顏廷澗,張紅崗,劉秀華,周長順,劉建升,李志坪
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
注水井暫堵酸化效果評價體系研究
顏廷澗,張紅崗,劉秀華,周長順,劉建升,李志坪
(中國石油長慶油田分公司第三采油廠,寧夏銀川 750006)
注水井暫堵酸化是改善注水井剖面吸水狀況的一項重要工藝技術,主要治理非均質油藏單層不吸水或吸水較差的情況,是老油田穩產增產的主要措施手段。但一直以來,缺乏有效的、準確的分析調剖效果評價體系,不僅能直接反應施工的成功與否,為下一步措施提供必要依據,同時能反饋到前期方案設計中,使科研人員能更進一步了解地質情況、堵劑的適用性,以及各種設計參數的合理性。本文從施工壓力、注水壓力、測調試數據、產液、吸水剖面等多方面多種手段,對暫堵酸化效果進行分析說明,目的通過多個方面,多個角度的結合能夠準確分析評價效果。
暫堵酸化;效果分析;吸水剖面
注水井暫堵酸化是根據流動阻力最小原理,在酸化前注入水溶性暫堵劑,固體顆粒優先進入流動阻力較小的高滲透層或裂縫,在喉道處成為架橋粒子,隨著暫堵劑不斷注入地層內,起導流作用的喉道被逐漸堵死,最后在近井周圍形成堵塞段,從而限制了酸化解堵液進入滲透率高的層段,迫使解堵液進入低滲透層或污染層段,最終使低滲透層得到有效酸化[1-5]。當酸化結束后,注入的暫堵劑會逐步被水溶解,其封堵強度和有效期均有限,暫堵失效后高滲層仍然保持較高的吸水率,恢復無暫堵狀態。從而最終達到暫時封堵高滲層,改善低滲層滲透率、緩解層間矛盾的作用(見圖1)。

圖1 暫堵酸化與普通酸化的原理示意圖
暫堵酸化利用先擠注暫堵劑封堵高滲段,再擠酸液酸化增注低滲層段,具有一定的針對性,在進行施工前應認真做好選井工作,遵循以下幾條原則:
(1)近井地帶出現嚴重堵塞或污染的井,在生產動態上表現為對應油井產液量下降、動液面下降等現象。
(2)吸水剖面測試顯示呈尖峰狀吸水或指狀吸水,層間矛盾突出,非均質性嚴重的井。
(3)兩射孔段相距較近(≤10 m),無法利用封隔器分隔酸化或單層內吸水不均衡的井。
一般常用的效果分析指標主要有兩個方面:一是對應油井動態變化,對應油井的產液量、產油量、含水率變化;二是注水井的吸水剖面、注水壓力、注水量、吸水指示曲線、壓降曲線等。從這兩個方面評價暫堵酸化效果。

圖2 D1區塊2015年暫堵酸化前后油井動態變化圖

圖3 暫堵酸化現場施工曲線
即注水井對應油井的井組動態數據分析,主要包括區塊油井開井數、日產液量、日產油量、含水等。通過這些數據曲線來反映區塊內油井采出情況(見圖2)。
可以看出D1區塊日產液、產油、含水的變化,從措施后第4個月開始,動液面持續下降,對應油井含水上升勢頭得到遏制,日產油量穩中有升。
施工曲線為施工過程中重點工序的壓力變化曲線,可以看出現場擠入暫堵劑6m3,濃度10%,最大施工壓力17MPa。擠酸12m3,最大擠酸壓力10MPa。從施工壓力看暫堵劑對高滲帶及裂縫進行了有效封堵(見圖3)。
2.3.1 吸水剖面 可以看出,兩口注水井在實施暫堵酸化后吸水厚度上升,吸水量下降,尖峰狀吸水得到好轉,說明暫堵酸化措施起到了封堵竄流通道的作用,降低了高產液層的產液量,改善了剖面吸水狀況。
2.3.2 產液剖面 可以看出高產層產液下降得到控制,低產層產液、產油明顯上升。調后高產液層產液量降低,得到了控制,低產液層產液量增加,說明酸化調剖改變了水流方向,調高了未波及區域的波及面積。吸水、產液剖面能分別具體到水井、油井各個層段的吸水及產液變化情況,是分析酸化調剖效果是否有效的重要參考數據(見表1)。

