄水泥漿體系失水量低,流動性及穩定性良好,稠化時間、抗壓強度滿足現場施工要求,同時具有良好的防竄性能,滿足華北油田深井小間隙固井水泥漿技術要求。

領漿 夾江G級水泥+10%微硅+21%石英砂+15%DRB-2S+8%DRE-300S+0.5%高溫懸浮劑DRY-S2+0.5%穩定劑DRK-3S+1.0%DRS-1S+8%膠乳DRT-100L+1.2%膠乳調節劑DRT-100LT+3.0%DRH-200L+2.0%DRF-120L+0.5%DRX-1L+0.5%DRX-2L+45.5%水

尾漿 夾江G級水泥+10%微硅+21%石英砂+15%DRB-2S+8.0%DRE-300S+0.5%DRY-S2+0.5%DRK-3S+1.0%分散劑DRS-1S+8%膠乳DRT-100L+1.2%膠乳調節劑DRT-100LT+2.0%DRH-200L+2.0%DRF-120L+0.5%DRX-1L+0.5%DRX-2L+46%水

表3 抗高溫防竄水泥漿體系基礎性能

3.3.2 水泥石力學性能

增韌材料DRE-300S是一種密度為2.80 g/cm3的黃白色粉末,自身具有較高的親水性和彈性,配合膠乳防竄劑DRT-100L的膠乳粒子的低彈性模量特性,將其填充到水泥石中,可在水泥石內部形成橋接結構,抑制了縫隙的發展,有效降低了彈性模量。同時膠乳粒子粒徑小到納米級,易于填充在水泥石空隙內,提升水泥石的密實度,提高水泥石抗壓強度的同時,降低了水泥石的滲透率,較高的抗壓強度可防止外作用力對水泥石本體造成破壞,而低彈性模量降低了外作用力的傳遞系數,實現了對水泥石的韌性改造[4]。因此對水泥石三軸力學性能進行了實驗評價,實驗結果見表4。

表4 抗高溫防竄水泥石(177 ℃×7 d)力學性能

常規水泥石彈性模量約10 GPa,而通過表4可知,加入8%增韌材料DRE-300S后,水泥石彈性模量較常規水泥石降低超過20%,有利于提高壓裂施工過程中的水泥環密封完整性。

4 高效抗污染沖洗隔離液體系

安探1X井四開采用低固相鉆井液體系,完鉆密度為1.14 g/cm3,為保證鉆井液與水泥漿有效隔離,優選懸浮劑DRY-S1、DRY-S2、油基鉆井液沖洗液DRY-100L、棱形加重材料DRW-2S、抗污染劑DRP-1L,設計具有沖洗、隔離一體化的高效抗污染隔離液體系。配方為:水+2.0%懸浮劑DRY-S1+2.5%高溫懸浮劑DRY-S2+10.0%油基鉆井液沖洗液DRY-100L+26%棱形材料DRW-2S+0.5%消泡劑DRX-1L+6%抗污染劑DRP-1L,密度為1.14 g/cm3,漏斗黏度為46 s,180 ℃沉降穩定性為0.02 g/cm3。

油基鉆井液沖洗液DRY-100L對二界面上的油性物質潤濕反轉作用,提高了界面的親水性和沖洗頂替效率,沖洗效率較清水提高50%,增強了二界面與水泥石基體的膠結作用力,促進了固井質量的提高。而抗污染劑DRP-1L是通過螯合、同種電荷排斥等作用降低了絮凝結構內聚力,提高了污染漿體的流動性,為固井施工安全提供了可靠的技術保障[5-8]。后期現場試驗表明,采用高效抗污染沖洗隔離液,解決了鉆井液與水泥漿的污染問題。

5 配套固井工藝措施

5.1 平衡壓力固井

通過優化漿柱結構,采用雙凝水泥漿技術等,領漿返深為4 435 m,垂深為4 774 m,尾漿返深為4 900 m,垂深為5 220 m。替漿過程中替入6 m3加重鉆井液,進一步縮小管內外靜液柱壓力,防止浮箍浮鞋失效造成的水泥塞留塞過長。具體數據見表7。

施工結束時,井底管外壓力為64.07 MPa,管內壓力為59.28 MPa,壓差為4.79 MPa,滿足浮箍、浮鞋承壓能力;井底管外當量密度為1.219 g/cm3,大于鉆井液密度1.14 g/cm3,可以滿足壓穩條件。

拔出中心管后,鉆桿外壓力為51.29 MPa,鉆桿內壓力為49.82 MPa,鉆桿外壓力大于鉆桿內壓力,可有效防止由于鉆井液與水泥漿污染造成的插旗桿事故,同時也可保證懸掛器處水泥塞的質量。

表5 平衡壓力固井計算

開泵循環結束后, 管外井底壓力為64.86 MPa,當量密度為1.268 g/cm3, 尾漿失重后, 管外井底當量密度為1.172 g/cm3, 均大于鉆井液密度(1.14 g/cm3), 同樣可有效壓穩地層, 防止油氣竄發生。

5.2 批混批注

安探1X井φ127 mm尾管下深5 494 m,井眼擴大率3.40%,單位環空容積為6.84 L/m,懸掛器位于井深4 600 m,水泥漿返高4 900 m,封固段長894 m,領漿及尾漿理論注入量為6.1 m3,附加25%,注水泥量共8 m3,其中領漿4 m3,尾漿4 m3,分別采用批混撬進行批混批注,提高注水泥過程密度穩定性。

