杜曉霞(中國石油大港油田分公司石油工程研究院,天津300280)
提高橋式同心分注測調成功率
杜曉霞(中國石油大港油田分公司石油工程研究院,天津300280)
針對大港油田橋式同心分注測調成功率低的難題,通過改變測調儀器外形尺寸、改善配水器的導向結構、提高測調儀電機功率,測調成功率比實施前提高了11.8%,實現,提升了大港油田同心分注工藝的整體水平。
分注;測調;成功率
大港油田部分區塊具有油層埋藏深、注水壓力高、定向井占比高且部分地區腐蝕結垢嚴重等特點,分層注水工藝配套難度大,特別是孔南、板橋和灘海等油田最為突出。這些油田產量占到大港油田總產量的50%以上,但由于這些油田壓力高、井深、井斜對于分注工藝技術配套要求高,投撈測配難度大,長期以來分注工藝主要為一級二段地面配水分注,嚴重影響了油田的穩產上產。
為進一步探索高溫高壓深斜井井下分注技術新途徑,形成適應性強的分注工藝配套技術,滿足精細注水開發需求,2012年開始在孔南、板橋、灘海油田研究試驗了橋式同心測調一體化分注工藝技術。
截止2016年5月,大港油田有深斜注水井665口,占總注水井數38.7%(見表1)。主要分布在孔南、板橋、埕海等油田,分注率僅為15.5%,比大港油田平均分注率43.3%低27.8%,嚴重影響了大港油田分注的整體水平。

表1 2016年5月大港油田深斜井注水統計表
目前測調儀的外徑為φ44mm,長度為1.65m,為確認尺寸是否過大,調查分析了2015年1月至2016年5月測調儀遇阻井的井斜及遇阻位置情況,統計井斜小于25°同心分注井的測調儀可通過率。共測調的75口井,井斜小于25度的有44口,其中有測調儀遇阻井5口,測調儀可通過率為88%。
發現注水壓差接近10MPa的分注井中,配水器無法打開,如官17-23上層配水器無法打開;段39-39-1下層配水器無法打開。
現場隨機選取5口兩級兩段施工井,分別進行測調儀與配水器測調對接檢驗。對接成功以能打開水嘴為標準,5口井共對接15次,成功12次,平均成功率80%。不能滿足100%對接成功的標準。
改進測調儀(見圖1)的最大外徑,由44mm縮小為42mm,提高了深斜井、腐蝕結垢井中的可下入性。

圖8-1 改進前的測調儀

圖1 改進后的測調儀
解決對接問題:優化定位結構,由雙導向筆尖、導向槽結構改進為新型定位凹型臺階防轉機構(見圖2)測調對接成功率得到大大提高。
由于導向筆尖的調整,橋式同心配水器長度由1.1米縮短為0.64m,大大降低造價成本。

圖2 導向結構改進前后示意圖
電機功率由24W提高了30W,增加電機最大電流值,測調儀扭矩由36N.m提高到48N.m。
改進后共測調37井次,其中34井次測調合格,測調成功率為91.9%,比實施前提高了11.8%,獲得了良好的實施效果。比實施前減少分注返工約4井次,按每口井節約作業費、工具費、測調費共26.5萬計算,共節約措施費用106萬元。
(1)提高同心分注測調成功率,主要改善了測調儀遇阻、配水器打不開的問題,測調成功率比實施前提高了11.8%,實現,提升了大港油田同心分注工藝的整體水平,為油田公司強基固本、穩產上產提供良好技術支撐。
(2)同心測調一體化分注技術目前技術已經成熟化應用,為確保施工質量,組建了由16人參加的現場施工監督員,建立工藝設計專人負責制,完善了分注工具下井前室內試驗檢測制度。
杜曉霞(1985-),女,漢,湖北松滋人,工程師,2011年畢業于長江大學油氣田開發專業,碩士學位,現就職于大港油田石油工程研究院,主要從事井下工具和分層注水技術的研究與應用工作。