馬龍
(萊蕪鋼鐵集團有限公司設備檢修中心,山東 萊蕪 271100)
萊鋼特鋼大型軋線250T熱剪機升級改造
馬龍
(萊蕪鋼鐵集團有限公司設備檢修中心,山東 萊蕪 271100)
針對萊鋼特鋼事業部大型軋鋼線熱剪機剪切效率低、剪切質量差、故障率高等問題,對其進行升級改造,創新采用了“回”字型內應力殼體結構、氣動離合器、制動器、漲緊套等新技術,提高了剪切質量及效率,保證了設備的可靠性,取得了良好的效果。
熱剪機;升級;改造
熱剪機是軋鋼線關鍵設備之一,熱剪機作用是為經過粗軋的鋼坯進行切頭去尾,其結構是否合理直接影響著產品表面質量及產量的提升。萊鋼特鋼大型軋鋼線建成于1980年4月,經過多次升級改造之后大型線生產能力的增加,用戶對棒材使用性能、尺寸精度、端部和表面質量提出的更高要求,現有250T熱剪機已遠遠不能滿足生產需要及顧客需求,主要表現在成品材端部開裂、劈叉。

圖1 原250T熱剪機
萊鋼特鋼大型軋鋼線熱剪機(圖1)1984年12月安裝投入使用,服役近31年,隨著市場開發,現生產的鋼材規格已達到φ160mm,生產過程中熱剪機暴露出一系列問題:(1)熱剪機剪切功率小,鋸切能力低。最初設計剪切生產φ65~φ110規格坯料。隨著新產品開發,生產的鋼材規格達到φ160mm之后 ,其功率、剪斷面能力、開口度、工作行程等都不能滿足現生產規格要求。(2)現250T熱剪機不能滿足用戶對棒材使用性能、尺寸精度、端部和表面質量提出的更高要求。現熱剪機剪切的鋼材端部開裂、劈叉等缺陷較多,鋼材尺寸誤差較大,剪切效率較低。(3) 現熱剪機,設備本體嚴重老化:曲柄連桿機構變形,曲軸磨損嚴重;熱剪上剪殼變形,座體開裂;離合系統老化,離合器及爪盤(大齒輪裝配)更換維修周期為3~4次/月;熱剪潤滑系統效果差,銅套、銅瓦、襯板磨損嚴重,備件消耗大,噸鋼成本高。穩定性差、更換周期長。
為保證設備的可靠性,提高產品質量及生產效率,對熱剪機進行升級改造(圖2),剪切噸位改為400噸。該機由氣動系統、電氣控制系統、機械部分三大部組成。工作時機體處于工作位置,經導衛口進入剪刃部位,通過操作臺給出信號發出指令,由電機驅動減速裝置,通過曲軸帶動剪頭完成剪切任務,當設備檢修或前機不工作時,剪頭處于打開狀態。

圖2 改造后新熱剪機
經升級改造后新熱剪機有以下優點:(1)剪切噸位加大由250噸升級為400噸,剪切次數由9次/分鐘升級到17次/分鐘,剪切效率大大提高,產量得到了提升。(2)新熱剪機殼體采用“回”字型內應力結構,傳動結構由軸瓦式改為軸承式,采用氣動離合器、制動器、漲緊套等新技術,這種結構體積小、效率高、穩定性好。采用此種結構后,大大降低了設備的維護成本。(3)新熱剪機剪刃寬度由500mm改為700mm,最大剪切面由180×180mm2改為190×190mm2,開口度由235mm改為250mm,經過改造后消除了鋼材端部開裂、劈叉等缺陷,減少了鋼材尺寸誤差大,剪切質量大大提高。
新設計400噸熱剪機投入使用后,徹底消除了鋼材端部開裂、劈叉等缺陷,剪切能力明顯提高。設備運行穩定可靠,備件維修費用降低。預應力結構成熟可靠,潤滑、氣動原理科學先進,達到預期目的。本次熱剪機改造在2016年大修中實施,經過近1年的實踐證明效果良好,年效益100余萬元。
TG33
A
1671-0711(2017)10(下)-0056-02