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脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液偏黑及pH值偏低處理

2017-09-16 05:19:32朱洪鵬
山東化工 2017年7期
關鍵詞:煙氣

朱洪鵬

(大唐石門發(fā)電有限責任公司,湖南 石門 415300)

脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液偏黑及pH值偏低處理

朱洪鵬

(大唐石門發(fā)電有限責任公司,湖南 石門 415300)

#2機運行,#1機停機一個月后開機,機組按正常程序投運脫硫系統(tǒng)。脫硫系統(tǒng)投運后發(fā)生漿液偏黑,脫水效果不好,后續(xù)發(fā)生pH值偏低,增加進漿量pH值調整無效等問題。經處理恢復到正常值。

石灰石漿液偏黑;異常處理; pH值下降;漿液置換

隨著國家政策對環(huán)保問題的日益重視,火電企業(yè)在脫硫、脫硝、除塵幾方面進行了大量的投入,提高了設備的穩(wěn)定性,同時也對設備運行提出了更高的要求,如取消了煙道旁路等,使得環(huán)保設備的運行管理面臨著較大的壓力。正常開機后,脫硫設備必須保持穩(wěn)定運行,不能發(fā)生嚴重影響主機運行的事故,因此對石灰石漿液品質提出了更高的要求。在脫硫設備運行中,漿液品質異常的處理只能在設備運行過程中進行,不允許退出脫硫設備進行處理。

表1 石門電廠機組FGD主要性能指標

某火力發(fā)電公司#1、#2機組(2×330MW)煙氣采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,煙氣脫硫效率不低于97%。脫硫劑為石灰石(CaCO3)漿液,與煙氣中的SO2接觸后發(fā)生化學反應生成亞硫酸鈣,并就地強制氧化為石膏,石膏經兩級脫水處理排出。#1、#2吸收塔都分為主塔和輔塔。從#1、#2鍋爐排出的原煙氣經引風機升壓后,分別進入#1、#2吸收塔,漿液循環(huán)泵將吸收塔下部的漿液打入上部的噴淋母管,再通過支管、噴嘴變?yōu)榧毿〉臐{液液滴落下,原煙氣自下而上流動時,煙氣中的SO2與自上而下的石灰石漿液液滴在相遇過程中發(fā)生化學反應生成亞硫酸鈣,并在吸收塔反應池中被氧化風機鼓入的氧氣強制氧化為硫酸鈣。脫硫后的凈煙氣溫度為48~50℃,直接送入煙囪排向大氣。

1 事件經過

#2機運行,#1機停機一個月后開機,機組按正常程序投運#1脫硫系統(tǒng)。開機后8 h,#1吸收塔漿液密度上漲至1160 kg/m3,正常投運脫水系統(tǒng),此時發(fā)現#1系統(tǒng)漿液偏黑,同時石膏脫水效果不好。排除其他因素后確認為漿液品質異常,按規(guī)定立即進行漿液置換處理:吸收塔補水至高液位(11.4 m)后開始進行排漿,排漿2 m后再進漿、補水,重復以上操作,進行多次排漿置換。48 h后,漿液品質基本無變化,效果仍不理想,并且造成漿液pH值下降至5.0左右(正常運行時按5.3~5.8控制)。通過連續(xù)最大進漿量進漿2 h,漿液pH值無變化。

后續(xù)發(fā)生pH值偏低,增加進漿量pH值調整無效等問題。

漿液化驗結果顯示漿液中含有較多的CaSO3·1/2H2O,石膏化驗結果也顯示石膏中CaSO3·1/2H2O含量超標。

1.1 原因分析

1.1.1 引起吸收塔漿液品質異常的原因

(1)#1爐吸收塔漿液在停機后倒至#1、#2事故漿液箱,因漿液量較大,密度偏高,對#1事故漿液箱漿液進行了石膏脫水處理。#1機停機一個月,漿液一直存放于事故漿液箱中,存放時間過長,導致事故漿液箱中的漿液品質發(fā)生變化,漿液發(fā)臭;

