周紅松
(大唐山東發電有限公司,山東 青島 266061)
北重330MW發電機軸振大分析及處理
周紅松
(大唐山東發電有限公司,山東 青島 266061)
針對某電廠330MW機組發電機軸振大的問題進行分析,采用熱平衡計算加配重方法,使振動情況大幅下降,機組安全性得到了提高。
軸振;發電機 ;熱平衡
某電廠2號機組汽輪機型號:N330-17.75/540/540單軸、三缸、亞臨界、一次中間再熱、雙排汽、凝汽式。生產廠家:北京汽輪電機有限責任公司,發電機型號:QFSN-330-2,發電機類型:水-氫-氫,生產廠家:北重電機廠。汽輪發電機組軸系由汽輪機高壓轉子、中壓轉子、低壓轉子和發電機轉子組成。各轉子之間均為剛性聯軸器聯結,共9個軸承,軸承及振動測點布置如圖1所示。

圖1 某電廠#2機軸承及測點分布示意圖
該機組抽產后7、8瓦振動值隨負荷升高時變大,帶負荷穩定后7瓦軸振達到160μm,8瓦軸振達到166μm,振動穩定,變有功、無功振動幅值均不變化,一般運行幾個月滿負荷工況時,振動會突然降下來,兩瓦軸振降到100μm左右,之后振動隨無功的變化規律具有明顯的一致性。
(1)某次沖轉過程Bode圖如圖2所示,由圖中可以看出剛定速3000r/min時,#7X、#8X振動分別只有25μm和33μm,說明此時發電機轉子上沒有大的不平衡量,可以排除質量不平衡、低發對輪、發勵中心不正等原因。
(2)利用美國B.N公司ADRE-3-208數據采集分析系統(儀器編號:K502106)由電子間的TSI控制柜采集振動數據,振動始終為1X工頻振動,沒有其它頻率成分,由此可以排除低頻油膜渦動、油膜振蕩等自激振動。
(3)調取#7、#8軸振隨有功、無功變化曲線,發現#7、#8軸振隨無功變化規律非常明顯,增加無功時振動增大,降低無功時振動減小。該現象說明發電機轉子上有匝間短路或局部氫冷風道堵塞的地方,因為隨著無功增加,轉子線圈上通過的勵磁電流增大,轉子溫度升高,如果發生匝間短路會導致局部過熱,引起轉子熱彎曲,同樣,局部風道堵塞也會導致這個地方的溫度比周圍溫度高而發生熱彎曲。

圖2 #4機沖轉過程Bode圖

表1 2016年大修后運行數據
(4)分析認為由發電機轉子上的線圈局部膨脹不暢引起的該激振力,因為負荷從0到30萬過程中,發電機轉子溫度逐步升高,如果線圈膨脹均勻則整根轉子質量均布,不會有額外不平衡。但是若局部線圈膨脹受阻,則隨著溫度的升高,其它部位線圈膨脹開了,受阻的地方無法脹出,相當于發電機轉子上的不平衡量逐漸增大,這就解釋了負荷從0~300MW過程中振動逐步增加的現象。當運行一段時間后,該局部線圈膨脹受阻的地方突然脹開了,不平衡量消失,所以振動就突然降下來了。
(5)表1是2號機2016年大修后的數據,7、8號軸振在并網后再次增大,這種變化是由發電機的熱彎曲引起的,熱彎曲隨負荷的增大而增大,振動最大值已達到180μm。
由于振動是矢量,滿功率與定速時振動的矢量差稱為熱變量。它反映了發電機熱彎曲產生的振動。可以看出7X、8X的熱變量大體在100微米以上。這意味著即便在定速時的振動為0(即轉子不存在質量不平衡),并網后振動也可以上升到100微米左右。
針對以上分析,該電廠決定為2號機組發電機進行熱平衡加重,熱平衡就是用平衡的手段校正熱彎曲引起的振動。在平衡時以降低熱態振動為主,并適當兼顧冷態振動、不能使其過高。具體的加重方案如下。
(1)使用BD8000設備從TSI系統信號端子引出鍵相、軸振信號,并對振動數據進行采集存儲和分析。另外,在現場也布置了一套獨立的測量系統測量各個軸承的軸承座振動,如圖3。

圖3 軸系示意
(2)根據此套設備采集的數據信息進行分析計算,加重位置均在低發對輪(P67)和發勵對輪(P8)。第一次平衡后振動有明顯改善,機組安全運行到2016年8月的大修,第二次平衡后振動達到合格。
該機組7、8號軸振的問題主要是發電機的熱彎曲引起的,影響熱彎曲的因素有發電機轉子的材質缺陷、線棒膨脹受阻等,在機組運行及短期檢修期間內都沒有很好的解決辦法。通過振動數據采集、分析,進行熱平衡加重計算,在可行的位置進行加重,使機組振動達到合格水平,保證了機組的安全運行。
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:1671-0711(2017)09(下)-0114-02