表1 A1井產液剖面變化情況
對應油井動態變化、施工曲線、注水井吸水剖面等指標評價暫堵酸化效果,還不夠全面,缺乏。需要從注水井、油井、整個井組的指標出發,再綜合考慮經濟效益,建立全面的效果評價體系。注水井指標方面,主要分析評價內容為調剖井的吸水指數變化、吸水厚度變化;油井指標方面,主要是井組產油量、對應水淹井的含水變化;井組指標方面,主要是措施前后的水驅特征曲線、自然遞減、含水上升率、水驅動用程度變化;經濟效益方面,主要分析投入產出情況。以上構成了注水井暫堵酸化效果評價體系(見表2)。

表2 注水井暫堵酸化調剖效果評價體系表
2016年全廠實施注水井暫堵酸化109井次,對應323口油井97口見效,累計增油3648 t(見表3)。
3.2.1 注水井效果 從吸水剖面測試結果來看,全廠31口可對比井中,平均吸水厚度由8.3 m上升到11.5 m,水驅動用程度由51%上升到66.0%,注水井吸水狀況明顯好轉(見表4)。

表3 2016年注水井暫堵酸化增注效果統計表

表4 注水井吸水剖面數據統計表
以D6區塊C1油藏為例,實施13口,措施后吸水形態變好,7口可對比井吸水厚度由5.9 m上升到9.3 m,水驅動用程度由36.9%上升到59.2%,措施后吸水狀況變好和無明顯改善的比例為80%、20%(見圖 4)。
3.2.2 對應油井效果 對應油井含水上升速度減緩,含水上升幅度由7.8%下降到-2.9%,月度遞減由0.03 t下降到-0.01 t,月度遞減率由1.2%下降到-0.48%,相當于多產油6642.9 t(見圖5)。

圖4 D6區塊C1油藏注水井暫堵酸化前后吸水剖面變化

圖5 2016年注水井暫堵酸化前后對應油井生產情況變化
注水井暫堵酸化效果的分析,要有效結合多個方面、各種手段進行,才能更準確、更具體的展現效果。目前沒有統一的體系,需要根據不同油藏特性自行實踐來驗證。
(1)注水井暫堵酸化施工時間短,見效快,對尖峰狀吸水的吸水剖面治理有效率較高。能有效提升注水井水驅動用程度。
(2)注水井暫堵酸化的效果,體現在注水井水驅效率的提升上,必須結合對應油井的井組情況。油水井的動態數據是效果分析的主要參照物,它能反應出水井油井之間的注采關系,是效果分析的基礎。
(3)通過前后測調數據的對比分析,吸水、產液剖面分析是效果分析的重要組成部分,應當在措施后及時安排復測,提供分析依據。
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Study on evaluation system of temporary blocking acidification effect of water injection well
YAN Tingjian,ZHANG Honggang,LIU Xiuhua,ZHOU Changshun,LIU Jiansheng,LI Zhiping
(Oil Production Plant 3 of PetroChina Changqing Oilfield Company,Yinchuan Ningxia 750006,China)
It is an important process to improve the water absorption of injection wells.It is the main measures to improve the yield and yield of the old oilfield by controlling the nonwater absorption or poor water absorption of the non-homogeneous reservoir.However,the lack of effective and accurate analysis of profile control effect evaluation system,not only can directly respond to the success of the construction,the next step to provide the necessary basis for the same time,can be fed back to the early design,so that researchers can go further understand the geological conditions,the applicability of plugging agents,and the rationality of various design parameters.In this paper,the effects of temporary pressure on acidification are analyzed from the aspects of construction pressure,water injection pressure,test data,liquid production and water absorption profile.The purpose of this paper is to analyze and evaluate the effect through the combination of multiple aspects and multiple angles.
temporary blocking acidification;effect analysis;water absorption profile
TE357.2
A
1673-5285(2017)09-0046-05
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.09.012
2017-07-13
顏廷澗(1986-),2008年畢業于中國石油大學(華東)油氣儲運專業,現為長慶采油三廠技術員。