(2)事故漿液箱中品質惡化漿液未及時發(fā)現,在開機前未采取措施,而是將事故漿液箱中漿液全部倒至吸收塔,導致開機后發(fā)現漿液品質異常,脫水效果不佳;

(3)開機后為保證脫硫總排口煙氣含硫量在正常范圍內,吸收塔必須保證運行,對品質已惡化漿液只能在運行中處理。導致漿液置換只能部分進行,置換效果不佳。

1.1.2 引起漿液pH值下降的原因[1]

吸收塔漿液pH值偏低,在煙氣含硫量正常范圍變化時,同過連續(xù)加入新漿液,而pH值變化緩慢,可能存在以下原因:

(1)由于機組煙氣量或吸收塔進口原煙氣SO2濃度突變,造成吸收塔內反應加劇,CaCO3含量減少,pH值下降。開機后吸收塔入口煙氣量及煙氣含硫量均在正常范圍內波動,排除了漿液吸收SO2過多,引起CaCO3含量減少,造成pH值下降的可能性。

(2)吸收塔漿液密度高沒有及時外排,漿液中的CaSO4·2H2O飽和會抑制CaCO3溶解反應。開機后根據漿液密度,脫水系統(tǒng)按要求啟動,#1吸收塔密度沒有發(fā)生過高現象,沒有發(fā)生CaSO4·2H2O飽和,排除了CaSO4·2H2O飽和抑制CaCO3溶解的可能性。

(3)電除塵后粉塵含量高或重金屬成分高,在吸收塔漿液內形成一個穩(wěn)定的化合物,附著在石灰石顆粒表面,影響石灰石顆粒的溶解反應,導致石灰石漿液對pH值的調解無效。石門電廠入口煙氣含量較低(<30 mg/Nm3),排除了粉塵引起漿液中毒的可能性。

(4)工藝水水質差,系統(tǒng)中的氯離子濃度高;石灰石品質差,引起吸收塔漿液發(fā)生石灰石盲區(qū)。石門電廠#1、#2脫硫系統(tǒng)公用一個工藝水水箱,公用一個石灰石漿液箱,#2吸收塔漿液品質正常,可以排除工藝水、石灰石品質差引起漿液品質異常的可能性,可以排除該因素引起pH值低的可能性。)

(5)氧化不充分引起亞硫酸鹽致盲;根據化驗結果亞硫酸鹽含量偏高,這是導致漿液pH值下降的可能原因。

2 處理過程

開機后發(fā)現漿液偏黑、脫水效果不佳時,及時采取部分置換漿液的方式對漿液進行調整,經過多次漿液部分置換;共進行漿液部分置換11次,每次直接將吸收塔液位控制在高位(11.4 m)排漿兩米,排漿時不補水,使得漿液偏黑的情況得到緩解,但脫水效果仍不佳,同時發(fā)生漿液pH值調整無效的新情況;

新情況發(fā)生后,及時采取新的應對措施:

(1)氧化風量滿足正常要求的同時,再增加一臺氧化風機運行;根據漿液及石膏化驗結果,判斷亞硫酸鹽含硫偏高,因此增加一臺氧化風機運行,增大氧化空氣量,對漿液進行充分的氧化,使?jié){液中的亞硫酸鹽及時轉化為石膏;

(2)控制吸收塔石灰石漿液進漿量,根據吸收塔入口含硫量的變化,嚴格按照理論進漿量進行控制;理論進漿量按下式進行計算:

L為理論進漿量,t/h;

其中Q為機組實時負荷,萬kW·h;

SO2為吸收塔煙氣入口實時含硫量,mg/Nm3;

30為機組運行時負荷的高限,5500為對應高限負荷時煙氣的入口含硫量,mg/Nm3;即機組負荷為30萬kW·h,對應的入口硫為5500 mg/Nm3時進漿量為30 t/h。