5.3 優化排量控制

針對小間隙固井注替排量進行優化設計,控制環空返速0.8~1.2 m/s,防止地層漏失的同時,提高環空沖洗頂替效果。

6 現場應用

針對安探1X井φ127 mm尾管固井存在的難點,優選了抗高溫防竄水泥漿體系和高效抗污染沖洗隔離液體系,優化了配套固井工藝措施,完成了安探1X井φ127 mm尾管固井施工,碰壓失敗。

6.1 固井質量

八扇區固井質量測井圖見圖3。4 605.0~4 876.3 m雙層套管段固井質量好;4 876.3~5 073.5 m井段,一、二界面膠結好,部分井段膠結中等;5 073.5~5 461.0 m井段,第一界面膠結差,第二界面不評價。

6.2 固井結果分析

圖3 八扇區固井質量測井圖

①4 605.0~5 073.5 m井段膠結好,對上部地層進行了有效封隔,最終連續酸壓6 h,累計注壓裂液 1 634.32 m3、注酸 1 448.69 m3,加砂 21.45 m3,施工順利。②施工結束后,拔出中心管,發現套管膠塞未剪切掉,同時在φ127 mm鉆具內發現鉆桿膠塞,僅下行了239 m,失去隔離水泥漿與后置液的作用,造成管內高密度鉆井液、后置液及水泥漿混竄,影響了水泥石膠結質量。③目前固井用流體流量計精度較低,誤差通常為3%以上,但受現場施工震動較大、壓力較高、流量不穩定等因素影響,以及受現場水泥漿中雜物卡堵、軸承保養不到位等因素影響,其計量誤差遠遠高于3%[9]。而安探1X井φ127 mm尾管固井井深5 494 m,單位環空容積約6.50 L/m,鉆桿膠塞未下行,碰壓失敗,替漿過程中造成多替。5 073.5~5 461.0 m井段環空容積僅為2.5 m3,占總替漿量(40.7 m3)的6.1%。

7 結論與認識

1.抗高溫防竄水泥漿體系具有綜合性能,強度不衰退,防竄性能強等特點,可滿足177 ℃下固井技術要求。

2.抗污染沖洗隔離液體系具有沖洗與抗污染隔離雙重作用,解決了水泥漿與鉆井液的污染增稠問題,沖洗效率較清水提高近1倍,保證了施工安全,促進了固井質量的提高。

3.鉆桿膠塞未下行,因而導致管內混竄,造成5 073.5~5 461.0 m井段固井質量較差,但抗高溫防竄水泥漿體系仍對上部地層進行了有效封隔,最終酸壓施工順利。

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Cementing High Temperature Deep Well Antan-1X with Narrow Annular Spaces

LIU Zishuai1, LI Yongjun2, TANG Shouyong3, WANG Dongming2, JIANG Shiwei4, ZHOU Chongfeng1
(1. CNPC Drilling Research Institute, Beijing 102206;2. Exploration Division of PetroChina Huabei Oilfield Company,Renqiu, Hebei 062550;3. PetroChina Zhejiang Oilfield Company, Hangzhou, Zhejiang 310023;4. The First Cementing Branch of CNPC Bohai Drilling Engineering Company Limited, Renqiu, Hebei 062550)

The Langgu sag, one of the three sags rich in oil in the Jizhong Depression, north China, is the main oil producing area of Huabei Oilfield. The reservoirs are deeply buried and the formation temperatures are high. The well Antan-1x is an exploratory well drilled in this area. This well had complex well profile, and the φ127 mm liner (in 4th interval) was run to 5,494 m, at which the formation temperature is 177 ℃. Gas zones at the completion depth are very active and are difficult to control with high density drilling fluids. Narrow annular spaces and hence thin cement sheaths impose challenges to the high temperature stability and anti-channeling ability of cement slurry, and the compressive strength of set cement. A high temperature anti-channeling cement slurry was formulated for use in the well Antan-1x. This cement slurry has good anti-settling performance and ability in minimizing the amount of free water.Its thickening time is adjustable. The compressive strength of the set cement under 180 ℃ does not retrograde. A flushing spacer was formulated with high temperature suspension stabilizer, and the settling rate of the spacer under 180 ℃ was less than 0.03 g/cm3. In cementing the φ127 mm liner string of the well Antan-1x, high quality cementing job was done with the high temperature cement slurry and the spacer, laying a good foundation for the later exploration and development of the Jizhong depression in north China.

Deep well; High temperature; Cement well with narrow annular space; Anti-channeling; High temperature anti-channeling cement slurry; Pollution-resistant flushing spacer; Langgu sag

劉子帥,李擁軍,唐守勇,等.安探1X高溫深探井小間隙固井技術[J].鉆井液與完井液,2017,34(4):90-95.

LIU Zishuai,LI Yongjun,TANG Shouyong,et al.Cementing high temperature deep well Antan-1X with narrow annular spaces[J].Drilling Fluid & Completion Fluid,2017,34(4):90-95.

TE257.6

A

1001-5620(2017)04-0090-06

10.3969/j.issn.1001-5620.2017.04.017

華北油田分公司項目“復雜探井固井技術研究與應用”(HBYT-2015-JS-402);國家重大專項課題課題四“復雜地質條件下深井鉆井液與高溫高壓固井技術研究”(2011ZX05021004);國家重點研發項目“固井工程用高耐蝕高韌性水泥基關鍵材料與技術”(2016YFB0303602)。

劉子帥,1988年生,2010年畢業于西南石油大學石油工程專業,現主要從事固井水泥漿及工藝技術研究。電話 18611151357;E-mail:liuzishuaidri@cnpc.com.cn。

2017-4-9;HGF=1702F6;編輯 付玥穎)

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