周 亞,羅云江
(四川華能嘉陵江水電有限責任公司,四川 南充 637000)
青居水電站2號機組水導軸承燒瓦處理
周 亞,羅云江
(四川華能嘉陵江水電有限責任公司,四川 南充 637000)
介紹青居水電站2號機組水導軸承燒瓦后的處理過程:進行機組拆機檢查;對燒損的水導軸瓦采用非常規的修復方式;通過對水導軸瓦修復后的數據分析,確定加工水導軸承法蘭面,使大軸與水導軸瓦間隙符合設計要求;調整扇形板的高度,使機組軸線符合設計要求;檢查機組間隙合格后,恢復青居水電站2號機組發電。
青居水電站;水導軸承燒瓦;非常規的修復方式;調整;處理
青居水電站位于四川省南充市高坪區青居鎮,是嘉陵江干流蒼溪縣至合川縣河段十三級開發中的第十個梯級電站。電站主要經營水力發電,兼顧航運。該電站為貫流式機組,裝機容量為4×34 MW,機組結構詳見圖1。

圖1 青居水電站水輪發電機組剖面圖
該機組導軸承由水導軸承、組合軸承(發導軸承以及正、反推力軸承)組成,水導軸承由上下兩塊巴氏合金瓦構成,材料代號Q235-A+Zchsnsb11-6,其水導軸承結構詳見圖2。軸承潤滑方式為大循環模式,油牌號為汽輪機L-TSA 68。青居2號機組主要參數見表1。
2016年07月13日11∶55,雷雨天氣致使青居水電站機組400 V系統失電,機組自用電斷電,機組潤滑油中斷,導致2號機組的水導軸瓦溫度異常升高(由12∶10的53.59℃到12∶19的79.62℃)。水導軸瓦溫升情況見圖3。

圖2 水導軸承剖面圖
檢查水導軸瓦間隙、主軸中心、槳葉與轉輪室的間隙以及水導軸承瓦面等,發現水導瓦間隙、主軸中心與槳葉與轉輪室間隙值未達到設計要求,水導軸承瓦面磨損嚴重;由于制造新水導軸承周期較長,為保證青居水電站2號機組在豐水期盡快恢復發電,確定對現有的水導軸承進行修復處理,對磨損水導軸瓦進行表面拋光以及對水導軸瓦進行刮瓦處理,直到滿足設計要求;加工水導軸承分半組合法蘭面,使大軸與水導軸瓦間隙符合設計要求;水導軸瓦經檢查合格后,對水導軸承進行回裝,調整扇形板高度,使機組軸線位置符合設計要求;在機組回裝后,對水導軸瓦間隙、主軸中心、槳葉與轉輪室的間隙、主軸高壓頂起的高度等進行檢查;機組投運后,對水導瓦瓦溫及機組振擺等進行跟蹤監測與分析,并確定2號機組能安全可靠的長期運行。

表1 青居水電站水輪發電機主要參數

圖3 青居2號機組水導軸瓦溫升曲線
3.1 拆機檢查
(1)水導軸瓦間隙檢查:水導軸瓦間隙最上端為0.86 mm,左右為0.2 mm,往下依次遞減,與安裝相比總間隙增大0.2 mm。檢查數據詳見表2(水導軸瓦間隙設計值為0.62±0.056 mm)。
(2)主軸中心檢查:內導水環處的主軸中心與安裝位置相比下降0.2 mm,左右無明顯變化,檢查數據詳見表2。
(3)槳葉與轉輪室的間隙檢查:槳葉上下端間隙與安裝位置相比下降0.4 mm,檢查數據詳見表2(槳葉與轉輪室設計間隙值為3.60+0.6mm)。
(4)高壓裝置投入時主軸頂起高度:水導處為0.16 mm.受油器處為0.12 mm,其說明受損的水導軸瓦瓦面平整。
(5)水導軸承瓦面檢查。水導軸承瓦面磨損面約85%,底部最深處約0.2 mm,整個瓦面仍較光滑,無溝槽、起碴現象。
3.2 對受損的水導軸瓦修復
水導軸瓦修復工藝要求:①軸頸表面應光亮,無毛刺、銹斑。②軸瓦研刮后,瓦面接觸應均勻;軸瓦每平方厘米面積上至少有一個接觸點;每塊瓦的局部不接觸面積不應大于5%,其總和不應超過軸瓦總面積的15%。

表2 機組拆機的檢查 單位:mm
水導軸瓦的修復過程:首先去除巴氏合金氧化層,然后進行反復地研磨,直至達到設計要求;其次處理水導軸瓦潤滑油的進油邊與高壓頂起的進油口;再者刮削瓦面高點,使水導軸瓦與主軸接觸面及下半部分間隙滿足設計要求;最后刮瓦破點。
3.3 水導軸承法蘭面加工
對修復后的水導軸承進行回裝,檢查水導軸瓦間隙:最上端0.9 mm,左右0.2 mm,往下依次遞減。為保證水導軸瓦間隙達到設計要求,決定對水導軸承分半組合法蘭面進行鏜銑加工,加工量為0.3 mm,重新配置錐銷孔。處理后對水導軸瓦進行研磨,使水導軸承各部間隙符合設計要求。
3.4 調整扇形板高度
(1)回裝后水導軸瓦間隙檢查:最上端為0.68 mm,左右為0.22 mm,往下依次遞減。
(2)回裝后主軸中心檢查:內導環處的主軸中心與安裝位置相比下降0.2 mm。
(3)回裝后槳葉間隙檢查:槳葉上下端隙與安裝位置相比下降0.4 mm,左右無明顯變化。
綜上,決定在扇形板下加0.2 mm墊子,恢復機組的安裝位置,詳見表3。
3.5 水導軸承的回裝檢查
水導軸承回裝后對機組的水導軸瓦間隙、槳葉與轉輪室間隙、主軸中心與高壓裝置投入時主軸頂起高度進行檢查(表3),均符合設計要求。

表3 機組投運前的檢查 單位:mm
3.6 機組投運后的跟蹤監測
經過水導軸承回裝后間隙檢查,達到機組的設計要求;然后先讓機組空轉1 h,監測機組各部溫度、振動與擺度;各項指標均合格后,進行機組并網運行,監測機組的運行指標均符合相關要求,2號機組水導軸承處理前后溫度記錄以及振擺記錄詳見表4、5,確定2號機組能安全可靠地長期運行。
青居水電站2號機組開機并網實驗后運行正常,經過近1年的運行檢驗,機組的水導軸瓦瓦溫正常,其他部位的溫度均正常,機組的振動與擺度均在運行規定的范圍內,達到“機組安全穩定,豐水期盡快恢復發電”的預期效果。在2017年小修過程中,檢查水導軸瓦間隙、機組中心線以及槳葉與轉輪室間隙值均符合設計要求。

表4 2號機組水導軸承處理前后溫度記錄表 單位:℃

表5 2號機組水導軸承處理前后振擺記錄表 單位:μm
由此可見,青居水電站2號機組水導軸承燒瓦處理過程是成功的,不僅提高了水導軸瓦的重復利用率,節省了更換軸瓦的資金,而且大大縮減了機組因水導軸瓦燒損導致無法運行的時間,增加了機組的效益。同時對其他貫流式水電站出現類似問題具有重要的借鑒意義。
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TV738
B
1672-5387(2017)08-0072-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.08.021
2017-06-21
周 亞(1991-),男,助理工程師,從事機械檢修與運行維護工作。