(3)嚴格按照漿液密度執(zhí)行脫水系統(tǒng)的啟停:密度高于1160 kg/m3時立即進行脫水,密度低于1120 kg/m3時停止脫水,確保石膏的及時排出;控制好廢水排放量,保質漿液中雜質及時排出。

(4)進行上述處理的同時嚴密監(jiān)控pH值變化:低于漿液pH值5.1時進行漿液置換,防止?jié){液pH值繼續(xù)降低對系統(tǒng)運

行造成影響;漿液pH值高于5.2,密度達到脫水系統(tǒng)啟動要求時則進行脫水。實際處理過程中,增加了氧化風機運行后,漿液pH值緩慢回升,沒有再次進行漿液置換。

3 處理結果

為了滿足機組運行時的環(huán)保要求,避免退出脫硫系統(tǒng)處理漿液品質異常的情況發(fā)生,石門電廠在漿液品質異常(漿液偏黑、脫水效果不佳)時首先對漿液進行了多次部分置換;然后增加氧化風機運行后16 h,對漿液進行強制氧化,pH值回升至5.2,并根據漿液密度進行正常石膏排放,保持一定量的廢水排出;通過連續(xù)保持比正常運行時比正常運行時多增加一臺氧化風機運行;同時按理論進漿量控制石灰石漿液的供入,漿液pH值緩慢回升,24 h后漿液pH值回升至5.3,48 h后漿液pH值回升至5.6,漿液品質正常,脫水效果良好。

4 結論

(1)長期存放于事故漿液箱的石灰石漿液可能會產生品質變化,在機組長時間停機后再次開機時,將事故漿液箱的漿液倒至吸收塔前應注意化驗漿液品質,確認漿液品質合格時才使用;最好定期對存放于事故漿液箱的漿液定期進行化驗,以便在發(fā)現漿液品質變化時及時進行分析,采取應對措施;

(2)機組運行中漿液品質異常,在不能退出脫硫系統(tǒng)運行的前提下,首先應排除外部因素對漿液品質的影響,進而及時進行多次部分漿液置換,緩解漿液品質;

(3)在對漿液進行了多次部分置換之后發(fā)生漿液pH值偏低、增大進漿量調整pH值無效的問題時,因及時確認引起pH值偏低的原因,石門電廠經過分析確認產生pH值偏低的原因可能是漿液氧化不充分引起亞硫酸鹽致盲經;過增大氧化風量進行強制氧化的處理方式,使?jié){液pH值恢復到正常范圍內。

(4)漿液品質異常在運行中處理是一個緩慢的過程,即使采取了正確的處理方式短時間內可能不會起到明顯的效果,因此在處理過程中必須嚴密監(jiān)視漿液品質的變化,并對入口煙氣含硫量、氧化風量、石灰石漿液供入量、漿液pH值、石膏排放脫水等進行合理控制,才能在采取正確措施之后使?jié){液品質逐步好轉。

[1] 葉 青,張國鑫,沈 軍,等.濕法脫硫漿液pH值異常情況處理[J].電力環(huán)境保護,2008,24(5):40-42.

[2] 韓 琪,李忠華.石灰石—石膏濕法煙氣脫硫的化學過程研究[J].電力環(huán)境保護,2002,18(1):1-3.

[3] 張國鑫.石灰石—石膏濕法脫硫技術的實際應[J].電力環(huán)境保護,2006,6(4):69-74.

[4] 鐘 秦.燃煤煙氣脫硫脫硝技術及工程實例[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002.

(本文文獻格式:朱洪鵬.脫硫系統(tǒng)吸收塔漿液偏黑及pH值偏低處理[J].山東化工,2017,46(7):140-141.)

2017-02-20

朱洪鵬(1987—),男,江西九江人,脫硫專工,主要從事電廠化學專業(yè)技術工作。

X701.3

B

1008-021X(2017)07-0140-02

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