陳焱,彭旭
(福田歐輝環境裝備事業部,湖南長沙 410129)
某型板簧U形底板開裂問題分析及改進
陳焱,彭旭
(福田歐輝環境裝備事業部,湖南長沙 410129)
某型板簧U形底板在安裝過程中出現了批量開裂問題,對汽車生產制造和汽車行車安全造成了重大影響。通過分析,確定開裂的根本原因,提出優化改進措施,圓滿解決了開裂問題,杜絕了類似問題的再次發生。
板簧U形底板;開裂;分析與改進
汽車鋼板彈簧由于結構簡單、制造容易,在載貨汽車懸架中得到廣泛應用[1]。鋼板簧是汽車重要的專用零件。它承受著自身重力和載荷,是在惡劣條件下工作的受力零件。由于它的工作條件不好,故它又是汽車上的易損件之一[2]。板簧通過騎馬螺栓固定安裝在橋殼之上,下面的U形底板起到固定騎馬螺栓、將板簧與橋殼牢固地連接在一起的作用。在安裝過程中,由于需要對騎馬螺栓進行預緊,在打緊螺栓過程中,U形底板出現了批量開裂的現象,對車輛生產和車輛行車安全造成了重大的影響,帶來了巨大損失。文中從結構設計、強度性能、材料性能和鑄造缺陷等方面找出開裂的根本原因,提出解決方案,杜絕此類問題的再次產生。
某型板簧懸架系統由主簧、副簧、騎馬螺栓和板簧U形底板組成。騎馬螺栓和板簧U形底板牢牢地將板簧固定在橋上。板簧U形底板承受著騎馬螺栓預緊力的作用,其結構強度和可靠性對于行車安全非常關鍵和重要。

圖1 板簧懸架系統簡圖
在裝配板簧過程中,在給騎馬螺栓施加螺栓預緊力的過程中,板簧U形底板出現了批量開裂的問題,其開裂處如圖2所示。

圖2 問題板簧U形底板圖
根據分析得出導致板簧U形底板開裂的原因有以下3點:
(1)結構設計不合理,導致結構強度不足
從圖2所示的結構來看,其主要結構為薄板,且厚度不足10 mm,而且在其上開有缺口,很容易導致應力集中,導致開裂現象。整個騎馬螺栓的預緊力達到188 kN。對其進行強度應力分析,應力分布云圖如圖3所示,開裂處一端應力達到1 307 MPa,另一端達到837 MPa,均遠遠超過了材料的抗拉強度。因此結構設計不合理、強度不足是導致開裂的主要原因。

圖3 板簧U形底板應力云紋圖
(2)使用材料差
板簧U形底板使用的材料為ZG310-570,其性能如表1所示,其最大抗拉強度為570 MPa。而板簧U形底板承受載荷大,運行環境惡劣,可靠性要求非常高,因此其材料強度遠遠不能滿足強度性能要求,導致開裂。

表1 材料ZG310-570性能表
(3)鑄造質量問題
經過結構分析,此板簧U形底板薄板多,而且有缺口,導致鑄造工藝差,表面和內部存在一定的鑄造缺陷。
根據產生開裂的根本原因,提出以下改進措施:
(1)對板簧U形底板進行全面的結構優化改進設計,設計出一款強度足夠、結構合理的新型結構。其新結構如圖4所示。新結構不但強度足,而且鑄造性能優,經過嚴格的質檢可以完全杜絕鑄造缺陷問題。

圖4 優化結構方案圖
(2)更換材料
使用ZG535-720代替原來的ZG310-570材料,新材料性能參數如表2所示,其抗拉強度達到720 MPa,抗拉強度比原來提升150 MPa。

表2 新材料ZG535-720性能表
對優化改進結構進行強度應力分析,其應力云紋圖如圖5所示。最大拉應力為491 MPa,與原始模型相比,降低816 MPa。安全系數大于1.47,原始結構只有0.4,安全系數提升1.07。可見新結構強度性能得到大大提升,完全滿足強度設計要求。

圖5 優化改進結構應力云紋圖
通過結構的全新設計和高強度性能材料的替換使用,使得板簧U形底板座子的強度性能得到大大提升,安全系數達到1.47以上;并且鑄造工藝性優、鑄造缺陷低。通過強度性能評估和實際應用,新結構完全滿足設計要求和使用要求,圓滿地解決了開裂問題,杜絕了類似問題的再次發生。
[1]黃海波,邱小平,歐祖孝.載貨汽車板簧系列通用化設計探討[J].汽車技術,1999(11):10-12.
[2]岳峰,羅上銀.汽車板簧制造工藝及設備[J].鍛壓技術,1995(3):24-27.
AnalysisandImprovementofCrackingofU-shapedBasePlateofaCertainPlateSpring
CHEN Yan, PENG Xu
(Foton AUV Environmental Equipment Division, Changsha Hunan 410129, China)
In the assembly process of U-shaped base plates of a certain plate spring, batch cracking phenomena were appeared. It had a significant impact on the automobile manufacturing and automobile driving safety. Through analysis, the root causes of the cracking were determined, corresponding improvement measures were put forward. Then the cracking problem is solved, eliminating the recurrence of similar problems.
U-shaped base plate of plate spring; Crack; Analysis and improvement
U463.33+3
B
1674-1986(2017)09-048-03
10.19466/j.cnki.1674-1986.2017.09.011
2017-05-08
陳焱(1982—),男,學士,從事汽車傳動、懸架、行駛、整車等系統零部件設計工作。E-mail:30442792@qq.com。