文/牛翹楚
“沒問題”班組自信的秘訣
文/牛翹楚

在中航工業東安齒輪優異中心,有一個班組在早晚班“兩會”里,每當中心落實生產進度和解決生產問題時,總會說:“沒問題”。這個班組就是花鍵軸班組。有人不免要問:他們如此自信到底有什么秘訣呢?
花鍵軸班組現有職工17人,平均年齡33歲,主要承擔中心中小型花鍵軸類零件加工任務。魏長強是花鍵軸班組組長,人稱“小強”。在班組成員心里,“小強”是指揮生產的“將軍”,也是班組頑強拼搶科研生產任務的“精神領袖”。
平時,魏長強細致認真地安排生產,現場指揮思路清晰。每月初,他都會把當月及下月裝機計劃表熟記于心,并按照急緩程度將當月缺件的進檢、交付任務平均分配至每周,確保每天有一至兩種零件進檢,避免所有任務都“堆”到月末才交付,導致檢驗環節出現“瓶頸”。通過合理安排生產,有效保證了缺件按節點順利交付。用魏長強的話說,生產組織,就是把無難點的事兒當天干完,有難點的事兒第二天解決,使得零件順利按節點周轉、加工。如此分配工作任務,管理班組生產,給“沒問題”承諾打牢了基礎。
除了科學合理地組織生產,加工技能也尤為重要。班組中“身懷絕技”的職工不少。人稱“絕技第一人”的磨工技師遲金海,一人能操作多臺磨床,是一個多面手,班組一接到疑難件號,“小強”第一個就想到他。最近,在加工批生產風扇齒輪軸時,由于磨削過程中與車工轉接部分有凸臺,導致零件粗糙度達不到圖樣要求。遲金海把零件拿在手里,經過細致觀察,結合自己多年磨削經驗一遍遍地分析磨削參數,思考磨削方法,終于悟到,可以在磨削時留有一定余量,而后轉車工工序,一次將型面車成型的解決辦法。他將想法與工藝人員溝通,討論之后,調整工藝路線及加工參數,經過首輪嘗試加工,不僅解決了零件凸臺問題,而且還使零件加工周期縮短一半。
數控車床操作者高云峰被大家公認為“提效達人”,他以用數控車床代替普通車床車削,解決普通車床加工效率低的問題而“聞名”。班組在進行批生產某型機彈性軸半精加工時,用普通車床車削一天只能加工1件,且由于內孔光度達不到要求,返修率高,返修難度大。高云峰見此情況,主動出手,經過研究、測算,他向主管工藝員提出了訂制內孔專用刀,更改走刀參數等建議,使得零件的一次加工內孔光度滿足圖樣要求,并且由原來一天加工1件提效至5件。
近幾年,班組內不斷有新鮮力量注入,經驗豐富的老師傅在技能上主動指導,并以行動教育新學員要干一行、鉆一行、愛一行;而新進職工也努力學習專業知識和技能,現場操作仔細認真,為班組完成生產任務“添磚加瓦”。
說到這,也許大家已經明白為什么花鍵軸班組一直“沒問題”。其實不是真的“沒問題”,而是班組秉承內部問題主動解決的工作態度,將“有問題”變成“沒問題”。一句“沒問題”,代表著他們誓必完成生產任務的決心,一句“沒問題”,讓中心省心,讓領導放心。今年,花鍵軸班組將繼續加強管理、提高技能,誓將“沒問題”進行到底。